(河南煤業(yè)化工集團(tuán)濮陽龍宇化工有限責(zé)任公司,河南濮陽 457000)
濮陽龍宇化工有限責(zé)任公司(簡稱濮陽龍化)年產(chǎn)20萬t甲醇項(xiàng)目采用煤制氣(15萬t)和天然氣(5萬t)聯(lián)合制甲醇,其煤制氣采用HT-L粉煤加壓氣化技術(shù),是國內(nèi)首套擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的高效潔凈的粉煤加壓氣化示范性裝置。其變換裝置采用寬溫部分耐硫變換工藝。基本流程為:來自氣化的原料氣先經(jīng)廢鍋降溫調(diào)節(jié)水氣比,再經(jīng)水分離器分離掉沿途管線的冷凝水之后,經(jīng)換熱器換熱進(jìn)入第一變換爐進(jìn)行變換反應(yīng),第一變換爐出口變換氣經(jīng)換熱后進(jìn)入第二變換爐,繼續(xù)進(jìn)行變換反應(yīng),最終達(dá)到出口變換氣中CO體積分?jǐn)?shù)為17% ~19%,滿足甲醇合成需求后送入后續(xù)工段。變換裝置自開車以來 ,上段溫度嚴(yán)重超設(shè)計(jì)指標(biāo)(≤420℃),變換開車時(shí)熱點(diǎn)溫度達(dá)600℃,正常運(yùn)行時(shí)熱點(diǎn)溫度在480℃左右,且熱點(diǎn)溫度不易控制,操作頻繁難度大,現(xiàn)場、總控工作量大。針對上述存在的問題,我們進(jìn)行了仔細(xì)研究了變換裝置的整個(gè)工藝控制情況,進(jìn)行了改進(jìn)。
變換裝置原工藝為:變換爐一段出來的變換氣先進(jìn)中壓蒸汽發(fā)生器后進(jìn)變換爐進(jìn)料換熱器進(jìn)行換熱,如圖1所示,其操作彈性小、難度大、不易控制,容易造成變換爐垮溫及超溫事故的發(fā)生。變換氣先進(jìn)中壓蒸汽發(fā)生器副產(chǎn)蒸汽帶走了部分熱量,然后進(jìn)料換熱器進(jìn)行換熱,在負(fù)荷及工況不穩(wěn)時(shí),很難保證進(jìn)料換熱器換熱后的溫度,受此影響,一變?nèi)肟跍囟炔▌舆^大,很容易造成變換爐垮溫及超溫事故。
圖1 改造前流程圖
圖2 改造后流程圖
在現(xiàn)有的工藝流程上操作已很難這種情況,只有改變其溫度控制方式,使一變?nèi)肟跍囟群投內(nèi)肟跍囟仍谪?fù)荷及工況不穩(wěn)的情況下能夠穩(wěn)定運(yùn)行。經(jīng)研究決定,改為變換爐一段出口出來的變換氣先進(jìn)入進(jìn)料換熱器進(jìn)行換熱后再進(jìn)入中壓蒸汽發(fā)生器副產(chǎn)蒸汽,然后進(jìn)入變換爐二段入口,如圖2所示,將一變出口到二變進(jìn)口的管線進(jìn)行了改造。
通過調(diào)節(jié)入變換爐進(jìn)料換熱器(見圖2設(shè)備中1)的主副線閥門開度來控制入變換爐一段溫度;通過調(diào)節(jié)中壓廢鍋(見圖2中設(shè)備3)的壓力來控制入變換爐二段溫度;必要時(shí)通過調(diào)節(jié)一變與二變連通閥來輔助控制變換爐二段入口溫度。
變換裝置技改后,開車運(yùn)行效果顯著好轉(zhuǎn),變換爐熱點(diǎn)溫度控制在設(shè)計(jì)指標(biāo)(≤420℃)內(nèi),實(shí)現(xiàn)了熱點(diǎn)溫度達(dá)標(biāo)運(yùn)行。工藝流程優(yōu)化改造后有效處理氣量增加了17%;一段催化劑使用壽命延長1年以上,總使用時(shí)間達(dá)到2年以上(對比同行業(yè)的其他單位均未達(dá)到1年),二段催化劑使用壽命延長2年以上,總時(shí)間達(dá)到4年以上;變換開車時(shí)間減少3 h,每次開車減少粗合成氣放空135 000 Nm3,特別是對開停車次數(shù)頻繁的新裝置HT-L粉煤加壓氣化裝置來說,更具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益;減少了停車次數(shù)(改造后沒有因?yàn)樽儞Q問題出現(xiàn)停車);避免了裝置大的改造,減少投資300萬元以上;保證了設(shè)備的安全運(yùn)行;減少了因泄漏造成的安全及環(huán)保問題;降低了操作人員的勞動強(qiáng)度。改造后有效氣體量增大,產(chǎn)量進(jìn)一步得到提高,改造前后運(yùn)行數(shù)據(jù)如表1、表2所示。
表1 改造前運(yùn)行數(shù)據(jù)(2009-05-21)
表2 改造后運(yùn)行數(shù)據(jù)(2009-11-22)
變換裝置經(jīng)過上述控制方法的技改,變換爐溫度得到了有效的控制,大大減少了操作人員的工作量,延長了變換催化劑的壽命,提高了系統(tǒng)負(fù)荷,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。