周建平,羅陳
(中國水利水電第七工程局有限公司亭子口金屬結(jié)構(gòu)制造安裝項目部,四川蒼溪628400)
亭子口水利樞紐在壩區(qū)內(nèi)單層、共軌布置了2臺QP30 t/1 270 m平移式無塔架纜索起重機,主車布置于左岸,其主索鉸點高程567.625 m(前軌軌面高程566 m);副車布置于右岸,其副車主索鉸點高程為549.29 m(前軌軌面高程550 m)。纜機額定起重量為30 t,主副車前軌水平間距1 272.25 m,纜機左右岸的軌道長度均為192 m,設(shè)計跨度為1 300 m(實用1 270 m),設(shè)計揚程為140 m。該纜機由三大系統(tǒng)組成,即主車系統(tǒng)(布置于左岸)、副車系統(tǒng)(布置于右岸)、索道系統(tǒng),其中索道系統(tǒng)架設(shè)是纜機安裝的關(guān)鍵工序。
亭子口水利樞紐纜機平臺地形狹窄,即左岸纜機后水平軌距山體8.45 m,且為當(dāng)?shù)鼐用袢粘Mㄐ械谋愕?,同時也是纜機安裝輔助系統(tǒng)的工作區(qū)域,靠河側(cè)高邊坡、浮質(zhì)松土,不利于纜機安裝輔助系統(tǒng)的布置,運輸車輛和吊裝設(shè)備在靠河側(cè)無法通行;右岸纜機平臺為高排架結(jié)構(gòu),纜機主索鉸點高程距地面25 m,靠河側(cè)為陡坡;纜機索道系統(tǒng)架設(shè)需跨越大壩多個標(biāo)段和左、右岸所有施工道路,且在索道系統(tǒng)架設(shè)、主索張拉期間為大壩機坑開挖與混凝土澆筑轉(zhuǎn)序期間,人員和施工設(shè)備較多,困難較大;又因纜機安裝工作面較合同滯后5.5個月,安裝工期緊。由于索道系統(tǒng)架設(shè)采用的特殊施工手段,使得在其安裝過程中安全問題特別突出。因此,如何最大化的減少對相鄰施工單位的干擾成為纜機安裝的關(guān)鍵。
鑒于亭子口水利樞紐纜機設(shè)計跨度為1 300 m(實用跨度1 270 m),額定起重量30 t,以及纜機安裝特有的地形條件,高排架結(jié)構(gòu)、安裝時期(即機坑開挖與混凝土澆筑轉(zhuǎn)序時期)對相鄰施工單位的干擾大、特有的安全風(fēng)險和緊張的安裝工期,為解決纜機安裝的技術(shù)難題和安全控制,采取的安裝思路為:計算各類過江索(臨時承載索、主索等)不同垂度下各個錨固點的受力分析、索長情況→纜機安裝輔助系統(tǒng)布置→輔助系統(tǒng)試驗→纜機安裝工裝設(shè)施研發(fā)→施工期安全控制→動態(tài)施工工程技術(shù)措施的跟蹤反饋分析及施工預(yù)警預(yù)報→輔助系統(tǒng)工作時工作參數(shù)的收集、整理→纜機初期運行數(shù)據(jù)的收集、分析→驗證參數(shù)、綜合分析總結(jié)。
采用受力計算分析、現(xiàn)場試驗、現(xiàn)場技術(shù)創(chuàng)新、安全控制相結(jié)合的方法進(jìn)行纜機安裝,并利用工裝設(shè)施、計算機軟件輔助纜機索道系統(tǒng)的架設(shè),從而最大化地減少了對相鄰施工單位的干擾。
亭子口索道系統(tǒng)包括:主索φ108,長1 300 m,臨時承載索φ52,長1 320 m,牽引繩φ32,長2 600 m,起升繩φ34,長1 600 m。鑒于索道系統(tǒng)的安裝是纜機安裝的最關(guān)鍵工序,其架設(shè)過程中安全風(fēng)險最為突出,若技術(shù)措施不到位,將導(dǎo)致相鄰施工單位人員傷亡,設(shè)備損壞。參考同類纜機的安裝經(jīng)驗為:索道系統(tǒng)架設(shè)時,相鄰施工單位均需避讓;而亭子口水利樞紐處于緊張的施工工期,相鄰施工單位不能避讓。因此,在安裝過程中,若能快速計算出每根過江繩在不同垂度各點的受力參數(shù),動態(tài)地掌握索道架設(shè)的各種參數(shù),制定動態(tài)的施工方案,對安全架設(shè)索道系統(tǒng)將起到至關(guān)重要的作用。為此,利用計算機軟件,準(zhǔn)確地計算出過江索的受力狀態(tài),安全、高效的指導(dǎo)施工。亭子口水利樞紐纜機安裝采用計算機輔助軟件反映的參數(shù)有:鉸點的水平張力,垂直分力、張力、安全系數(shù)、繩索的曲線長、過江繩索的彈性伸長(圖1)。
圖1 繩索計算操作界面圖
