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        某物料裝配線的急??刂乒δ芨脑?/h1>
        2011-05-11 07:17:26藍(lán)偉銘
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2011年4期
        關(guān)鍵詞:編程序脈沖數(shù)裝配線

        藍(lán)偉銘

        (柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院電子電氣工程系,廣西 柳州 545006)

        一、物料裝配線概述

        物料裝配生產(chǎn)線主要完成對毛培件進(jìn)行自動(dòng)傳送、毛坯加工、自動(dòng)裝配到自動(dòng)分揀的全自動(dòng)化裝配工藝。

        物料裝配生產(chǎn)線各站主要功能:

        1、供料站的功能:按照需要將放置在料倉中待加工的工件自動(dòng)送出到物料臺上,以便輸送站的抓取機(jī)械手裝置將工件抓取送往其他工作站。2、加工站的功能:把該站物料臺上的工件(工件由輸送站的抓取機(jī)械手裝置送來)送到?jīng)_壓機(jī)構(gòu)下,完成一次沖壓加工動(dòng)作,然后再送回到物料臺上,待輸送站的抓取機(jī)械手裝置取出。3、裝配站的功能:完成將該站料倉內(nèi)的黑色或白色小圓柱工件嵌入到已加工的工件中的裝配過程。4、分揀站的功能:完成將上一站送來的已加工、裝配的工件進(jìn)行分揀,使不同顏色的工件從不同的料槽分流的功能。5、輸送站的功能:該單元通過到指定站的物料臺精確定位,并在該物料臺上抓取工件,把抓取到的工件輸送到指定地點(diǎn)然后放下的功能。每個(gè)站均負(fù)責(zé)各自工序,各站之間需要輸送小車進(jìn)行物料輸送。物料輸送要求定位精確無位置誤差,采用松下MINASA5系列AC伺服電機(jī)完成輸送任務(wù)。

        在網(wǎng)絡(luò)控制方面,物料裝配線采用了基于RS485串行通信的PLC網(wǎng)絡(luò)控制方案,每一工作單元由一臺西門子S7-200PLC承擔(dān)其控制任務(wù),各站PLC之間通過RS485串行通訊實(shí)現(xiàn)互連的分布式控制方式,采用PPI協(xié)議通信。

        二、物料裝配生產(chǎn)線待解決問題

        輸送過程中經(jīng)常會出現(xiàn)緊急情況,要及時(shí)停止輸送動(dòng)作,原有設(shè)計(jì)中對急??刂撇扇w零位的方式,無論輸送機(jī)在任何位置急停后都要回到零位,然后再次啟動(dòng)從零位開始重新工作,從而使得生產(chǎn)效率較降低。

        三、解決方案

        (一)、急停命令源設(shè)計(jì)

        遇到緊急情況時(shí),可通過總控制臺急停按鈕或上位機(jī)發(fā)送急停指令到輸送站,使輸送站接受命令立即停止程序輸送包絡(luò),當(dāng)再次啟動(dòng)運(yùn)行時(shí),輸送站可自動(dòng)識別當(dāng)前位置完成本輸送位置包絡(luò)。

        物料傳送生產(chǎn)線監(jiān)控界面采用昆侖通態(tài)MCGS組態(tài)軟件制作,可完成物料裝配線各站的監(jiān)控,以及輸送站位置監(jiān)控,實(shí)時(shí)顯示所處位置。

        (二)、程序設(shè)計(jì)

        西門子S7-200PLC使用STEP7MicroWIN SP3V4.0版編程軟件,軟件的位置控制指令可以完成對各站之間距離位移的設(shè)置,完成設(shè)置后輸送伺服電機(jī)均以該設(shè)置包絡(luò)執(zhí)行,但是如果需要中途急停,PLC無法找到當(dāng)前位置。西門子S7-200系列PLC位置程序控制是按照各個(gè)包絡(luò)來完成位置移動(dòng),沒有當(dāng)前位置記憶功能,如果再次上電則需要與包絡(luò)初始位置及終止位置進(jìn)行比較,確定前進(jìn)所需距離脈沖數(shù)。為完成該控制要求,編制程序如下:

