陳興銀
(云南德勝鋼鐵有限公司軋鋼廠,云南 祿豐 651200)
HRB400熱軋帶肋鋼筋盤條無屈服現(xiàn)象問題的解決方法*
陳興銀
(云南德勝鋼鐵有限公司軋鋼廠,云南 祿豐 651200)
分析了在高速線材生產(chǎn)線上生產(chǎn)HRB400熱軋帶肋鋼筋盤條過程中出現(xiàn)力學(xué)檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)力-應(yīng)變曲線無明顯屈服現(xiàn)象問題的原因,據(jù)此調(diào)整生產(chǎn)工藝后,成功解決了這一問題的方法。
HRB400熱軋帶肋鋼筋盤條;屈服現(xiàn)象;位錯(cuò)密度
為降低HRB400熱軋帶肋鋼筋盤條的生產(chǎn)成本,云南德勝鋼鐵有限公司決定采用不添加微合金元素的鋼坯開發(fā)細(xì)晶HRB400熱軋帶肋鋼筋盤條,但生產(chǎn)中出現(xiàn)鋼筋力學(xué)檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)力-應(yīng)變曲線無屈服 (連續(xù)屈服)的現(xiàn)象,經(jīng)過分析研究,問題得到成功解決。
主要工藝流程:
連鑄鋼坯加熱→粗中軋機(jī)軋制→預(yù)精軋機(jī)軋制→軋件控溫水冷→精軋機(jī)軋制→水冷→斯太爾摩風(fēng)冷線冷卻→集卷→P-F線→打包→稱重、入庫
主要設(shè)備包括步進(jìn)梁式加熱爐、φ550×4、φ450×4、φ350×6牌坊式軋機(jī),及φ285×4懸臂軋機(jī),頂交45°無扭高速線材軋機(jī)、預(yù)水冷箱,水冷箱,吐絲機(jī),斯太爾摩風(fēng)冷線等。
對(duì)HRB400熱軋帶肋鋼筋盤條的成分與性能要求見表1.
表1 HRB400熱軋帶肋鋼筋盤條的成分與性能要求Tab.1 The composition and performance requirements of HRB400 hot rolled steel wire rod
生產(chǎn)中存在的主要問題是對(duì)生產(chǎn)出的鋼筋進(jìn)行力學(xué)檢驗(yàn)時(shí),鋼筋應(yīng)力-應(yīng)變曲線圖上無明顯的屈服平臺(tái),雖然GB1499.2-2007《鋼筋混凝土用鋼第二部分:熱軋帶肋鋼筋》規(guī)定,對(duì)于沒有明顯屈服強(qiáng)度現(xiàn)象的鋼筋,可以用規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度(Rp0.2)代替,但是,由于Rp0.2通常采用常規(guī)平行線法、滯后環(huán)法和逐步逼近法找屈服點(diǎn),而這三種方法找到的屈服點(diǎn)均較真正的鋼筋屈服點(diǎn)低,不能真實(shí)反映鋼筋的屈服強(qiáng)度,同時(shí),大量用戶不接受鋼筋應(yīng)力-應(yīng)變曲線圖上無明顯的屈服平臺(tái)這一事實(shí),解決鋼筋無屈服現(xiàn)象變得刻不容緩。
對(duì)無屈服現(xiàn)象的鋼筋盤條取5個(gè)樣進(jìn)行檢驗(yàn),見表2,鋼筋組織主要為鐵素體+珠光體+貝氏體,晶粒度等級(jí)在12~13級(jí),鋼筋表層與中間的組織基本相同,部分試樣鋼筋橫肋處存在魏氏組織。
表2 無屈服現(xiàn)象鋼筋力學(xué)性能及金相組織分析結(jié)果Tab.2 Mechanical property and metallographic structure analysis results for reinforcing steel bar without yielding phenomenon
從檢驗(yàn)結(jié)果看,無屈服現(xiàn)象的鋼筋試樣均有一個(gè)共同點(diǎn)——均有超過20%以上的貝氏體組織。見 (圖1、圖2)
低碳鋼中出現(xiàn)的屈服現(xiàn)象,是位錯(cuò)與溶質(zhì)原子的交互作用在鋼筋力學(xué)性能上的強(qiáng)烈反應(yīng)。鋼筋在受力前,鋼中微量的C、N等固溶間隙原子在位錯(cuò)線上聚集并形成氣團(tuán),對(duì)位錯(cuò)產(chǎn)生強(qiáng)烈的拖曳、釘扎作用,同時(shí),鋼筋受力前位錯(cuò)密度也較小;鋼筋檢驗(yàn)拉伸時(shí),在外力足夠大時(shí),鋼筋的位錯(cuò)被啟動(dòng),此時(shí),在應(yīng)力—應(yīng)變曲線圖上出現(xiàn)上屈服點(diǎn),位錯(cuò)啟動(dòng)后,擺脫了氣團(tuán)對(duì)他的拖曳、釘扎并大量繁殖,位錯(cuò)密度增加,位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)所需的外力顯著下降,并形成下屈服點(diǎn),而當(dāng)運(yùn)動(dòng)位錯(cuò)密度增加引起強(qiáng)烈的位錯(cuò)交互作用時(shí),屈服結(jié)束并進(jìn)入硬化過程(如圖4)。
屈服現(xiàn)象的明顯程度決定于位錯(cuò)密度的高低,當(dāng)鋼中貝氏體含量較高時(shí),因貝氏體的亞結(jié)構(gòu)是位錯(cuò),晶體中的位錯(cuò)密度也較高,強(qiáng)化作用較大,受力時(shí)位錯(cuò)之間的相互作用強(qiáng)烈,應(yīng)變硬化的行為突出,所以含貝氏體較多的鋼屈服現(xiàn)象不明顯 (如圖3)。
