康小春,張改香
(中國水利水電第四工程局有限公司勘測設(shè)計研究院,青海 西寧 810007)
金安橋水電站包括大壩、泄水及引水發(fā)電系統(tǒng)等主體工程全部混凝土方量約629萬m3,混凝土所需骨料量巨大,其中碾壓混凝土259萬m3(含右岸沖刷壩段泄水槽基礎(chǔ)17萬m3)。壩址附近巖石以玄武巖及弱風化玄武巖為主。在進行大壩碾壓混凝土配合比試驗過程中發(fā)現(xiàn),玄武巖具有密度大、巖性脆、硬度高的特點,在對其毛料進行加工時,玄武巖制砂石粉含量低、細度模數(shù)大,無法生產(chǎn)出符合施工要求的碾壓混凝土用砂。特別是玄武巖骨料碾壓混凝土的用水量急劇增加,而且新拌碾壓混凝土拌和物性能差,不能滿足碾壓混凝土可碾性、液化泛漿和層間結(jié)合的施工要求,明顯有別于其他工程的碾壓混凝土,對大壩碾壓混凝土的快速施工、層間結(jié)合、溫控、防裂均帶來不利。本文通過對玄武巖骨料碾壓混凝土性能試驗研究,采取外摻石粉代砂、提高外加劑摻量、低VC值等技術(shù)措施,使玄武巖骨料成功應用于金安橋水電站的大壩碾壓混凝土。
(1)水泥。為麗江永保42.5中熱水泥,其物理和化學指標均符合GB200—2003《中熱硅酸鹽水泥、低熱硅酸鹽水泥、低熱礦渣硅酸鹽水泥》要求。
(2)粉煤灰。大壩混凝土使用攀枝花利源粉煤灰制品有限公司的Ⅱ級粉煤灰,細度平均值為15.8%,需水量比平均值為99%。粉煤灰品質(zhì)符合DL/5055—2007《水工混凝土摻用粉煤灰技術(shù)規(guī)程》技術(shù)要求。
(3)骨料?;炷了么帧⒓毠橇暇鶠樾鋷r人工骨料。人工砂及粗骨料物理品質(zhì)檢測結(jié)果表明:人工砂細度模數(shù)2.78、石粉含量11.8%、表觀密度2 940 kg/m3; 粗骨料表觀密度2 970~2 990 kg/m3; 除人工砂石粉含量偏低外,粗、細骨料的其他品質(zhì)均滿足規(guī)范要求。
(4)外加劑。采用ZB-1Rcc15緩凝高效減水劑和ZB-1G引氣劑。試驗結(jié)果表明,減水劑和引氣劑性能均滿足標準和施工要求。
取玄武巖石粉、石灰?guī)r石粉和Ⅱ級粉煤灰,進行化學成分對比試驗。結(jié)果表明,玄武巖化學成分明顯有別于石灰?guī)r粉、粉煤灰,玄武巖主要化學成份為 SiO2、 Al2O3、 Fe2O3、 CaO, 其中 SiO2含量最多,占45%。玄武巖粉、石灰?guī)r粉和粉煤灰的礦物組成見表1。
表1 玄武巖粉、石灰?guī)r粉和粉煤灰的礦物組成
表1中可以看到玄武巖主要礦物組成為綠泥石、云母、石英、長石、方解石,不同于石灰?guī)r粉和粉煤灰。
將玄武巖粉、石灰?guī)r粉和粉煤灰分別進行篩分分析。顆粒分布測試結(jié)果顯示,玄武巖粉顆粒最粗,粒徑小于38 μm的含量只有48.3%,而石灰?guī)r粉和粉煤灰顆粒較細,38 μm粒徑以下的含量均在74%以上。
通過對玄武巖粉、石灰?guī)r粉和Ⅱ粉煤灰在掃描電鏡下進行顆粒形貌分析,掃描電鏡照片顯示,三種微粉顆粒形貌區(qū)別很大。玄武巖粉為多角形粒狀,比石灰?guī)r粉顆粒明顯粗糙。粉煤灰顆粒由玻璃微珠和不規(guī)則玻璃體組成,明顯有別于玄武巖石粉。
外加劑摻量與碾壓混凝土用水量關(guān)系的試驗結(jié)果見表2。
從表2可以看出:①對三級配碾壓混凝土,當減水劑ZB-1Rcc15摻量從0%增加到1.0%,ZB-1G引氣劑摻0%、0.25%和0.30%,達到相近VC值時,用水量從127 kg/m3降至95 kg/m3;水膠比為0.55時,膠凝材料用量從231 kg/m3降至173 kg/m3,水膠比為0.50時,膠凝材料由254 kg/m3降至190 kg/m3。②二級配碾壓混凝土的用水量從137 kg/m3降到105 kg/m3,相應的膠凝材料從274 kg/m3降到210 kg/m3。試驗結(jié)果充分說明,碾壓混凝土隨外加劑摻量的提高,單位用水量及膠凝材料用量顯著降低。
