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        上海桑塔納轎車霍爾傳感器問題導致加速無力的故障診斷與排除

        2011-07-04 07:46:42曾偉峰
        科技傳播 2011年19期
        關(guān)鍵詞:電控霍爾葉輪

        曾偉峰

        惠州市公共汽車總公司汽車修配廠,廣東 惠州 516000

        0 引言

        汽車發(fā)動機采用了電子控制以后,使汽車在動力性、經(jīng)濟性、排放性等方面得到很大改善。但是使汽車發(fā)動機的結(jié)構(gòu)和控制原理變得更加復雜,從而給汽車故障的診斷與排除的難度大大增加。對采用電子控制的汽車進行維修,除了有扎實的理論基礎知識、豐富的實踐經(jīng)驗、靈活的思維之外,還要有耐心、專心、細心,并且要懂得結(jié)合利用先進的檢測儀器來檢測分析,這樣碰到問題才能迎刃而解。

        1 故障現(xiàn)象

        2010年6月的一天,一輛上海桑塔納2000GSi轎車開到我們廠檢修。該車裝配1.8L 2VQS AJR型發(fā)動機,行駛里程約12萬km,出現(xiàn)了動力不足,發(fā)動機功率下降。我們接車到后,根據(jù)車主的反應以及現(xiàn)場測試的情況后,分析認為應該是發(fā)動機內(nèi)部出問題,于是對發(fā)動機拆解檢查。在檢查時,發(fā)現(xiàn)氣缸套與活塞環(huán)已經(jīng)嚴重磨損,就決定對發(fā)動機進行一次大修。然而,在發(fā)動機大修竣工后,進行試車時,發(fā)現(xiàn)車速達到110km/h以后提速困難,并且發(fā)動機有抖動的感覺。

        2 故障原因初步分析

        從故障現(xiàn)象分析,故障應該發(fā)生在發(fā)動機上。桑塔納2000GSi轎車的發(fā)動機是采用微機來控制的。由于發(fā)動機剛進行大修過,更換了新的氣缸套、活塞、活塞環(huán)、進排氣門、氣門座圈、氣門油封等主要部件,并且在裝配前所有的新件都進行了檢查過,沒有發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題。故障出現(xiàn)在發(fā)動機電控系統(tǒng)上的可能性比較大。

        從電控發(fā)動機的工作原理分析,造成車速上不去的原因可能有以下幾個方面:

        1)燃油供給系統(tǒng)油壓偏低

        桑塔納2000GSi轎車采用電子控制多點燃油噴射系統(tǒng),發(fā)動機對燃油壓力要求很高。供油壓力過低,汽車在高速時不能供應足夠的燃油去滿足發(fā)動機的需要量,造成發(fā)動機動力不足,車速上不去。

        2)氣缸壓力低

        氣缸套與活塞環(huán)、進排氣門與氣門座密封不嚴,會造成漏氣,使氣缸壓力降低。氣缸的壓縮壓力降低,發(fā)動機的輸出動力也會不足,使車速上不去。

        3)混合氣偏稀

        如果進氣系統(tǒng)漏氣或其它原因造成的混合氣過稀,也會使發(fā)動機動力不足,車速上不去。

        4)點火不正時

        汽車在高速時,如果點火正時不正確,使發(fā)動機氣缸內(nèi)的可燃混合氣在不恰當?shù)臅r刻被點燃,從而造成混合氣燃燒后產(chǎn)生的壓力嚴重不足,影響了發(fā)動機的動力輸出,使車速上不去。

        5)發(fā)動機電控系統(tǒng)出現(xiàn)故障

        該發(fā)動機的點火、噴油、怠速等都是由電控單元ECU控制的,如果某一傳感器、執(zhí)行器或ECU出現(xiàn)故障,也可能會造成以上的故障。

        3 故障診斷與排除方法

        我們根據(jù)以上分析,對有可能產(chǎn)生故障的部分進行檢測:

        1)燃油供給系統(tǒng)的檢測

        在燃油分配管和壓力油進口橡膠管連接處斷開,串入燃油壓力表,起動發(fā)動機檢查燃油壓力,怠速狀態(tài)油壓表顯示為0.25MPa。加油門時油壓表指針在0.28MPa~0.30MPa之間擺動。關(guān)閉點火開關(guān)10min后,燃油系統(tǒng)保持壓力為0.16MPa,油壓值均符合標準,可以判定燃油泵工作性能良好,進油管路通暢,油壓調(diào)節(jié)器正常。檢測各噴油嘴,噴油良好。

        2)氣缸壓力的檢測

        在檢測氣缸壓力時,發(fā)動機機油至少30℃,節(jié)氣門應全開(開度達100%),用氣缸壓力表逐個測量氣缸壓力,其壓力都在標準范圍內(nèi)(壓力標準為1000kPa~1300kPa)。

