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        高速走絲電火花線切割工作液失效研究

        2011-05-30 09:46:24陸霖琰劉志東田宗軍
        中國機械工程 2011年15期
        關(guān)鍵詞:工作液電火花電導(dǎo)率

        陸霖琰 劉志東 田宗軍 魏 為

        南京航空航天大學(xué),南京,210016

        0 引言

        高速走絲電火花線切割是具有中國特色的電火花加工技術(shù),它使用的工作介質(zhì)經(jīng)歷了煤油、普通乳化液、線切割專用乳化液及合成工作液等發(fā)展階段。目前國內(nèi)普遍使用的線切割工作介質(zhì)有乳化液、水基合成液和介于這兩者之間的復(fù)合工作液[1]。工作液的性能主要取決于它的成分、濃度及臟污程度等多種因素。目前切割條件下引起的工作液各性能變化還相當(dāng)復(fù)雜且不可控,導(dǎo)致了切割狀態(tài)的判斷主要依靠個人的經(jīng)驗進行,因此尋找工作液失效的表征指標,以便及時監(jiān)控工作液狀態(tài),以保證切割工藝指標的穩(wěn)定,已成為急需解決的問題,并且這也是高速走絲電火花線切割機床向進一步可控化發(fā)展的需要。

        1 試驗條件

        機床采用蘇州開拓電子技術(shù)有限公司生產(chǎn)的DK7732“中走絲”機床;電極絲:鉬絲,φ0.18mm,長300m;試件:模具鋼Cr12,厚60mm;工作液:佳潤JR3A復(fù)合乳化膏與自來水按1∶50配制,水箱容積為40L,此時電導(dǎo)率為3830μS/cm,加工過程中未進行過濾;測量工具:DDS-12A電導(dǎo)率儀、WY32R手持折光儀、MITUTOYO工具測量顯微鏡、pH精密試紙(測試范圍8.2~10)、烏氏黏度計;加工電參數(shù):脈寬32μs、占空比1∶6,功率管4只,起始穩(wěn)定切割電流約3.3A;連續(xù)加工中每間隔10h測量工作液的電導(dǎo)率、濃度、pH值、黏度及切割效率。

        2 試驗結(jié)果與分析

        2.1 工作液失效的表征

        工作液失效的表征到目前為止并沒有統(tǒng)一的指標,一般認為在機床狀態(tài)良好的情況下,工作液切割效率降低了15%~20%就可以判定為工作液失效[2]。在此條件下對比試驗中工作液失效前后工件的表面粗糙度分別為Ra=4.4μm和Ra=4.2μm,表面微觀形貌分別如圖1、圖2所示。

        圖1 工作液起始階段表面微觀形貌

        圖2 工作液失效階段表面微觀形貌

        可見,工作液失效前后工件的表面粗糙度值相差不大,由圖1和圖2的表面微觀形貌圖可以看出工作液失效前后表面微觀形貌基本不變,因此采用切割效率來表征工作液失效會更為直觀和準確。但在實際加工中,由于切割材料、厚度等不同,使得切割效率的計算沒有統(tǒng)一標準,即使切割標準工件可使計算標準統(tǒng)一,但這需要在切割大型工件時,中途停下來切割標準工件,這顯然是不實際的。為此,筆者研究了連續(xù)加工中工作液電導(dǎo)率、蝕除產(chǎn)物濃度、pH值、黏度這4個性能指標與切割效率的變化關(guān)系,以尋找與切割效率相關(guān)聯(lián)的指標[3]。

        2.2 工作液電導(dǎo)率和切割效率的變化關(guān)系

        從圖3的切割效率曲線可以看出連續(xù)加工中的切割效率可以分為3個階段:0~60h為效率小幅上升并回落階段;60~160h為效率平穩(wěn)階段;160~210h為效率急速下降階段。第一階段:切割效率先上升到一個最高峰值107mm2/min,然后下降到起始效率值100mm2/min。第二階段:切割效率長時間維持在100mm2/min左右。第三階段:加工160h后切割效率開始迅速下降,210h后切割效率降為 82mm2/min,切割總面積達1.071m2。按習(xí)慣的判斷標準,此時工作液的使用壽命已到,因此工作液使用壽命時間為210h(如果按一天實際切割 10h、平均效率在 90 mm2/min左右、工作液箱40L左右計算,JR3A乳化膏的使用壽命大約是3周)。

        圖3 工作液電導(dǎo)率與切割效率曲線

        從圖3可以看出切割效率與電導(dǎo)率存在十分緊密的聯(lián)系,在第一階段的起始期切割效率隨著電導(dǎo)率的上升而提高到最高值,然后效率下降到起始值。說明電導(dǎo)率對切割效率有一個最佳值,超過最佳值后,切割效率不再提高[4]。在第二階段電導(dǎo)率與切割效率都維持比較穩(wěn)定的狀態(tài)。第三階段,隨著電導(dǎo)率的迅速上升,切割效率迅速下降,并且從宏觀上看,切割變得不穩(wěn)定,電流表指針擺幅較大。從工作液起始階段的放電波形(圖4)與工作液失效階段的放電波形(圖5)可以看出,失效時的擊穿延時和空載波形明顯增多,脈沖的利用率則大幅度降低,切割效率下降。從圖5失效階段的脈沖放電波形看,放電存在較高比例的擊穿延時現(xiàn)象,說明此時加工中的極間狀態(tài)仍然維持良好狀態(tài)。

