陳孝尚
(東芝水電設(shè)備(杭州)有限公司,浙江 桐廬 311504)
目前國內(nèi)大型立車尚無標(biāo)準(zhǔn)的安裝工藝,工人多是按照自己的經(jīng)驗(yàn)裝配。導(dǎo)致裝配質(zhì)量良莠不齊。尤其是主軸軸承的調(diào)整方法,沒有量化,都是根據(jù)自己的感覺來調(diào)整。筆者總結(jié)了多臺大型立車安裝經(jīng)驗(yàn),與大家探討立車工作臺在用戶現(xiàn)場的最終安裝工藝(粗調(diào)工作在制造廠完成)。
將徑向軸承內(nèi)圈裝在主軸上,用銅棒均勻的從上往下敲擊,使其脹大(主軸1∶12錐度)至一定程度,將軸承外圈套上,手盤軸承外圈。若松手外圈在自重作用下不會下落即調(diào)整到位。否則繼續(xù)往下敲擊,重復(fù)這個(gè)過程。這種方法較直觀,自重不下落即為調(diào)整到位。然后用量塊測量下墊尺寸,四點(diǎn)取算數(shù)平均值。按尺寸-0.02 mm磨削下墊(-0.02 mm是為了墊片方便安裝)。上墊按測量的尺寸+0.02 mm磨削。
圖1
大部分生產(chǎn)廠家將軸承外圈裝在錐套內(nèi)再靠手盤軸承感覺松緊,對裝配工人的手感經(jīng)驗(yàn)要求高。經(jīng)驗(yàn)不足的裝配人員裝配軸承間隙時(shí)松時(shí)緊。軸承太松,車削時(shí)徑向跳動(dòng)大,外圓加工精度差,低速打表檢查時(shí)不易發(fā)現(xiàn);太緊時(shí),工作臺轉(zhuǎn)動(dòng)發(fā)振,外圓加工粗糙度差,轉(zhuǎn)速越高粗糙度越差。主軸軸承裝配間隙調(diào)整的好,徑向跳動(dòng),端面跳動(dòng)精度高,工作臺轉(zhuǎn)動(dòng)平穩(wěn),車削精度高,光潔度好。
由于工作臺又大又重,起吊合研困難,鏟刮周期長,所以國內(nèi)很多廠家都省去了該步驟。大立車底座大且自身變形嚴(yán)重,不經(jīng)過現(xiàn)場鏟刮,水平精度很難調(diào)整到位。工作臺精度差,導(dǎo)軌副易發(fā)熱,甚至研傷。對于大立車,底座導(dǎo)軌現(xiàn)場鏟刮是保證機(jī)床精度必不可少的工藝。調(diào)整方法,先將底座導(dǎo)軌水平用長平尺按“米”字型測量并粗調(diào)水平。然后同時(shí)用兩只水平儀沿導(dǎo)軌切線和徑向排水平并調(diào)整至整體平面度在2格左右。導(dǎo)軌均勻涂紅丹粉,將工作臺扣上,點(diǎn)動(dòng)工作臺進(jìn)行合研(需要根據(jù)工作臺重、摩擦系數(shù)和傳動(dòng)比計(jì)算扭矩,看主電機(jī)能否帶動(dòng)工作臺在無靜壓狀態(tài)轉(zhuǎn)動(dòng))。吊起工作臺,根據(jù)點(diǎn)子接觸情況,鏟刮底座導(dǎo)軌。重復(fù)這個(gè)過程至水平接觸合格,再開始精鏟,加密點(diǎn)子每平方厘米12點(diǎn)以上較好。
工作臺導(dǎo)軌位置起支撐作用,中心會變形下凹,為了抵抗變形和預(yù)緊卸荷,通過卸荷墊將工作臺中心提起一定工藝尺寸。安裝順序:①先將工作臺與錐套通過螺栓固定;②在不放卸荷墊的情況下,通過四只成90 °分布的螺栓將錐套提起0.07~0.09 mm(該尺寸由四只百分表吸在工作臺內(nèi)孔打在主軸上端面測量得到);③測量此時(shí)卸荷墊裝配位置的空間高度,即為卸荷墊的尺寸;④將磨好的卸荷墊裝進(jìn)去,再提錐套測量工作臺是否提起0.07~0.09 mm。如果不對,根據(jù)該卸荷墊的尺寸和測量的數(shù)據(jù)重新計(jì)算加工卸荷墊。這四步安裝順序不能顛倒。經(jīng)常發(fā)現(xiàn)有人按②-③-④-①順序裝配,結(jié)果導(dǎo)致卸荷墊尺寸偏厚。因?yàn)榈?步的工作臺和錐套螺栓未把緊,光靠第2步工作臺的重力無法將工作臺和錐套完全配緊。此時(shí)測量的卸荷墊尺寸偏大。
國內(nèi)并非做不出高精度的機(jī)床,由于市場需求的飛速增長,生產(chǎn)能力增長慢,廠家為了趕工期簡略了很多費(fèi)時(shí)的工藝過程。精度和質(zhì)量也就被簡略了。按此工藝方法安裝調(diào)整的大型立車工作臺精度高、穩(wěn)定性好,加工出來的工件光潔度好。