圖3 無明顯屈服的應(yīng)力-應(yīng)變曲線圖Fig.3 The stress-strain curve without obvious yielding
根據(jù)資料介紹[1],只要將鋼筋中的貝氏體含量控制在5%以下,鋼筋就會(huì)有明顯的屈服現(xiàn)象(如圖4)。
圖4 有明顯屈服的應(yīng)力-應(yīng)變曲線圖Fig.4 The stress-strain curve with obvious yielding
圖5 20 MnSi鋼1050℃終軋時(shí)的動(dòng)態(tài)CCT曲線[2]Fig.5 The dynamic CCT curve for 20MnSi steel lastly rolled at 1050℃
對(duì)鋼筋的動(dòng)態(tài)CCT曲線 (圖5)分析后認(rèn)為,鋼筋中出現(xiàn)大量貝氏體的原因是相變區(qū)冷卻速度過快,奧氏體向珠光體轉(zhuǎn)變沒有充分進(jìn)行,引起奧氏體在較低溫度下轉(zhuǎn)變?yōu)樨愂象w,造成鋼筋組織中出現(xiàn)大量貝氏體組織,鋼筋橫肋處存在魏氏組織也間接證明了相變區(qū)冷卻速度過快。
針對(duì)分析出的原因,確定了生產(chǎn)HRB400熱軋帶肋鋼筋盤條的生產(chǎn)工藝,首先,要嚴(yán)格控制鋼坯的加熱溫度;其次,要控制好軋制過程中軋件的溫度,尤其是要控制好軋件進(jìn)入精軋機(jī)的溫度以保證終軋溫度受控,終軋結(jié)束,立即啟動(dòng)水冷設(shè)備對(duì)鋼筋進(jìn)行冷卻,以防晶粒在精軋期間和終軋后長(zhǎng)大,吐絲后要對(duì)鋼筋進(jìn)行快速風(fēng)冷,鋼筋表面溫度降至600℃左右采用保溫緩冷,以保證有足夠的珠光體轉(zhuǎn)變時(shí)間并有足夠的珠光體生成,同時(shí)降低位錯(cuò)密度及內(nèi)部應(yīng)力;由于冷卻速度低,充分抑制了鋼筋組織中貝氏體組織的生成,既保證鋼筋的力學(xué)性能合格,又使鋼筋中的貝氏體含量低于5%,保證鋼筋力學(xué)檢驗(yàn)時(shí),不會(huì)出現(xiàn)無屈服現(xiàn)象。
經(jīng)過幾次試驗(yàn),最終找到了在高速軋機(jī)生產(chǎn)線上生產(chǎn)HRB400熱軋帶肋鋼筋盤條的工藝參數(shù),即:
1)鋼坯出爐溫度控制在950±50℃;
2)軋件進(jìn)精軋機(jī)溫度控制在900±50℃;
3)終軋后立即水冷,保證吐絲溫度 (φ6控制在920℃左右,φ8控制在900℃左右、φ10控制在820℃左右、φ12控制在760℃左右);
4)吐絲后立即快速風(fēng)冷,至盤條溫度冷至600℃左右停止風(fēng)冷,蓋保溫罩緩冷。
2009年至今,公司軋鋼廠共生產(chǎn)HRB400熱軋帶肋鋼筋盤條53萬余噸,全部產(chǎn)品屈服強(qiáng)度≥435 MPa,抗拉強(qiáng)度≥600 MPa,鋼筋力學(xué)檢驗(yàn)時(shí)所有試樣均出現(xiàn)明顯的屈服平臺(tái),上、下屈服點(diǎn)清晰可辨。
1)HRB400熱軋帶肋鋼筋盤條無屈服現(xiàn)象的原因是相變區(qū)冷卻速度過快,產(chǎn)生大量貝氏體組織造成的。
2)嚴(yán)格控制軋件開軋溫度、進(jìn)精軋機(jī)溫度、吐絲溫度及風(fēng)冷速度,并在600℃左右停止風(fēng)冷,蓋保溫罩緩冷可提高鋼筋性能,降低鋼筋位錯(cuò)密度及內(nèi)應(yīng)力,并避免貝氏體生成,解決鋼筋盤條無屈服現(xiàn)象的問題。
3)在高速軋機(jī)線材生產(chǎn)線上生產(chǎn)HRB400熱軋帶肋鋼筋盤條無需采用微合金化鋼坯。
[1]林宴民.CONSTEEL電爐生產(chǎn)的小型連軋螺紋鋼屈服不明顯現(xiàn)象的研究 [J].鋼鐵,2004,39(1):51-54.
[2]李曼云,孫本榮.鋼的控制軋制和控制冷卻技術(shù)手冊(cè) [M].北京:冶金工業(yè)出版社,1990.
Solution for Yielding Losing of HRB400 Hot Rolled Steel Wire Rod
CHEN Xing-yin
(Rolling Mill,Yunnan Desheng Iron& Steel Group,Lufeng,Yunnan 651200,China)
he reason of no obvious yielding phenomenon during the stress-strain test for HRB400 hot rolled steel wire rod from high - speed wire production line is analyzed,which is dissolved successfully after the adjusting of production process.
HRB400 hot rolled steel wire rod;yielding phenomenon;dislocation density
TG113.25+3
A
1006-0308(2011)05-0050-04
2011-04-18
陳興銀 (1968-)男,云南武定人,工程師。