        針對原有各站間運(yùn)輸控制程序包絡(luò),修改控制命令,急停命令判斷輸送車所處位置,比較距離后自動(dòng)完成余下包絡(luò)。

        1、包絡(luò)控制定義程序。定義PTO/PWM脈沖輸出特殊存儲器控制字節(jié)(Q0.0),16#87寫入SMB67;PTO/PWM周 期 時(shí) 間 值 250寫 入SMW68;PTO脈沖計(jì)數(shù)值暫存 AC1寫入SMD72;完成對控制字的定義后,即可對PTO/PWM脈沖輸出方式進(jìn)行設(shè)定。

        2、初始化子程序。每個(gè)包絡(luò)數(shù)設(shè)為3段,將3寫入VB1000;第1段初始循環(huán)時(shí)間500μs,將500送入VW1001;段1的增量設(shè)為2ms,將-2送入VW1003;段1脈沖數(shù)設(shè)為500送入VD1005;第2段的初始循環(huán)周期為40μs,將40送入VW1009;段2的增量設(shè)為0ms,將0送入VW1011;脈沖計(jì)數(shù)值暫存AC1送入VD1013;第3段的初始循環(huán)周期為40μs,將40送入VW1017;段3的增量設(shè)為2ms,將 2送入VW219;段3脈沖數(shù)為80,將80送入VW1021;

        設(shè)置控制字節(jié),定義PTO/PWM脈沖輸出特殊存儲器控制字節(jié)(Q0.0),16#A7寫入SMB67;包絡(luò)起始地址V1000寫入SMW168;啟動(dòng)PTO,由Q0.0輸出;

        3、急停復(fù)位控制。輸送站急停不復(fù)位,采用PTO0_MAN指令+高速計(jì)數(shù)中斷,采用該方法經(jīng)過多次實(shí)驗(yàn),無脈沖誤差。在輸送站在運(yùn)行期間,無論執(zhí)行任意包絡(luò),只要有急??刂菩盘柮睿瑒t立即停止該包絡(luò)的運(yùn)行并停止,再次上電復(fù)位時(shí)調(diào)用對應(yīng)包絡(luò)位置中斷,執(zhí)行包絡(luò)位置判斷,并確定移動(dòng)至最近包絡(luò)結(jié)束點(diǎn),當(dāng)完成本包絡(luò)的輸送位移后,程序自動(dòng)回到原定位置工藝流程所需要的下一包絡(luò),進(jìn)入下一輸送任務(wù)。

        四、調(diào)試結(jié)果

        通過調(diào)試,在物料輸送線上進(jìn)行急??刂?,可以使輸送機(jī)在急停后可以自動(dòng)前進(jìn)完成當(dāng)前運(yùn)送任務(wù)(包絡(luò)),然后按照工藝程序進(jìn)入下一道工序(包絡(luò))的運(yùn)行,沒有出現(xiàn)包絡(luò)丟失或包絡(luò)出錯(cuò)情況,各站均能協(xié)調(diào)正常工作,達(dá)到改造要求。

        五、效率提升

        該物料裝配生產(chǎn)線在改造前采用急停歸零控制方式,平均每天出現(xiàn)急停次數(shù)約為5次,每次急停歸零操作需要花費(fèi)約8分鐘,每分鐘可進(jìn)行3個(gè)工件的運(yùn)輸。經(jīng)過改造后,在保證各工藝正常工作的前提下,不需要急停歸零而直接進(jìn)入下一工藝的改造實(shí)現(xiàn)后,每天節(jié)約了40分鐘的時(shí)間,可多加工120個(gè)工件,每個(gè)月節(jié)約960分鐘,可多加工個(gè)工件2880個(gè)工件,有力地提高了該生產(chǎn)線的生產(chǎn)效率。

        圖1 物料裝配線網(wǎng)絡(luò)控制

        圖2 MCGS組態(tài)監(jiān)控畫面

        [1]田淑珍.可編程序控制器原理及應(yīng)用.北京-機(jī)械工業(yè)出版社,2010.1.

        [2]深入淺出西門子S7-200PLC.西門子(中國)有限公司自動(dòng)化驅(qū)動(dòng)集團(tuán).北京航空航天大學(xué)出版社,第1版2007.1.

        [3]崔堅(jiān)等編著.西門子S7可編程序控制器.STEP7編程指南.北京-機(jī)械工業(yè)出版社,第2版,2010.1.

        [4]廖常初.PLC編程及應(yīng)用.北京-機(jī)械工業(yè)出版社,第二版,2007.07.

        [5]SIMATIC S7-200可編程序控制器CPU22X系統(tǒng)手冊.

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