龔在禮,熊 宇
(1.四川電力職業(yè)技術(shù)學院,四川 成都 610071;
2.四川川投田灣河開發(fā)有限責任公司,四川 成都 610015)
寶珠寺水電站位于四川省廣元市三堆鎮(zhèn)——白龍江下游,電站最大庫容25.5億m3,調(diào)節(jié)庫容13.4億m3,為不完全年調(diào)節(jié)水庫。電站承擔著四川電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)頻和事故備用的任務(wù),裝機容量700 MW,單機容量175 MW。水輪機型號HLD89-LJ-500,額定出力178.6 MW,轉(zhuǎn)速136.4 r/min,吸出高度-3 m,最大水頭103 m,最小水頭68.5 m,設(shè)計水頭84.4 m,單機設(shè)計流量239 m3/s。汛期平均含沙量2.26 kg/m3,最大含沙量169 kg/m3,多年平均輸沙量2 370萬t,泥沙絕大部分來自白龍江上游碧口水電站以上,庫區(qū)段來沙量很少,水質(zhì)較好。電站于1996年12月首臺11號機投產(chǎn)發(fā)電,12、13、14號機相繼于1997年6月、12月和1998年6月投產(chǎn)發(fā)電,電站樞紐工程于2000年11月移交電廠。
1999年11月至2000年12月間,電站利用機組大、小修機會,分別對4臺機組的過流部件空蝕情況進行了首次詳細檢查,發(fā)現(xiàn)4臺機組空蝕情況十分相似:轉(zhuǎn)輪葉片完整,無明顯的空蝕跡象;轉(zhuǎn)輪下環(huán)和泄水錐有輕微空蝕針點;轉(zhuǎn)輪上冠靠葉片背面根部空蝕較嚴重 (見表1)。
尾水管錐管里襯上在4個補氣管根部 (順水流旋轉(zhuǎn)方向斜向下約45°處)空蝕嚴重,面積達600 mm×700 mm,最嚴重處已穿孔,面積達300 mm×400 mm。尾水補氣管有1根從根部斷裂,另1根斷掉約200 mm。
11號機于2000年3月 (運行39個月)對其轉(zhuǎn)輪第一次檢修后,2004年3月第二次檢查發(fā)現(xiàn),空蝕仍發(fā)生在轉(zhuǎn)輪上冠兩葉片間結(jié)合處,但2000年3月采用CHS237不銹鋼焊條補焊的部分未發(fā)生空蝕,說明該不銹鋼材料抗空蝕性能良好,補焊工藝良好。2008年4月進行第三次檢查發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)輪補焊處無外觀缺陷,上冠碳鋼與不銹鋼葉片焊接交接部位存在輕微空蝕,空蝕孔最深9 mm,不銹鋼葉片和下環(huán)無裂紋、無氣孔,外觀檢查合格,整體表現(xiàn)出翼型空蝕很輕微,且?guī)缀鯖]有泥沙磨損;尾水補氣短管靠-X、-Y方向1根已脫落,焊接的喇叭口支持座完好,支持座周圍腔體鋼板存在開裂現(xiàn)象,空腔空化引起的空蝕和振動依然存在。
12號機于1999年11月 (運行29個月)對其轉(zhuǎn)輪第一次檢修后,2003年2月第二次檢查未發(fā)現(xiàn)葉片、上冠等部位空蝕。2005年12月停機進行第三次檢查 (中修)發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)輪上冠與葉片焊接處周圍有小部分空蝕,葉片背面基本無空蝕;尾水管內(nèi)一些部件空蝕較嚴重,有1根補氣短管脫落,補氣管安裝處周圍補氣腔鋼板兩處脫落,面積大約1.5 m2。湊合節(jié) (座環(huán)與尾水錐管之間)有裂紋。2007年5月停機進行第四次檢查 (A修)發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)輪進水側(cè)葉片與上冠結(jié)合處有輕微的空蝕帶,個別葉片進水邊上部有小型空蝕針孔;尾水管湊合節(jié)焊接鋼板有約2 m2的脫落;靠-X、+Y方向尾水補氣腔鋼板約1.44 m2已脫落,靠+X、+Y方向尾水補氣腔鋼板約0.64 m2已脫落。
