趙福玲 ,朱曉紅 ,楊朝陽 ,劉 曦
(1.焦作煤業(yè)(集團)合晶科技有限責(zé)任公司,河南焦作 454000;2.焦作市環(huán)境監(jiān)測站,河南焦作 454000)
多晶硅企業(yè)遍地開花之后,國家出臺各相關(guān)政策以避免該行業(yè)的高能耗、高污染。目前多晶硅項目普遍采用改良西門子法,配以氫化項目,使生產(chǎn)系統(tǒng)能閉路循環(huán)。我公司在此基礎(chǔ)上,再配以氣相白炭黑項目,用以消耗部分四氯化硅,使整個生產(chǎn)循環(huán)更加充分、合理(流程見圖1)。
圖1 多晶硅項目流程圖
氣相白炭黑(即氣相二氧化硅),是一種白色、無毒、無味、無定形的納米級無機精細化工產(chǎn)品,原生粒徑在7~40 nm、比表面積在70~400 m2/g之間[1],具有粒徑小、比表面積大、表面活性高的特性,在膠黏劑、橡膠、涂料、油墨等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,具有較好的市場前景。此技術(shù)長期以來被國外所壟斷,在國內(nèi)也僅有少數(shù)幾家在生產(chǎn)。
我公司氣相白炭黑生產(chǎn)工藝是四氯化硅在氫氧焰中高溫水解,生成納米級氣相二氧化硅[2-4]。生產(chǎn)過程分為原料處理、產(chǎn)品合成、產(chǎn)品分離、尾氣吸收四個工序。
在生產(chǎn)過程中,廢氣來源有鹽酸生產(chǎn)尾氣、四氯化硅高位槽排空廢氣、鹽酸儲罐尾氣以及物料輸送及包裝尾氣;廢水來源有地面沖洗及化驗室廢水、洗滌酸廢水、四氯化硅高位槽排空廢氣淋洗水以及生活污水。為妥善處理其中的廢氣、廢水,工藝敘述如下(流程圖見下頁圖2):
①將鹽酸生產(chǎn)尾氣通入堿洗塔噴淋。采用燒堿溶液進行噴淋,可得到次氯酸鈉溶液(濃度可高達10%),作為該項目的副產(chǎn)品外售。②四氯化硅高位槽排空尾氣通入淋洗塔進行噴淋,同時將淋洗水直接送三級吸收塔替代部分一次水使用,不僅可以節(jié)約一次水用量,同時也避免了對淋洗水的處理和資金投入。③地面沖洗及化驗室廢水替代部分一次水,經(jīng)離心分離后送四氯化硅高位槽排空尾氣淋洗塔用作淋洗水。④鹽酸儲罐尾氣采用負壓收集和水吸收處理方法,吸收后的稀酸溶液補充到濃酸罐進行循環(huán)吸收氯化氫,即得到洗滌酸廢水。洗滌酸廢水中含有少量的二氧化硅,通過對工藝的改進,減少了其中二氧化硅的含量,從而得到酸質(zhì)透明的鹽酸,品質(zhì)滿足化工行業(yè)《副產(chǎn)鹽酸》(HG/T3783-2005)標(biāo)準(zhǔn)要求,可直接外售,獲取良好的經(jīng)濟效益,同時避免了對洗滌酸廢水的中和處理,減少了工程投資。
①廢氣處理按照上述方案實施后,經(jīng)環(huán)境監(jiān)測,廢氣中的氯化氫、氯氣的排放濃度均低于《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》,從而證明上述方案確實可行,且對環(huán)境影響很小。
②副產(chǎn)品次氯酸鈉品質(zhì)良好,其中游離氯含量能達到9%,按照2 000 t/a的白炭黑生產(chǎn)能力,每年可得將近2 700 t的次氯酸鈉。
③副產(chǎn)品鹽酸能達到26%以上,通常銷售給凈水劑廠家等,每年可得將近18 000 t的鹽酸。
圖2 氣相白炭黑廢氣、廢液工藝流程
綜上所述,氣相白炭黑項目作為多晶硅項目的配套環(huán)保設(shè)施,以多晶硅項目生產(chǎn)過程中副產(chǎn)的高純四氯化硅為原料,變廢為寶,延伸了企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)鏈,體現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展理念。將廢氣、廢水進行綜合利用,最大限度地利用了能源與生產(chǎn)設(shè)備,更有利于系統(tǒng)的節(jié)能降耗,發(fā)揮裝置最大的經(jīng)濟效益。在獲取副產(chǎn)品的同時,減少了“三廢”的產(chǎn)生,實現(xiàn)了工業(yè)廢水系統(tǒng)的閉路循環(huán),為企業(yè)贏得良好的環(huán)境效益和社會效益。
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