(河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司,河南平頂山 467013)
我國現(xiàn)有大氣污染物主要是二氧化硫(SO2),其次是氮氧化物(NOx)。2005年NOx排放總量達(dá)1995萬t,預(yù)計(jì)到2010年后的5~10年,NOx排放總量將會(huì)超過SO2,成為第一大酸性氣體污染排放物[1]。我國“十二五”期間,除了“十一五”期間已經(jīng)實(shí)施的二氧化硫(SO2)和化學(xué)需氧量(COD)外,氨氮(NH3-N)和氮氧化物(NOx)也已納入污染物排放總量控制。GB16297-1996對(duì)氮氧化物的排放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:現(xiàn)有和新建污染源的排放濃度分別為1 700 mg/m3(折標(biāo)為827×10-6)和1 400 mg/m3(折標(biāo)為681×10-6)。而即將出臺(tái)的新標(biāo)準(zhǔn)將與國際接軌,有意向?qū)F(xiàn)有和新建污染源的排放濃度分別降至616 mg/m3(折標(biāo)為300×10-6)和410 mg/m3(折標(biāo)為200×10-6)。
硝酸生產(chǎn)中排放的NOx(主要包括NO和NO2)是工業(yè)NOx的主要排放源之一,不僅嚴(yán)重污染環(huán)境,而且也增加了硝酸生產(chǎn)過程中的氨耗,提高了硝酸生產(chǎn)成本,因此對(duì)硝酸尾氣進(jìn)行有效治理并確保達(dá)標(biāo)排放就顯得十分重要;現(xiàn)有的硝酸尾氣治理的措施多是對(duì)排放后的NOx進(jìn)行達(dá)標(biāo)處理,而未從源頭降低NOx的濃度。我公司年產(chǎn)10.5萬t硝酸裝置采用的是雙加壓工藝技術(shù),技術(shù)人員根據(jù)硝酸生產(chǎn)的基本原理對(duì)相關(guān)設(shè)備改造及工藝優(yōu)化,使硝酸尾氣未經(jīng)處理即可很好地達(dá)標(biāo)排放,變末端尾氣治理為清潔生產(chǎn)控制,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益的最佳結(jié)合。
工業(yè)上硝酸生產(chǎn)均采用氨催化氧化工藝,包括NH3的接觸氧化、NO的氧化和NO2的吸收三個(gè)過程,其主要反應(yīng)如下[2]:
可以看出,在NO2被H2O吸收生成HNO3的同時(shí),有1/3的NO放出,表明無論采用何種氧化和吸收工藝,NO2被 H2O吸收的效率不可能達(dá)到100%,這意味著硝酸尾氣中含有NOx是必然的。其中NOx的質(zhì)量濃度及尾氣處理量與上述三個(gè)主要反應(yīng)密切相關(guān),通過對(duì)反應(yīng)過程進(jìn)行分析可以找到影響硝酸尾氣中NOx的質(zhì)量濃度及尾氣處理量因素,為從源頭上降低尾氣中NOx的質(zhì)量濃度提供理論依據(jù)。
法國氮素公司(COFAZ)根據(jù)NOx在酸吸收塔中被H2O吸收的機(jī)理,得出了硝酸尾氣中物質(zhì)的量分?jǐn)?shù) 的一個(gè)半經(jīng)驗(yàn)半理論的設(shè)計(jì)計(jì)算公式[3]:
式中,c(NOx),硝酸尾氣中NOx的物質(zhì)的量分?jǐn)?shù),%;k,常數(shù);V,吸收塔體積,m3;N,吸收塔塔板數(shù);c(HNO3),稀硝酸質(zhì)量分?jǐn)?shù),%;c(O2),尾氣中氧氣的物質(zhì)的量分?jǐn)?shù),%;M,稀硝酸裝置生產(chǎn)能力,t/d;p,吸收塔壓力,kPa;T,冷卻平均溫度,K。
由此式可較容易地觀察各參數(shù)對(duì)硝酸尾氣中NOx物質(zhì)的量的影響。要降低硝酸生產(chǎn)過程中NOx的物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)c(NOx),可以通過提高吸收壓力,降低酸吸收溫度,降低稀硝酸質(zhì)量分?jǐn)?shù),控制尾氣中O2物質(zhì)的量分?jǐn)?shù),提高吸收塔體積,增加吸收塔塔板數(shù)、降低裝置生產(chǎn)能力等措施來實(shí)現(xiàn)。