在對13、14號機的檢查發(fā)現(xiàn),其空蝕、斷裂與脫落情況與11、12號機十分相似。
表1 轉(zhuǎn)輪上冠空蝕量數(shù)據(jù) mm
寶珠寺水電站水輪機過流部件破壞主要發(fā)生在轉(zhuǎn)輪上冠靠葉片背面根部,破壞區(qū)的金屬表面呈海綿狀的針孔,并有呈灰暗無光澤的大小蜂窩和很深的針孔,金屬疏松脫落,而與水流方向一致的有規(guī)律的刮痕、小磨溝及魚鱗坑很少。這說明過流部件的破壞主要是空蝕破壞,泥沙磨損很輕微。這是因為寶珠寺電站庫容大、泥沙含量少,庫區(qū)回水長(67 km),大部分泥沙在庫區(qū)已沉積,壩前和進入水輪機過流部件的水質(zhì)較好,因而過流部件磨損很小。盡管4臺機組從投產(chǎn)到第一次檢查,除11號機運行3年多時間 (運行小時數(shù)達14 533 h)外,其他3臺機組都只運行2年多時間 (運行小時數(shù)只有10 000 h多一點)(見表2);但水輪機上冠部位空蝕卻很嚴重,4臺機組空蝕部位和破壞特征類似,空蝕區(qū)最長950 mm,最寬140 mm,最深20 mm。近9年來對機組運行情況的觀察和分析認為,造成嚴重空蝕的主要原因有兩個:一是過流部件材質(zhì)不好。轉(zhuǎn)輪上冠選用優(yōu)質(zhì)碳鋼制造,這種材料硬度較低,耐疲勞特性和抗空蝕性能均較差,容易被空蝕破壞;而轉(zhuǎn)輪葉片和下環(huán)采用不銹鋼制造,其抗空蝕性能較好,空蝕破壞輕微。在第一次檢修時采用抗空蝕性能良好的CHS237不銹鋼焊條對轉(zhuǎn)輪上冠空蝕區(qū)補焊后,轉(zhuǎn)輪上冠的空蝕破壞明顯減輕。這充分說明選用高抗蝕性能材料,對防止空蝕或減輕空蝕效果顯著。二是機組運行工況較差。電站在系統(tǒng)中主要擔負調(diào)峰、調(diào)頻和事故備用任務(wù),機組有較長時間處于空載旋轉(zhuǎn)備用,小流量使進入水輪機轉(zhuǎn)輪的水流流態(tài)變差,從而產(chǎn)生空化和空蝕;同時,11號機投入運行初期的水庫水位較低,水輪機處于低水頭下運行,也是空蝕嚴重的原因之一。
表2 第一次檢修前機組運行情況統(tǒng)計 h
在2000年、2004年、2008年對11號機以及1999年、2003年、2007年對12號機的檢查過程中多次出現(xiàn)的尾水管大面積空蝕、尾水補氣管斷裂和脫落、焊接的喇叭口支持座周圍腔體鋼板開裂等現(xiàn)象,可判斷為水輪機空腔空化所致。其原因有三:①該電站機組長期在低負荷下空載旋轉(zhuǎn)備用,使轉(zhuǎn)輪出口水流存在一定的圓周速度分量,使轉(zhuǎn)輪后產(chǎn)生渦帶,渦帶中心壓力低于汽化壓力。這種渦帶在尾水管中旋轉(zhuǎn)并周期性地碰擊尾水管的邊壁造成強烈振動,同時在尾水管進口段邊壁形成空腔空蝕。②機組開停機頻繁 (見表3)。由于機組每次啟停都要經(jīng)歷空載、并網(wǎng)、低負荷和振動區(qū),圖1某水頭下機組負荷、振動、擺度曲線可顯示:這個階段的振動強度高出額定負荷時的35.9%~47.6%;并且每次開停機都要兩次越過振動區(qū),機組承受較大幅度的振動。③寶珠寺電站吸出高度負值偏小。這也是造成空腔空化、形成空蝕、振動和裂紋的可能原因。
表3 開停機與振動區(qū)運行情況統(tǒng)計
圖1 某水頭下機組負荷與振動、擺度值曲線