        3)進氣系統(tǒng)的檢測

        對進氣管路、各真空管進行檢查,均沒有發(fā)現(xiàn)脫、裂、漏或錯接的情況。

        4)點火系統(tǒng)的檢測

        拔下各缸高壓線插上備用火花塞,高壓線與點火線圈連接,轉(zhuǎn)動點火開關(guān)使起動機運轉(zhuǎn),觀察各缸火花均是藍火,火花很強。從發(fā)動機拆下火花塞,火花塞間隙正常,電極部分燃燒良好,呈棕黃色,瓷絕緣良好;測量高壓線電阻正常(5kΩ~6kΩ)。裝上火花塞、高壓線,起動發(fā)動機后進行斷火試驗,各缸均工作。

        4 電控系統(tǒng)的檢測

        使用電眼睛x-431電腦檢測儀對發(fā)動機電控系統(tǒng)進行檢測。進入發(fā)動機電控單元,查詢故障存儲器,但結(jié)果沒有故障代碼記憶,顯示系統(tǒng)正常。接著讀取發(fā)動機的數(shù)據(jù)流以及檢測各個傳感器的工作狀況。

        4.1 空氣流量傳感器的檢測

        該發(fā)動機的基本供油量是由發(fā)動機的電控單元ECU根據(jù)空氣流量傳感器送來的信號控制的。用電眼睛x-431電腦檢測儀對發(fā)動機讀取系統(tǒng)數(shù)據(jù)流。檢測該車怠速時空氣流量計信號為2g/s~5g/s,慢加速時為14g/s左右,急加油達到40g/s,大負荷時達到60g/s~70g/s,這數(shù)據(jù)都符合標準,說明空氣流量傳感器工作正常。

        4.2 氧傳感器的檢測

        檢測氧傳感器反饋信號電壓,該信號電壓能夠在0.1V~1.0V之間波動,反映快慢:怠速時(>10次/min);2500(轉(zhuǎn)/min)時電壓變化次數(shù)不少于8次/10s,加熱電阻阻值4Ω,正常。

        4.3 節(jié)氣門開度的檢測

        怠速時節(jié)氣門角度值為0°~5°,正常。節(jié)氣門角度慢慢開大時負荷信號值也都在正常范圍內(nèi)。

        4.4 點火提前角的檢測

        怠速時為10°左右,在正常范圍內(nèi)(正常值為12±4.5°)。

        4.5 冷卻液溫度傳感器的檢測

        檢測發(fā)動機冷卻液溫度傳感器,其電阻值符合要求。正常值冷態(tài)時為1080Ω~2750Ω,熱態(tài)時為50Ω~500Ω。

        4.6 曲軸位置傳感器的檢測

        用萬用表測量曲軸位置傳感器的感應線圈電阻,阻值為680Ω,正常。

        5 霍爾傳感器的結(jié)構(gòu)組成、工作原理與檢測

        該車的霍爾傳感器是安裝在發(fā)動機的前端,凸輪軸齒形帶輪的下方。

        1)霍爾傳感器的組成

        該車的霍爾傳感器主要由凸輪軸帶動的觸發(fā)葉輪、永久磁鐵、霍爾元件等組成,如圖1所示。

        圖1 霍爾傳感器的組成

        2)霍爾傳感器的工作原理

        霍爾信號發(fā)生器工作原理圖見圖2所示。

        凸輪軸帶動觸發(fā)葉輪轉(zhuǎn)動,當葉片進入磁鐵與霍爾元件之間的空氣隙時,磁場被旁路,霍爾元件不產(chǎn)生霍爾電壓,霍爾集成電路末級三極管截止,信號發(fā)生器輸出高電位;當觸發(fā)葉輪離開空氣隙,永久磁鐵的磁力線通過霍爾元件而產(chǎn)生霍爾電壓,集成電路末級三極管導通,信號發(fā)生器輸出低電位。葉片隨著發(fā)動機的運轉(zhuǎn)而不停的轉(zhuǎn)動,信號發(fā)生器輸出一個矩形波信號,輸送到發(fā)動機電控單元ECU作為第一缸活塞壓縮上止點的位置信號。

        圖2 霍爾發(fā)生器的工作原理

        1-觸發(fā)葉輪的葉片;2-霍爾集成塊;3-永久磁鐵;4-霍爾傳感器;5-導磁板

        3)霍爾傳感器的檢測

        圖3 霍爾傳感器與ECU的線路連接圖

        霍爾式傳感器與ECU有三條引線相連,如圖3所示。其中一條是ECU向傳感器加電壓的電源線,輸入傳感器的電壓接近蓄電池電壓;另一條是傳感器的輸出信號線,當觸發(fā)葉輪通過傳感器時,霍爾傳感器輸出信號,高電位為5V,低電位為0.3V;第三條是通往傳感器的接地線。

