劉亞靜 鄒文
(四川里伍銅業(yè)股份有限公司里伍銅礦,四川 九龍 626201)
1.前言。礦車是礦山轉(zhuǎn)運礦石的主要設(shè)備。里伍銅礦用的1.2M3側(cè)卸式礦車,其主要結(jié)構(gòu)為:車廂的車門側(cè)面開啟,車廂以鉸鏈與車架連接。車廂另一側(cè)下部裝有一個卸載滾輪,車底有兩對輪對,為了承受較大負(fù)荷,便于安裝拆卸及調(diào)整間隙成對安裝外圈可分離的圓錐滾子軸承,因卸礦效率高,在礦山廣泛使用。
里伍銅礦位于四川省九龍縣境內(nèi),是我國西南地區(qū)一個罕見的中型富銅鋅的多金屬礦床,現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模為1500噸/天。礦山每月布置采掘作業(yè)面為35~45個,礦房布置30個左右,分布在8個中段,采掘下的礦石從礦房經(jīng)溜井運輸?shù)礁髦卸沃髁锞偌械较虏苛锞\到選礦廠,轉(zhuǎn)運任務(wù)全部由12臺7噸電機(jī)車和110輛1.2M3側(cè)卸式礦車承擔(dān)。礦車的正常運行直接關(guān)系著生產(chǎn)。
礦車在干燥季節(jié)的運行基本正常,可是每到5~10月的雨季,開始故障頻出,特別是7月~9月雨水大時尤為嚴(yán)重。主要表現(xiàn)為車輪軸及軸承部分磨損嚴(yán)重,從而造成礦車掉輪、礦車跳道等現(xiàn)象,不但大大縮短了礦車的使用壽命,造成生產(chǎn)成本增加,同時也嚴(yán)重影響了礦山雨季的正常生產(chǎn)。礦車輪軸承固定及密封結(jié)構(gòu)一直是礦車雨季使用的難題,本文專門對此難題就里伍銅礦技改方案具體情況及應(yīng)用成果進(jìn)行探討論證,并希望在其它礦山企業(yè)能夠推廣應(yīng)用。
2.問題分析
1.2 M3側(cè)卸式礦車車輪原結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1 改進(jìn)前的礦車輪裝配圖
經(jīng)對故障礦車相關(guān)部件拆檢分析,推斷故障發(fā)生的過程:雨季時期,裂隙水涌入主溜井,礦石濕潤,含水分較大(最高達(dá)10%),泥濘填滿了運輸?shù)能壍?,運輸環(huán)境極差,因為外端蓋置于輪緣之外,一旦礦車跳道側(cè)翻,外端蓋即損壞,致使軸承密封不好,礦漿浸入軸承內(nèi)部,導(dǎo)致潤滑不充分而產(chǎn)生磨粒磨損和粘著磨損,引起表面發(fā)熱、粘合,軸承在極短的時間內(nèi)損壞。進(jìn)一步分析,確定問題根源在于礦車輪軸之軸承固定和密封結(jié)構(gòu)不合理,具體表現(xiàn)在下述幾方面:
(1)、礦車軸設(shè)計不合理
礦車軸直徑70mm,軸肩的高度只有5mm。礦車運行中,由于軸肩小,內(nèi)蓋與軸的作用面就小,只要軌道略有變形,或者鎖緊螺母松動,軸承間隙增大,礦車輪沿軸向晃動,軸肩在動量負(fù)荷(同時承受徑向和軸向復(fù)合負(fù)荷)的作用下,易疲勞和磨損,軸肩圓角變大,內(nèi)蓋與軸肩接觸面小,內(nèi)蓋變形,不能保證可靠定位,若發(fā)現(xiàn)不及時或維修滯后,軸肩嚴(yán)重變形,軸承定位出現(xiàn)問題,致整根軸及軸承等全部報廢,引起礦車側(cè)翻,運輸中斷。
(2)、內(nèi)蓋設(shè)計不合理
