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        鍋爐NOx排放控制技術(shù)及應(yīng)用

        2011-04-24 06:55:14曹定華劉海洋
        綜合智慧能源 2011年3期
        關(guān)鍵詞:華電氧量燃燒器

        曹定華,劉海洋

        (內(nèi)蒙古華電包頭發(fā)電有限公司,內(nèi)蒙古 包頭 014013)

        0 引言

        近期,由于煤電供需狀況越來越緊張,造成發(fā)電用煤煤質(zhì)差且煤質(zhì)多變,常常引起鍋爐燃燒不穩(wěn)定;同時,由于煤質(zhì)多變,硫、氮的質(zhì)量分?jǐn)?shù)非常不穩(wěn)定,對鍋爐燃燒調(diào)整提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

        內(nèi)蒙古華電包頭發(fā)電有限公司(以下簡稱華電包頭發(fā)電公司)一期工程鍋爐為亞臨界、中間一次再熱、平衡通風(fēng)、單爐膛、懸吊式、燃煤控制循環(huán)汽包爐。采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),每臺爐共配置6臺ZGM113G型中速輥式磨煤機(jī)。燃燒器為擺動式直流燃燒器,采用四角布置、切向燃燒、寬調(diào)節(jié)比、上/下濃淡分離技術(shù)。

        1 問題的提出

        燃燒優(yōu)化的目的是降低鍋爐各項(xiàng)損失,通過強(qiáng)化燃燒可提高鍋爐效率,而抑制NOx的排放量需要控制鍋爐爐膛溫度,這2方面在一定程度上是互相矛盾的。提高燃燒穩(wěn)定性和燃燒效率的重要措施之一是提高燃燒區(qū)域溫度,但又容易引起結(jié)渣和高溫腐蝕,還使NOx排放量增加;降低NOx排放量的有效措施是提高燃燒區(qū)域的煤粉濃度,推遲混合,但又不利于防止結(jié)渣,且可能影響燃燒效率。因此,同時解決這些問題是鍋爐燃燒調(diào)整的關(guān)鍵技術(shù)。

        2 NOx生成機(jī)制

        按照NOx的生成機(jī)制,NOx包括空氣中的N2經(jīng)高溫氧化生成的熱力型NOx、燃燒中氮化物通過揮發(fā)分的氣相反應(yīng)和焦炭的多相反應(yīng)而生成的燃料型NOx。

        研究表明,在煤粉燃燒的溫度范圍內(nèi)(低于2000 K)主要生成燃燒型NOx,占NOx總生成量的75% ~80%。在生成的燃燒型NOx中,煤受熱分解后,揮發(fā)分中的氮化合物主要是HCN和NHi(i=0,1,2,3),它們與氧反應(yīng)生成的NOx占燃燒型NOx總量的60%~80%,其余的為焦炭中N在燃燒時轉(zhuǎn)變成的 NOx。

        3 不同結(jié)構(gòu)的燃燒器對NOx的影響

        3.1 濃淡分離技術(shù)對NOx的影響

        華電包頭發(fā)電公司2023t/h鍋爐配備的燃燒器采用彎頭式分離器加變異板技術(shù),分離原理是利用扇狀流線型擋塊撞擊煤粒,在慣性離心力和重力作用下對煤粉顆粒進(jìn)行導(dǎo)向分離,實(shí)現(xiàn)煤粉氣流的濃縮和分流,以達(dá)到煤粉濃淡分離的目的。撞擊式煤粉濃淡分流器示意圖如圖1所示。

        圖1 撞擊式煤粉濃淡分流器

        煤粉濃度的調(diào)整是通過改變擋塊高度來實(shí)現(xiàn)的。當(dāng)擋塊轉(zhuǎn)動使其高度發(fā)生變化時,濃淡分離效果是不同的,這樣可達(dá)到煤粉濃度連續(xù)可調(diào)的目的。所以,擋塊的“安裝角度”非常重要。

        分離裝置把一次風(fēng)在垂直方向上分成上、下2股濃淡氣流,再通過出口變異板保證了濃粉始終在上部、淡粉始終在下部,即“垂直濃淡燃燒技術(shù)”。采用濃淡燃燒技術(shù),可在燃燒器出口局部形成富燃料區(qū)域,造成還原性氣氛,抑制 NOx的生成,能使NOx生成量大幅度減少。低NOx穩(wěn)燃濃淡分離燃燒器如圖2所示。

        濃煤粉氣流由于著火穩(wěn)定性得到改善,揮發(fā)分析出速度加快,進(jìn)一步使揮發(fā)分析出區(qū)缺氧,使已形成的NOx與NHi反應(yīng)生成N2,并使NHi相互反應(yīng),從而達(dá)到降低NOx排放的目的;另外,由于富燃料燃燒區(qū)形成缺氧燃燒,區(qū)域溫度降低,抑制了熱力型NOx的生成量。而淡煤粉氣流是貧燃料燃燒,使燃燒溫度降低,也抑制了NOx的形成。

