王 芹
(南京528廠,江蘇 南京 211153)
自動(dòng)智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)是集機(jī)、電、微機(jī)、數(shù)據(jù)庫(kù)為一體的產(chǎn)品。該系統(tǒng)以托盤為存儲(chǔ)單元,通過(guò)控制系統(tǒng)內(nèi)的運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu),將存放貨物的托盤從庫(kù)內(nèi)取出或送到庫(kù)內(nèi)某個(gè)位置。該系統(tǒng)通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)管理軟件對(duì)庫(kù)內(nèi)存放的物品進(jìn)行管理。操作者只需要在軟件操作界面上選定所需要的物品即可,存取托盤均為全自動(dòng)過(guò)程。
自動(dòng)智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)主要的存取是通過(guò)其三個(gè)運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)的。垂直升降機(jī)構(gòu)可以把托盤送到系統(tǒng)標(biāo)定完后的任意一個(gè)存儲(chǔ)位置;托盤進(jìn)出機(jī)構(gòu)把托盤送進(jìn)或拉出存儲(chǔ)位置;開(kāi)關(guān)門機(jī)構(gòu)完成取物口處門的打開(kāi)或關(guān)閉。系統(tǒng)的三臺(tái)電機(jī)由同一臺(tái)變頻器拖動(dòng),通過(guò)控制系統(tǒng)進(jìn)行切換。其中升降電機(jī)尾軸裝有編碼器,其工作在閉環(huán)方式,另外兩臺(tái)低級(jí)工作在開(kāi)環(huán)調(diào)試方式。
托盤負(fù)載220kg進(jìn)出架體,在一些位置發(fā)現(xiàn)托盤送進(jìn)架體后,水平存取機(jī)構(gòu)在原位進(jìn)行托盤出架體動(dòng)作,撥叉抓不住托盤,托盤不能正常出架,在導(dǎo)軌組件對(duì)接處尤其突出。經(jīng)分析,出現(xiàn)這一現(xiàn)象有以下兩種原因。
(1)導(dǎo)軌組件接口處剛度不足。由于導(dǎo)軌是由模具經(jīng)多步壓制成形的,導(dǎo)軌下端的接口由剪板機(jī)剪切而成。導(dǎo)軌在剪切時(shí),接口部分產(chǎn)生變形:定位面不平;中部有弦高為1.5~2mm的弧面,而且向?qū)к壏较蛲蛊?。?dāng)負(fù)重托盤進(jìn)入此導(dǎo)軌時(shí),導(dǎo)軌產(chǎn)生彈性變形,使得托盤與撥叉的相對(duì)位置產(chǎn)生變化。
(2)托盤進(jìn)出導(dǎo)軌的速度較高。托盤進(jìn)出導(dǎo)軌的速度由水平存取機(jī)構(gòu)的撥叉移動(dòng)速度控制,撥叉速度由電機(jī)和減速器決定。在整個(gè)工作周期中撥叉的速度是恒定的。隨著托盤內(nèi)負(fù)載的加大,托盤運(yùn)動(dòng)慣性加大。當(dāng)托盤進(jìn)架體,撥叉脫開(kāi)托盤后,托盤由于慣性作用繼續(xù)向前滑移,在托盤與導(dǎo)軌之間的摩擦力的作用下,滑移一定的距離后才停止。托盤向前滑移的距離與托盤的速度和托盤的負(fù)重有關(guān)。
綜合分析上述原因,在兩臺(tái)樣機(jī)中,將水平存取機(jī)構(gòu)的電機(jī)改用變頻器控制,以調(diào)整托盤的運(yùn)動(dòng)速度,當(dāng)速度降到原速度的80%時(shí),撥叉脫釣現(xiàn)象消失。
原設(shè)計(jì)開(kāi)關(guān)動(dòng)作是由電機(jī)、同步帶實(shí)現(xiàn)的,開(kāi)關(guān)門運(yùn)動(dòng)為勻速運(yùn)動(dòng)。關(guān)門動(dòng)作結(jié)束指令由固定在主體上的限位開(kāi)關(guān)發(fā)出。靠調(diào)整限位開(kāi)關(guān)的上下位置,調(diào)整門的閉合程度。經(jīng)分析,原設(shè)計(jì)的開(kāi)關(guān)門速度太快,且門的上下運(yùn)動(dòng)采用勻速運(yùn)動(dòng)不科學(xué)。
解決方法:在上下門接觸前減速以減小門的慣性。
在安裝結(jié)構(gòu)框架時(shí),導(dǎo)軌組件與立柱組件連接孔錯(cuò)位,給產(chǎn)品裝配帶來(lái)困難。
經(jīng)分析其主要原因如下。
(1)導(dǎo)軌組件加工不合格。導(dǎo)軌組件定位面有凸起1.5~2mm的弧面,影響轉(zhuǎn)配時(shí)的定位基準(zhǔn)。
(2)立柱組件變形。
立柱組件是一帶開(kāi)口的方形,由于材質(zhì)和加工內(nèi)應(yīng)力的影響,零件加工后必然產(chǎn)生變形,影響安裝孔的位置尺寸。立柱安裝孔是在焊接前加工的,焊接后使得一些孔的位置尺寸產(chǎn)生了變化。
解決方法:
①改進(jìn)導(dǎo)軌組件的加工工藝。對(duì)導(dǎo)軌組件下部的定位面,采用切削或模具沖壓加工。
②改善立柱組件的設(shè)計(jì)。在開(kāi)口處增加連接件以減小立柱組件加工后的變形;調(diào)整加工工藝,將立柱組建的安裝放在焊接后進(jìn)行;將上立柱的導(dǎo)軌安裝孔改為配打。
產(chǎn)品立柱分上下兩部分,中間用連接件連成一體。由于立柱與立柱連接件之間有一定的配合間隙,上立柱長(zhǎng)1 650mm,配合部件長(zhǎng)只有180mm,定位性不好,可使立柱頂部有較大位移,影響上橫梁的裝配。
解決方法:
①將兩段立柱連接件方式,改為從立柱外側(cè)安裝螺栓,以便于上立柱定位的微調(diào),方便安裝上橫梁。
②調(diào)整裝配步驟。連接上立柱與立柱件時(shí),暫不擰緊連接螺栓,待上橫梁安裝后,檢測(cè)兩對(duì)角線尺寸一致時(shí)再將螺栓固緊,而后安裝上部的導(dǎo)軌組件。在安裝腔頂部一組導(dǎo)軌組件時(shí),須將上橫梁拆下,待導(dǎo)軌組件安裝完畢后,再裝上橫梁。
③增加裝配工裝。用裝配工裝來(lái)控制上立柱之間的距離。
小車的升降、定位是由傳動(dòng)皮帶實(shí)現(xiàn)的,在滿載220kg和輕載時(shí),形變最大可達(dá)4mm,嚴(yán)重影響了定位精度。
解決辦法:把皮帶預(yù)先加載220kg拉伸48h,通過(guò)裝配保證皮帶的張力達(dá)到一定程度,使之形變減小。
經(jīng)過(guò)兩臺(tái)樣機(jī)試驗(yàn),通過(guò)對(duì)調(diào)試過(guò)程出現(xiàn)問(wèn)題的解決,提高了自動(dòng)智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)的可靠性,降低了維修率,保證了系統(tǒng)的安全正常運(yùn)行。
[1]馮占營(yíng).基于PLC的自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)運(yùn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)[O].山東大學(xué),2008.
[2]王霄,段智敏.自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)的設(shè)計(jì)[J].沈陽(yáng)工業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào),2006.