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        火力發(fā)電廠汽泵常見振動問題分析

        2011-04-13 03:14:50何小鋒
        電力工程技術 2011年1期
        關鍵詞:小機汽泵汽機

        何小鋒

        (江蘇方天電力技術有限公司,江蘇南京211102)

        隨著電網機組單機容量的增加和性能參數(shù)的提高,對給水泵性能和安全運行提出了更高要求。目前高效能鍋爐給水泵主要采用小汽機驅動,由于振動問題導致汽泵無法正常啟動或跳機的情況時有發(fā)生,嚴重影響機組出力和安全運行,汽泵的振動問題日益凸顯。根據對并網機組汽泵振動問題的分析及處理經驗,總結歸納了汽泵常見的幾類振動故障及對應處理措施,以便為發(fā)電廠汽泵的檢修和運行提供參考。

        1 汽泵常見振動故障及處理

        一般汽泵軸系支撐示意圖如圖1所示,給水泵由小汽機帶動工作,小汽機及給水泵各由2個軸承支撐。

        圖1 汽泵軸系支撐示意圖

        1.1 給水泵質量不平衡

        給泵轉子為剛性轉子,剛性轉子質量不平衡引起的振幅為:

        式中:A為轉子振動幅值;m為不平衡質量;r為質心離回轉中心的距離;ω為角速度;Kd為動剛度[1]。

        由于其支撐動剛度在運行中基本不變,轉子振動幅值與轉速平方成正比,因此,其質量不平衡主要表現(xiàn)為給泵支撐軸承振動幅值隨著轉速的升高而平穩(wěn)增加,振動成分主要為工頻,振動重復性好。一般給水泵因質量不平衡引起傳動端振動大的問題可通過現(xiàn)場加重處理。

        某電廠汽泵啟機時給水泵傳動端工頻振動幅值隨轉速上升而平穩(wěn)增加,幾次升降速情況一致,至4400r/min時泵傳動端X向工頻振動45μm,通頻70μm,無法繼續(xù)升速帶高負荷,經判斷為給水泵質量不平衡。加重前升速波特圖如圖2所示。通過計算,在聯(lián)軸器上試加重17 g,4400r/min時工頻振幅降至23μm左右,通頻47μm,加重后升速波特圖如圖3所示。試加重后,給泵已能滿負荷運行。

        1.2 小汽機質量不平衡

        由于小汽機轉子一般為柔性轉子,在轉速升高的過程中,其撓曲將發(fā)生改變,轉子平衡狀態(tài)也發(fā)生變化。具體表現(xiàn)為,轉子在一階臨界轉速以下,軸承振幅隨轉速升高而逐漸增大;在接近一階臨界轉速時,其振幅迅速增大;當轉子橫向振動自振頻率與轉子不平衡激振力頻率重合時,就產生了共振[1]。通過一階臨界轉速后,其一階不平衡引起的振幅逐步下降,而二階不平衡引起的振動幅值則逐步增加。由于目前小汽機工作轉速區(qū)域基本在一階轉速與二階轉速之間,故小汽機質量不平衡引起的振動,主要表現(xiàn)為小汽機升速過臨界時振動超標,或者正常運行時隨轉速升高,小機前軸承或后軸承振動爬升或者兩軸承均出現(xiàn)爬升,振動頻率主要為工頻成分,振動重復性好。由于大部分小機汽缸并未設計現(xiàn)場加重手孔,一般建議返廠進行高速動平衡處理。

        某電廠小機在正常運行轉速區(qū)間,1號瓦振動值偏大,最大達70μm左右,且主要為工頻,負荷不變時振動幅值相位穩(wěn)定,測取前、后軸承降速波特圖如圖4、圖5所示。從波特圖上可以看出,通過轉子一階臨界轉速時,前后軸承振動均不超過30μm,說明轉子一階平衡情況較好,從高轉速降至接近一階臨界轉速時,隨著轉速降低,振動值穩(wěn)步下降,從振動數(shù)據上分析,轉子存在著二階質量不平衡,在檢修中通過返廠動平衡處理后,振動已降至較好水平。

