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        淺談制冷系統(tǒng)循環(huán)冷卻水的水質(zhì)處理

        2011-04-01 01:57:28韋冬梅
        化工技術(shù)與開發(fā) 2011年9期
        關(guān)鍵詞:冷卻塔冷凝器冷卻器

        韋冬梅

        (南寧化工股份有限公司,廣西 南寧530031)

        南寧化工股份有限公司化合廠循環(huán)水崗位負(fù)責(zé)給本廠和PVC廠制冷機(jī)組提供循環(huán)冷卻水,冷卻水通過冷卻塔時(shí),把空氣塵埃中的有機(jī)物﹑微生物等帶入水中,使?jié)岫仍黾樱槐緩S地處南方,冷卻水的溫度很適合菌藻的生長,不斷生長的藻類會(huì)形成生物粘泥;異氧菌、鐵細(xì)菌等細(xì)菌的大量繁殖,造成管道內(nèi)壁腐蝕,形成鐵銹皮脫落,影響冷凝器的換熱;另外循環(huán)水中的鈣﹑鎂離子會(huì)隨著制冷系統(tǒng)冷凝器換熱時(shí)水溫的升高形成水垢,附著在冷凝器銅管的內(nèi)壁,形成致密水垢(主要是碳酸鈣垢)。水垢和污垢結(jié)合在一起會(huì)引起或加重設(shè)備腐蝕,嚴(yán)重影響冷凝器的換熱效果,造成冷量不足,不得不降量生產(chǎn)甚至停車。因此必須進(jìn)行水質(zhì)處理,以保證整個(gè)循環(huán)水系統(tǒng)的換熱效率和使用年限。

        1 現(xiàn)狀

        本廠循環(huán)水系統(tǒng)采用不銹鋼、碳鋼、銅等材質(zhì),設(shè)計(jì)循環(huán)水量 3200m3·h-1,滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)循環(huán)水量甚至超過最大設(shè)計(jì)能力。由于未進(jìn)行水質(zhì)處理,制冷機(jī)組蒸發(fā)器、冷凝器換熱效果差,機(jī)組常常發(fā)生喘振、冷凝器壓力高等設(shè)備故障,影響制冷效果,冷量不足使得生產(chǎn)崗位只能降量生產(chǎn)或者停車檢修;另一方面,未進(jìn)行水質(zhì)處理的時(shí)間較長,設(shè)備腐蝕嚴(yán)重,制冷機(jī)組油冷卻器不時(shí)漏油,使得循環(huán)冷卻水的含油量大,容易滋生細(xì)菌,水質(zhì)容易變壞,嚴(yán)重影響制冷效果。為不影響生產(chǎn),車間采取的處理方法是一邊排污一邊加入補(bǔ)充水進(jìn)行置換,每次需要連續(xù)置換3d水質(zhì)才基本正常,造成水資源極大浪費(fèi),生產(chǎn)成本居高不下,更不利于節(jié)能減排。表1為該廠循環(huán)水補(bǔ)充水(河水)的水質(zhì)情況。

        表1 補(bǔ)充水(河水)水質(zhì)

        2 解決方案

        對(duì)管道垢樣進(jìn)行分析的結(jié)果是:垢樣中碳酸鈣的含量高達(dá)70%以上,而氧化鐵等雜物的含量?jī)H占20%~30%。因此,該循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中主要的問題是水垢的堵塞及藻類的清除。針對(duì)該水質(zhì)特點(diǎn),我們通過實(shí)驗(yàn)確定了相應(yīng)的水處理配方及處理方案,該方案在嚴(yán)格控制腐蝕和結(jié)垢的同時(shí)兼顧殺菌。為此,必須對(duì)冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行藻類剝離、除垢清洗、預(yù)膜和水質(zhì)穩(wěn)定處理,以控制設(shè)備的腐蝕。同時(shí)對(duì)該系統(tǒng)存在的工藝及管理的問題進(jìn)行改進(jìn)。

        2.1 水質(zhì)處理

        2.1.1 藥劑選擇

        針對(duì)該水質(zhì)特點(diǎn),經(jīng)過多次取樣做小型實(shí)驗(yàn),確定使用某公司研制的下列水處理劑進(jìn)行清洗維護(hù),可保證完全清除水垢又可使設(shè)備不被腐蝕。

