亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        鋁型材氧化著色生產(chǎn)線自動控制系統(tǒng)設(shè)計

        2011-07-26 11:04:00劉繼修
        自動化儀表 2011年12期
        關(guān)鍵詞:主站著色組態(tài)

        劉繼修

        (濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電工程系,山東 濟(jì)寧 272037)

        0 引言

        鋁合金擠壓型材經(jīng)陽極氧化電解著色工藝處理后可獲得更好的表面性能,被廣泛應(yīng)用于建筑物的門窗、幕墻和卷簾。現(xiàn)有鋁材的陽極氧化著色生產(chǎn)工藝流程多而復(fù)雜,現(xiàn)場各種電控設(shè)備布局分散,電纜敷設(shè)工程量大且故障點(diǎn)多。目前,控制系統(tǒng)也普遍存在自動化程度不高等問題,很多系統(tǒng)仍采用人工操作,工人勞動強(qiáng)度大、工作效率低、產(chǎn)品性能不穩(wěn)定,且生產(chǎn)現(xiàn)場酸堿霧氣對操作人員的身體健康有較大影響。因此,提高整個系統(tǒng)的集成自動化水平是解決上述問題的有效途徑。

        本文應(yīng)用Profibus-DP現(xiàn)場總線,將控制中心主站S7-300 PLC與各從站PLC和遠(yuǎn)程I/O設(shè)備、HMI通信網(wǎng)絡(luò)連接起來,開發(fā)出鋁型材氧化著色生產(chǎn)線自動控制系統(tǒng)。上位機(jī)通過工業(yè)以太網(wǎng)對其實施遠(yuǎn)程監(jiān)控,分布式I/O單元分散到實際需要的現(xiàn)場設(shè)備附近,從而使整個系統(tǒng)的工程費(fèi)用、裝配費(fèi)用、硬件成本、設(shè)備調(diào)試和維修成本降到最低。

        1 生產(chǎn)工藝流程及現(xiàn)場設(shè)備

        本生產(chǎn)線全長30 m、寬10 m、高4.5 m,采用掛鍍直線型,對應(yīng)鋁型材陽極氧化工藝而依次排列的設(shè)備分別為上料機(jī)、除油槽、堿蝕槽、中和槽、氧化槽、電解著色槽、封孔槽、烘干箱和卸料機(jī),各個工序處理槽之間都設(shè)置至少一個水洗槽用于清潔[1-4]。由于每道工序的處理時間不同,根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷平衡原理,每道工序布置的工藝槽數(shù)也不盡相同,其中氧化4個槽、著色2個槽、低溫封孔2個槽,其余皆為1槽,共20個槽組。

        系統(tǒng)控制的設(shè)備有:上卸料裝置、行車、冷凍機(jī)、加熱系統(tǒng)、過濾機(jī)、噴淋泵、純水制備機(jī)、給排水系統(tǒng)、排風(fēng)及攪拌系統(tǒng)、氧化直流電源、電解著色交流電源和烘干爐等。其中,上卸料裝置的主要功能是鋁合金型材在上料區(qū)的裝送處理及卸料區(qū)的成品卸下處理。上料完畢,操作人員在上料區(qū)觸摸屏“品種設(shè)定畫面”中輸入處理型材的類型,如堿洗時間、氧化時間和著色時間等,并在觸摸屏“控制畫面”中給出上料完畢信號,自控裝置立即就會控制行車將料架吊起并將其送入各處理槽,按設(shè)定的工藝進(jìn)行處理[3]。最后,成品被送至卸料區(qū),卸料完畢由人工給出信號,過跨車及輔助傳送裝置自動將空導(dǎo)電梁從卸料區(qū)搬至上料區(qū)。生產(chǎn)線工藝 流程如圖1所示[2]。

