陳建縣
(浙江北侖電廠,浙江省寧波市,315800)
國電北侖電廠現(xiàn)有2臺1 000 MW超超臨界機組和5臺600 MW亞臨界機組,承擔(dān)著北侖區(qū)域的對外工業(yè)供熱任務(wù)。根據(jù)供熱系統(tǒng)的設(shè)計[1-4],其中低壓供熱汽源由2臺1 000 MW 超超臨界機組提供,設(shè)計汽源為4段抽汽和高壓缸排汽(對應(yīng)2段抽汽)2路。機組高負荷運行時,由4段抽汽對外供熱,機組低負荷運行時,4段抽汽壓力無法滿足供熱壓力要求,由高壓缸排汽對外供熱。由于目前機組平均負荷較低,大部分運行時間由高壓缸排汽經(jīng)降壓后對外供熱,存在能量節(jié)流損失。
該機組鍋爐引風(fēng)機在基建設(shè)計時均采用電動機驅(qū)動,由于引風(fēng)機為靜葉可調(diào)結(jié)構(gòu),存在很大的節(jié)流損失。同時,引風(fēng)機電機功率是根據(jù)流量和壓頭裕量的最大工況點確定的,電機在額定工況和低負荷工況下效率低。
在國電北侖電廠2×1 000 MW超超臨界機組的汽動引風(fēng)機的技改工程中,采用了回?zé)崾?、背壓汽輪機驅(qū)動引風(fēng)機的設(shè)計方案,實施效果良好。
北侖電廠2×1 000 MW機組是純凝汽式發(fā)電機組,與常規(guī)背壓式供熱機組以熱定電的運行方式不同,機組首先需要滿足電網(wǎng)供電要求,在此前提下對外供熱。
如果采用常規(guī)背壓式小機驅(qū)動引風(fēng)機技術(shù),將小機排汽僅排至熱網(wǎng),則背壓式小機排汽量與熱網(wǎng)供汽量無法平衡,無法同時滿足電網(wǎng)電量調(diào)節(jié)和熱網(wǎng)汽量調(diào)節(jié)要求。
基于回?zé)峄驹?,將?qū)動設(shè)備的小汽輪機的排汽引到熱力循環(huán)中,在回收工質(zhì)的同時,將排汽的熱量回收到熱力循環(huán)的工質(zhì)中,或?qū)⑴牌凛o汽或熱網(wǎng),減少冷源損失,從而提高熱循環(huán)效率[5-7]。
結(jié)合北侖電廠工程實際,采用回?zé)崾狡麆右L(fēng)機技術(shù),除將背壓機排汽接至供熱網(wǎng)外,還將排汽接到除氧器及輔助蒸汽系統(tǒng)。
回?zé)崾叫∑啓C系統(tǒng)的典型流程見圖1。
根據(jù)對外供熱要求(低壓額定供汽流量300 t/h,壓力0.7~1.2 MPa,溫度250~300℃),基于回?zé)崾叫C驅(qū)動引風(fēng)機技術(shù),小機供汽汽源采用鍋爐一級再熱器出口蒸汽。該處蒸汽壓力為5.8 MPa,溫度為510℃,焓值為3 460 kJ/kg,可提供足夠背壓機所需的焓降。
圖1 發(fā)電廠回?zé)崾叫∑啓C系統(tǒng)的典型流程Fig.1 Typical flowchart of reheated steam turbine system in power plants
低負荷工況下,排汽溫度高時,采用冷段(5.9 MPa、360℃)混汽到小機正常進汽,調(diào)節(jié)熱網(wǎng)供汽溫度。
2臺機組通過輔汽系統(tǒng)對外供熱,引風(fēng)機背壓機的排汽可充分利用主機系統(tǒng),接入輔汽系統(tǒng)對外供熱。另外增加背壓機排汽至除氧器的管路,滿足啟動、熱網(wǎng)供汽參數(shù)與背壓機排汽匹配的要求。
為達到深度節(jié)能的目的,在引風(fēng)機采用回?zé)崾奖硥簷C驅(qū)動的同時,將引風(fēng)機和增壓風(fēng)機合并設(shè)置,將原有脫硫增壓風(fēng)機拆除。根據(jù)北侖電廠鍋爐性能試驗的結(jié)果,鍋爐本體煙氣系統(tǒng)運行阻力比鍋爐廠原來提供的設(shè)計數(shù)據(jù)小了約1 kPa。同時,考慮引風(fēng)機選型時有1.3倍的壓頭余量,經(jīng)過分析核算,滿足系統(tǒng)要求?;谝陨戏治觯竟こ堂颗_機組采用現(xiàn)有的2臺50%容量汽動引風(fēng)機。為增加機組啟動的靈活性和運行可靠性,每臺機組配置1臺與現(xiàn)有引風(fēng)機規(guī)范相同的50%容量電動啟動引風(fēng)機。
(1)利用回?zé)崾狡麆右L(fēng)機技術(shù),有效地協(xié)調(diào)解決了機組供熱與發(fā)電之間的矛盾。使機組在各種供熱工況下均能帶各種負荷。
(2)充分利用熱網(wǎng)供熱蒸汽的做功能力,減少節(jié)流能量損失,提高經(jīng)濟性。
(3)取消鍋爐大功率的引風(fēng)機及增壓風(fēng)機電動機,降低了廠用電率,增加了上網(wǎng)電量,提高了企業(yè)效益。
