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        水冷卻器在發(fā)電廠空氣壓縮機(jī)中的應(yīng)用分析

        2011-02-28 01:16:52
        山西焦煤科技 2011年11期
        關(guān)鍵詞:冷卻系統(tǒng)冷卻器空壓機(jī)

        王 晉

        空氣壓縮機(jī)的冷卻系統(tǒng)研究一直是空氣壓縮機(jī)研究項(xiàng)目中的熱點(diǎn)。山西西山熱電有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)西山熱電)使用的UD250A-8型風(fēng)冷螺桿式空氣壓縮機(jī)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)空壓機(jī))在運(yùn)行過(guò)程中噪音較大,冷卻風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)量為900 m3/h,空氣由室外進(jìn)入室內(nèi)攜帶大量粉塵,使空壓機(jī)內(nèi)部污染嚴(yán)重、磨損較大,減少了設(shè)備的使用壽命。其冷卻介質(zhì)為空氣,受環(huán)境溫度影響較大,使空壓機(jī)的排氣溫度波動(dòng)較大,對(duì)壓縮空氣及潤(rùn)滑油的冷卻效果差,造成空壓機(jī)經(jīng)常故障停機(jī),且冬季環(huán)境溫度低,冷空氣進(jìn)入室內(nèi),導(dǎo)致室內(nèi)環(huán)境溫度低設(shè)備無(wú)法啟動(dòng)。為保證空氣壓縮機(jī)的正常工作和安全穩(wěn)定運(yùn)行,亟需對(duì)空壓機(jī)的冷卻系統(tǒng)進(jìn)行改造。本文就水冷式空壓機(jī)相對(duì)風(fēng)冷式空壓機(jī)在實(shí)際運(yùn)行中的優(yōu)越性進(jìn)行了分析,并提出具體改進(jìn)方案。

        1 風(fēng)冷式空壓機(jī)

        UD250A-8型空壓機(jī)為電機(jī)驅(qū)動(dòng)單級(jí)雙螺桿空壓機(jī),由壓縮機(jī)主機(jī)、電機(jī)、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、冷卻系統(tǒng)、控制系統(tǒng)及外罩等部分組成,螺桿空壓機(jī)的壓縮產(chǎn)生于2根螺桿(陽(yáng)轉(zhuǎn)子和陰轉(zhuǎn)子)的嚙合。其冷卻系統(tǒng)原理示意圖見(jiàn)圖1,空壓機(jī)冷卻油通過(guò)金屬管道成蛇形盤(pán)成一個(gè)平面,此平面與冷卻風(fēng)機(jī)平行,壓縮空氣管道與油管道在一個(gè)平面,同時(shí)平行與冷卻風(fēng)機(jī),當(dāng)空壓機(jī)啟動(dòng)時(shí),冷卻風(fēng)機(jī)同時(shí)啟動(dòng),通過(guò)風(fēng)機(jī)吹出的空氣與油管道、壓縮空氣管道進(jìn)行換熱。

        圖1 空氣冷卻器冷卻原理簡(jiǎn)圖

        2 水冷式空壓機(jī)

        在原有空壓機(jī)系統(tǒng)上對(duì)冷卻系統(tǒng)進(jìn)行了改造,由原來(lái)的空氣冷卻器改為水冷卻器,改造后的冷卻系統(tǒng)基本流程見(jiàn)圖2,壓縮空氣與冷卻潤(rùn)滑油分別進(jìn)入2個(gè)冷卻器腔室,冷卻器內(nèi)部分布大量蛇形管,蛇形管內(nèi)部為冷卻介質(zhì)循環(huán)水,循環(huán)水依次進(jìn)入冷卻器與油、壓縮空氣進(jìn)行對(duì)流換熱,換熱后的循環(huán)水進(jìn)入工業(yè)循環(huán)水回水母管,回到循環(huán)水池。

        圖2 水冷卻器基本流程圖

        3 對(duì)比分析

        1)對(duì)空壓機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定性、冷卻效果的影響。

        空氣(液體)與固體邊界接觸時(shí)會(huì)有對(duì)流換熱的現(xiàn)象發(fā)生,對(duì)流換熱量由牛頓公式算得:

        式中:

        h—對(duì)流傳熱系數(shù);

        Tg—換熱邊界條件的兩個(gè)溫度之一,冷卻介質(zhì)(空氣或冷卻水)的溫度;

        Tf—換熱邊界條件的兩個(gè)溫度之一,被冷卻對(duì)象(最終反映為管道表面)的溫度;

