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        脫硫增效劑在電廠的應(yīng)用

        2011-02-09 09:47:40彭桂云朱躍高正來(lái)程雪山宋廣田
        綜合智慧能源 2011年7期
        關(guān)鍵詞:煙氣系統(tǒng)

        彭桂云,朱躍,高正來(lái),程雪山,宋廣田

        (華電電力科學(xué)研究院,浙江 杭州 310027)

        0 引言

        石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝因其技術(shù)成熟、脫硫效率高、吸收劑來(lái)源豐富、價(jià)格低廉、副產(chǎn)品可利用等特點(diǎn)被廣泛采用,成為目前燃煤電廠煙氣脫硫應(yīng)用最廣的方法之一[1-3]。目前,我國(guó)火力發(fā)電廠石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置的運(yùn)行普遍存在能耗和運(yùn)行成本高、對(duì)煤種硫分的適應(yīng)能力差、吸收塔后續(xù)設(shè)備堵塞結(jié)垢現(xiàn)象嚴(yán)重、設(shè)備磨損嚴(yán)重等問(wèn)題[4]。由于我國(guó)煤炭市場(chǎng)供煤極不穩(wěn)定,眾多電廠長(zhǎng)期燃用超出設(shè)計(jì)硫分的燃煤,導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行,為了應(yīng)對(duì)越來(lái)越嚴(yán)格的環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn),很多脫硫裝置被迫進(jìn)行了增容改造工作。脫硫裝置的增容改造動(dòng)輒耗資千萬(wàn)元,改造施工周期長(zhǎng)達(dá)3~4月,給電廠帶來(lái)極大的經(jīng)濟(jì)及環(huán)保壓力[5]。在對(duì)原有脫硫設(shè)備不進(jìn)行增容改造的前提下,應(yīng)用脫硫增效劑來(lái)滿足脫硫系統(tǒng)的設(shè)計(jì)脫硫效率是目前脫硫的研究方向。

        國(guó)內(nèi)、外的研究結(jié)果[6]表明,在濕法脫硫技術(shù)中,加入一定量的脫硫增效劑,可以明顯改善化學(xué)反應(yīng)與傳質(zhì)過(guò)程,能促進(jìn)CaCO3的溶解和緩沖漿液pH值的下降,促進(jìn)SO2的溶解,加速SO2的化學(xué)吸收;可顯著降低水蒸氣分壓,減小蒸發(fā)速率,延長(zhǎng)脫硫效率;既可提高脫硫效率,提高脫硫劑的利用率,進(jìn)而降低運(yùn)行費(fèi)用,同時(shí)還能減緩結(jié)垢速率,從而提高系統(tǒng)的可靠性。

        2010年11月9—12日,華電電力科學(xué)研究院對(duì)某電廠#2機(jī)組600 MW石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置進(jìn)行添加脫硫增效劑試驗(yàn),試驗(yàn)期間對(duì)系統(tǒng)添加增效劑前、后的脫硫效率進(jìn)行對(duì)比,分別對(duì)3臺(tái)循環(huán)泵使用增效劑前、后電能消耗進(jìn)行對(duì)比并試停運(yùn)1臺(tái)循環(huán)泵;進(jìn)行加藥前、后吸收塔漿液、脫硫石膏品質(zhì)、鈣硫比等指標(biāo)的檢測(cè)工作,目的是檢驗(yàn)脫硫增效劑的應(yīng)用效果,為該電廠今后的煙氣脫硫系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化運(yùn)行提供技術(shù)依據(jù)。

        1 試驗(yàn)部分

        1.1 系統(tǒng)概況

        該電廠#2機(jī)組煙氣脫硫系統(tǒng)由上海石川島脫硫工程有限公司總承包建設(shè),2006年11月12日與機(jī)組同時(shí)投入生產(chǎn)運(yùn)行。脫硫設(shè)計(jì)煤種中硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.8%,脫硫裝置采用石灰石-石膏濕法、“一爐一塔”工藝,設(shè)有煙氣換熱器GGH(Gas Gas Heater),脫硫效率不小于95%。工程總投資2.7億元,#1,#2脫硫系統(tǒng)分別于2006年11月和2006年12月投入運(yùn)行,2007年7月25日通過(guò)環(huán)保部驗(yàn)收,2007年12月12日完成工程竣工驗(yàn)收,2008年9月完成性能考核試驗(yàn)。

        1.2 試驗(yàn)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)