        圖1 生產(chǎn)線工藝流程圖Fig.1 Technological process of the production line

        整條生產(chǎn)線共有3臺行車,且它們在同一軌道上運(yùn)行。3臺行車分別由各機(jī)載控制箱PLC控制,并受系統(tǒng)控制中心協(xié)同調(diào)度。行車為單鉤龍門式結(jié)構(gòu),在鋼軌上運(yùn)行,作業(yè)形式為橫吊式,水平行走變頻調(diào)速驅(qū)動,最大行走速度為35 m/min。掛具起吊架在垂直導(dǎo)軌上下運(yùn)動,行車提升高度大于1000 mm。升降為雙速電機(jī)驅(qū)動,升降最大速度為12 m/min。行車能平穩(wěn)啟動和???,定位精度高,保證零件能按預(yù)置工位號自動、平穩(wěn)、準(zhǔn)確地平移或升降至指定位置。系統(tǒng)控制中心根據(jù)季節(jié)室溫不同,使冷凍機(jī)或加熱系統(tǒng)自動接入,系統(tǒng)自動控制各槽組的溫度,使溫度參數(shù)滿足工藝要求[4]。氧化著色電源設(shè)備除由設(shè)備本身自控儀表完成自動控制外,還與系統(tǒng)控制中心進(jìn)行通信連接,并由其控制運(yùn)行。

        2 系統(tǒng)硬件設(shè)計

        S7-300 PLC作為DPM1主站,是整個控制系統(tǒng)的核心。行車分別由3個S7-200 PLC控制,上卸料、過跨車和輔助傳送裝置為分布式I/O設(shè)備,排風(fēng)及攪拌系統(tǒng)由變頻器MM440驅(qū)動,它們均為從站。在上料區(qū)兩側(cè)設(shè)置2臺HMI,作為DPM2主站連接到Profibus-DP總線上[5]。主站間的通信為令牌方式,主站與從站間的通信為主從方式。上位機(jī)內(nèi)裝WinCC,利用機(jī)內(nèi)網(wǎng)卡CP1613與S7-300 PLC站CP343-1實現(xiàn)工業(yè)以太網(wǎng)通信,其控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2所示。

        圖2 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖Fig.2 Structure of the control system

        2.1 主控單元

        主控單元采用西門子CPU315-2DP高性能PLC,電源模塊采用PS307,另配置2塊數(shù)字量輸入模塊SM321 DI32×24 V、2塊數(shù)字量輸出模塊SM322 DO32×24 V、1塊繼電器輸出模塊SM322 DO8×230 V和2塊模擬量輸入模塊SM331 AI8×12位。主單元接收來自控制柜的全自動啟動、周期停止和緊急停車等按鈕信號,現(xiàn)場氧化槽、著色槽的有料信號和通電/故障信號,烘干爐設(shè)備動作信號,水噴淋故障信號以及11路Pt100熱電阻溫度傳感器信號等,并按照工藝要求發(fā)出控制信號,讀取從站的狀態(tài),從而控制有關(guān)設(shè)備運(yùn)行。

        2.2 行車控制單元

        生產(chǎn)線共設(shè)3臺行車,分別負(fù)責(zé)上料區(qū)和前處理槽組,氧化著色,封孔、烘干和卸料區(qū)的料架移送。系統(tǒng)設(shè)計中每臺行車均設(shè)置一機(jī)載控制箱,控制系統(tǒng)均為西門子S7-200 CPU226CN,另配置1個16點(diǎn)輸入擴(kuò)展模塊 EM221和1個擴(kuò)展通信模塊EM227。3臺S7-200作為從站連接到Profibus-DP總線上,并受主站S7-300 PLC調(diào)度。每臺S7-200 PLC及擴(kuò)展模塊完成各控制信號及定位信號的采集,實現(xiàn)行車運(yùn)行、變頻器各種速度切換和報警燈的自動控制。起重機(jī)的水平行走采用交流變頻調(diào)速控制器進(jìn)行速度控制,升降采用雙速電動機(jī)進(jìn)行驅(qū)動。系統(tǒng)可以進(jìn)行手動/自動操作,行車側(cè)面上設(shè)有各向運(yùn)行的控制、急停等按鈕。在手動狀態(tài)下,各動作可以在人工控制下單獨(dú)進(jìn)行操作;在自動狀態(tài)下,每道工序按照設(shè)定好的控制程序進(jìn)行操作。