        表2 水處理用化學(xué)藥品的使用及性能指標(biāo)

        2.2.2 化學(xué)清洗步驟

        水沖洗:運(yùn)行時(shí)間24~48h,操作要求:水池內(nèi)注滿水,開泵循環(huán),將系統(tǒng)內(nèi)的機(jī)械雜質(zhì)和懸浮物沖洗干凈。

        滲透剝離清洗:運(yùn)行時(shí)間24h,操作要求:在系統(tǒng)中,以800mg·L-1的濃度,投加滲透剝離劑LXS-128計(jì)136kg,循環(huán)清洗24h。利用該藥劑的除油作用,去除油污、滲透、疏松和溶解腐蝕產(chǎn)物及粘泥(注:清洗過程中若泡沫過多,可按系統(tǒng)水量,投加 1~2mg·L-1的消泡劑)。

        水質(zhì)監(jiān)測(cè):每2~4h,分析循環(huán)水pH、總鐵。繪制總鐵~時(shí)間變化曲線,以確定操作轉(zhuǎn)換時(shí)間。

        系統(tǒng)換水:運(yùn)行時(shí)間24~48h,操作要求:清洗結(jié)束后,采用同時(shí)補(bǔ)排水的操作方法,將清洗液置換出系統(tǒng),有條件時(shí),可將循環(huán)水池排空,進(jìn)行清池,以確保清洗后的循環(huán)水達(dá)到如下指標(biāo):pH值:7~9,總 Fe<1mg·L-1。

        水質(zhì)監(jiān)測(cè):置換排放過程中,每隔4h分析循環(huán)水pH值、M堿度、濁度、總Fe等指標(biāo),確定置換時(shí)間。

        防腐預(yù)膜:運(yùn)行時(shí)間72h,操作要求:系統(tǒng)水質(zhì)達(dá)標(biāo)后,以500mg·L-1的濃度,投加有機(jī)防腐預(yù)膜劑LXY-175計(jì)85kg,系統(tǒng)熱態(tài)預(yù)膜 24h,冷態(tài)預(yù)膜48h。

        水質(zhì)監(jiān)測(cè):預(yù)膜過程中,控制系統(tǒng)總磷50~70 mg·L-1,預(yù)膜效果監(jiān)測(cè):碳鋼監(jiān)測(cè)試片表面可見藍(lán)色光暈,不銹鋼試片表面光潔,銅試片表面顏色變暗。

        2.2.3 正常運(yùn)行

        置換預(yù)膜液:系統(tǒng)正常運(yùn)行后24h,應(yīng)采用連續(xù)補(bǔ)排水的方式,對(duì)系統(tǒng)中的預(yù)膜液進(jìn)行適當(dāng)置換,確保系統(tǒng)水質(zhì)達(dá)到如下標(biāo)準(zhǔn):pH 值 8.3~8.5,濁度≤40Ntu,總磷酸鹽≤7mg·L-1。

        基礎(chǔ)投加:系統(tǒng)水質(zhì)達(dá)標(biāo)后,按照系統(tǒng)保有水量計(jì),以 50mg·L-1的濃度,在循環(huán)水池中一次性投加阻垢緩蝕劑LXZ-181,使系統(tǒng)轉(zhuǎn)入正常運(yùn)行。

        2.2.4 水處理日常運(yùn)行管理

        阻垢緩蝕劑投加量管理:系統(tǒng)轉(zhuǎn)入正常運(yùn)行后,每天根據(jù)系統(tǒng)補(bǔ)充水量,按 50mg·L-1濃度,投加阻垢緩蝕劑(LXZ-181),可將此投加量通過自動(dòng)加藥裝置均勻投加。

        殺菌滅藻劑投加管理:系統(tǒng)細(xì)菌總數(shù)超標(biāo)或目測(cè)冷卻塔填料及支撐架、池壁菌藻滋生嚴(yán)重時(shí),可交替投加氧化型殺菌劑或非氧化型粘泥剝離劑。投加次數(shù)為氧化型殺菌劑隔周投加一次,非氧化型粘泥清洗劑一般隔周投加一次(即兩種殺菌劑交替投加)。