        圖4 工作液起始階段放電波形圖

        圖5 工作液失效階段放電波形圖

        通過以上分析可知,連續(xù)加工中復(fù)合工作液的電導(dǎo)率與切割效率存在一定的對應(yīng)變化關(guān)系,因此電導(dǎo)率可作為衡量復(fù)合工作液失效的指標之一。切割效率下降15%~20%時對應(yīng)的復(fù)合工作液電導(dǎo)率范圍為5900~6800μS/cm。

        2.3 濃度與工作液電導(dǎo)率關(guān)系

        乳化膏組分中含有一定量的電解質(zhì),因此工作液濃度提高,電導(dǎo)率也會上升。一定濃度下的工作液在加工過程中,由于工作液的外濺、霧化以及高溫下的氣化等會使工作液產(chǎn)生損耗并導(dǎo)致濃度發(fā)生變化[5]。試驗中每隔10h采用WY32R手持折光計測量工作液(未過濾)的濃度(測量會存在一定誤差,但它是目前測量工作液濃度常用的儀器),濃度變化曲線如圖6所示。并測量210h時經(jīng)過3~5微米級過濾的工作液的濃度,其數(shù)值比未過濾時小0.3%,可知過濾對濃度的變化影響很小,因此采用折光計測量的濃度曲線有效。

        圖6 工作液濃度變化曲線

        由圖6可知,在整個加工過程中工作液濃度略有增加,說明工作液的損耗主要是以整體損耗為主。濃度變化小,因此加工中工作液電導(dǎo)率的上升可以基本排除濃度因素的影響。

        2.4 蝕除產(chǎn)物濃度與工作液電導(dǎo)率、切割效率的關(guān)系

        本試驗中由于工作液產(chǎn)生整體損耗,加工210h至失效后,剩余質(zhì)量為11.7kg。假設(shè)蝕除產(chǎn)物質(zhì)量未損耗(實際上蝕除產(chǎn)物也會隨工作液損耗一部分),其總質(zhì)量為 2kg(按放電間隙30μm[6],蝕除產(chǎn)物成分為鐵計算),由此可知工作液失效時蝕除產(chǎn)物所占的質(zhì)量分數(shù)最多為17%,但由于重力等作用會使蝕除產(chǎn)物聚沉在工作液箱底部,導(dǎo)致懸浮在工作液中的實際蝕除產(chǎn)物含量要比17%小很多。

        傳統(tǒng)觀點認為加工中蝕除產(chǎn)物的增加會導(dǎo)致工作液失效[7],為了解實際情況,本試驗在新配制的復(fù)合工作液中逐步增加高速走絲電火花線切割的蝕除產(chǎn)物,研究了蝕除產(chǎn)物對復(fù)合工作液的電導(dǎo)率和切割效率的影響。測得含有不同質(zhì)量分數(shù)蝕除產(chǎn)物下的電導(dǎo)率和切割效率曲線,如圖7所示。

        圖7 含不同質(zhì)量分數(shù)蝕除產(chǎn)物的電導(dǎo)率與切割效率曲線

        由圖7可知,隨著蝕除產(chǎn)物的增加,電導(dǎo)率略有上升,切割效率基本保持不變,由此可知加工中不斷增多的蝕除產(chǎn)物是以分子形式出現(xiàn)的,并不會產(chǎn)生多余的離子,因此對工作液的電導(dǎo)率和切割效率的影響很小。

        從工作液起始階段放電波形(圖4)和含18%蝕除產(chǎn)物放電波形(圖8)可以看出增加蝕除產(chǎn)物后,放電波形擊穿電壓和峰值電流基本不變,說明電導(dǎo)率變化不明顯,放電脈沖利用率也基本保持不變,切割效率基本相同。從蝕除產(chǎn)物的SEM圖(圖9)可知蝕除產(chǎn)物顆粒絕大多數(shù)是數(shù)微米的團聚球形顆粒,只有少數(shù)10μm以上的球形顆粒,這相對于放電間隙30μm要小很多。因此蝕除產(chǎn)物在具有良好洗滌性的復(fù)合工作液和電極絲的高速往復(fù)運動(10m/s)下能及時排出放電間隙,不會造成極間蝕除產(chǎn)物的堆積,極間狀態(tài)仍維持比較穩(wěn)定的放電狀態(tài)。

