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        小型尿素增產(chǎn)降耗技術(shù)改造

        2011-04-10 04:53:36靳燕雄
        化工設(shè)計(jì)通訊 2011年6期
        關(guān)鍵詞:合成塔加熱器分離器

        靳燕雄

        (山西蘭花科創(chuàng)股份有限公司化肥分公司,山西晉城 048006)

        山西蘭花科創(chuàng)股份有限公司化肥分公司一套尿素裝置為水溶液全循環(huán)法,1999年投產(chǎn),生產(chǎn)能力為100kt/a。2008年9月對(duì)裝置進(jìn)行挖潛改造,進(jìn)一步提高尿素產(chǎn)量、降低消耗,與武漢綠寰科技發(fā)展有限公司共同制定了節(jié)能增產(chǎn)技術(shù)方案,采用該公司的一分預(yù)熱器、惰氣精洗器、翅片塔盤等尿素專有技術(shù)設(shè)備,使尿素裝置達(dá)到增產(chǎn)降耗的雙重目的。到目前為止,年產(chǎn)量是130kt,增產(chǎn)30%,且系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),蒸汽消耗從鍋爐計(jì)算比改造前噸尿素降低200kg,氨耗降低10kg。

        1 生產(chǎn)能力與增產(chǎn)降耗的阻力

        1.1 尿素合成塔

        尿素合成塔直徑φ1 200mm,體積V24m3,內(nèi)裝22層塔盤,生產(chǎn)能力為日產(chǎn)320t尿素,合成塔的生產(chǎn)強(qiáng)度是13.33t/(m3·d),分析合成塔轉(zhuǎn)化率是60%。轉(zhuǎn)化率已經(jīng)很低,如果再加量的話,合成轉(zhuǎn)化率會(huì)更低,會(huì)造成后序工段負(fù)荷很重,消耗增高。

        1.2 預(yù)分離器

        預(yù)分離器直徑φ1 000mm,高度H3 170mm,體積V2m3,不能充分分離減壓后合成液中的游離氨,預(yù)分離氣相閥開不大,開大會(huì)直接影響一分塔的壓力平衡,使一分液位無法控制,并且?guī)б旱揭晃挂晃瑴?,難以控制。存在的問題有以下:① 預(yù)分離氣和一分氣的阻力降差偏大,預(yù)分離氣閥門開不大,容易引起一分塔溫度波動(dòng);②71m2一吸外冷器殼層空間小,尤其是吸收效果不好時(shí),預(yù)分離氣和一分氣兩股物料經(jīng)過容易產(chǎn)生氣阻現(xiàn)象,引起一吸塔吸收不穩(wěn)定;③預(yù)分離器直徑小,緩沖作用有限,當(dāng)操作不穩(wěn)定時(shí)波動(dòng)效應(yīng)易放大。

        1.3 一分塔

        一分塔直徑φ1 100mm,內(nèi)裝5層泡罩+DL塔盤,一分液氨含量9.8%,指標(biāo)為7.75%,分離效果差,直接影響蒸汽用量和二分塔的負(fù)荷。

        1.4 一吸塔

        產(chǎn)量在320t/d時(shí),一吸塔負(fù)荷已滿,一甲液溫度在100℃,一吸塔溫度難以控制,二氧化碳吸收不完全,導(dǎo)致精洗段上部的溫度在50℃左右,如果系統(tǒng)稍有波動(dòng),則一吸塔氣相溫度將超過47℃。

        1.5 一吸外冷器

        兩個(gè)一吸外冷器的水全開,冷卻后的混合液溫度在103℃,多余的熱量移不走,將全部被帶入一吸塔。明顯感覺換熱面積不夠。

        1.6 氨 耗

        噸尿素氨耗在595kg,比同行業(yè)高出15kg。

        1.7 蒸汽消耗

        (1)CO2轉(zhuǎn)化率低,循環(huán)量大,使分解蒸汽消耗增加。

        (2)預(yù)分離器不能正常投用,導(dǎo)致一分負(fù)荷大,浪費(fèi)蒸汽。

        (3)一分加熱器蒸汽壓力偏高(1.0MPa以上),按320t/d產(chǎn)量計(jì),180m2一分加熱器的蒸汽壓力應(yīng)不超過0.8MPa。

        (4)解吸換熱器面積小,熱點(diǎn)下移,增加了解吸蒸汽消耗,解吸溫度控制在157℃廢液才能達(dá)到指標(biāo),超設(shè)計(jì)值10℃。

        (5)第一膨脹槽未投用,蒸汽余熱被浪費(fèi)。

        (6)第二膨脹槽壓力超指標(biāo),常開放空控制壓力,蒸汽被排放,余熱未利用。

        1.8 水平衡的問題

        返回合成塔的水量控制不穩(wěn)定,水碳比在0.8~1.2之間波動(dòng),超出設(shè)計(jì)值23%~85%,嚴(yán)重影響了CO2轉(zhuǎn)化率。造成水平衡不穩(wěn)定且偏高的原因有以下。

        (1)一吸外冷器換熱效果差,在高溫下操作,CO2吸收效果不好,入一吸塔氣液混合物溫度在103℃;一甲液溫度在100℃。負(fù)荷后移,回流氨消耗大,一甲液增加。

        (2)一分效果不理想,一分液溫度波動(dòng),分解效果差,負(fù)荷后移至二段循環(huán),二循一冷溫度高,二甲液CO2達(dá)23%,超出指標(biāo)5%。

