魏尚華
(湖南大學 湖南長沙 410082)
高強預應力管樁與傳統(tǒng)的沉管灌注樁、鉆孔灌注樁和現(xiàn)場預制方樁相比,具有樁身質(zhì)量可靠、施工工期短、承載力高、造價低、對環(huán)境污染小等顯著優(yōu)點,另外,高強預應力管樁的規(guī)格眾多,通過配樁可方便地滿足不同樁長的要求。正是由于這些原因,高強預應力管樁這幾年在長沙地區(qū)得到了廣泛的應用。
長沙地區(qū)某大學生公寓樓是由4棟7層建筑組成,框架結(jié)構(gòu),總建筑面積3.6萬m2。樁基采用高強預應力管樁,安全等級為一級,Φ500mm靜壓預應力C80管樁,單樁承載力特征值為850kN。樁端持力層為粘土層或密實砂土層,場地地質(zhì)狀況見表1,樁長為14m~20m,采用靜壓法沉樁施工。
表1 場地地質(zhì)狀況
根據(jù)本工程特點,選用一臺YZY300型(液壓)靜壓樁機施工。管樁之間的焊接方式為二氧化碳保護焊。施工工藝流程為:樁位測量定位→樁機就位→吊樁→對中→焊樁尖→壓第1節(jié)樁→焊接接樁→壓第2節(jié)樁→(送樁)→終壓→(截樁)。
對多于30根的群樁承臺樁應考慮壓樁時的擠土效應,應先行施壓;盡量避免因樁機多次行走擾動地面土層,使地面沉陷;樁機行走路線以經(jīng)濟合理、運樁、喂樁方便為原則。
本工程除按規(guī)范要求進行靜載試驗外,還對所有基樁進行樁身完整性檢測。檢測方法選用檢測準確度高的低應變檢測法。檢測結(jié)果顯示,1#樓基礎出現(xiàn)部分Ⅱ、Ⅲ類樁,這引起了建設、施工及設計方的高度重視。
施工過程中監(jiān)測發(fā)現(xiàn),1#樓在打下第一根1#樁和第二根3#樁時,最終壓樁力分別為1734kN和1676kN,超出了《先張法預應力混凝土管樁基礎技術(shù)規(guī)程》規(guī)定的1.3~2.0倍單樁豎向承載力的終壓標準。同一個承臺下的第三根2拌樁在入土深度為16m時,樁身在地面以上1m的位置斷裂,此時壓樁力為1670kN。相臨承臺下的16#樁在入土18.35m時,工程樁樁頂被送樁器壓破,此時樁頂在設計標高以上1m,壓樁力為1790kN。
施工多日,僅沉樁43根,其中8根存在不同程度的樁身斷裂或樁頭爆裂問題。部分問題樁情況統(tǒng)計見表2。
表2 部分問題樁統(tǒng)計表
經(jīng)調(diào)查分析,產(chǎn)生斷樁的主要原因如下。
3.3.1 樁身質(zhì)量的影響
用鋼尺量出壁厚有少于75mm的情況。
有些樁內(nèi)表面混凝土坍落度過大,露出粗骨料。
樁身合縫處有少數(shù)漏漿情況,累計露漿長度超過管樁長度的10%。
有些樁常壓養(yǎng)護未滿14d齡期,導致管樁的混凝土強度未達到設計強度。
3.3.2 壓樁機使用及控制的影響
靜壓樁機機械維修不及時,液壓系統(tǒng)漏油導致樁機支撐下滑。
靜壓樁機自重加配重總重量大,樁機基礎在不平整的地方,沉樁過程中,樁機容易產(chǎn)生不均勻沉降,樁身極易發(fā)生偏移。
施工過程中由于斜樁現(xiàn)象的出現(xiàn),或樁端、送樁器不平整導致樁端應力集中,使樁頭爆裂。
樁機施工過程中,樁機擅自移動機架校正樁位、樁身垂直度,導致樁身斷裂。
3.3.3 壓樁速度與擠土效應的影響
靜壓法施工預應力管樁屬于擠土類型,往往由于沉樁時使樁四周的土體結(jié)構(gòu)受到擾動,改變了土體的應力狀態(tài),產(chǎn)生擠土效應;施工方法與施工順序不當,每天成樁數(shù)量太多、壓樁速率太快、布樁過多過密,加劇了擠土效應。
3.3.4 土質(zhì)的影響