        2.3 上卸料控制單元

        上卸料控制單元、過跨車及輔助傳送裝置設(shè)置在生產(chǎn)線的兩端,均由分布式I/O模塊ET200M控制,作為DP從站連接到Profibus-DP總線上。上料控制單元配置了1塊SM321 DI32×24 V、1塊 SM322 DO32×24 V和1個接口模塊IM153-1,分別控制2臺上料機(jī)升降裝置的升降及儲料架的運(yùn)轉(zhuǎn)。上料架驅(qū)動裝置采用氣缸或交流電動機(jī)驅(qū)動,采用三相交流動力電源。上料控制箱內(nèi)的主要元件為斷路器、接觸器和繼電器等。卸料控制單元、過跨車及輔助傳送裝置配置了2塊SM321 DI32×24 V、1塊SM322 DO32×24 V和1個接口模塊IM153-1,用于控制卸料區(qū)各驅(qū)動裝置的運(yùn)轉(zhuǎn),完成成品的卸下并將空導(dǎo)電梁交與傳送裝置移至上料區(qū)。卸料區(qū)各傳動裝置用氣動裝置驅(qū)動,限位開關(guān)進(jìn)行定位,卸料控制箱內(nèi)主要元件為繼電器。上卸料控制裝置將運(yùn)轉(zhuǎn)信息及故障信號通過Profibus-DP總線送至中央控制柜CPU,接受來自中央控制柜的指令,與起重機(jī)的行走進(jìn)行協(xié)調(diào),防止相互間碰撞。

        2.4 排風(fēng)及攪拌控制單元

        通風(fēng)系統(tǒng)主要設(shè)備包括風(fēng)機(jī)、風(fēng)罩和風(fēng)管,采用槽邊排風(fēng)及時排走廢氣。為使槽液均勻、提高處理效果,在槽的底部通入壓縮空氣攪拌導(dǎo)管,攪拌風(fēng)源來自鼓風(fēng)機(jī)或空壓機(jī)等裝置[4]。風(fēng)機(jī)和鼓風(fēng)機(jī)或空壓機(jī)均用變頻器驅(qū)動。由于設(shè)備噪聲大,一般將它們單獨(dú)安裝在一個房間內(nèi)。變頻器采用西門子公司的MM440變頻器,通過CBP通信板作為從站連入Profibus網(wǎng)絡(luò)[6]。PLC通過總線,不斷地讀取和修改變頻器內(nèi)部運(yùn)行狀態(tài)信息,以完成對2臺電機(jī)的控制。

        3 軟件設(shè)計

        3.1 硬件組態(tài)

        系統(tǒng)的硬件組態(tài)主要在Step 7軟件的HW Config中完成,包括主站組態(tài)和從站組態(tài)。主站組態(tài)為在0號機(jī)架1號槽位放置電源模塊PS3075A,2號槽位放置CPU315-2DP,4號槽位放置以太網(wǎng)模塊 CP343-1,5~8號槽分別放置數(shù)字量輸入、輸出及模擬量模塊。從站組態(tài)為3個 S7-200從站 EM227、2個分布式 I/O ET200M和2臺變頻器。當(dāng)組態(tài)EM227時,需將其GSD文件導(dǎo)入Step 7中,方可組態(tài)從站通信接口。分別設(shè)置EM227、變頻器和ET200的網(wǎng)絡(luò)地址、數(shù)據(jù)交換區(qū)等屬性及相關(guān)參數(shù)。整個硬件組態(tài)和參數(shù)設(shè)置完畢后存盤編譯并下載到PLC中。硬件組態(tài)如圖3所示。

        圖3 硬件組態(tài)圖Fig.3 Hardware configuration

        3.2 程序設(shè)計

        S7-300的程序設(shè)計采用結(jié)構(gòu)化編程。本系統(tǒng)PLC程序用到了暖啟動OB100、主程序循環(huán)OB1、日期時間中斷OB10(設(shè)置為間隔中斷方式)、循環(huán)中斷OB35等組織塊和自定義的功能FC、功能塊FB、數(shù)據(jù)塊DB以及系統(tǒng)功能SFC和系統(tǒng)功能塊SFB等[7-8]。主機(jī)程序設(shè)計流程圖如圖4所示。

        圖4 主機(jī)程序設(shè)計流程圖Fig.4 Flowchart of main program design

        各從站S7-200的控制程序在Step7-MicroWIN V4.0中編寫,可用S7-200存儲區(qū)中的VB0~VB15與S7-300過程映像存儲區(qū)的IB0~I(xiàn)B7和QB0~QB7交換數(shù)據(jù)。