車輪的內(nèi)蓋采用10mm的鋼板制成,鋼板除去4mm的堵油邊,實際厚度只有6mm。在礦車輪沿軸向晃動作用力下,內(nèi)蓋與軸承、礦車輪的接觸面易變形,導(dǎo)致內(nèi)蓋與輪子間產(chǎn)生間隙,軸承內(nèi)的潤滑油在高速轉(zhuǎn)動下容易擠出來,軸承會因潤滑不充分而損壞。相反,井下的礦塵或泥漿也會從此進(jìn)入軸承內(nèi),加速軸承的損壞。
(3)、車輪的軸承緊固結(jié)構(gòu)不合理
車輪軸承的緊固由花藍(lán)螺母加固定銷實現(xiàn)。M42花藍(lán)螺母厚30mm,這就致使車軸凸出礦車輪外緣15mm(車軸總長780mm),礦車跳道外蓋損壞或脫落后,礦車軸就會碰撞到軌道或其它物體,導(dǎo)致固定銷折斷和礦車軸的絲牙損壞變形,嚴(yán)重的可能導(dǎo)致整根礦車軸損壞、礦車車廂變形而報廢。
(4)、外蓋設(shè)計不合理
外蓋設(shè)計成碗狀,向外凸出輪緣32mm,用三顆M10×20的螺桿固定在軸上。礦車在運行過程中難免會因軌道變形或有雜物、或軸承損壞而跳道,首先受到損壞的就是外蓋,特別是重車(裝有礦石的車子合重約4噸)跳道,外蓋在重力和向前慣性力作用下,經(jīng)常脫落或?qū)⒐潭ㄍ馍w的螺桿扭斷,因很難將斷螺桿取出,維修非常不便。有時只用一顆或兩顆螺桿固定外蓋,外蓋經(jīng)常脫落或固定不緊,軸承內(nèi)的油容易擠出,井下的礦塵或泥漿也會從此浸入軸承內(nèi)。再有就是軸承內(nèi)的潤滑油在高速轉(zhuǎn)動下會集中到碗狀外蓋空間內(nèi),致軸承潤滑不充分,加速軸承的損壞。
以上幾方面設(shè)計缺陷是造成礦車輪軸、礦車輪、軸承、內(nèi)外蓋等損壞的主要原因,為使礦車經(jīng)久耐用必須從上述幾方面加以改進(jìn)。
3.改進(jìn)措施
根據(jù)上述情況分析,可以通過采取以下措施改進(jìn)車輪結(jié)構(gòu),從而增強(qiáng)軸承密封的可靠性和減少軸承的磨損和礦車車軸的損壞。改進(jìn)后的車輪結(jié)構(gòu)見圖2。8-鎖緊螺母 9-止動墊圈56 10-圓錐滾子軸承32212)
圖2 改進(jìn)后的礦車輪裝配圖
(1)、礦車軸的改進(jìn)
將礦車軸直徑改為80mm,從而使軸肩的高度增大為10mm。這就增大了內(nèi)蓋與軸的作用面,同時適當(dāng)增大軸肩圓角,使之在外力的作用下,抗疲勞和抗磨損的能力顯著增強(qiáng),基本杜絕運行過程中軸肩變形的發(fā)生。
(2)、內(nèi)蓋的改進(jìn)
內(nèi)蓋將厚度改成15mm,增大中間與軸承內(nèi)圈接觸面,整體性較好,剛度和強(qiáng)度增加,不容易變形。
(3)、軸承固定裝置和外蓋的改進(jìn)
為了更好的固定礦車輪和軸承,將花藍(lán)螺母加固定銷結(jié)構(gòu)更改成止動墊圈56加裝鎖緊螺母。因厚度較之前減少,車軸長度也相應(yīng)變短(車軸總長720mm),裝配后距礦車輪外緣還有11mm,同時改進(jìn)外蓋的結(jié)構(gòu),使之由之前的碗狀改成現(xiàn)在的平板型,這樣,裝配好后整個外蓋仍未超出礦車輪外緣,礦車偶有跳道也不會損壞內(nèi)蓋,確保軸承密封良好。而且,固定外蓋的螺栓改進(jìn)為M12×35,強(qiáng)度更大,其可靠性得以保證。
圖3 改進(jìn)后的礦車輪外蓋
4.改進(jìn)前后經(jīng)濟(jì)效益分析
根據(jù)上述改進(jìn)措施,里伍銅礦于2006年制造出樣車投入試運行,由于效果良好,于2007年開始逐步批量改造并投入生產(chǎn)運行,到2008年全部礦車按照新結(jié)構(gòu)改造和更新完畢。實踐證實,改進(jìn)后的礦車不但使用壽命大大延長,也大大提高了礦車在使用中的安全性能。在降低維修費用和增產(chǎn)增收方面效益非??捎^,據(jù)統(tǒng)計,每年為公司降低維修及生產(chǎn)成本60多萬元,增加產(chǎn)值400多萬元。以下是相關(guān)的具體統(tǒng)計數(shù)據(jù):