(4)采用可調(diào)速背壓機替代定速電動機,提高引風(fēng)機在各種工況下的運行經(jīng)濟性。從而降低機組的供電煤耗,提高機組的經(jīng)濟效益。
(5)解決了大功率電機進行變頻改造難度大的問題。
取消引風(fēng)機和增壓風(fēng)機電動機,降低廠用電率,最終體現(xiàn)為對外多供電的收益。
2.1.1 增加煤耗成本
采用該技術(shù)方案,需要將低溫再熱蒸汽經(jīng)鍋爐一次再熱器加熱。按每臺機組供熱115 t/h(即背壓機耗汽量),低溫再熱蒸汽(5.9 MPa、360℃)焓值為3 074 kJ/kg,一次再熱器出口蒸汽(5.8 MPa、510℃)焓值為3 460 kJ/kg,鍋爐效率為94%,2臺機組供熱230 t/h相應(yīng)多用標煤3.22 t/h。如標煤按850元/t計,則年增加的供熱煤耗成本約為1 505萬元。
2.1.2 多供電收益
利用背壓機代替電動機驅(qū)動引風(fēng)機,廠用電率相應(yīng)降低。同時對引風(fēng)機進行技改,增加出力,替代脫硫增壓風(fēng)機出力,廠用電率將進一步相應(yīng)降低,如表1所示。
隨著廠用電率降低,對外供電相應(yīng)增加,電廠相應(yīng)增加了售電,如表2所示。
2.1.3 工程總收益
采用汽動引風(fēng)機技改方案,節(jié)能效益和增加的煤耗,總的表現(xiàn)為對電網(wǎng)的售電收益,每年2臺機組凈收益為4 447萬元。
表1 廠用電率分析Tab.1 Analysis for auxiliary power consumption rate
表2 收益分析Tab.2 Cost-benefit analysis
工程總投資情況如表3所示,每臺機組總投資約4 570萬元,2臺機組總投資約9 140萬元,投資回收期約為2.1年。
表3 工程總投資Tab.3 Total investment of project
額定工況下,按煤耗290 g/(kW·h)計算,每臺機組發(fā)電煤耗增加(因背壓機用汽吸熱增加及汽源損耗)為1.61 t/h(參見第2.1.1);風(fēng)機電功率折算的標煤收益為3.48 t/h;供電煤耗減少量(風(fēng)機電功率折算的標煤量-發(fā)電煤耗增加量)為1.87 t/h;供電煤耗率減少為1.87 g/(kW·h);其他各負荷工況的供電煤耗率減少也以此類推。由此可見,供電煤耗減少也相當可觀。
(1)按照100%、75%、50%額定負荷段的年運行小時數(shù),汽動引風(fēng)機改造后現(xiàn)有的供熱方式下與原有供熱方式對比,2臺機組年節(jié)電約13 000萬kW·h,年收益4 500萬元,約2年可收回初投資。
(2)加權(quán)平均供電煤耗率減少約1.81 g/(kW·h);每臺機組每年可節(jié)省標煤約9 815 t,2臺機組每年可節(jié)省標煤約19 630 t。相當于年減排CO2約54 208 t,SO2約27 t(95%脫硫后),NOx約25 t(60%脫硝后)。
(3)消除了原來存在由再熱器冷段供熱存在的噪音大、節(jié)流損失大等不利因素。同時,在汽源方面,相當于增加了另外1路汽源,提高了機組對外供熱的可靠性。
(4)改造后廠用電率下降約1.2%,機組額定工況廠用電率小于2.3%,創(chuàng)造了國內(nèi)同類型機組新的紀錄。
2011年5月23日,國電北侖電廠2×1 000 MW機組國內(nèi)首創(chuàng)的回?zé)崾狡麆右L(fēng)機節(jié)能技改工程完成了調(diào)試及1 000 MW滿負荷試運行,并順利通過RB等試驗,現(xiàn)已投入正常運行。汽動引風(fēng)機軸系振動等指標優(yōu)良,回?zé)嵯到y(tǒng)控制靈活,改造工程效益顯著。
[1]華東電力設(shè)計院.國電浙江北侖電廠三期工程初步設(shè)計[R].上海:華東電力設(shè)計院,2006.
[2]JB/T 4362—1999電站軸流式通風(fēng)機[S].北京:國家機械工業(yè)局,2000.
[3]JB/T 6764—1993一般用途工業(yè)汽輪機技術(shù)條件[S].北京:中華人民共和國機械工業(yè)部,1993.
[4]JB/T 6765—1993特種用途工業(yè)汽輪機技術(shù)條件[S].北京:中華人民共和國機械工業(yè)部,1993.
[5]DL 5000—2000火力發(fā)電廠設(shè)計技術(shù)規(guī)程[S].北京:中國電力出版社,2000.
[6]孫月亮,劉金園,董澤.三種鍋爐引風(fēng)機設(shè)置方案的技術(shù)經(jīng)濟分析[J].華北電力技術(shù),2010(10):27-29.
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