經(jīng)過參建各方認真的分析,一致認為:1#公寓樓基礎預應力管樁較多出現(xiàn)斷樁,除了壓樁過程中夾具和應力控制不當,速度過快可能等原因,最主要的原因是地質(zhì)條件特殊。1#樓由出現(xiàn)裂縫相應的土層性能指標顯示,這一地段土層上部覆蓋很厚的淤泥質(zhì)填土,下部為土質(zhì)相對較好的粉砂和粉質(zhì)粘土。沉樁后,上部土層對樁身僅有微弱的支承作用,而下部土層卻可以提供較強的支承。在這種“上軟下硬、軟硬突變”的特殊地質(zhì)條件下,管樁相當于一懸臂結(jié)構(gòu)。從低應變檢測結(jié)果來看,也證明了這一點:管樁裂縫大多在地表下5m左右處(不同土層交匯處)。另外在基坑開挖過程中,由于開挖深度淺,挖土機械在施工過程中對管樁的直接碰撞擠壓也是產(chǎn)生斷樁的一個主要原因。
經(jīng)過認真的計算與復核,針對兩種不同情況給出相應的處理意見和措施:
根據(jù)現(xiàn)場樁基礎施工情況,1#~4#公寓樓個別500預應力管樁的樁頂標高低于設計要求的樁頂標高,對于實際樁頂標高低于設計樁頂標高1m以下的樁,采用接樁的方法進行處理。
具體做法為:均是在接樁位置1000mm下范圍內(nèi)安置鋼筋籠,鋼筋籠鋼筋與管樁鋼筋進行焊接后,灌注同承臺標號相同的現(xiàn)澆混凝土,并對接樁部位進行補強加固處理。接樁部位補強加固用C30無收縮細石混凝土進行填芯施工,具體采用普通振搗填芯法將水泥漿搗入樁身的接樁位置進行樁身,振搗均勻,以對接樁位置進行補強加固,增加接樁部位樁身的整體耐壓強度,具體參見圖1。實踐證明,這種處理方法效果較好。
本工程對于樁基承載力不滿足設計要求或斷樁的,須在該樁附近補壓Φ500的樁,補樁位置及Φ500樁加樁布置見圖2。補樁的要求同原施工Φ500預應力管樁的要求相同,使樁基承載力滿足設計要求,從而減少建筑物的不均勻沉降的發(fā)生。
本工程自2007年下半年開始樁基施工,歷時40d,并及時對缺陷管樁進行了處理,主體工程于2008年初順利封頂。在主體施工過程中,施工監(jiān)理單位對本工程進行了全程的沉降觀測,沉降觀測結(jié)果見表3,沉降量與沉降速率分析曲線見圖3、圖4。
根據(jù)《建筑地基基礎設計規(guī)范》(GB 50007-2002)表5.3.4要求:累計沉降≦400mm;差異沉降﹤0.03I(I為相鄰樁基的中心距離)。從表3可以看出,本工程的累計沉降以及相鄰樁之間的差異沉降均滿足規(guī)范的要求。
另外從圖3、圖4也可看出,該公寓樓建筑在主體荷載基本到位的情況下,沉降速度和累計沉降已經(jīng)趨于穩(wěn)定。并且考慮
表3 沉降量與沉降速率最大值
圖3 累計沉降最大點(BS3)沉降曲線
到本工程的地質(zhì)條件,以及預制樁承載力的時間效應,預應力管樁在沉樁后,隨著時間的增長,其承載力都會有較大幅度的提高,所以可認定本工程對管樁的施工與處理效果是比較理想的。
綜上所述,由于管樁屬于預制樁,有較強的擠土效應。樁基施工時應嚴格按照建筑樁基規(guī)范要求的打樁順序并限定樁機行走路線,有條件時可在樁機下加墊鋼板,以減小成樁效應和樁機行走對管樁的影響。
當管樁施工出現(xiàn)問題時,需要理論結(jié)合實際進行分析處理。可采用低應變檢測法,方便快捷地檢測出管樁的完整性程度,且較精確地給出具體的破損位置,為分析出現(xiàn)問題的原因作出有針對性且切實可行的處理方案提供了依據(jù)。
[1]JGJ106-2003,建筑基樁檢測技術(shù)規(guī)范[S].
[2]GB 50007-2002,建筑地基基礎設計規(guī)范[S].