        A—換熱面積。

        由公式可知:

        a)對(duì)流換熱量與空氣、管道的溫度有關(guān),該空壓機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)不可調(diào),進(jìn)風(fēng)量為900 m3/h,當(dāng)對(duì)流換熱量不變時(shí),管道內(nèi)工質(zhì)(壓縮空氣和潤(rùn)滑油的溫度,最終反映為與冷卻介質(zhì)接觸的管道壁溫度)的溫度Tf會(huì)因環(huán)境溫度(環(huán)境溫度即冷卻風(fēng)機(jī)吸入冷卻介質(zhì)空氣的溫度Tg)變化而波動(dòng),波動(dòng)幅度達(dá)到7℃ ~15℃,最終導(dǎo)致排氣溫度的波動(dòng),影響空壓機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行;改為水冷卻器后,冷卻工質(zhì)(工業(yè)循環(huán)水)的溫度Tg相對(duì)比較穩(wěn)定,波動(dòng)幅度在1℃ ~3℃,對(duì)排氣溫度的影響大大減小,提高了空壓機(jī)運(yùn)行的穩(wěn)定性。

        b)由公式(1)可知,對(duì)流換熱量Q的大小與對(duì)流傳熱系數(shù)h成正比,同時(shí)空壓機(jī)的冷卻方式為強(qiáng)制對(duì)流冷卻,氣體在強(qiáng)制對(duì)流時(shí)的傳熱表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)h為(20~100)W/m2·K,水在強(qiáng)制對(duì)流時(shí)的傳熱表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)h為(1 000~1 500)W/㎡·K,所以在溫差和傳熱面積不變的情況下,用水作為冷卻介質(zhì)要比空氣作為冷卻介質(zhì)時(shí)的冷卻效果要提高15倍以上。

        c)改造前后,換熱面積A大小不變,所以不做分析。

        2)對(duì)空壓機(jī)使用壽命影響。

        風(fēng)冷式空壓機(jī)由于冷卻介質(zhì)為空氣,西山熱電選用的冷卻風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)量為900 m3/h,且空壓機(jī)房建造在1#爐鋼渣倉(cāng)旁邊,當(dāng)渣倉(cāng)放渣時(shí),由于空壓機(jī)運(yùn)行時(shí)要吸入空氣,放渣時(shí)的揚(yáng)塵隨空氣進(jìn)入空壓機(jī)房?jī)?nèi),空氣中所含顆粒物直徑及數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出空壓機(jī)設(shè)計(jì)要求(空壓機(jī)空氣過(guò)濾器設(shè)計(jì)通過(guò)顆粒物直徑為3 μm),致使空壓機(jī)空氣過(guò)濾器平均使用900 h左右出現(xiàn)堵塞報(bào)警、油過(guò)濾器平均使用1 800 h左右出現(xiàn)堵塞報(bào)警,而空氣過(guò)濾器、油過(guò)濾器的設(shè)定使用時(shí)間分別為1 500 h、2 666 h,因此,空壓機(jī)被迫停運(yùn)更換空氣過(guò)濾器、油過(guò)濾器。同時(shí),大量超標(biāo)顆粒物進(jìn)入空壓機(jī)主機(jī),加劇了主機(jī)及軸承的磨損,致使主機(jī)工作聲音異常,空壓機(jī)機(jī)頭僅使用4年就需返廠大修一次。使用水冷卻器后,按3臺(tái)機(jī)組運(yùn)行,需要啟動(dòng)空壓機(jī)3臺(tái),每小時(shí)減少2 700 m3進(jìn)氣量,大大改善了空壓機(jī)工作環(huán)境,空氣過(guò)濾器、油過(guò)濾器未出現(xiàn)過(guò)堵塞報(bào)警,均按設(shè)計(jì)要求,達(dá)到設(shè)計(jì)使用時(shí)間后進(jìn)行定期更換,同時(shí),進(jìn)入主機(jī)的顆粒物減少,減少了主機(jī)的磨損,延長(zhǎng)了空壓機(jī)的使用壽命,自更換為水冷卻器以后,空壓機(jī)主機(jī)工作穩(wěn)定、正常。