        1.3 聯(lián)軸器問題

        在運行中,由于聯(lián)軸器的緊力、對中情況會發(fā)生改變,在緊力不足、對中不好的情況下,將對汽泵的工頻振動造成影響。目前多數(shù)汽泵為齒套式聯(lián)軸器連接,運行中嚙合面磨損,間隙變大,當負荷變動時,聯(lián)軸器傳遞的扭矩發(fā)生變化,聯(lián)軸器齒間嚙合點發(fā)生移位或卡澀,也會對振動造成影響。聯(lián)軸器連接問題可通過檢修調節(jié)連接緊力、對中情況及更換磨損嚴重的齒套聯(lián)軸器來處理。某電廠汽泵為齒套式聯(lián)軸器連接,隨著負荷的變動,泵傳動端振動發(fā)生變化,在600MW負荷時,振動幅值最大達到94μm。變負荷試驗發(fā)現(xiàn),汽泵在4784r/min到5291r/min間運行時,泵傳動端振動在5000r/min時達到最大值,4784r/min到5000r/min時,泵傳動端X,Y向工頻振動分別爬升了7μm,8μm;5000r/min到5135r/min時,泵傳動端X,Y向工頻振動分別下降了10μm,16μm,如圖6所示。

        從振動理論上分析,如果是因為質量不平衡引起的振動,其幅值會隨著轉速的升高而平穩(wěn)升高,而不會出現(xiàn)在高于某一轉速時,振動又出現(xiàn)較快下降的情況,故建議檢修中檢查聯(lián)軸器對中及齒套式聯(lián)軸器連接情況,結果發(fā)現(xiàn)汽泵左右方向整體跑偏2mm,處理后啟機,振動問題得到解決。

        1.4 碰磨問題

        碰磨是導致小機和給泵振動的原因之一,汽封、油檔、水密封等處的動靜碰磨會使小機沖轉過程發(fā)生碰磨或在正常運行中跳機。部分電廠機組在額定負荷運行時,小機振動出現(xiàn)快速爬升,導致跳機。其主要原因為動靜碰磨,一是可能運行參數(shù)變化等因素導致動靜間隙變小,二是內部部件在投運后產生一定變形或基礎下沉、標高變化導致動靜間隙變小。某電廠2臺汽泵在大修后啟機時,由于水密封處一側間隙偏小,出現(xiàn)較嚴重碰磨導致無法啟機,1臺給水泵甚至出現(xiàn)抱死的情況。其中1臺給水泵間隙處理前后泵傳動端升速波特圖如圖7、圖8所示。

        從波特圖可看出,間隙處理前,在升速至4170r/min左右,泵傳動端振動因為碰磨而發(fā)生較快增加,處理完后,振動隨轉速平穩(wěn)上升。對于碰磨問題,在運行中注意運行參數(shù)不要大幅度劇烈變化,如果振動有爬升現(xiàn)象,應注意檢查運行參數(shù)是否有異(蒸汽溫度,真空、軸封溫度等),在振動增大到一定程度后,可考慮改變運行參數(shù),如降負荷、降低汽泵轉速或汽泵退出運行等。在振動較大且仍快速增大時,應按照規(guī)程迅速采取必要措施,防止事故發(fā)生。

        1.5 其他問題

        某發(fā)電廠1臺汽泵大修后啟機,升速至1397r/min時,各瓦振動幅值突然變大而打閘見圖9、圖10,其中小汽機傳動端振動矢量變化量達到98μm,再次沖轉時,升速振動曲線與打閘后降速曲線重合,判斷為部件掉落所致,經檢查為聯(lián)軸器內并帽螺母未鎖死,在升速過程中掉落,產生質量不平衡所致。

        2 結束語

        (1)通過現(xiàn)場處理發(fā)現(xiàn),碰磨和聯(lián)軸器問題為小機和給泵比較常見的振動問題,在汽泵出現(xiàn)振動問題的情況下,可先檢查聯(lián)軸器連接情況,并觀察判斷有無碰磨跡象,然后視情況再做處理。

        (2)對于質量不平衡問題,小汽機一般需返廠進行動平衡處理,給水泵不平衡致使傳動端振動大,一般可現(xiàn)場加重處理。

        (3)建議電廠在適當時候增加小汽機偏心測量裝置,這將有利于對小汽機啟機過程中碰磨等問題的分析。

        [1] 施維新,石靜波.汽輪發(fā)電機組振動及事故[M].北京:中國電力出版社,2008.

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