(1)轉(zhuǎn)輪上冠靠葉片背面根部空蝕的處理。先用碳弧氣刨清理空蝕區(qū) (空蝕區(qū)邊沿延伸15~20 mm),使空蝕部位顯露完好的金屬本體,且最淺深度不小于4 mm;其次,用氧—乙炔焰對補焊表面局部預(yù)熱80℃以上;再采用手工電弧焊,用CHS237不銹鋼焊條進行補焊,需防止產(chǎn)生熱變形和應(yīng)力集中,采用在上冠周圍對稱施焊的方法,對焊量較大的補焊縫輔以錘擊釋放應(yīng)力,每次堆焊量不宜過厚。每焊一遍均進行打磨,再補焊、再打磨,直到打磨后表面與原表面平齊,過度平滑,粗糙度、波浪度應(yīng)符合圖紙要求;同時用樣板檢查葉片根部過渡圓角應(yīng)符合要求。
(2)尾水錐管上補氣管根部空蝕區(qū)的處理。采取鑲塊與堆焊方式:鑲塊用20 mm厚的1Cr18Ni9Ti鋼板卷制,在錐管上開出坡口,鑲焊部位在補氣腔處, 4個50 mm×100 mm方孔采用16 mm厚度碳鋼板鑲焊,表面堆焊不銹鋼,補氣腔下部嚴重空蝕處亦用不銹鋼板鑲焊。錐管空蝕部位的補焊方法、材料及鏟磨方法和要求與轉(zhuǎn)輪上冠相同。
在近幾年的多次檢修中,均采用上述材料和方法對轉(zhuǎn)輪葉片、上冠及尾水管的空蝕部分進行補焊,轉(zhuǎn)輪葉片、上冠補焊效果良好;但尾水管部分空蝕程度依然嚴重。針對尾水管空蝕,補氣管斷裂、脫落,焊接的喇叭口支持座周圍腔體鋼板開裂,尾水管湊合節(jié)出現(xiàn)裂紋等問題,還采取了改善機組運行條件的措施:一是,減緩空腔空化和空蝕。合理安排發(fā)電量和水位消落時間,在保證電站有好的經(jīng)濟效益又保證電網(wǎng)安全的前提下,使機組盡量處于較高水位和良好的工況下運行,減輕了空蝕和振動。二是,從主軸和尾水管給轉(zhuǎn)輪下部壓力脈動區(qū)補氣。進一步改善補氣裝置,使補入的空氣進入空穴區(qū)域。三是,盡量避開振動區(qū)運行,減少開停機次數(shù)。四是,在易空蝕破壞區(qū)鋪焊1層或多層抗空蝕性能穩(wěn)定的不銹鋼防護層 (從目前情況看,只有不銹鋼和鋁鐵青銅近似地兼有這些性能)。
另外,寶珠寺水電站在2000年12月12日至2001年1月9日的14號機擴大性小修期間,用英國進口的貝爾佐納 (一種復合材料,包括:陶瓷、金屬 BELZONA1311和超光滑金屬 BELZNA1314)對轉(zhuǎn)輪上冠空蝕部分進行了試驗性處理,其核心是涂以抗空蝕性好的韌性材料,吸收微泡破裂時的能量,以柔韌性來抵抗空蝕。2002年春季14號機運行14個月后,發(fā)現(xiàn)用貝爾佐納噴涂技術(shù)處理的空蝕區(qū)涂層絕大部分已經(jīng)脫落,空蝕程度加劇。因此,從實際使用結(jié)果看,貝爾佐納噴涂技術(shù)處理對防止空蝕效果不佳,用不銹鋼補焊技術(shù)處理水輪機的空蝕破壞效果良好。
綜上所述,選用高抗蝕性能材料制造水輪機過流部件,對防止空蝕或減輕空蝕具有顯著的效果;對于已投運的水輪機采用不銹鋼補焊技術(shù)處理過流部件的空蝕問題是有效的;水輪機過流部件由空化引起的空蝕和振動情況比較復雜,目前尚沒有一套能夠全面、系統(tǒng)解決空蝕與振動問題的方法。因此,電廠人員在機組運行中,記錄每一臺機組負荷、水頭與振動、噪聲的關(guān)系,在檢修工作中檢測記錄每一臺機組過流部件空蝕深度、面積、失重與時間的關(guān)系等,認真分析每一臺機組空蝕與振動的成因,逐步掌握機組的空蝕特點,積極采取一些有針對性的預(yù)防措施,有利于逐步改善空蝕和振動狀況,提高機組安全、可靠與經(jīng)濟運行水平。同時,采用機組在線振動、擺度監(jiān)測技術(shù),更有利于推行狀態(tài)檢修,使機組的安全經(jīng)濟運行上一個新臺階。
[1] 于波.水輪機原理與運行[M].北京:中國電力出版社,2007.
[2] 任巖.黃河上的水電站水輪機磨蝕狀態(tài)檢修的研究[J].水力發(fā)電, 2010,36(4):57-59.