郭萌,黃鈺華,寧華兵,董紅江
(西北電力建設(shè)調(diào)試施工研究所,西安市,710032)
循環(huán)流化床(circulating fluidized bed,CFB)是近年來迅速發(fā)展起來的一項高效低污染清潔燃燒技術(shù),隨著環(huán)保要求的日益嚴格和能源價格的上漲,CFB鍋爐以其燃料適用性廣、燃燒效率高、環(huán)保性能優(yōu)越、負荷調(diào)節(jié)靈活、灰渣便于綜合利用等優(yōu)點在近20年得到快速發(fā)展[1-7]。近年來,國內(nèi)300 MW 等級CFB機組陸續(xù)投入商業(yè)運營,600 MW等級的超臨界CFB機組正在建設(shè)中。盡管不同容量的CFB鍋爐的設(shè)計制造技術(shù)已比較成熟,但在CFB鍋爐燃燒調(diào)整以及試驗方面,還存在著許多不足,往往不能完全發(fā)揮出CFB鍋爐的性能優(yōu)勢,因此需要從事流化床工作的技術(shù)人員不斷地研究和探索。根據(jù)相關(guān)規(guī)范要求,新建機組需進行甩負荷試驗以達到以下目的:考核CFB鍋爐快速變負荷特性,深入掌握CFB鍋爐運行規(guī)律;考核汽輪機數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)和轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)的動態(tài)特性,要求甩負荷后轉(zhuǎn)子最高動態(tài)飛升轉(zhuǎn)速不使危急保安器動作或電超速保護,且能維持空負荷穩(wěn)定運行;檢查機組調(diào)節(jié)系統(tǒng)和轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)品質(zhì);甩負荷試驗同時檢驗機組、各配套輔機及系統(tǒng)對甩負荷工況的適應能力。相對于常規(guī)煤粉爐,CFB鍋爐的熱慣性大得多,如何保持燃燒穩(wěn)定以及防止超壓、超溫成為該類型機組甩負荷試驗過程控制的關(guān)鍵。本文結(jié)合CFB鍋爐調(diào)整試運及甩負荷試驗的經(jīng)驗,系統(tǒng)地對CFB機組甩負荷試驗時鍋爐控制方案進行研究探討,并提出控制原則。有關(guān)大型CFB鍋爐甩負荷試驗在國內(nèi)相對較少,多數(shù)文獻提出的方法值得商榷,因此對此項工作進行了很多前期調(diào)研與準備;在135,200以及300 MW不同類型的CFB機組試驗中,多次進行了50%額定負荷(economical continuous rating,ECR)和100%ECR甩負荷試驗。這些CFB機組甩負荷試驗讓我們積累了一定的經(jīng)驗,也為同類型機組甩負荷提供一定參考依據(jù)。本文針對甩負荷試驗時鍋爐的燃料系統(tǒng)、煙風系統(tǒng)、汽水系統(tǒng)的主要參數(shù)負荷試驗變化進行分析,重點探討調(diào)整與控制的原則方法。
因不同機組配置及結(jié)構(gòu)有所差別,本文以某電廠1號機組為例,該鍋爐為東方鍋爐(集團)股份有限公司首臺自主開發(fā)生產(chǎn)的DG705/13.8-Ⅱ1型超高壓鍋爐,單汽包,自然循環(huán),平衡通風,CFB燃燒方式。鍋爐主要由1個膜式水冷壁爐膛,3臺汽冷式旋風分離器和1個由汽冷包墻包覆的尾部豎井3部分組成。爐膛內(nèi)前墻布置有8片屏式過熱器管屏、6片屏式再熱器管屏,后墻布置2片水冷蒸發(fā)屏。爐膛與尾部豎井之間布置有3臺汽冷式旋風分離器,其下部各布置1臺“J”閥回料器,回料器為一分為二結(jié)構(gòu)。尾部采用雙煙道結(jié)構(gòu),前煙道布置了3組低溫再熱器,后煙道從上到下依次布置有1組高溫過熱器、2組低溫過熱器,向下前后煙道合成1個,在其中布置有2組螺旋鰭片管式省煤器和臥式光管空氣預熱器,一二次風道分開布置,從爐寬方向雙進雙出。過熱器系統(tǒng)中設(shè)有2級噴水減溫器,再熱器系統(tǒng)中布置有事故噴水減溫器和微量噴水減溫器。