        水質(zhì)管理:每7d取樣分析循環(huán)水系統(tǒng)pH值、電導(dǎo)率、鈣硬、全堿度、總鐵、總磷、Cl-等指標(biāo),并根據(jù)相應(yīng)分析數(shù)據(jù)適當(dāng)加藥調(diào)節(jié)。表3為本廠的循環(huán)水水質(zhì)控制指標(biāo)。

        2.3 漏油處理

        為了避免油冷卻器穿漏而導(dǎo)致漏油污染水質(zhì),定期對(duì)油冷卻器進(jìn)行檢修,腐蝕嚴(yán)重?zé)o法修補(bǔ)的油冷卻器應(yīng)進(jìn)行更換,原先廠里采用的是定期隔油的方式,改進(jìn)后采用根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)循環(huán)水的水質(zhì)情況不定期隔油的方式,在水質(zhì)差時(shí)增加隔油次數(shù),避免細(xì)菌滋生。

        2.4 更換舊設(shè)備

        表3 循環(huán)水水質(zhì)控制指標(biāo)

        把原有冷卻塔的填料進(jìn)行規(guī)整,不能使用的進(jìn)行更換,并將填料上的垃圾清理,改善了布水不均的狀況,提高了冷卻塔的效率。原先冷卻塔風(fēng)機(jī)經(jīng)常出故障,檢修配件需從廠家采購,檢修周期較長,影響正常生產(chǎn),針對(duì)這一狀況,利用全廠停車檢修的時(shí)間,對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行較為徹底的檢修,及時(shí)更換相應(yīng)的部件,并加強(qiáng)對(duì)風(fēng)機(jī)等設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。正常開車后,風(fēng)機(jī)一直正常使用,較少出現(xiàn)問題。

        3 應(yīng)用效果

        在進(jìn)行水處理的同時(shí),逐臺(tái)對(duì)制冷機(jī)組冷凝器、蒸發(fā)器循環(huán)冷卻水列管進(jìn)行高壓清洗,以便進(jìn)行水處理前后的對(duì)比。正常運(yùn)轉(zhuǎn)后,機(jī)組運(yùn)行狀況良好,之前因?yàn)槔淠鳌⒄舭l(fā)器換熱效果差引起的喘振現(xiàn)象大為減少,只在夏季天氣炎熱,循環(huán)水溫較高的情況下偶有發(fā)生,因機(jī)組制冷量不足導(dǎo)致降量生產(chǎn)的現(xiàn)象大大減少,保障了生產(chǎn)。自2010年2月實(shí)施水質(zhì)處理以來,一年的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐表明,效果顯著。2011年1月大檢修拆開冷凝器、蒸發(fā)器兩邊封頭,發(fā)現(xiàn)冷凝器、蒸發(fā)器循環(huán)冷卻水列管表面污垢和黏泥很少,列管內(nèi)壁干凈,沒有堵塞現(xiàn)象發(fā)生,說明阻垢效果很好。日常分析表明,緩蝕效果也不錯(cuò),其中碳鋼、不銹鋼、銅的 腐 蝕 率 平 均 為 0.075mm·a-1、0.005mm·a-1、0.005mm·a-1,符合國家標(biāo)準(zhǔn)。 冷卻塔框架及循環(huán)水池內(nèi)、循環(huán)水管表面不生藻類及青苔,表明殺菌劑效果達(dá)到要求。更換和檢修油冷卻器后,幾乎沒有再發(fā)生漏油事故,不會(huì)造成水質(zhì)污染。水質(zhì)控制好之后,除非出現(xiàn)突發(fā)水污染事故,幾乎不用排水置換,大大節(jié)約水資源。綜上所述,采取的解決方案確實(shí)有效可行。

        [1] 高溪,陳洪波.煉油廠循環(huán)冷卻水技術(shù)的研究及應(yīng)用[J].工業(yè)水處理,2009,(10):80-82.

        [2] 蔡世軍,趙新義,王瑩瑩.循環(huán)冷卻水節(jié)水技術(shù)研究進(jìn)展[J].工業(yè)水處理,2009,(3):4-7.

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