        (3)5.5m3/h二甲泵開兩臺(tái),一吸系統(tǒng)加水量偏大。按尿素產(chǎn)量320t/d計(jì)算,320/24×0.32=4m3/h,理論上加入一段吸收系統(tǒng)的二甲液量4m3/h就夠了。按開兩臺(tái)25Hz計(jì)算,25/50× 5.5×2=5.5m3/h,實(shí)際超出設(shè)計(jì)值1.5m3/h。

        (4)解吸冷凝氣溫度過高,在125℃,設(shè)計(jì)值為不超過112℃,超出指標(biāo)13℃,說明解吸氣冷凝效果不好,解吸氣帶回系統(tǒng)水過多。

        通過分析計(jì)算,確定改造方案如下。

        2 改造方案

        2.1 合成系統(tǒng)

        合成塔內(nèi)件改造,增加3層塔盤。

        2.2 一段分解、吸收系統(tǒng)

        (1)預(yù)分離器更換為直徑φ1 400mm的新預(yù)分離器,原直徑φ1 000mm預(yù)分離器改作一分塔氣相分離器。

        (2)一分塔前新增一分預(yù)熱器,用第一膨脹槽的蒸汽加熱。

        (3)將直徑φ1 100mm的一分塔更換為直徑φ1 200mm的一分塔,內(nèi)裝2塊φ1 200GC-ⅡB分離型塔盤,3塊φ1 200GC-ⅢC型吸收型塔盤。

        (4)換熱面積F71m2的一吸冷卻器A更換為F212m2的換熱器。

        (5)一吸塔精洗段采用5塊φ1 100GC-ⅢB型塔盤,鼓泡段在去掉封頭下加長(zhǎng)3.5m,加長(zhǎng)段直徑為φ1 400mm。增加3塊φ1 400GC-ⅠA型液體高效分布板。

        (6)增加一臺(tái)F343m2的氨冷器,作為氨冷A,原氨冷A、B更改為氨冷B、C。

        2.3 二段分解、吸收系統(tǒng)

        (1)新增一臺(tái)直徑φ600mm、換熱面積F 88.4m2的二甲液預(yù)熱器,布置在二分氣氣相出口管上。作用有二:一是預(yù)熱進(jìn)熱利用段前的二甲液,二是回收二分氣的熱量。

        (2)新增一臺(tái)直徑φ800mm、F168m2的二循一冷預(yù)冷器,布置在一冷前的二分氣管線上,用冷卻水冷卻。

        2.4 蒸發(fā)系統(tǒng)

        因生產(chǎn)大顆粒尿素,故二段蒸發(fā)改為一段蒸發(fā)。(1)取掉閃蒸。

        (2)一蒸系統(tǒng)改作加熱式閃蒸系統(tǒng),用第二膨脹槽的蒸汽加熱。

        (3)新增一臺(tái)直徑φ800mm的一蒸加熱器,加熱段面積F46.1m2,使用新鮮蒸汽加熱,取掉舊加熱器(F9.3m2)。熱利用段(F145.7m2)布置在加熱器前。閃蒸過來的尿液經(jīng)過熱利用段,進(jìn)一蒸加熱器,再進(jìn)入一蒸分離器。

        (4)二蒸系統(tǒng)改作一蒸系統(tǒng),分離器增加一段直筒段,直筒段帶螺旋進(jìn)料口,連接新增的一蒸加熱器。

        (5)出一蒸的尿液由熔融泵送往大顆粒系統(tǒng)。

        (6)將F122m2的二表冷更換為F241m2的舊設(shè)備。

        2.5 解吸、精洗系統(tǒng)

        (1)將F27.5m2的解吸換熱器更換為退役下來F71m2的一吸外冷A。

        (2)把換下來F44m2的舊解吸換熱器改作第二解吸冷凝器,布置在解吸氣相上,解吸冷凝器改用循環(huán)冷卻水冷卻,提高解吸冷凝器的冷凝效果,減少系統(tǒng)帶入水量。

        (3)新增一臺(tái)直徑φ1 200mm的惰氣精洗器,布置在惰洗器氣相出口上。改惰洗氣去尾吸塔為去精洗塔,精洗后的尾氣直接放空,精洗后的吸收液回二表槽。

        (4)增加一臺(tái)Q5.5m3/h的精洗泵。進(jìn)口接在二表槽內(nèi),出口送往精洗塔。

        另外,通過核算,主要機(jī)泵均能滿足增產(chǎn)要求。

        3 改造后的運(yùn)行效果

        山西蘭花科創(chuàng)股份有限公司化肥分公司一套尿素裝置2008年9月挖潛改造后,于2008年11月投產(chǎn)運(yùn)行。投運(yùn)后生產(chǎn)穩(wěn)定,生產(chǎn)氣量由原先的0.20MPa×2增加到0.25MPa×2,合成轉(zhuǎn)化率達(dá)到65%,一吸塔還有裕量,各項(xiàng)工藝指標(biāo)平穩(wěn),達(dá)到了400t/d的生產(chǎn)能力。以結(jié)果觀察氨耗降低了10kg。從鍋爐計(jì)算蒸汽消耗降低了200kg。按液氨2 000元/t,蒸汽80元/t計(jì)算,噸尿生產(chǎn)成本下降36元,年降低生產(chǎn)成本468萬元。

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