        3.3 觸摸屏畫面組態(tài)設(shè)計

        系統(tǒng)選用TP177B型觸摸屏,用WinCC flexible軟件對觸摸屏進(jìn)行組態(tài)設(shè)計,實現(xiàn)用戶對系統(tǒng)的操作、工藝參數(shù)的管理維護(hù)和運(yùn)行監(jiān)控。根據(jù)工藝要求,設(shè)計了系統(tǒng)菜單主界面、自動運(yùn)行界面、手動操作界面、顯示與編輯工藝參數(shù)界面和報警信息界面,各個界面間可相互切換,操作方便。下面針對系統(tǒng)菜單主界面和自動運(yùn)行界面進(jìn)行說明。

        ①系統(tǒng)菜單主界面

        系統(tǒng)開機(jī)后,首先顯示用戶信息及當(dāng)前日期和時間,接著進(jìn)入系統(tǒng)菜單主界面。點(diǎn)選“運(yùn)行方式”后進(jìn)入運(yùn)行方式選擇界面,可以點(diǎn)選“自動運(yùn)行”和“手動菜單”。該界面還可提示當(dāng)前控制系統(tǒng)的狀態(tài)是在操作運(yùn)行中還是在停止?fàn)顟B(tài)。利用該畫面中設(shè)置的觸摸開關(guān),可以對系統(tǒng)進(jìn)行操作,如上料完畢、暫停、停止等。點(diǎn)選“顯示運(yùn)行參數(shù)”后進(jìn)入系統(tǒng)當(dāng)前運(yùn)行參數(shù)顯示界面,可以顯示當(dāng)前運(yùn)行的程序號、各槽位設(shè)定的工藝參數(shù)和當(dāng)前運(yùn)行參數(shù)?!皺z查工藝參數(shù)”和“編輯工藝參數(shù)”最多可以檢查和修改16個程序號的工藝配方數(shù)據(jù)?!皥缶畔ⅰ笨捎糜谙到y(tǒng)維護(hù)。

        ②自動運(yùn)行界面

        自動運(yùn)行界面中設(shè)計了多個工藝流程示意圖,可分畫面顯示上卸料機(jī)、過跨車及輔助傳送裝置、排風(fēng)風(fēng)機(jī)及攪拌空壓機(jī)的運(yùn)行狀況及當(dāng)前料架位置、各行車所處的位置和運(yùn)行方向、吊鉤位置、各工序?qū)嶋H運(yùn)行的時間等實時信息。此畫面可以監(jiān)控生產(chǎn)運(yùn)行狀況。

        4 上位機(jī)監(jiān)控功能實現(xiàn)

        為方便生產(chǎn)調(diào)度和數(shù)據(jù)管理,系統(tǒng)設(shè)置了上位機(jī),并通過工業(yè)以太網(wǎng)與主站連接。上位機(jī)內(nèi)裝WinCC組態(tài)軟件,主要實現(xiàn)主畫面、分站設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、操作畫面、實時曲線、歷史曲線、報警畫面及報表數(shù)據(jù)顯示等監(jiān)視功能。

        主畫面通過流程圖和實時數(shù)據(jù),生動直觀地顯示整個生產(chǎn)線的運(yùn)行情況。分站設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)畫面則以動畫、指示燈形式直觀地表示出從上料到卸料沿線各分站相關(guān)設(shè)備的運(yùn)行和故障狀態(tài):操作畫面可對設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程啟??刂?、緊急停車和故障復(fù)位等;實時曲線、歷史曲線、報警畫面和報表數(shù)據(jù)等分別以不同的方式監(jiān)視系統(tǒng)過程數(shù)據(jù),并可定期歸檔存盤[9-10]。

        5 結(jié)束語

        采用Profibus現(xiàn)場總線技術(shù),將鋁型材氧化著色生產(chǎn)線各分散設(shè)備進(jìn)行集成,由主站PLC控制,利用工業(yè)以太網(wǎng)通過上位機(jī)實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。實際運(yùn)行表明,系統(tǒng)自動化水平高、故障率低、操作維護(hù)方便,有利于實現(xiàn)柔性生產(chǎn)、改善操作人員的工作條件。同時,各種物料能源也能得到最合理的利用,降低了生產(chǎn)成本,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。

        [1]畢林.全自動氧化著色電泳涂漆生產(chǎn)線設(shè)計特點(diǎn)[J].有色金屬設(shè)計,1999,26(2):55 -59.