(1)、更換配件減少
礦車輪軸使用的主要配件有礦車軸、軸承、礦車輪,固定裝置和密封裝置,更改前三年年平均使用配件總價值為16.8萬元,更改后每年更換配件總價值為5.5萬元左右,節(jié)約11.3萬元(見表1近幾年配件里伍銅礦礦車主要配件使用情況統(tǒng)計表)。
改進(jìn)前的礦車平均使用壽命為1.5年,改進(jìn)后礦車平均使用壽命為2.8年,考慮部分礦車不能全天運行,如果按礦車平均運行率為80%計算,改進(jìn)前每年需更換 (110/1.5)*0.8=58.7臺,改進(jìn)后每年需更換(110/2.8)*0.8=31.4臺,每年節(jié)約資金(58.7-31.4)×0.9萬元/每臺=24.57萬元。
(2)、維修人工成本降低
之前運輸維修人員為13人,更改后,礦車維修量減少,人員縮減為9人,節(jié)省人工費4人×3萬元/人=12萬元。
雨季生產(chǎn)每年要請民工協(xié)助運輸?shù)V石、修理礦車、維修人員加班所發(fā)生的費用約6萬元,改進(jìn)后節(jié)省了這筆費用。
每年僅人工費節(jié)約近20萬元。
(3)、生產(chǎn)效率提高
檢驗固定密封裝置是否安全可靠并適應(yīng)生產(chǎn),主要看作業(yè)條件最差的雨季三個月的生產(chǎn)量(表2里伍銅礦近六年年雨季生產(chǎn)量統(tǒng)計表),從表中分析得知,從2007年度開始,雨季(6月16日~9月15日)產(chǎn)量開始上升,2009年給公司增加產(chǎn)值400多萬元。
表1 近幾年里伍銅礦礦車主要配件使用情況統(tǒng)計表
表2 里伍銅礦近六年雨季生產(chǎn)量統(tǒng)計表
結(jié)論
礦車屬于地下開采礦山實現(xiàn)礦石運輸?shù)谋貍湓O(shè)備,在礦山企業(yè)中使用量非常大,里伍銅礦井下共有110多臺礦車同時投入生產(chǎn),舊式礦車輪軸軸承固定和密封結(jié)構(gòu)不合理,磨損嚴(yán)重,礦車淘汰快,特別是雨季生產(chǎn)期間,更換軸承數(shù)量大,耗時長,人工投入多,無法保證選廠礦石量的供給,致選礦廠經(jīng)常處于停機(jī)狀態(tài),產(chǎn)值低,成本高。改進(jìn)后,礦車整體性能提高,安全可靠度增加,能滿足礦山生產(chǎn)需要,雨季期間更顯其優(yōu)越性。若能將這項技術(shù)推廣運用到所有礦山企業(yè),必將產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)和社會效益。
[1]黎佩琨主編,《礦山運輸及提升》.冶金工業(yè)出版社,1984.
[2]東北工業(yè)學(xué)院等.《采掘機(jī)械》.中國工業(yè)出版社,1961.10.
[3]于金安,李安主編.《現(xiàn)代礦山采礦新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備與強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范全書》.當(dāng)代中國音像出版社,2003.11.
[4]于潤滄主編.《采礦工程師手冊》.冶金工業(yè)出版社,2009.3.
[5]邱宣懷主編.《機(jī)械設(shè)計》.高等教育出版社,1989.10第3版.