從降低混凝土溫升、提高抗裂性能和防止大壩裂縫考慮,提高減水劑摻量是降低膠材用量和方便溫度控制的有效技術(shù)措施。
表2 外加劑摻量與碾壓混凝土用水量關(guān)系試驗結(jié)果
玄武巖骨料與石灰?guī)r骨料碾壓混凝土用水量的對比試驗結(jié)果見表3。
從表3可以看出:玄武巖骨料碾壓混凝土的用水量明顯高于石灰?guī)r骨料碾壓混凝土;石灰?guī)r骨料密度相對較??;石灰?guī)r骨料碾壓混凝土的表觀密度比玄武巖骨料碾壓混凝土輕約200 kg/m3。
由于玄武巖骨料的特性,加工的人工砂石粉含量偏低,故碾壓混凝土漿體明顯不足,新拌碾壓混凝土拌和物液化泛漿和工作性差,并且單位用水量偏高,碾壓混凝土三級配用水量為100 kg/m3,二級配用水量110 kg/m3,與國內(nèi)其他同類型工程的碾壓混凝土配合比相比,單位用水量偏高10 kg/m3以上。
為了研究外摻不同石粉含量對碾壓混凝土性能的影響,確定玄武巖骨料碾壓混凝土的最佳石粉含量,進行了玄武巖人工砂不同石粉含量 (14%、16%、18%、20%、22%)的碾壓混凝土拌和物性能和力學性能試驗,結(jié)果見表4。
從表4可以看出:當人工砂石粉含量達到18%時,碾壓混凝土拌和物的外觀逐漸變好,將VC值測試完成的混凝土從容量筒中倒出,試樣表面光滑、密實,繼續(xù)增加石粉含量,漿體充足,拌和物粘聚性增強;隨著人工砂石粉含量的增高,碾壓混凝土中材料的總表面積相應增大,用水量呈規(guī)律性的增加;VC值的大小直接影響著碾壓混凝土含氣量的變化,當碾壓混凝土的VC值損失每增加1 s,含氣量平均相應降低約0.7%;石粉含量在16%時碾壓混凝土抗壓強度最高,但和易性較差。
石粉含量在18%~20%范圍時,碾壓混凝土拌和物性能和強度最優(yōu)。
針對玄武巖骨料碾壓混凝土可碾性差的情況,配合比設(shè)計優(yōu)化主要從4個方面進行:①通過外摻石粉代砂技術(shù)方案解決石粉含量低的問題,通過試驗確定C9020、C9015三級配碾壓混凝土最優(yōu)石粉含量分別為18%、19%;②針對VC值經(jīng)時損失情況,調(diào)整岀機口VC值1~3 s,岀機口VC值控制以倉面可碾性和液化泛漿好為原則;③提高緩凝高效減水劑ZB-1Rcc15的摻量,降低用水量,解決液化泛漿差的難題;④優(yōu)化C9015三級配碾壓混凝土,水泥用量從72 kg/m3降至63 kg/m3,有效降低水化熱溫升。
金安橋水電站大壩玄武巖骨料碾壓混凝土配合比設(shè)計采用適宜的水膠比、外摻石粉代砂、提高外加劑摻量、低VC值的技術(shù)路線。經(jīng)過反復的、大量的試驗研究,以及現(xiàn)場生產(chǎn)性試驗,有效地降低了碾壓混凝土的單位用水量,改善了拌和物性能,所確定的碾壓混凝土施工配合比見表5。
表3 玄武巖與石灰?guī)r碾壓混凝土用水量對比
表4 不同石粉含量的碾壓混凝土性能
表5 碾壓混凝土施工配合比
結(jié)合金安橋水電站碾壓混凝土的施工過程及氣候環(huán)境特點,對碾壓混凝土VC值與可碾性進行了相關(guān)試驗,為碾壓混凝土VC值動態(tài)控制提供依據(jù)。
VC值動態(tài)控制試驗在拌和樓碾壓混凝土生產(chǎn)過程中進行,模擬碾壓混凝土從運輸?shù)浆F(xiàn)場施工時的兩種實際情況:①碾壓混凝土運輸時車輛無遮蓋直接入倉攤鋪;②碾壓混凝土運輸過程中車輛采用苫布遮陽,入倉后和攤鋪過程中現(xiàn)場采用噴霧、保濕、降溫的措施。對出機的碾壓混凝土在自然的氣候環(huán)境下,采用無遮蓋和濕麻袋遮蓋兩種條件進行試驗。