        (1)傳感器電源電壓的檢測

        點火開關(guān)置于“ON”,用萬用表電壓檔測量“+”和“-”端子的電壓,測得的電壓接近蓄電池電壓,正常。

        (2)端子間電壓的檢測

        用萬用表的電壓檔,對傳感器的“+”、“-”、“信號”三個端子間進行測試,當點火開關(guān)置于“ON”時,“+”和“-”端子間的電壓值接近蓄電池電壓;“信號”和“-”端子間的電壓值在發(fā)動機轉(zhuǎn)動時,在0.3-5V之間變化,且數(shù)值顯示呈脈沖性變化,最高電壓5v,最低電壓0.3V,正常。

        (3)電阻檢測

        點火開關(guān)置于“OFF”位置,拔下霍爾傳感器導線連接器,用萬用表Ω檔跨接在傳感器側(cè)的端子“+”與“信號”或“+”與“-”間,此時萬用表顯示讀數(shù)為∞(開路),正常。如果指示有電阻,則應更換霍爾傳感器。

        從檢測結(jié)果來看,電控系統(tǒng)以及各傳感器的工作都正常。那么造成故障的原因到底出現(xiàn)在什么地方呢?經(jīng)過仔細分析后認為,發(fā)動機車速上不去,除了電控系統(tǒng)存在故障以外,點火正時不對也會出現(xiàn)此類故障,于是懷疑是不是裝配的過程中正時沒對好?于是拆開正時罩殼檢查,將正時帶輪轉(zhuǎn)動到與曲軸上齒形帶輪的上止點標記對齊,凸輪軸上的標記也剛好對齊,這證明在裝配的時候沒有裝錯。此時診斷工作似乎陷入了困境。

        接著我們想到通過波形信號來查找原因。檢測霍爾傳感器波形信號,波形正常。再檢測曲軸位置傳感器波形信號,波形也正常。進一步分析,AJR發(fā)動機的點火控制是發(fā)動機控制單元ECU根據(jù)霍爾傳感器信號、曲軸位置傳感器信號共同來確定點火時間的,發(fā)現(xiàn)忽略了一個重要的細節(jié),即霍爾傳感器信號和曲軸位置信號的同步性。雖然從單個信號看,都正常的。但如果兩個信號不同步,將直接影響點火正時。于是用發(fā)動機分析儀的雙通道示波器對上述兩個傳感器信號同步進行測試,測試結(jié)果顯示兩個信號是不同步的。決定再檢查這兩個傳感器。拆開正時罩殼,將霍爾傳感器從發(fā)動機上拆下檢查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)霍爾傳感器的霍爾元件外表面有刮傷的痕跡。再仔細檢查安裝在凸輪軸齒形帶輪后的觸發(fā)葉輪,發(fā)現(xiàn)觸發(fā)葉輪有嚴重的變形,造成在轉(zhuǎn)動時磨擦到了霍爾元件的外表面。將其從發(fā)動機上拆下并進行校正,校正好后將觸發(fā)葉輪和霍爾傳感器裝回,所有零部件安復好后試車,結(jié)果發(fā)現(xiàn)汽車提速正常、運轉(zhuǎn)穩(wěn)定,故障消除。

        6 故障排除結(jié)果分析

        該車可能在大修發(fā)動機的時候,拆解出來的觸發(fā)葉輪沒有注意保存好而被其它較重大的零部件擠壓導致變形,變形后在裝復的過程中又沒有被發(fā)現(xiàn)。由于觸發(fā)葉輪的變形,導致在運轉(zhuǎn)過程中晃動,從而影響了霍爾傳感器的輸出信號。由于霍爾傳感器信號為發(fā)動機的第一缸活塞壓縮行程的上止點位置信號,所以霍爾傳感器的觸發(fā)葉輪運轉(zhuǎn)時晃動導致產(chǎn)生周而復始的、錯誤的上止點位置信號。這個錯誤的信號送入到電控單元ECU后,ECU根據(jù)這個信號以及曲軸的位置信號作出判斷并對點火時間進行控制,結(jié)果造成ECU發(fā)出的點火控制指令不正確。由于AJR型發(fā)動機采用的是連續(xù)點火方式,使得可燃混合氣體在氣缸內(nèi)不恰當?shù)臅r刻點燃,從而造成燃氣壓力嚴重不足,影響發(fā)動機的動力輸出,結(jié)果造成加速無力。

        [1]于明進,等主編.汽車電氣設備構(gòu)造與維修[M].高等教育出版社,2006.

        [2]石聿俊主編.桑塔納轎車構(gòu)造與維修[M].高等教育出版社,2000.

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