        [2]王莉,熊紅云.鋁材氧化生產(chǎn)線遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計[J].湘潭師范學(xué)院學(xué)報:自然科學(xué)版,2004,26(2):83 -84.

        [3]吳存福.5000噸/年氧化著色電泳涂漆生產(chǎn)線全自動控制系統(tǒng)設(shè)計[J].有色設(shè)備加工,1997(4):10-16.

        [4]李英,林忠勝.鋁合金型材陽極氧化電解著色生產(chǎn)線設(shè)計[J].電鍍與環(huán)保,1994,14(4):19 -21.

        [5]廖常初.S7-300/400 PLC應(yīng)用技術(shù)[M].2版.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2008:361-362.

        [6]崔靜,朱偉興,王東宏.多功能自動信封機(jī)電氣控制系統(tǒng)的設(shè)計與應(yīng)用[J].電氣傳動,2010,40(5):77 -79.

        [7]羅金盛.Profibus-DP總線在提升機(jī)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用研究[J].金屬礦山,2009(11):109-110.

        [8]張還.空壓機(jī)組電氣控制系統(tǒng)的設(shè)計[J].自動化儀表,2010,31(4):34-35.

        [9]丁鋼,李明河,張千峰.現(xiàn)場總線技術(shù)在鍍鋅線氣刀控制系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].安徽工業(yè)大學(xué)學(xué)報:工學(xué)版,2010,27(1):99 -100.

        [10]樊秀芬.現(xiàn)場總線Profibus-DP在長距離帶式輸送機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].煤礦機(jī)械,2009,30(12):205-207.

        猜你喜歡
        主站著色組態(tài)
        蔬菜著色不良 這樣預(yù)防最好
        蘋果膨大著色期 管理細(xì)致別大意
        基于PLC及組態(tài)技術(shù)的恒溫控制系統(tǒng)開發(fā)探討
        10位畫家為美術(shù)片著色
        電影(2018年10期)2018-10-26 01:55:48
        基于PLC和組態(tài)的智能電動擰緊系統(tǒng)
        基于OS2主站系統(tǒng)的海量數(shù)據(jù)共享技術(shù)研究
        多表遠(yuǎn)程集抄主站系統(tǒng)
        電子制作(2017年23期)2017-02-02 07:17:07
        PLC組態(tài)控制在水箱控制系統(tǒng)的應(yīng)用
        鑄造行業(yè)三維組態(tài)軟件的應(yīng)用
        基于改進(jìn)經(jīng)濟(jì)壓差算法的主站AVC的研究
        中国少妇内射xxxx狠干| 亚洲国产女同在线观看| 久久精品亚洲熟女av麻豆| 18禁裸男晨勃露j毛网站| 人妻中文字幕在线中文字幕| 无码字幕av一区二区三区| 欧美性猛交xxxx乱大交蜜桃| 欧美a视频在线观看| 亚州AV成人无码久久精品| 久草国产手机视频在线观看 | 在线观看中文字幕二区| 肥老熟妇伦子伦456视频| 99久久久精品免费观看国产| 国产成人亚洲精品77| 日本熟妇高潮爽视频在线观看| 日本视频一中文有码中文| 国产av无码专区亚洲av蜜芽| 国产精品密播放国产免费看| 国产一级黄色av影片| 大陆少妇一区二区三区| av高清在线不卡直播| 精品深夜av无码一区二区老年| 极品 在线 视频 大陆 国产| 最好的99精品色视频大全在线| 国色天香中文字幕在线视频| 中国丰满大乳乳液| 中文人妻av大区中文不卡| 亚洲国产中文字幕精品| 久久精品国产亚洲av麻豆色欲| 少妇对白露脸打电话系列| 欧美亚洲国产精品久久久久| 亚洲一区二区刺激的视频| 国产一区二区三区四区五区加勒比| 亚洲av无码乱码国产精品fc2| 精品免费久久久久国产一区| 在线观看视频免费播放| 亚洲人精品亚洲人成在线| 国内少妇偷人精品视频免费| 亚洲国产精品一区二区第一| 亚洲天堂精品成人影院| 中文字幕在线播放|