何銘澤
(柳州市古頂水電有限責(zé)任公司,廣西 融水 545300)
某水電站3#機(jī)組槳葉反饋故障原因分析
何銘澤
(柳州市古頂水電有限責(zé)任公司,廣西 融水 545300)
介紹了一起由輪轂供油管的固定機(jī)構(gòu)脫落引起的機(jī)組故障的事故經(jīng)過,通過不同的排查,查找故障點(diǎn)和故障原因。
燈泡貫流式機(jī)組;輪轂供油管;螺母;銷釘;松脫
某中小型水電站裝有4臺(tái)燈泡貫流式機(jī)組,總裝機(jī)容量為4×20MW,每臺(tái)機(jī)組的額定流量為311 m3/s。3#機(jī)組于2006年08月投產(chǎn)發(fā)電。
2007年7月6日,3#機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行帶負(fù)荷13 MW,此時(shí)導(dǎo)葉開度指示71%,槳葉開度61%。上午10時(shí),按電力調(diào)度負(fù)荷曲線要求,升負(fù)荷至18MW。而當(dāng)值班員通過監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)導(dǎo)葉發(fā)出單脈沖指令后,機(jī)組出現(xiàn)異常響聲,且振動(dòng)較大。此時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)顯示機(jī)組負(fù)荷14MW,現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)調(diào)速器柜上導(dǎo)葉開度指示78%,槳葉保持原開度61%不變。其他輔助設(shè)備一切正常,未發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷。
經(jīng)電站檢修班現(xiàn)場(chǎng)檢查槳葉機(jī)械指示后,發(fā)現(xiàn)3#機(jī)組導(dǎo)葉往開方向動(dòng)作時(shí),槳葉不按協(xié)聯(lián)曲線動(dòng)作,一直保持原指示開度。先后切換到機(jī)手動(dòng)或電手動(dòng)方式下,槳葉只能往關(guān)的方向操作,不能向開的方向操作。
事故發(fā)生后,在原因未明的情況下,不敢貿(mào)然對(duì)3#機(jī)組進(jìn)行事故停機(jī)。機(jī)組仍保持帶負(fù)荷10MW并網(wǎng)運(yùn)行。電站維護(hù)人員分別對(duì)3#機(jī)組進(jìn)行相應(yīng)檢查,檢查內(nèi)容及結(jié)果如下:
(1)調(diào)速器壓力油泵啟動(dòng)情況和事故前相同,未出現(xiàn)頻繁啟動(dòng)的現(xiàn)象;
(2)槳葉主配壓閥未出現(xiàn)卡阻現(xiàn)象;
(3)機(jī)組漏油箱油泵啟動(dòng)情況和事故前相同,未出現(xiàn)頻繁啟動(dòng)的現(xiàn)象;
(4)輪轂高位油箱油位無異常變化;
(5)在受油器P腔漏油管常閉閥處安裝壓力表,用來監(jiān)視開腔和關(guān)腔的壓力,在操作槳葉主配壓閥時(shí),開腔和關(guān)腔的壓力顯示無異常。
從上述檢查中,仍無法準(zhǔn)確判斷事故原因,隨即停機(jī)流道排水,現(xiàn)場(chǎng)檢查受油器反饋和轉(zhuǎn)輪泄水錐內(nèi)反饋后,視檢查情況,再定下一步處理意見。
解體機(jī)組受油器部分后發(fā)現(xiàn),內(nèi)部輪轂油管嚴(yán)重?fù)p壞,見圖1。
圖1 解體機(jī)組發(fā)現(xiàn)內(nèi)部輪轂油管嚴(yán)重?fù)p壞
輪轂供油管和叉套(2)脫開,叉軸(3)彎曲變形,變形量約2mm。輪轂供油管端部約500mm彎曲,偏離軸線約80mm,由于無法將其拆除,只好把彎曲部分割斷。安裝板(4)、螺母(19)、推力軸承(20)、軸瓦 2(21)損壞報(bào)廢。輪轂供油管中段螺紋滑牙脫開,其他各段連接處點(diǎn)焊的止動(dòng)塊,全部被剪斷或破壞,連接螺紋被過度上緊。
直到機(jī)組轉(zhuǎn)輪泄水錐拆開,將最后一段輪轂供油管拆除,該段油管與上游側(cè)相鄰油管螺紋滑牙脫開,上游側(cè)約1000mm長(zhǎng)彎曲,至此,整條輪轂供油管共5段全部報(bào)廢,相關(guān)反饋機(jī)構(gòu)零件大部分損壞報(bào)廢。
表1 附圖設(shè)備名稱說明
機(jī)組開機(jī)時(shí),機(jī)組導(dǎo)葉打開后,水流沖擊機(jī)組槳葉使其產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。同時(shí)輪轂供油管在槳葉反饋板的帶動(dòng)下,也相對(duì)進(jìn)行旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),而機(jī)組在啟、停過程中,力矩較大,經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間的反復(fù)啟停、旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),導(dǎo)致機(jī)組在正常運(yùn)行過程中,輪轂供油管在不可預(yù)見的情況下,固定槳葉反饋機(jī)構(gòu)銷釘?shù)穆菽杆擅?,銷釘(27)掉落,從而造成槳葉反饋機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)械部件受損。這也可能是機(jī)組設(shè)計(jì)時(shí),相應(yīng)部件的防松脫措施存在缺陷。
經(jīng)過上述分析,需要在機(jī)組輪轂供油管和叉套上采取以下預(yù)防措施:
(1)對(duì)固定銷釘?shù)穆菽干暇o后在螺紋上打洋沖眼,防止螺母滑動(dòng)。
(2)安裝板4固定后,點(diǎn)焊安裝板。
(3)在銷釘27外側(cè)點(diǎn)焊止動(dòng)板,如圖2。
圖2 采取的預(yù)防措施
做好防松脫措施后,3#機(jī)組運(yùn)行情況良好,槳葉反饋指示正常。經(jīng)一段時(shí)間的并網(wǎng)運(yùn)行,未發(fā)現(xiàn)有松脫現(xiàn)象。在冬季檢修計(jì)劃中,也分別對(duì)其他3臺(tái)機(jī)組進(jìn)行相應(yīng)的防脫措施改造。
Analysis on the Cause of Malfunction in Propeller Blade of3#Unit of a Hydro power Station.
HE Ming-ze
(Liuzhou Guding Hydropower Co.,Ltd.,Rongshui Guangxi 545300,China)
Introducing a malfunction caused by the fixed part for wheel hub falling off.Finding the cause of malfunction through searching different parts.
unit;wheels of oil tube;nut;pin;loose off
TV742
B
1672-545X(2011)08-0194-03
2011-05-22
何銘澤(1981—),男(壯族),廣西三江人,助理工程師,融江古頂水利樞紐發(fā)電廠副廠長(zhǎng),研究方向:電氣工程及自動(dòng)化。