        試驗(yàn)的依據(jù):脫硫增效劑技術(shù)資料、電廠脫硫運(yùn)行規(guī)程、該電廠脫硫裝置設(shè)計(jì)技術(shù)資料和電廠脫硫裝置運(yùn)行數(shù)據(jù)。此次性能考核驗(yàn)收試驗(yàn)采用的標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表1。

        1.3 試驗(yàn)內(nèi)容

        試驗(yàn)內(nèi)容具體包括以下3個(gè)方面:

        (1)驗(yàn)證使用脫硫增效劑是否可提高脫硫效率。

        (2)分析石膏及漿液化學(xué)參數(shù),檢驗(yàn)脫硫增效劑是否產(chǎn)生不良影響。

        (3)在設(shè)計(jì)值范圍內(nèi)和滿足脫硫效率的前提下,驗(yàn)證使用脫硫增效劑后是否可停運(yùn)1臺(tái)漿液循環(huán)泵,達(dá)到降低廠用電和節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用的目的。

        表1 性能考核驗(yàn)收試驗(yàn)采用的標(biāo)準(zhǔn)

        1.4 試驗(yàn)工況安排

        此次試驗(yàn)工況安排如下:

        (1)工況1:未投增效劑,開(kāi)A,C循環(huán)泵運(yùn)行。

        (2)工況2:未投增效劑,開(kāi)A,B,C循環(huán)泵運(yùn)行。

        (3)工況3:未投增效劑,開(kāi)A,B循環(huán)泵運(yùn)行。

        (4)工況4:投增效劑,開(kāi)A,B循環(huán)泵運(yùn)行。

        2 試驗(yàn)結(jié)果

        2.1 煙氣脫硫系統(tǒng)和電耗參數(shù)

        使用脫硫增效劑前、后脫硫系統(tǒng)主要運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表2,當(dāng)沒(méi)有使用脫硫增效劑時(shí),在開(kāi)啟A,C 2臺(tái)漿液循環(huán)泵(工況1)、開(kāi)啟A,B,C 3臺(tái)漿液循環(huán)泵(工況2)以及開(kāi)啟A,B 2臺(tái)漿液循環(huán)泵(工況3)3種情況下,脫硫系統(tǒng)脫硫率分別為 84.38%,92.50%及 84.44%;其相應(yīng)的系統(tǒng)電耗分別為2971.38(kW · h)/h,3498.18(kW · h)/h 及2759.28(kW·h)/h。使用脫硫增效劑之后,在開(kāi)啟A,B 2臺(tái)漿液循環(huán)泵的情況下(工況4),其系統(tǒng)脫硫率為92.80%,系統(tǒng)電耗為2547.18(kW·h)/h。

        從表2可以看出,使用脫硫增效劑后,僅開(kāi)啟2臺(tái)漿液循環(huán)泵即可達(dá)到未使用脫硫增效劑需開(kāi)啟3臺(tái)漿液循環(huán)泵時(shí)的脫硫效率,此時(shí),其電耗可下降951(kW·h)/h,與同樣開(kāi)啟2臺(tái)漿液循環(huán)泵但未使用投脫硫增效劑時(shí)相比,其系統(tǒng)脫硫率可提高8.36%。

        2.2 吸收塔漿液和脫硫石膏參數(shù)

        使用膠脫硫增效劑前、后吸收塔漿液和脫硫石膏參數(shù)見(jiàn)表3。從表3可以看出,使用脫硫增效劑后,脫硫系統(tǒng)中漿液的pH值、Cl-的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、脫硫石膏的含水率以及CaSO4·2H2O,CaSO3·1/2H2O和CaCO3的質(zhì)量分?jǐn)?shù)等主要指標(biāo)并無(wú)明顯變化,特別是Cl-的質(zhì)量分?jǐn)?shù)無(wú)較大變化,說(shuō)明使用脫硫增效劑后不會(huì)加重系統(tǒng)的腐蝕性。

        2.3 電廠的實(shí)際應(yīng)用情況

        試驗(yàn)結(jié)束后,該電廠堅(jiān)持添加脫硫增效劑,每天補(bǔ)充100 kg左右,將脫硫增效劑保持在最佳比例。長(zhǎng)期運(yùn)行結(jié)果表明,在滿足電廠環(huán)保排放的情況下,可以停運(yùn)1臺(tái)漿液循環(huán)泵,燃燒含硫量較高的煤種,降低了發(fā)電成本和脫硫運(yùn)行成本。由于長(zhǎng)期使用脫硫增效劑,促進(jìn)了SO2的吸收,加速了氣-液兩相的傳質(zhì)過(guò)程,使得脫硫系統(tǒng)前、后壓差較小,同時(shí)達(dá)到了脫硫系統(tǒng)優(yōu)化的效果。