碾壓混凝土從拌和樓出機到運輸至倉面需15 min。因倉面碾壓混凝土的攤鋪和碾壓受到來料速度、攤鋪面積、攤鋪機械的影響時間變化較大,為減小試驗誤差,分別采用出機后30 min和60 min兩種時間定為碾壓混凝土攤鋪后、碾壓前的時間。即在拌和樓對出機的碾壓混凝土在自然的氣候條件下,采用無遮蓋和溫麻袋遮蓋兩種條件下分別測試出機和15、30、60 min后的VC值。
試驗結(jié)果表明,施工環(huán)境條件對碾壓混凝土的工作度影響大,采取有效的措施可減小碾壓混凝土VC值的損失。在太陽曝曬的環(huán)境下碾壓混凝土運輸時無遮蓋直接入倉攤鋪,碾壓混凝土VC值損失最大,并且隨著時間的延長,VC值損失繼續(xù)加大。如果碾壓混凝土運輸時有苫布遮陽,入倉后和攤鋪過程中現(xiàn)場采用噴霧降溫,可顯著減小VC值的損失。
從碾壓混凝土施工和現(xiàn)場碾壓效果來看,當攤鋪后、碾壓前VC值小于5 s時,碾壓后的混凝土表而光滑、泛漿充分,隨著VC值的增大,碾壓混凝土液化泛漿逐漸變差;當攤鋪后、碾壓前VC值大于9 s時,碾壓混凝土液化泛漿差,碾壓后的混凝土表面有大面積的石子外露,增加碾壓遍數(shù)也無法改觀。
大壩碾壓混凝土于2007年5月開始澆筑,至2009年12月底完成,共澆筑碾壓混凝土259萬m3。機口取樣檢測結(jié)果見表6。
從表6可以看出,碾壓混凝土強度保證率在94.3%以上。同時抽樣檢測混凝土的極限拉伸值在72×10-6以上,抗?jié)B等級大于W6和W8要求,抗凍等級大于F100。碾壓混凝土的強度、變形性能和耐久性均滿足設(shè)計要求。
金安橋水電站先后進行了3次碾壓混凝土鉆孔取芯和2次鉆孔壓水試驗。經(jīng)過對抽取各芯樣的外觀檢查,芯樣呈圓柱狀,芯樣外觀光滑,混凝土結(jié)構(gòu)致密,膠結(jié)情況好,骨料分布均勻。大壩鉆孔取芯獲得率高,層縫面難以辨認,取出10 m以上長芯樣11根,其中取出了15.73 m和16.49 m的國內(nèi)超長芯樣。而且芯樣檢測結(jié)果表明,芯樣強度、抗?jié)B、抗凍、極限拉伸值等指標均滿足設(shè)計要求。
對大壩碾壓混凝土進行2次鉆孔壓水檢查,二級配區(qū)碾壓混凝土壓水段均小于0.5 Lu;三級配區(qū)壓水均小于1 Lu,大部份壓水段小于0.5 Lu。整體抗?jié)B性能良好。
表6 碾壓混凝土性能檢測結(jié)果
(1)微觀分析表明玄武巖礦物成分較為復雜,顆粒較粗,呈多棱角形的片狀顆粒,明顯區(qū)別于石灰?guī)r骨料。
(2)試驗研究表明,玄武巖人工砂石粉含量低是造成碾壓混凝土工作性差的主要因素。
(3)玄武巖與石灰?guī)r骨料碾壓混凝土性能對比試驗結(jié)果表明:玄武巖骨料導致碾壓混凝土的用水量、膠材用量和外加劑用量增加;提高減水劑摻量可以降低膠材用量。
(4)針對玄武巖人工骨料中石粉含量較低的特性,碾壓混凝土配合比設(shè)計 “采用適宜的水膠比、外摻石粉代砂、提高粉煤灰和外加劑摻量、低VC值”的技術(shù)路線,有效地降低了碾壓混凝土單位用水量和水泥用量,有效提高了大壩碾壓混凝土層間結(jié)合質(zhì)量,方便大壩溫度控制,提高抗裂性能。
(5)金安橋水電站碾壓混凝土在施工中采取了運輸車輛設(shè)有苫布遮陽、現(xiàn)場攤鋪和碾壓過程中噴霧保濕等措施,改善了現(xiàn)場碾壓混凝土施工倉面的小氣候。有效地減小了碾壓混凝土從出機到入倉,以及攤鋪后碾壓前的VC值損失,提高可碾性,保證了碾壓混凝土液化泛漿及層間結(jié)合質(zhì)量。
(6)機口混凝土性能檢測和鉆孔取芯及壓水檢查表明,碾壓混凝土的強度、變形性能和耐久性均滿足設(shè)計要求,壩體抗?jié)B性和層間結(jié)合良好。為玄武巖骨料碾壓混凝土的成功應用積累了寶貴經(jīng)驗。
[1] 李苓宏,田育功.金安橋水電站玄武巖骨料碾壓混凝土特性研究[J].水利水電技術(shù), 2009(5): 47-50.
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