上海齊耀動力技術有限公司 劉宇 王星 李冰
甜菊糖是從甜葉菊中精提的新型天然甜味劑,它具有高甜度、低熱能的特點,其甜度是蔗糖的200~350倍,熱值僅為蔗糖的1/300,被譽為“21世紀最具發(fā)展?jié)摿Φ墓δ苄蕴鹞秳?,是蔗糖最?yōu)異的替代品。
然而,甜葉菊葉含菊糖6%~12%,提取甜菊糖后將會有大量的植物性廢渣產生,是否對廢渣進行有效的處理直接關系到甜菊糖企業(yè)是否能夠正常生產。采用大規(guī)模厭氧技術,實現(xiàn)了對廢渣厭氧處理,并產生沼氣,然后結合熱電聯(lián)產技術,利用厭氧產生的沼氣來發(fā)電,發(fā)電后的余熱用于厭氧反應器的加熱和厭氧后廢渣的烘干,烘干后的廢渣可作為有機肥的基肥原料,這樣實現(xiàn)了廢渣的綜合利用。本文以江西贛縣日處理325噸廢渣項目為案例進行介紹。
甜菊渣取自生產車間,其外觀略顯棕褐色,有輕微的植物芳香味,長度0.5-1cm,直徑約2-3mm。原料的理化分析結果如表1所示。
為進一步驗證工藝設計參數(shù),采用20L圓柱形PVC反應器以及500ml血清瓶分別進行實驗,實驗采用靜置、人工搖晃攪拌的方式運行。為保證厭氧菌對溫度的需求,采用外加熱的方式對反應器進行加熱,反應器內溫度約為35~40℃。血清瓶實驗在38攝氏度恒溫室內進行。
表1 甜菊渣理化性質 (%)
通過以上實驗,得出甜葉菊的容積產氣率、停留期、進料濃度等有關工藝設計參數(shù),為整個工藝系統(tǒng)設計提供數(shù)據(jù)支持。
整個系統(tǒng)工藝設計數(shù)據(jù)如下:
* 每天進料:325t/d,TS=20%;
*每天出料:沼渣97.66t/d,TS=40%;
*每天排出污水:1169t/a;
*產氣能力:604.67Nm3/h(一期工程);
*儲氣容積:2×2000m3(濕式氣柜);
* 消化罐容積:4×2000m3;
*發(fā)電裝機容量:1×1063kW。
方案原理如圖1所示。
根據(jù)方案要求,整個工藝需要配套儲渣大棚、調漿池、厭氧罐、沼液池、壓濾機烘干房以及發(fā)電車間等。整個處理場平面布置如圖2所示。
在經過充分的可行性論證后,該項目于2009年開工建設,經過一年多的艱苦施工,于2010年9月完成全部土建工程和設備安裝工程。厭氧系統(tǒng)于10月中旬開始進料調試,10月底就有沼氣產出,目前甲烷濃度已經達到55%的穩(wěn)定水平。由于發(fā)電的接入系統(tǒng)還沒有完成,所以沒有進行發(fā)電機的并網運行調試,鑒于我們在以往其他沼氣項目的經驗,我們對此充滿信心。
本項目的成功實施,既解決了上游企業(yè)產生的廢渣所帶來的環(huán)境污染,又為下游制肥企業(yè)提供了優(yōu)質的有機肥肥源,成功打通了從廢物到能源和肥料的產業(yè)鏈,實現(xiàn)了廢物的綜合利用。
同時,本項目以非糧植物為原料制取沼氣,結合熱電聯(lián)產發(fā)電工藝技術,成功突破了目前大規(guī)模厭氧工程采用糞便為原料的局限,實現(xiàn)了采用植物性原料獲取能源的技術路線,對于我國這樣一個植物資源大國來說,具有廣闊的應用前景。