        事實(shí)上,單純提高煤粉氣流中的煤粉濃度,也可以達(dá)到穩(wěn)燃和低NOx排放的效果。所以說,這種上、下濃淡分離的燃燒器客觀上具有降低NOx生成量的特點(diǎn)。

        圖2 低NOx穩(wěn)燃濃淡分離燃燒器

        3.2 回火穩(wěn)燃技術(shù)對NOx的影響

        這種燃燒器在實(shí)現(xiàn)“垂直濃淡分離”后,在燃燒器出口布置了船形穩(wěn)燃鈍體(如圖2所示),用以回火卷吸高溫?zé)煔?,從根部預(yù)加熱煤粉,達(dá)到穩(wěn)燃的目的。

        因此,這種燃燒器具有“濃淡燃燒+穩(wěn)燃體”雙穩(wěn)燃技術(shù)的特點(diǎn),可確保低負(fù)荷下具有良好的穩(wěn)燃效果。這樣,在穩(wěn)定燃燒的爐膛區(qū)域能夠保證爐膛溫度相對較低,從而抑制NOx的生成。

        3.3 配風(fēng)技術(shù)對NOx的影響

        根據(jù)燃燒器二次風(fēng)噴口設(shè)計(jì)特性,可以靈活組織燃燒器配風(fēng)。若燃料含氮量低于設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),可以用常規(guī)均等配風(fēng)或者倒塔形配風(fēng)來促進(jìn)燃燒;而燃燒含氮量超過設(shè)計(jì)值時,可以組織分級配風(fēng),即垂直方向空氣分級配風(fēng)技術(shù)。

        一般通過調(diào)整整組燃燒器頂部加裝的燃盡風(fēng)噴嘴的開度和擺動位置,使其風(fēng)量占二次風(fēng)總量的14%左右,作為降低NOx生成量的手段。根據(jù)燃用煤質(zhì)情況的不同,二次風(fēng)風(fēng)量大小可沿高度實(shí)現(xiàn)不同的分級送風(fēng)方式,既可保證煤粉燃盡,又達(dá)到了降低NOx生成量的目的。目前,空氣分級燃燒的脫硝率一般為20%~30%。

        圖3、圖4為華電包頭發(fā)電公司#1,#2鍋爐采用不同配風(fēng)組合,進(jìn)行控制NOx試驗(yàn)的配風(fēng)模型對比圖。試驗(yàn)中,對#1,#2鍋爐采用不同配風(fēng)方式的NOx質(zhì)量濃度做了統(tǒng)計(jì),見表1。

        圖3 #1鍋爐采用均等配風(fēng)方式

        在圖3中,#2鍋爐在燃煤質(zhì)中N的質(zhì)量分?jǐn)?shù)超過設(shè)計(jì)值(0.74%),達(dá)到0.96%時,連續(xù)7 d采用分級配風(fēng)方式,鍋爐各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好,脫硫出口NOx質(zhì)量濃度平均為322.6 mg/m3;而同樣的煤質(zhì),在#1鍋爐采用傳統(tǒng)均等配風(fēng)的情況下,除鍋爐各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)無明顯差別外,脫硫出口NOx質(zhì)量濃度為378 mg/m3。所以,在保證燃燒器的制造和安裝質(zhì)量的基礎(chǔ)上,適當(dāng)改變配風(fēng)方式,也能夠抑制 NOx的生成。

        圖4 #2鍋爐采用分級配風(fēng)方式

        表1 #1,#2鍋爐采用不同配風(fēng)方式的NOx質(zhì)量濃度

        4 抑制NOx生成技術(shù)的應(yīng)用

        依據(jù)上述分析,結(jié)合鍋爐燃燒器特點(diǎn),華電包頭發(fā)電公司組織技術(shù)力量,在保證燃燒效率的前提下,摸索總結(jié)出一些抑制NOx生成的技術(shù)。

        (1)校對氧量,摸索鍋爐低氧量燃燒技術(shù),將氧量控制在2.5% ~3.0%。2008年8月,#2鍋爐大修后,華電包頭發(fā)電公司對鍋爐氧量表進(jìn)行全面校對,保證了氧量表的準(zhǔn)確性,通過試驗(yàn)摸索出一套較適合華電包頭發(fā)電公司鍋爐運(yùn)行的低氧量配風(fēng)調(diào)整技術(shù)。

        (2)根據(jù)煤電市場狀況,成立燃燒摻配機(jī)構(gòu),及時掌握燃料特性。在燃料中N的質(zhì)量分?jǐn)?shù)高于0.6%時,指導(dǎo)運(yùn)行人員及時調(diào)整配風(fēng),通過調(diào)整燃燒器配風(fēng)模型,改變爐內(nèi)實(shí)際燃燒動力場分布,有效抑制NOx的產(chǎn)生。

