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(甘肅稀土新材料股份有限公司技術(shù)中心,甘肅白銀 730922)
高純氫氧化鈰產(chǎn)品在應(yīng)用方面對(duì)鈰的純度、非稀土雜質(zhì)含量、硝酸溶解性、氧化率要求較高,因此在原料選用上要選用質(zhì)量合格的原料,并且在工藝上要尋求一種比較優(yōu)化的工藝條件,這樣才能夠穩(wěn)定持續(xù)地生產(chǎn)合格的氫氧化鈰。在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,為了使高純氫氧化鈰高質(zhì)量地走向市場(chǎng),筆者首先對(duì)原料硝酸鈰進(jìn)行了質(zhì)量把關(guān);其次對(duì)原料氨水進(jìn)行了質(zhì)量把關(guān),要求MgO質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于5×10-7;最后在工藝上做了探索性實(shí)驗(yàn),找出了影響工藝不穩(wěn)定的因素,主要是H2O2、NH4OH在加料過(guò)程中的流量比控制,以及分解溫度和保溫時(shí)間。為減少M(fèi)g2+的共沉淀對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響還要控制沉淀終點(diǎn)pH。通過(guò)實(shí)驗(yàn)并結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際確定了最佳生產(chǎn)條件,在最佳條件下已持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)出大批量合格產(chǎn)品,產(chǎn)品合格率達(dá)到99.98%。
Ce(NO3)3溶液:自產(chǎn),用結(jié)晶Ce(NO3)3溶于水制得,w(CeO2/REO)>99.9%,w(La2O3/REO)<1×10-4,w(Nd2O3/REO)<1×10-4,w(MgO)<1×10-6。工業(yè)氨水:自產(chǎn),濃度為6.5~8.0 mol/L,w(MgO)<5×10-7。工業(yè)雙氧水:質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%。
REO分析采用EDTA容量法;CeO2分析采用硫酸亞鐵銨容量法;Ce4+分析采用硫酸亞鐵銨容量法;非稀土雜質(zhì)分析采用原子吸收分光光度計(jì)法,由甘肅稀土新材料股份有限公司中心化驗(yàn)室分析。
以硝酸鈰液為原料,在室溫、攪拌條件下加雙氧水氧化Ce,約1 mol雙氧水可以使1 mol 三價(jià)鈰完全氧化為四價(jià)鈰。在氧化的同時(shí)有酸生成,故需加堿控制溶液pH=5~6,才能使Ce4+完全水解析出。反應(yīng)式如下:
2Ce(OH)3O·OH↓+6NH4NO3+2H2O
反應(yīng)過(guò)程中首先生成膠狀紅褐色過(guò)氧化鈰沉淀,加熱煮沸則過(guò)氧化鈰轉(zhuǎn)化為黃色四價(jià)氫氧化鈰[1]。反應(yīng)式如下:
量取定量體積的Ce(NO3)3液,配制成質(zhì)量濃度為80 g/L的溶液。根據(jù)其稀土含量加入分散劑[1],攪拌均勻后在室溫下加入H2O2氧化,用NH3·H2O作中和劑[2],常溫下控制pH=5.5~6.0,攪拌氧化120 min,沉淀完全控制pH=8.5~9.0。將沉淀物升高溫度進(jìn)行分解,分解溫度大于92 ℃,保溫分解時(shí)間大于40 min。加水,停止攪拌,澄清后虹吸上清液并洗滌沉淀物4次,將物料壓濾,濾餅烘干即得Ce(OH)4產(chǎn)品。
用雙氧水作氧化劑,氨水作中和劑進(jìn)行氧化。為了達(dá)到最佳氧化條件(pH=5.5~6.0),必須控制好二者的加入流量,使氧化反應(yīng)達(dá)到平衡狀態(tài)。氨水、雙氧水的流量不穩(wěn)定會(huì)造成氧化不完全,如果氨水在同時(shí)間內(nèi)流量偏大會(huì)在瞬間形成Ce(OH)3沉淀,因此,流量的穩(wěn)定性對(duì)合成Ce(OH)4會(huì)有影響。H2O2與NH4OH物質(zhì)的量比對(duì)產(chǎn)品氧化率的影響見(jiàn)圖1。其他條件:Ce(NO3)3液質(zhì)量濃度為80 g/L,氧化時(shí)間為120 min,沉淀完全pH=8.5~9.0,分解溫度為92 ℃,保溫分解時(shí)間為40 min,洗滌4次。由圖1看出,加入雙氧水、氨水的流量不同,對(duì)氫氧化鈰的氧化率以及酸溶性有一定影響(試驗(yàn)得知,氧化率低于90%的產(chǎn)品硝酸溶解不清亮),控制雙氧水與氨水物質(zhì)的量比為1.20~1.25,所得Ce(OH)4硝酸溶解清亮,氧化率大于97.5%,符合客戶對(duì)Ce(OH)4產(chǎn)品氧化率大于97%的要求。