鍋爐型號 DG705/13.8-Ⅱ1;過熱蒸汽流量705 t/h;過熱蒸汽出口壓力13.8 MPa;過熱蒸汽溫度538℃,再熱蒸汽流量599.9 t/h;再熱蒸汽進、出口壓力分別為2.709,2.529 MPa;再熱蒸汽進、出口溫度分別為316.5,538℃;給水溫度253.4℃,保證熱效率91.3%;鍋爐排煙溫度135℃。
電廠燃煤煤質(zhì)如表1。
表1 煤質(zhì)特性參數(shù)Tab.1 Coal characteristics parameters
鍋爐采用前墻8點給煤。來自輸煤系統(tǒng)粒徑1~8 mm的煤粒,通過輸煤皮帶送至主廠房除氧煤倉間4個原煤倉(2大2小),再通過8臺電子計量式給煤機,將煤送到爐前8個給煤口,在來自一次風的播煤風的吹掃下進入爐膛,給煤機出力2.5~25 t/h。
鍋爐設(shè)置有2臺床下風道燃燒器及6支床上助燃油槍,用于鍋爐點火啟動和低負荷穩(wěn)燃,床下風道燃燒器出力約為12%鍋爐最大蒸發(fā)量(boiler maximum continue rate,BMCR)負荷的輸入熱量,床上助燃油槍出力約為18%BMCR負荷的輸入熱量。風道燃燒器布置在兩側(cè)一次風道中,采用兩側(cè)進風的一次風布風方式,每個風道上配1臺風道燃燒器,每臺風道燃燒器內(nèi)配2支油槍(整臺鍋爐共設(shè)置4支油槍)。床下單支油槍額定出力約1 500 kg/h,油槍工作壓力3.0 MPa,油槍采用中心回油式機械霧化。床上助燃油槍布置在爐膛密相區(qū)水冷壁前、后墻,共設(shè)置6支床上助燃油槍。床上單支油槍額定出力約1 500 kg/h,油槍工作壓力3.0 MPa,油槍采用簡單機械霧化。
鍋爐共設(shè)置11個安全閥,均為CROSBY公司生產(chǎn)的彈簧式安全門,其中汽包3個、過熱器出口2個、再熱器入口4個、再熱器出口2個。過熱器出口2個壓力釋放閥(pressure control valve,PCV)。3個旋風分離器上集箱各設(shè)排汽閥1個,過熱器對空排汽閥甲乙側(cè)各1個,再熱器對空排汽閥甲乙側(cè)各1個。
甩負荷試驗采用電氣人員手動斷開發(fā)電機并網(wǎng)開關(guān),跳滅磁開關(guān)方法,使機組與電網(wǎng)解列,甩去全部負荷。根據(jù)試驗大綱的要求,甩負荷試驗按50%及100%額定負荷2級依次進行。甩負荷試驗前進行有關(guān)試驗及準備工作,主要有以下項目:甩50%負荷時,試驗前20 s開始倒計時,將各給煤機的煤量降低至3 t/h左右,注意調(diào)整床溫,倒計時至“4”時手動開啟向空排汽閥,開啟低旁直至全開,倒計時至“0”時由電氣人員斷開發(fā)電機并網(wǎng)開關(guān),根據(jù)鍋爐壓力情況決定是否開啟及關(guān)閉PCV閥。甩100%負荷時,試驗前120 s開始倒計時,將各給煤機的煤量降低至3 t/h左右,同時注意調(diào)節(jié)風量,倒計時至“6”時開啟向空排汽電動門,倒計時至“2”時,開啟低旁直至全開約50%(提前開啟5%暖管),倒計時至“0”時由電氣人員斷開發(fā)電機并網(wǎng)開關(guān),手動開啟PCV閥。盡可能維持床溫不低于鍋爐的投煤溫度點750℃,以便在隨后的并網(wǎng)過程中,鍋爐隨時可投煤升負荷。
首先在邏輯方面,解除機爐電大聯(lián)鎖,因正常保護設(shè)計發(fā)電機解列時會造成汽機跳閘、鍋爐滅火保護動作,甩負荷試驗前需臨時解除機爐電大聯(lián)鎖,保證試驗的正常進行。甩負荷過程對鍋爐各參數(shù)擾動極大,主汽壓力變化可能引起汽包水位較大范圍的波動,導致主燃料跳閘(main fuel trip,MFT)保護動作,切除鍋爐水位MFT保護、爐膛壓力MFT保護等,只投一次風機全停、引風機全停、高壓流化風機全停MFT保護。
其次檢查床下燃油系統(tǒng)及油槍投運條件,確保油槍能夠遠控切停投運,處于備用狀態(tài);啟動另一臺給水泵作熱備用,避免試驗過程中運行給水泵跳閘導致補水不及時;因試驗過程中汽機進汽量很小甚至中斷,各段抽汽壓力均無法保證,試驗前將輔汽聯(lián)箱汽源切為啟動鍋爐或者臨機供給,將軸封汽源、除氧器汽源切為輔助蒸汽聯(lián)箱供給;同時為確保甩負荷試驗過程中廠用電源可靠,甩負荷前廠用電必須切至啟備變供電。如機組設(shè)計有高低壓旁路系統(tǒng),甩負荷前將其置于手動位置。
