葛 勤
(柳州五菱汽車工業(yè)有限公司,廣西柳州545007)
汽車是現(xiàn)代最廣泛的陸地交通工具,制動系統(tǒng)是保證汽車安全行駛的重要保障裝置,其中制動鉗總成,是汽車制動系統(tǒng)中關(guān)鍵的核心部件,當(dāng)制動鉗總成為前制動器時,其提供的制動力約占整車制動力的70%,可見其重要地位。制動鉗總成裝配技術(shù),是最終保證產(chǎn)品品質(zhì)的有效手段,所以對其裝配技術(shù)的研究,具有廣泛和深遠(yuǎn)的意義。
圖1 制動鉗總成
1.油管內(nèi)接頭壓裝→2.放氣螺釘通氣性檢測及擰緊→3.活塞防塵罩及缸孔注油→4.活塞壓裝及滑動力檢測→5.低壓氣密性檢測→6.高壓氣密性檢測→7.真空氣密性檢測→8.滑柱孔及防塵罩注油→9.導(dǎo)向桿(定位桿)裝配→10.制動鉗總成外輪廓檢測→11.制動鉗總成拖滯力矩檢測→12.合格產(chǎn)品打標(biāo)。
(1)工藝參數(shù)研究及確定。運(yùn)用壓力和位移傳感器進(jìn)行大量的模擬壓裝試驗(yàn),通過試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析和總結(jié),發(fā)現(xiàn)可利用壓入行程與壓入力值相互制約的監(jiān)控方法,作為壓裝的工藝參數(shù),有效地保證了壓裝品質(zhì)(如圖2)。
圖2 工藝參數(shù)控制圖
A點(diǎn)接觸輔助壓頭后,壓力傳感器產(chǎn)生0.2kN壓力,系統(tǒng)設(shè)定該位置為0。繼續(xù)下壓至位置B點(diǎn),設(shè)定判定條件下壓行程為1.8 mm時,壓力為2~2.5 kN為符合要求,則繼續(xù)下壓,否則判定為不合格。繼續(xù)下壓至位置C點(diǎn),設(shè)定該位置為最終行程,壓入力等于6.5 kN時壓頭退回。
(2)控制系統(tǒng)構(gòu)成。實(shí)時采集相關(guān)工藝參數(shù),利用壓力傳感器采集壓入力值,光柵尺采集位移值。為保證在整個壓裝的過程中內(nèi)接頭勻速的壓入,使用伺服電機(jī)來驅(qū)動壓頭。
所有元器件的邏輯控制、模擬量的采集處理均由PLC完成,并在人機(jī)界面上實(shí)時顯示對應(yīng)的工藝參數(shù),得出系統(tǒng)構(gòu)成圖如圖3。
圖3 系統(tǒng)構(gòu)成圖
(3)成果。只需要手工裝卸工件,以螺紋底孔定位,設(shè)備自動壓裝,通過自動監(jiān)測壓入力和行程保證裝配品質(zhì),同時監(jiān)控零件品質(zhì),壓裝設(shè)備的流程邏輯控制圖如圖4。
圖4 流程邏輯控制圖
由上述可見,所有的工藝參數(shù)均可由系統(tǒng)自動控制,有效地保證了裝配品質(zhì)。
(1)放氣螺釘孔通入一定壓力空氣,通過壓力傳感器監(jiān)控前后氣壓變化檢測通氣性。
(2)采用電動擰緊機(jī)進(jìn)行放棄螺釘上緊裝配和力矩控制。電機(jī)采用伺服電機(jī),系統(tǒng)采用PLC控制,應(yīng)具有自動檢測功能(如:擰緊初始力矩轉(zhuǎn)換的校準(zhǔn)檢測、異常報警和異常碼顯示等)。通過對力矩、角度、電機(jī)轉(zhuǎn)速的控制,有效保證了裝配品質(zhì)。力矩、角度、電機(jī)轉(zhuǎn)速各自的控制關(guān)系,如圖5至圖7。
圖5 扭矩與角度(時間)關(guān)系曲線圖
圖6 扭矩與角度(時間)關(guān)系曲線圖
圖7 電機(jī)轉(zhuǎn)速曲線圖
采用定量自動注油裝置,保證注油定量和清潔。
壓裝機(jī)的壓頭設(shè)計為浮動式,以便實(shí)現(xiàn)柔性壓裝,避免壓裝時損傷零件,保證裝配質(zhì)量。在裝配過程中運(yùn)用壓力傳感器對活塞滑動阻力進(jìn)行檢測。
運(yùn)用測漏儀對制動鉗總成進(jìn)行低壓 (0.5 MPa)氣密性自動檢測。
運(yùn)用測漏儀和高壓發(fā)生器對制動鉗總成進(jìn)行高壓(10MPa)氣密性自動檢測,同時檢測制動鉗體的鑄造缺陷。
運(yùn)用測漏儀對制動鉗總成進(jìn)行200 Pa真空氣密性自動檢測。
采用定量自動注油裝置,保證注油定量和清潔。
采用伺服電機(jī)驅(qū)動的電動擰緊機(jī)上緊裝配和力矩控制。
采用專用外輪廓檢測裝置對制動鉗總成外輪廓自動檢測。
采用專用拖滯力矩檢測機(jī),依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)對制動鉗總成的拖滯力矩自動檢測。
采用電腦打標(biāo)機(jī)對合格產(chǎn)品打標(biāo),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯和批次管理。
各工位裝配完成后,采用觸點(diǎn)式防錯裝置進(jìn)行確認(rèn),只有確認(rèn)后才能進(jìn)入下工序。各工位(除3、8、12)均設(shè)置帶有光電裝置的可疑物料箱,當(dāng)出現(xiàn)不合格品時,設(shè)備系統(tǒng)自動自鎖,只有將不合格品放入定置的可疑物料箱后,設(shè)備系統(tǒng)才自動解鎖。
拖滯力矩檢測由工控機(jī)控制,其余工位由PLC控制,所有工位控制系統(tǒng)均與工控機(jī)連接,并進(jìn)行數(shù)據(jù)集成處理,便于網(wǎng)絡(luò)化管理。
建立生產(chǎn)拉動系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)。
通過對汽車浮鉗盤式制動鉗總成裝配技術(shù)研究及分析,并將成果運(yùn)用到實(shí)際生產(chǎn)中,歷經(jīng)多年的實(shí)踐證明,工藝先進(jìn)成熟,有效的保證產(chǎn)品裝配質(zhì)量,同時提升可疑物料管理和產(chǎn)品追溯管理,便于實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理和精益生產(chǎn),具有良好的運(yùn)用價值。
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