        3)經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比。

        a)風(fēng)冷式空壓機(jī)冷卻系統(tǒng)造價(jià)在53 000元左右,水冷式空壓機(jī)冷卻系統(tǒng)造價(jià)在90 000元左右,雖然水冷卻系統(tǒng)初期造價(jià)高,但是使用的是電廠工業(yè)循環(huán)水,而且循環(huán)水為閉式循環(huán)系統(tǒng),基本不存在水量消耗。而風(fēng)冷式空壓機(jī)的冷卻風(fēng)扇由Y2-160L-6型電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),該電機(jī)的功率為11 kW,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,單臺(tái)空壓機(jī)每年平均使用時(shí)間按4 500 h計(jì)算,電費(fèi)按發(fā)電成本0.5元/kW·h計(jì)算:

        單臺(tái)冷卻風(fēng)機(jī)每年消耗電費(fèi)=11×4 500×0.5=24 750元。

        通過(guò)計(jì)算,水冷式冷卻系統(tǒng)造價(jià)高出氣冷式冷卻系統(tǒng)37 000元,但是每年節(jié)省電費(fèi)24 750元,因此,水冷式空壓機(jī)運(yùn)行一年半即可彌補(bǔ)造價(jià)差距,以后每運(yùn)行一年,一臺(tái)空壓機(jī)可節(jié)省電費(fèi)24 750元。

        b)采用風(fēng)冷式冷卻系統(tǒng)更換空氣過(guò)濾器、油過(guò)濾器的時(shí)間分別為900 h、1 800 h,采用水冷式冷卻系統(tǒng)更換空氣過(guò)濾器、油過(guò)濾器的時(shí)間分別為1 500 h、2 666 h,單臺(tái)空壓機(jī)按每年平均使用4 500 h計(jì)算,該廠使用的優(yōu)耐特斯UD250W-8型空氣壓縮機(jī)共4臺(tái),因此,采用風(fēng)冷式冷卻系統(tǒng):

        每年更換空氣過(guò)濾器次數(shù)=4 500×4/900=20次。

        每年更換油過(guò)濾器次數(shù)=4 500×4/1 800=10次。

        采用水冷式冷卻系統(tǒng):

        每年更換空氣過(guò)濾器次數(shù)=4 500×4/1 500=12次。

        每年更換油過(guò)濾器次數(shù)=4 500×4/2 666=6.75次≈7次。

        通過(guò)計(jì)算可以看出,采用水冷式冷卻系統(tǒng)每年可以少換8次空氣過(guò)濾器(每次更換1個(gè))、3次油過(guò)濾器(每次更換2個(gè)),空氣過(guò)濾器價(jià)格為2 300元/個(gè),油過(guò)濾器價(jià)格為900元/個(gè),所以每年節(jié)省備件費(fèi)用=2 300×8+900×2×3=23 800元。

        除此之外,還節(jié)省了空壓機(jī)主機(jī)返廠大修費(fèi)用78 000元/臺(tái),將此費(fèi)用平均分配到5年中,每年可節(jié)省費(fèi)用62 400元,所以,通過(guò)上述計(jì)算:

        每年累計(jì)節(jié)約費(fèi)用=62 400+23 800+24 750=110 950元

        4 故障分析對(duì)比

        通過(guò)對(duì)該廠4臺(tái)UD250W-8型空壓機(jī)冷卻器改造前后出現(xiàn)的故障原因進(jìn)行分析,改造前,頻繁出現(xiàn)因冷卻效果差導(dǎo)致排氣溫度高故障停機(jī)現(xiàn)象,改造后,不但降低了因排氣溫度高故障停機(jī)的次數(shù),同時(shí)整體上降低了空壓機(jī)的故障次數(shù)。對(duì)兩種冷卻形式各以1年為統(tǒng)計(jì)周期,進(jìn)行對(duì)比,故障停機(jī)原因分析見(jiàn)圖3。通過(guò)對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),改造為水冷卻器后,排氣溫度高導(dǎo)致的故障停機(jī)次數(shù)大大降低,從而減少了空壓機(jī)非正常停運(yùn)次數(shù),延長(zhǎng)了空壓機(jī)的使用壽命,提高了空壓機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性。

        圖3 故障停機(jī)分析圖表

        5 結(jié)束語(yǔ)

        通過(guò)對(duì)冷卻系統(tǒng)的改造,解決了空壓機(jī)排氣溫度波動(dòng)大、冷卻效果差的問(wèn)題,減少了外界環(huán)境對(duì)空壓機(jī)運(yùn)行的干擾,改善了空壓機(jī)的工作環(huán)境,提高了空壓機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性;同時(shí)減少了備品備件的更換頻率,降低了能耗及設(shè)備運(yùn)行成本,為企業(yè)節(jié)能降耗做出了貢獻(xiàn)。

        [1] 趙鎮(zhèn)南.傳熱學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2008:4 -15.

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