丁海中,栗文波,張洪軍,倪勝發(fā)
(中國石油大慶煉化分公司,大慶163411)
中國石油大慶煉化分公司(簡稱大慶煉化分公司)1.8Mt/a ARGG裝置于1999年10月建成投產(chǎn)。裝置采用中國石化石油化工科學(xué)研究院開發(fā)的ARGG專利技術(shù),反應(yīng)-再生系統(tǒng)高低并列布置,主要以大慶原油的常壓重油、減壓蠟油和減壓渣油為原料,生產(chǎn)富含丙烯的液化氣,并生產(chǎn)高辛烷值汽油。隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格,ARGG汽油烯烴含量高成為影響出廠汽油烯烴含量的重要因素。另外,1.8Mt/a ARGG裝置能耗相對偏高,還存在著再生器燒焦管燒焦效果差、主風(fēng)-再生-煙氣系統(tǒng)壓降大、煙機(jī)回收功率低等問題。針對上述問題,提出對1.8Mt/a ARGG裝置實(shí)施多產(chǎn)丙烯的MIP技術(shù)改造。多產(chǎn)丙烯的MIP技術(shù)[1-3]是中國石化石油化工科學(xué)研究院在多產(chǎn)異構(gòu)烷烴的催化裂化技術(shù)基礎(chǔ)上開發(fā)的一種生產(chǎn)汽油組成滿足歐Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)并增產(chǎn)丙烯的催化裂化工藝。該工藝技術(shù)以重質(zhì)油為原料,采用由串聯(lián)提升管反應(yīng)器構(gòu)成的新型反應(yīng)系統(tǒng),在不同的反應(yīng)區(qū)內(nèi)設(shè)計(jì)與烴類反應(yīng)相適應(yīng)的工藝條件并充分利用專用催化劑結(jié)構(gòu)和活性組元。烴類在新型反應(yīng)區(qū)內(nèi)可選擇性地轉(zhuǎn)化,生成富含異構(gòu)烷烴的汽油和丙烯,在生產(chǎn)清潔汽油的同時為石油化工裝置提供更多的丙烯原料。
2009年8月19日—9月28日裝置檢修期間完成了MIP技術(shù)改造并順利開工。MIP技術(shù)改造主要內(nèi)容有:①反應(yīng)器設(shè)兩個反應(yīng)區(qū),第一反應(yīng)區(qū)(一反)采用提升管反應(yīng)器,第二反應(yīng)區(qū)(二反)采用擴(kuò)徑提升管反應(yīng)器;②在汽提段下部設(shè)置待生劑循環(huán)斜管引待生劑進(jìn)入第二反應(yīng)區(qū)下部,以增加催化劑的循環(huán)通量;③將燒焦管多段供風(fēng)分布環(huán)移至燒焦管外,降低主風(fēng)機(jī)至煙機(jī)線路壓降10kPa;④吸收穩(wěn)定部分將吸收塔、再吸收塔塔盤更換為微分浮閥塔盤,解析塔由雙溢流設(shè)計(jì)改為四溢流設(shè)計(jì),更換降液管、收液盤和塔板。
2009年9月使用LCC-2催化劑開工,11月4—5日進(jìn)行了改造后初步階段標(biāo)定。標(biāo)定結(jié)果:改造后干氣產(chǎn)率下降1百分點(diǎn),在沒有投用待生循環(huán)滑閥的情況下穩(wěn)定汽油烯烴體積分?jǐn)?shù)較改造前下降約10百分點(diǎn),維持在40%~42%,汽油RON達(dá)到93以上。為繼續(xù)降低穩(wěn)定汽油烯烴含量,2009年12月18日裝置由使用LCC-2催化劑改為使用多產(chǎn)丙烯MIP技術(shù)專用催化劑。2010年1—8月,裝置穩(wěn)定汽油烯烴體積分?jǐn)?shù)為36%~40%,汽油RON為92.6~93.6。1.8Mt/a ARGG裝置實(shí)施多產(chǎn)丙烯MIP技術(shù)改造后穩(wěn)定汽油烯烴體積分?jǐn)?shù)降低10百分點(diǎn)以上,為大慶煉化分公司出廠汽油質(zhì)量在2010年1月1日前全部滿足國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)提供了保障,2010年97號高標(biāo)汽油比例達(dá)到了62.7%的較好水平。
為了更好地評估裝置改造后實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行情況,對裝置改造后(2010年1—8月,簡稱MIP)與改造前(2009年1—8月,簡稱ARGG)及設(shè)計(jì)情況進(jìn)行綜合比較分析。另外為了同時討論MIP技術(shù)多產(chǎn)丙烯情況,探討了2010年1月下旬最大量生產(chǎn)丙烯時(簡稱MIP-P)該裝置的實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行情況。