在甩負荷試驗時,因一二次風量的大幅度調(diào)整,爐內(nèi)循環(huán)減弱,大量細灰可能沉降至床面,增加床料厚度,而且床料過厚會增加鍋爐蓄熱,因此床料不宜過厚,因此甩負荷試驗前10 min左右,進行1次排渣,將床料維持在正常范圍內(nèi),為600~800 mm。
甩負荷過程中鍋爐的運行工況擾動極大,鍋爐的各主要參數(shù)如主汽壓力、再熱汽壓力、汽包水位、主再熱汽溫、一次流化風量、燃料量、床溫、床壓及爐膛負壓等均會產(chǎn)生極大波動,如控制不當,甚至導致鍋爐壓力過高安全門動作,過熱器、再熱器嚴重超溫,鍋爐床溫急劇下降而無法投煤,爐內(nèi)流化不良結(jié)焦而緊急停爐等。
循環(huán)流化床鍋爐熱慣性比常規(guī)煤粉爐大得多,主要是以下2個方面的緣故:首先是爐內(nèi)床料、循環(huán)灰及澆注料的蓄熱量很大,其次是大量未燃盡的碳顆粒通過旋風分離器分離后返回爐內(nèi)再燃燒。甩負荷時,汽機高中壓調(diào)節(jié)門在0.2 s內(nèi)關(guān)閉,在高壓旁路不開的情況下主汽壓力在甩負荷瞬間有較大的飛升,導致鍋爐安全門動作,甚至引起鍋爐超壓。針對這種情況,甩負荷試驗采取在甩負荷前60~120 s降低各給煤線給煤量至2~3 t/h,利用鍋爐熱慣性維持電負荷不變。具體操作將在燃料控制中詳細探討。
鑒于循環(huán)流化床鍋爐熱慣性大的特點,為確保甩負荷后鍋爐不超溫超壓,一般根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計的泄壓手段及其閥門開啟速度合理安排。對于50%甩負荷試驗,主汽壓力參數(shù)7.48 MPa本身遠低于額定參數(shù)13.7 MPa,鍋爐本身具備一定的升壓裕量,可不開啟高旁幫助泄壓。盡管如此,最先開啟過熱器對空排汽,倒計時至“6”,開啟過熱器2組向空排汽電動門;倒計時至“2”,手動開啟過熱器2個PCV閥;甩負荷后,根據(jù)實際情況逐步開啟低旁直至20% ~50%(可提前開啟3%暖管)。試驗過程中主汽壓力變化見圖1,主汽壓力在并網(wǎng)時逐漸升至10.64 MPa。對于100%甩負荷試驗,主汽壓力參數(shù)12.11 MPa,接近額定參數(shù)13.7 MPa,鍋爐本身的升壓裕量很小,倒計時至“6”,最先開啟過熱器2組向空排汽電動門;倒計時至“4”,開啟低旁直至 20% ~50%;倒計時至“2”,手動開啟過熱器2個PCV閥;甩負荷后,主汽壓力迅速上升至13.74 MPa,見圖2。開啟高旁至10%幫助泄壓,在并網(wǎng)時壓力達到12.81 MPa。對于再熱汽壓,試驗時主汽流量的大幅下降以及低壓旁路的提前開啟,甩負荷后均大幅度降低,不必采取額外的措施,僅作為監(jiān)視參數(shù)即可。
甩負荷后,待汽機轉(zhuǎn)速穩(wěn)定后,盡快并網(wǎng)并帶負荷,利用機組快速帶負荷來消耗鍋爐蓄能,達到吸收穩(wěn)定鍋爐壓力的效果。一般能夠控制在3~5 min內(nèi)恢復并網(wǎng),10~20 min內(nèi)機組負荷帶至穩(wěn)定燃燒工況,然后逐步調(diào)整各參數(shù)至正常范圍。
燃燒控制包括燃料、流化風量、二次風量及床溫等重要參數(shù)的調(diào)整,對于循環(huán)流化床機組的甩負荷試驗至關(guān)重要,決定著試驗時鍋爐側(cè)控制的成功與否。燃燒控制主要考慮床溫及防止鍋爐超壓2個因素。
燃料量包括燃油以及燃煤的控制,對于甩負荷試驗,合理的方法是不投燃油、僅靠燃煤量的調(diào)整保證鍋爐燃燒的溫度。這樣既能避免投油時倒風等復雜操作,不利于配合試驗后機組快速并網(wǎng)升負荷,也可以避免因一次風量大幅度調(diào)整可能造成的燃油燃燒不穩(wěn)等隱患,保證試驗的安全及經(jīng)濟性。對于燃煤量的控制,通常采用的做法是在甩負荷前將給煤線轉(zhuǎn)速降為0,但對于燃用著火困難煤種的循環(huán)流化床鍋爐,給煤量降為0易導致床溫快速下降,導致再投煤失敗,被迫投油穩(wěn)定床溫,機組恢復時間長,難度大,操作復雜,費用較高,因此在不同機組試驗時,參考鍋爐低負荷穩(wěn)燃工況以及斷油工況進行調(diào)整。