由式(2)~(4)可知,在酸吸收塔中進(jìn)行的NO的氧化和NO2的吸收兩個(gè)過程均為體積縮小的反應(yīng),與壓力有較大關(guān)系。加壓操作不僅能加速NO的氧化,同時(shí)能大大提高NO2的吸收速度及酸吸收率,降低尾氣中 NOx質(zhì)量濃度。如在101.33 kPa(A)下,只有40%轉(zhuǎn)化為 HNO3;而在607.98 kPa(絕)下,若其它條件相同,則其轉(zhuǎn)化率增加至90%[4]。由于硝酸生產(chǎn)尾氣中NOx物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)c(NOx)與壓力的三次方成反比,提高吸收壓力是降低尾氣中濃度最有效的辦法。
根據(jù)公司硝酸裝置的工藝特點(diǎn),壓縮設(shè)備采了用目前國內(nèi)技術(shù)較為先進(jìn)的陜鼓壓縮機(jī)機(jī)組,先將工藝空氣通過軸流壓縮機(jī)(型號(hào):AV40-15)加壓到0.35 MPa(A),之后同氣氨混合送至氧化爐中進(jìn)行催化氧化,生成的NO2再經(jīng)過氮氧化物壓縮機(jī)(型號(hào):R45-3)進(jìn)一步加壓到1.01 MPa(A),然后進(jìn)入吸收塔中進(jìn)行吸收。這保證了NO的氧化和NO2的吸收兩個(gè)過程在較高的壓力[1.01 MPa(A)左右]下進(jìn)行,進(jìn)而降低了尾氣中NOx的物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)。
由于反應(yīng)(2)、反應(yīng)(3)均為放熱反應(yīng),所以降低溫度,平衡向生成HNO3的方向移動(dòng)。例如,當(dāng)吸收溫度降低10℃,NO2的吸收速度增大5倍,NO氧化為NO2的速度可增加0.15倍[4]。由式(4)可知,降低吸收工序溫度,不僅有利于提高酸吸收率,同時(shí)降低了酸吸收塔內(nèi)尾氣中NOx的濃度。例如,當(dāng)吸收塔壓力為101.33 kPa(A),產(chǎn)品硝酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為50%,酸吸收率為92%時(shí),若以30℃的吸收容積作為100,則在5℃時(shí)只有23,而在40℃時(shí)則高達(dá)150[5]。對(duì)于選定的酸吸收塔,其設(shè)備參數(shù)(如換熱面積、冷卻水管徑)已經(jīng)確定,吸收溫度主要受工藝條件影響。當(dāng)冷卻水量不足或冷卻水溫度太高時(shí),酸吸收工序操作工況將會(huì)惡化,不僅造成品硝酸質(zhì)量濃度和產(chǎn)量下降,而且尾氣中NOx質(zhì)量濃度將近似線性增高,這一點(diǎn)在夏季高溫季節(jié)表現(xiàn)得尤其明顯。
公司硝酸裝置建設(shè)之前,對(duì)原始設(shè)計(jì)工藝進(jìn)行了改造和優(yōu)化。一是將酸吸收塔內(nèi)的冷卻盤管由原來的兩段冷卻改為三段冷卻,上段采用溫度更低的冷凍水,中、下段冷卻水溫度也較原始設(shè)計(jì)分別降低了4℃;二是在酸吸收塔加水管線上增加一臺(tái)換熱器,采用冷凍水降低酸吸收塔加水的溫度;三是酸吸收塔塔板比原始設(shè)計(jì)多增加了一層,由公式(4)可以知道塔板數(shù)N增加也有利降低尾氣NOx的物質(zhì)的分?jǐn)?shù)。通過上述方法進(jìn)一步了這些降低了反應(yīng)(2)、反應(yīng)(3)的溫度,有利于平衡向生成HNO3的方向移動(dòng),進(jìn)而也降低了尾氣中NOx的物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)。