        (3)依據(jù)NOx化學(xué)結(jié)合條件采取分級配風(fēng)方式,控制周界風(fēng)不超過60%,人為降低中間層燃燒器的輔助二次風(fēng)而實(shí)現(xiàn)“缺氧環(huán)境”,通過上層反切風(fēng)補(bǔ)充燃盡氧量。同時,通過組織燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),較好地解決了燃燒經(jīng)濟(jì)性和污染物排放相矛盾的問題。

        (4)一次風(fēng)、煤比率的控制。理論上,在保障攜出力的前提下,一次風(fēng)量越低越利于燃燒控制;同時,在保障制粉系統(tǒng)消防安全的前提下,分離器出口溫度越高越利于燃燒控制。在燃燒調(diào)整試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,華電包頭發(fā)電公司確定了控制NOx的一次風(fēng)標(biāo)定系數(shù),徹底治理磨煤機(jī)冷風(fēng)系統(tǒng)的漏風(fēng)缺陷,并給出了相對完整的運(yùn)行指導(dǎo)書,保證了一次風(fēng)、煤比率相對較好,有效減少了NOx的生成。

        (5)大風(fēng)箱與爐膛差壓的控制。大風(fēng)箱與爐膛差壓的大小,對二次風(fēng)卷吸一次風(fēng)粉影響較大,必然影響爐內(nèi)風(fēng)粉混合及燃燒切圓的大小。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,確定了在降低機(jī)組負(fù)荷時相應(yīng)關(guān)小二次風(fēng)小風(fēng)門,維持二次風(fēng)箱與爐膛差壓不低于600 Pa;而在90%額定負(fù)荷以上時,二次風(fēng)箱與爐膛差壓維持在1.0 kPa左右。在燃燒調(diào)整優(yōu)化試驗(yàn)中,重點(diǎn)進(jìn)行了該調(diào)整試驗(yàn),證明其調(diào)整有助于促進(jìn)燃燒并抑制NOx生成。

        (6)反切風(fēng)的使用。OFA反切風(fēng)主要做調(diào)整熱偏差使用,否則需盡量關(guān)小,以減少在燃盡階段N2和高溫O2再次合成反應(yīng)而產(chǎn)生新的NOx。所以,如最上層F磨煤機(jī)備用,盡量采用FF調(diào)整熱偏差,保持OFA在較小開度。

        (7)組織分級配風(fēng)。從試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,根據(jù)“低NOx、穩(wěn)燃、濃淡分離燃燒器”二次風(fēng)噴口設(shè)計(jì)特性,在燃料含氮量低于設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)時,可以用常規(guī)均等配風(fēng)或者倒塔形配風(fēng)來促進(jìn)燃燒,而燃燒含氮量超過設(shè)計(jì)值時,可以組織分級配風(fēng),即垂直方向空氣分級配風(fēng)技術(shù),對抑制NOx生成很有效。

        (8)風(fēng)粉在線裝置的使用。華電包頭發(fā)電公司在每臺磨煤機(jī)出口粉管上安裝了“風(fēng)速、煤粉濃度”在線監(jiān)控裝置,能夠直觀地反映“風(fēng)、煤比率”,從而發(fā)揮燃燒器上、下濃淡分離煤粉的特性,更好地實(shí)現(xiàn)節(jié)煤降耗、優(yōu)化燃燒的目標(biāo)。

        (9)燃燒器的維護(hù)。遇到大、小修,認(rèn)真檢查并恢復(fù)變形的燃燒器,更換部分分離變異板損壞的燃燒器并重新校對燃燒器安裝角度。在#2機(jī)組大修期間,對F/FF/OFA進(jìn)行調(diào)整恢復(fù),增強(qiáng)了燃燒器本身抑制NOx生成的能力;同時校正了部分燃燒器安裝角度,如EF/FF/OFA的#2,#3角的角度偏離設(shè)計(jì)值較大(最大達(dá)8°),使燃燒切圓變形,抑制NOx生成量的整體能力下降。

        以上主要從“低NOx、穩(wěn)燃、濃淡分離燃燒器”的特性以及運(yùn)行維護(hù)技術(shù)方面進(jìn)行探索,均未涉及環(huán)保新系統(tǒng)的技術(shù)改造方面。事實(shí)上,脫硝裝置對減少NOx排放最有效,技術(shù)也越來越成熟。如果資金寬裕,可以考慮上脫硝裝置。

        5 結(jié)束語

        發(fā)電廠在然用劣質(zhì)、多變煤種時,污染物排放是一個必須面對的難題。通過對抑制NOx生成技術(shù)的探索和實(shí)踐,華電包頭發(fā)電公司#1,#2鍋爐的NOx排放得到了有效控制。

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