通常,纜機索道系統(tǒng)架設(shè)施工周期相對較長,且臨時承載索、主索等過江施放時需途經(jīng)多個施工部位和施工要道。若要將各個施工部位的干擾減到最小,勢必要有相關(guān)的技術(shù)保障和技術(shù)創(chuàng)新,方能確保相鄰施工單位的人員、設(shè)備安全。該纜機索道系統(tǒng)采用的是主地錨試驗胎架和臨時承碼。具體敘述如下。
3.2.1 主地錨試驗工裝的應(yīng)用
索道系統(tǒng)架設(shè)的主要手段是通過卷揚機、滑輪組的方式,卷揚機、滑輪組采用地錨固定。為此,地錨承載力的驗證非常重要。為了驗證地錨的承載力,確保地錨埋設(shè)的安全、可靠,滿足索道系統(tǒng)架設(shè)的要求,對主地錨自制工裝并采用油壓千斤頂做拉拔試驗,主地錨設(shè)計承載力為100 t,試驗拉拔力160 t,保壓10 min。主地錨試驗情況見圖2。
試驗采用由專業(yè)機構(gòu)校驗合格的OVMZB4-500型電動液壓控制油泵配合OVMYCW400B型號千斤頂進(jìn)行張力試驗,試驗數(shù)據(jù)直接從液壓壓力表上讀取并換算成張力,試驗拉力過程見表1。
圖2 主地錨試驗圖
表1 主地錨拉力試驗過程表
試驗后,對所有主地錨基礎(chǔ)螺栓、地錨進(jìn)行檢查,無變形、無異常,混凝土基礎(chǔ)無破碎,試驗結(jié)果表明:臨時承載索主地錨試驗工裝強度滿足要求、地錨拉力試驗結(jié)果符合規(guī)定。
3.2.2 臨時承碼研制的應(yīng)用
同類纜機臨時承載索架設(shè)的施工經(jīng)驗是:根據(jù)現(xiàn)場的實際情況,將臨時承載索的垂度放至最大(通常為30%~50%,在不影響施工的前提下,從受力分析看,垂度越大,承載索的張力越小),利用卷揚機直接拖拉過江。鑒于亭子口工程左、右岸施工通道情況,臨時承載索的垂度最大為7%,經(jīng)計算,臨時承載索的張力為26 t,右岸卷揚機為20 t,左岸為16 t。若直接拖拉則卷揚機均在超載工況下運行,存在較大的安全風(fēng)險。為解決此問題,我部自行研制了50套臨時承碼架設(shè)臨時承載索(第1根臨時承載索利用卷揚機拖拉過江共用了12 d,后面3個臨時承載索應(yīng)用此創(chuàng)新成果,采用臨時承碼施工為3 d/根),承碼結(jié)構(gòu)見圖3。
圖3 承碼結(jié)構(gòu)圖
常規(guī)的施工方法是利用拖拉繩直接將臨時承載索拖至對岸。該方式因拖拉繩、臨時承載自重在左、右岸鉸點位置產(chǎn)生較大張力,將造成卷揚機、滑輪組長時間在滿載或超載工況下運行。亭子口工程采用臨時承馬架設(shè)臨時承載索,大大減小了臨時承載索的張力,因臨時承碼的運用,將臨時承載索由一跨變成多跨(即由一跨長1 270 m變?yōu)?0跨,每跨25 m),且卷揚機、滑輪組不需承受因過江索自重而產(chǎn)生的張力,只需承受過江索自重,并以滾動的方式拖拉過江。經(jīng)現(xiàn)場測試,第一根臨時承載索未采用臨時承碼過江,卷揚機運行時最大電流達(dá)到112 A(額定電流90 A),第2、3、4根卷揚機運行時最大電流為38 A。經(jīng)計算,卷揚機、滑輪組在額定載荷40%工況下運行時,從卷揚機電機運行數(shù)據(jù)判斷,該臨時承碼的運用,大大提高了施工的安全性、可靠性,大大改善了施工條件。臨時承碼具體運用情況見圖4。
圖4 承碼應(yīng)用示意圖
亭子口水利樞紐纜機安裝從2010年6月開始,至2010年12月完成。兩臺纜機投運時間間隔1.5個月:1號機于2010年10月23日投運,2號機投運時間為2010年12月9日。亭子口水利樞紐2臺纜機嚴(yán)格按照國家規(guī)范規(guī)程要求完成了空載試驗、靜載試驗、動載試驗、緊急制動試驗和抬吊試驗。通過荷載試驗和后續(xù)實際運行,纜機的安裝質(zhì)量得到了全面檢驗,在多次單臺30 t吊載和抬吊54 t荷重過程中,2臺纜機沒有出現(xiàn)任何異常,承碼打滑量小,各部分運行良好。亭子口工程纜機安裝的安全、快速、優(yōu)質(zhì)完成,為亭子口大壩混凝土的澆筑打下了堅實基礎(chǔ)。對類似大跨度、大噸位、高排架結(jié)構(gòu)纜機安裝具有示范和推動作用。事實證明:在對纜機安裝難點充分考慮并對纜機安裝過程全面分析的條件下進(jìn)行纜機安裝技術(shù)的優(yōu)化具有顯著的積極效果。
[1]嚴(yán)自勉,顧斯照,纜索起重機[M].北京:中國電力出版社,2010.
[2]鄧維一.向家壩水電站纜索起重機安裝[J].水力電力機械,2007,29(10):58-59.