        圖8 含18%蝕除產(chǎn)物放電波形

        圖9 放電蝕除產(chǎn)物SEM圖

        由以上分析可知,工作液電導(dǎo)率的上升排除了蝕除產(chǎn)物的因素。試驗中采用正極性加工,工件材料主要成分是鐵,在電場作用下會發(fā)生電解作用,鐵是活性電極,作陽極時發(fā)生氧化反應(yīng):Fe-2e-=Fe2+,又因為復(fù)合工作液呈堿性,F(xiàn)e2+能和OH-繼續(xù)反應(yīng)生成Fe(OH)2,F(xiàn)e(OH)2還能和氧氣、水繼續(xù)反應(yīng),最終生成Fe(OH)3。Fe3+與OH-之間的化學(xué)鍵帶有共價性質(zhì),它的溶解度小,而溶于水的部分,其中少部分又有可能形成膠體,其余亦能電離出Fe3+,使電導(dǎo)率上升,同時復(fù)合工作液中的組份在高溫加工條件下可能發(fā)生分解,導(dǎo)致工作液中離子濃度增加,電導(dǎo)率上升[8]。

        2.5 工作液p H值與切割效率的變化關(guān)系

        pH值的大小反應(yīng)了工作液的酸堿性,工作液的酸堿性要適宜,堿性太強容易腐蝕機床,新配制的復(fù)合工作液pH值為8.5,呈堿性。采用pH精密試紙(測量范圍8.2~10)測量連續(xù)加工中復(fù)合工作液的pH值,其曲線如圖10所示。從圖10可以看出,pH值增大了0.5,增加的幅度很小。其中pH值出現(xiàn)了兩個階梯性的增長,這主要是由pH試紙的測量值的標定為 8.2、8.5、8.8、9.0、9.3、9.7、10引起的,理論上pH值應(yīng)該是平穩(wěn)升高。通過pH值的變化可知工作液中OH-濃度上升很少,對電導(dǎo)率影響甚小。從而再次證明電導(dǎo)率的升高主要是由工作液中金屬離子增加引起的。

        圖10 工作液p H值與切割效率曲線

        從圖10中可知,當(dāng)切割效率出現(xiàn)急速變化時,pH值仍保持不變,兩者之間沒有明顯的對應(yīng)變化關(guān)系,因此不宜選用pH值來衡量復(fù)合工作液失效。

        2.6 工作液黏度與切割效率的變化關(guān)系

        黏度是液體流動阻力大小的一種度量,該阻力來自于液體內(nèi)部的摩擦作用,這主要是由于液體溶劑分子層與相鄰分子層在相對移動時產(chǎn)生的摩擦力而引起的。黏度值較高時,液體流動性差、流動緩慢而呈現(xiàn)黏滯性[9]。

        圖11 工作液黏度與切割效率曲線

        在同一溫度下測得連續(xù)加工中復(fù)合工作液黏度的變化曲線如圖11所示,從圖中可以看出隨著復(fù)合工作液的使用時間的增加,其黏度值在小范圍內(nèi)略有上升,這主要是由于在線切割加工過程中,復(fù)合工作液的不斷循環(huán)使用,使其含有了一定量的電蝕產(chǎn)物,同時由于高溫作用復(fù)合工作液中的水分在不斷減少,復(fù)合工作液濃度略有上升,造成工作液流動性略為變差,黏度小幅增大。

        對比圖11中黏度和切割效率的變化趨勢可以看出,隨著切割效率的迅速下降,黏度并沒有很明顯增加,兩者沒有對應(yīng)的變化關(guān)系。因此不宜選用黏度指標來衡量復(fù)合工作液失效。

        2.7 工作液失效后的處理方式

        為恢復(fù)失效工作液的性能并保持工作液濃度不變,在失效工作液中逐漸添加新鮮工作液,其電導(dǎo)率和切割效率曲線如圖12所示。隨著新鮮工作液的加入,電導(dǎo)率逐漸降低,切割效率逐漸升高,再次說明了切割效率與電導(dǎo)率的對應(yīng)關(guān)系。但當(dāng)新鮮工作液與失效工作液的質(zhì)量比高達1∶1時切割效率才提高為94mm2/min,并沒有恢復(fù)至工作液起始階段的切割效率,因此工作液失效后應(yīng)該徹底更換工作液。

        圖12 失效工作液的效率恢復(fù)曲線

        3 結(jié)論

        (1)通過比較粗糙度、表面微觀形貌和切割效率的變化,得出采用切割效率表征工作液失效更為直觀和準確的結(jié)論。

        (2)電導(dǎo)率的上升主要是由于電解作用產(chǎn)生鐵離子所致,蝕除產(chǎn)物對復(fù)合工作液的電導(dǎo)率基本沒影響。

        (3)通過比較復(fù)合工作液電導(dǎo)率、蝕除產(chǎn)物濃度、pH值、黏度與切割效率的變化關(guān)系,得出電導(dǎo)率可作為衡量復(fù)合工作液失效的指標的結(jié)論。

        (4)工作液失效后應(yīng)徹底更換工作液。

        [1] 劉志東.高速走絲電火花線切割工作介質(zhì)發(fā)展方向研究[J].新技術(shù)新工藝,2006(11):70-73.

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        [7] 李明輝.電火花加工理論基礎(chǔ)[M].北京:國防工業(yè)出版社,1989.

        [8] 潘湛昌,郭鐘寧,王成勇.高速走絲電火花線切割加工中工作液的電解作用[J].電加工,1996(2):17-19.

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