50%甩負荷試驗,機組運行工況總煤量57 t/h,一次風量14.6萬m3/h,平均床溫846℃,省煤器出口煙氣氧量3.20%。試驗前120 s開始倒計時,將各給煤機的煤量降低至3~4 t/h,總煤量最低降至30 t/h(如圖3),注意調(diào)整床溫,因一次風量接近臨界流化風量12.5萬m3/h,同時在實際運行過程中,入爐煤中存在粒徑較大的顆粒及矸石塊,床料的粒徑分布大于試驗時經(jīng)嚴格篩分的初始床料,運行中一般保持在14.0萬m3/h以上,未對一次風量進行調(diào)整,二次風量僅作適度調(diào)整,調(diào)整變化過程參見圖4,平均床溫變化幅度較小,最低降至841℃,爐膛差壓變化不明顯。
100%甩負荷試驗,機組運行工況總煤量127 t/h,一次風量33.2萬m3/h,二次風量40.9萬m3/h,平均床溫868℃,省煤器出口煙氣氧量2.47%。試驗前120 s開始倒計時,將各給煤機的煤量降低至3~4 t/h,如圖5所示總煤量最低降至21 t/h,注意調(diào)整床溫,一次風量調(diào)整至14.0萬m3/h,大于臨界流化風量,二次風量調(diào)整至27.9萬m3/h,調(diào)整變化過程參見圖6,平均床溫隨煤量和風量的大幅調(diào)整,最低降至741℃后逐步回升,爐膛差壓亦顯著降低,爐內(nèi)循環(huán)減弱。
機組甩負荷時,蒸汽流量和燃料量均有大幅的調(diào)整,因為鍋爐熱慣性較強,不能采取煤粉爐甩負荷試驗時全關(guān)減溫水調(diào)門和電動門的方法,否則會造成汽溫的大幅升高。從圖7中可以看出,甩50%負荷時,主汽溫度波動幅度較小,由533℃上升至545℃然后逐漸回落到535℃,而再熱汽溫則出現(xiàn)較大的增幅然后回落;甩100%負荷時,主汽溫度波動幅度較小,由535℃上升至539℃然后逐漸回落到533℃,而再熱汽溫則出現(xiàn)較大的增加,如圖8所示。2個試驗均出現(xiàn)主汽溫度變化幅度小,而再熱汽溫升高幅度大,甚至短暫的超溫,產(chǎn)生這種變化,主要是由于甩負荷后,再熱器內(nèi)蒸汽流量降低接近于0,而煙氣側(cè)因鍋爐熱慣性大煙溫基本保持不變,必然引起再熱汽溫的大幅上漲,因再熱器無蒸汽流量,再熱減溫水調(diào)門嚴禁打開,避免管道水擊事故的發(fā)生。而主汽因為有一定的流量,加之減溫水的調(diào)節(jié),較易控制。
圖6 100%甩負荷時一二次風量的調(diào)整曲線Fig.6 Adjustment curves of primary and secondary air flow at 100%load rejection
圖7 50%甩負荷時主汽及再熱蒸汽溫度變化Fig.7 Change curves of main steam and reheated steam temperature at 50%load rejection
圖8 100%甩負荷時主汽及再熱蒸汽溫度變化Fig.8 Change curves of main steam and reheated steam temperature at 100%load rejection
循環(huán)流化床鍋爐甩負荷試驗時,合理利用其熱慣性大的特點,通過燃煤量的適當控制,鍋爐燃燒穩(wěn)定,床溫調(diào)整在740℃以上,無須投油,合理利用循環(huán)流化床鍋爐的熱慣性,達到了甩負荷試驗時不停爐的要求。同時,對床溫、爐膛差壓、氧量等重要參數(shù)甩負荷后的變化規(guī)律進行了系統(tǒng)的研究分析,各主要參數(shù)均控制在允許范圍內(nèi),機組恢復迅速,10~20 min即可恢復至試驗前的狀態(tài),因此,試驗中采取的措施合理,控制得當,經(jīng)濟性能好,值得同類型機組甩負荷或者快速變負荷試驗時借鑒。
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