圖1 H2O2與NH4OH流量比與氧化率的關(guān)系
氧化生成的褐紅色的過(guò)氧化鈰沉淀必須在加熱情況下才能夠分解成黃色的Ce(OH)4沉淀。分解溫度對(duì)產(chǎn)品氧化率的影響見(jiàn)圖2,其他條件同2.1節(jié)。由圖2看出,分解時(shí)必須達(dá)到一定的溫度,才能使過(guò)氧化物分子間的氫鍵斷裂,使過(guò)氧化鈰完全分解為Ce(OH)4。溫度低于90 ℃,產(chǎn)品分解不完全,導(dǎo)致產(chǎn)品氧化率較低(<94%);溫度大于92 ℃,產(chǎn)品氧化率達(dá)到98.5%以上。
圖2 分解溫度與氧化率的關(guān)系
圖3為保溫分解時(shí)間對(duì)產(chǎn)品氧化率的影響,其他條件同2.1節(jié)。由圖3看出,分解時(shí)必須控制一定的分解時(shí)間,才能使過(guò)量的雙氧水分解完全,達(dá)到最佳分解程度。分解時(shí)間為30 min,產(chǎn)品氧化率為92%(硝酸溶解不清亮),達(dá)不到合格產(chǎn)品要求;分解時(shí)間為40min,產(chǎn)品氧化率提高到98%;隨著分解時(shí)間的繼續(xù)延長(zhǎng),氧化率變化不大??紤]到生產(chǎn)成本,分解時(shí)間控制在40 min。
圖3 分解時(shí)間與氧化率的關(guān)系
在氧化反應(yīng)結(jié)束時(shí),需要加氨水調(diào)節(jié)體系pH,使Ce(OH)4沉淀完全(要求上清液中REO質(zhì)量濃度<0.03 g/L)。在此條件下與稀土離子共存的雜質(zhì)離子主要是Mg2+,而產(chǎn)品Ce(OH)4對(duì)MgO雜質(zhì)含量的要求是其質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于2.5×10-6。查文獻(xiàn)得知,Mg(OH)2開(kāi)始沉淀pH為9.4。如果調(diào)節(jié)溶液pH>9會(huì)對(duì)產(chǎn)品中MgO的含量有影響。為此,對(duì)控制pH減少M(fèi)gO的含量進(jìn)行了試驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表1,其他條件同2.1節(jié)。由表1看出,控制pH為8.5~9.0,所得產(chǎn)品中MgO含量在合格范圍,而且對(duì)上清液的澄清效果沒(méi)有影響,上清液中REO含量在要求范圍內(nèi)。說(shuō)明pH為8.5~9.0,Mg2+沒(méi)有完全以吸附共沉淀的形式進(jìn)入沉淀物中,一部分可以通過(guò)洗滌除去,與pH>9相比,MgO減少26%左右,這在工藝上是可取的。
表1 沉淀結(jié)束pH對(duì)產(chǎn)品中MgO雜質(zhì)含量的影響
通過(guò)單因素實(shí)驗(yàn)并結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際選定最佳條件:以結(jié)晶硝酸鈰為原料,料液質(zhì)量濃度為80 g/L,加入分散劑,雙氧水與氨水物質(zhì)的量比為1.20~1.25,氧化時(shí)間為120 min,沉淀結(jié)束調(diào)節(jié)pH為8.5~9.0;分解溫度大于92 ℃,保溫分解時(shí)間大于40 min;洗滌4次,壓濾,烘干。在上述條件下制得氫氧化鈰產(chǎn)品質(zhì)量見(jiàn)表2。生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)在3 m3反應(yīng)槽中進(jìn)行,每批投入REO 115 kg,產(chǎn)出氫氧化鈰158 kg左右,稀土收率大于97%,產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)到99.98%。
表2 最佳條件制備Ce(OH)4產(chǎn)品質(zhì)量
采用結(jié)晶硝酸鈰為原料,H2O2為氧化劑,氨水為中和劑,生產(chǎn)高純氫氧化鈰最佳條件:控制雙氧水與氨水物質(zhì)的量比為1.20~1.25(即使體系保持弱酸性條件,pH=5~6),沉淀完全體系pH=8.5~9.0,分解溫度大于92 ℃,保溫分解時(shí)間大于40 min。在此條件下,產(chǎn)出的高純氫氧化鈰產(chǎn)品合格率達(dá)到99.98%。
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