        表2 使用脫硫增效劑前、后脫硫系統(tǒng)主要運(yùn)行參數(shù)

        表3 使用脫硫增效劑前、后吸收塔漿液和脫硫石膏參數(shù)

        2.4 使用脫硫增效劑的效益分析

        (1)直接經(jīng)濟(jì)效益。以1臺(tái)600 MW機(jī)組為例,使用脫硫增效劑1年,可節(jié)約電費(fèi)230余萬(wàn)元(電費(fèi)按0.28元/(kW·h)計(jì)),節(jié)約石灰石費(fèi)用12萬(wàn)余元(按每噸石灰石180元計(jì)),去除使用增效劑的費(fèi)用107萬(wàn)元(按每噸增效劑3.5萬(wàn)元計(jì)),每年可產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益135萬(wàn)元;若該廠2臺(tái)600 MW機(jī)組均使用脫硫增效劑,則每年共可產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益270萬(wàn)元。

        (2)間接經(jīng)濟(jì)效益。使用脫硫增效劑后,可燃用較高含硫量的煤種,亦可滿足環(huán)保排放的要求。因此,在履行國(guó)企應(yīng)盡的社會(huì)義務(wù)與環(huán)保責(zé)任的同時(shí),將會(huì)節(jié)省大量的燃煤差價(jià)。按高硫煤與低硫煤差價(jià)50元/t、該600MW機(jī)組每小時(shí)燃煤量266t、年運(yùn)行4500 h計(jì)算,2臺(tái)600 MW機(jī)組可節(jié)省燃煤差價(jià)11970萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

        3 結(jié)論

        (1)使用脫硫增效劑后,僅開(kāi)啟2臺(tái)漿液循環(huán)泵就能達(dá)到未使用脫硫增效劑前啟3臺(tái)漿液循環(huán)泵時(shí)的脫硫效率,電耗可下降951(kW·h)/h,與未使用投脫硫增效劑開(kāi)啟2臺(tái)漿液循環(huán)泵時(shí)相比,其系統(tǒng)脫硫率可提高8.36%。

        (2)使用脫硫增效劑后,脫硫系統(tǒng)中漿液的pH值、Cl-的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、脫硫石膏的含水率以及CaSO4·2H2O,CaSO3·1/2H2O 和 CaCO3的質(zhì)量分?jǐn)?shù)等主要指標(biāo)并無(wú)明顯變化,特別是pH值無(wú)較大變化,說(shuō)明使用脫硫增效劑后不加重系統(tǒng)的腐蝕性;另外,石膏中Cl-的質(zhì)量分?jǐn)?shù)無(wú)較大變化,對(duì)石膏品質(zhì)無(wú)明顯影響。

        (3)使用脫硫增效劑不但可以滿足不斷提高的環(huán)保排放要求,同時(shí)也可以使脫硫系統(tǒng)運(yùn)行更加穩(wěn)定,降低運(yùn)行成本。

        綜上所述,使用脫硫增效劑可以收到顯著的環(huán)境及經(jīng)濟(jì)效益且不會(huì)對(duì)脫硫系統(tǒng)產(chǎn)生負(fù)面影響。

        [1]鐘毅,高翔,林永明,等.石灰石石膏濕法煙氣脫硫工藝液相系統(tǒng)分析與計(jì)算[J].熱力發(fā)電,2007(12):11-13.

        [2]劉紹銀.火電廠濕法煙氣脫硫廢水處理若干問(wèn)題的探討[J].熱力發(fā)電,2008,37(11):121 -122.

        [3]周臣,譚文軼.脫硫廢水水量計(jì)算及煙道處理技術(shù)[J].熱力發(fā)電,2009(3):85-87.

        [4]馮玲,楊景玲,蔡樹(shù)中.煙氣脫硫技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用現(xiàn)狀[J].環(huán)境工程,1997,15(2):19 -24.

        [5]杜云貴,隋建才,楊曉君.石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)改造[J].環(huán)境工程,2010,28(3):27 -29.

        [6]胡金榜,胡玲玲,段振亞,等.濕法煙氣脫硫增效劑研究進(jìn)展[J].化學(xué)工業(yè)與工程,2005,22(6):456 -460.

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