由式(4)可知,尾氣濃度與還與尾氣中O2物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)c(O2)和稀硝酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)c(HNO3)相關(guān),生產(chǎn)中需要嚴(yán)格控制好這兩項(xiàng)工藝指標(biāo)。
尾氣中的O2來源于過量的一次空氣(用于催化氧化)和二次空氣(用于漂白成品酸),這兩種空氣均來自于同一空氣壓縮機(jī)。當(dāng)尾氣中O2物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)過高時(shí),則說明二次空氣量加入過多,一次空氣量相應(yīng)地減少,吸收塔中將被稀釋,吸收塔處理的氣量與壓力降將增大,不僅不利于吸收而且還降低了裝置的負(fù)荷;當(dāng)尾氣中O2物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)不足時(shí),說明加入系統(tǒng)中的二次空氣量不足,不利于吸收塔中NO的氧化,導(dǎo)致尾氣中NOx的質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加。實(shí)際生產(chǎn)中我們嚴(yán)格控制尾氣中O2物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)為3%~5%,這樣不僅保證好裝置的負(fù)荷,而且有利于降低尾氣中NOx的物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)。進(jìn)入酸吸收塔中的NOx的物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)與成品硝酸質(zhì)量分?jǐn)?shù) c(HNO3)之間的關(guān)系為[5]:
式中:c(HNO3),成品硝酸質(zhì)量分?jǐn)?shù),%;c(NO2),吸收塔中NOx的物質(zhì)的量分?jǐn)?shù),%。
在硝酸生產(chǎn)過程中,往往期望得到較高質(zhì)量濃度的成品硝酸溶液,由式(4)、式(5)可知在其他條件不變化的情況下,不切實(shí)際地追求和提高硝酸質(zhì)量分?jǐn)?shù),不僅不利于降低硝酸尾氣質(zhì)量濃度及尾氣排放量,而且在經(jīng)濟(jì)上也不合算。在裝置負(fù)荷不變的情況的下,當(dāng)成品硝酸溶液的濃度較高時(shí),常通過增加吸收加水量來進(jìn)行控制,這同時(shí)對(duì)降低硝酸生產(chǎn)尾氣中NOx質(zhì)量濃度效果相當(dāng)明顯。在保證產(chǎn)品最低質(zhì)量濃度要求的同時(shí),我們常將成品硝酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在63.5% ~65.0%,同時(shí)保證合理的吸收加水量。
就采用同種雙加壓法硝酸生產(chǎn)工藝比較而言,未經(jīng)后期處理的硝酸裝置尾氣NOx濃度僅略低于200×10-6,而我公司硝酸裝置綜合運(yùn)用以上方法,使尾氣排放的NOx濃度未經(jīng)后期處理即可達(dá)到50×10-6以下,治理效果明顯。這種從源頭治理硝酸生產(chǎn)尾氣中NOx的方法,不僅符合清潔生產(chǎn)機(jī)制,而且較其他后期治理方法(可分為溶液吸收法、催化還原法和固體吸附法三類)更加經(jīng)濟(jì)合理,表1是我公司從源頭治理的效果與三種后期治理方法的比較[6],從中更容易看出其優(yōu)勢(shì)。
表1 各種氮氧化物處理方法比較
減少和消除硝酸生產(chǎn)尾氣對(duì)大氣的污染,除了更加有效地采用已工業(yè)化的后期治理方法外;還要根據(jù)硝酸生產(chǎn)的原理,從源頭抓起,從生產(chǎn)過程著手降低硝酸生產(chǎn)過程中尾氣中的NOx濃度,使之達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一,更重要的是符合清潔生產(chǎn)的要求。
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