3.1 原料及催化劑
ARGG和MIP的原料性質(zhì)見表1。從表1可以看出,改造后摻渣率(減壓渣油占原料的質(zhì)量分?jǐn)?shù))增加了1.28百分點(diǎn),原料殘?zhí)棵黠@增加,原料密度增加,說明改造后原料性質(zhì)變差。
表1 原料性質(zhì)
ARGG和MIP時平衡催化劑性質(zhì)見表2。從表2中催化劑實(shí)際應(yīng)用情況看,MIP時催化劑單耗較改造前催化劑單耗略低一些,降低了0.03kg/t,但系統(tǒng)催化劑活性較改造前仍提高0.8百分點(diǎn),說明MIP專用催化劑的平衡催化劑活性略高于ARGG時催化劑活性。
表2 平衡催化劑的性質(zhì)
3.2 主要生產(chǎn)運(yùn)行條件
ARGG和MIP時主要生產(chǎn)操作條件見表3。從表3可以看出:MIP時原料處理量平均值為292t/h(設(shè)計(jì)值為250t/h),高于設(shè)計(jì)值和ARGG時的處理量,分別增加42t/h和7t/h,MIP時后處理量較設(shè)計(jì)值增加幅度為16.80%;在原料殘?zhí)可?、提升管出口溫度基本不變的情況下,回?zé)挶葴p少,說明改造后原料單程轉(zhuǎn)化率有所提高;ARGG和MIP時再生溫度控制均較高,這對提高劑油比不利,主要受加工量較設(shè)計(jì)值偏高的影響。
表3 主要操作條件
3.3 氣體產(chǎn)品性質(zhì)
ARGG和MIP時干氣體積組成見表4。從表4可以看出:ARGG時吸收穩(wěn)定系統(tǒng)存在分離效果不佳的問題,主要表現(xiàn)在干氣中有一定量的C3及C3以上組分,其體積分?jǐn)?shù)高達(dá)5.25%,其中關(guān)鍵組分丙烯的體積分?jǐn)?shù)達(dá)到2.52%,使得丙烯的損失比較大;實(shí)施吸收穩(wěn)定系統(tǒng)改造后,干氣中C3及C3以上組分體積分?jǐn)?shù)下降到1.32%,降低了3.93百分點(diǎn),降低幅度高達(dá)74.86%,其中關(guān)鍵組分丙烯的體積分?jǐn)?shù)下降到0.92%,降低了1.60百分點(diǎn),降低幅度高達(dá)63.49%。
表4 干氣組成 φ,%
ARGG、MIP和MIP-P時液化氣體積組成見表5。從表5可以看出:液化氣中丙烯體積分?jǐn)?shù)由ARGG時的42.18%下降到MIP時的38.19%,下降了3.99百分點(diǎn),MIP-P時丙烯體積分?jǐn)?shù)為41.36%;正丁烯和異丁烯體積分?jǐn)?shù)從ARGG時的18.31%下降到MIP時的15.81%,下降了2.50百分點(diǎn),MIP-P時為16.24%;異丁烷從ARGG時的13.87%增加到MIP時的17.32%,MIP-P時為17.02%。
表5 液化氣組成 φ,%
從上述數(shù)據(jù)分析來看,吸收穩(wěn)定系統(tǒng)改造后,解決了分離效果不佳的問題。MIP液化氣中丙烯含量較ARGG時有所降低,在以后的操作中,在滿足汽油烯烴要求的情況下,可以通過適當(dāng)降低催化劑活性、提高反應(yīng)溫度來改善液化氣中丙烯等組分的選擇性。
3.4 液體產(chǎn)品性質(zhì)
ARGG和MIP時的穩(wěn)定汽油性質(zhì)見表6。從表6可以看出:穩(wěn)定汽油烯烴體積分?jǐn)?shù)從ARGG時的49.2%降低到MIP時的38.1%,降低了11.1百分點(diǎn),降低幅度為22.6%;改造后穩(wěn)定汽油RON較改造前略有下降,降低了0.4個單位。
3.5 產(chǎn)品分布和能耗分析
表6 穩(wěn)定汽油性質(zhì)
ARGG和MIP時的柴油性質(zhì)見表7。從表7可以看出:ARGG時柴油密度(20℃)為910.5kg/m3,MIP時為909.7kg/m3,略有降低;ARGG時的十六烷值為28.5,MIP時的十六烷值為25.0,改造后下降了3.5個單位。
表7 柴油性質(zhì)
ARGG和MIP時的油漿性質(zhì)見表8。從表8可以看出:油漿密度較ARGG時提高幅度較大,為保證油漿系統(tǒng)的長周期運(yùn)行,避免油漿系統(tǒng)結(jié)焦,分餾塔底溫度控制在較低溫度,并適當(dāng)增大了油漿阻垢劑的加入量;2010年9月裝置檢修前,裝置沉降器系統(tǒng)存在輕微跑劑現(xiàn)象,直接體現(xiàn)為油漿固體物含量較高,2010年10月裝置檢修后開工,跑劑問題得到了解決,油漿固體物濃度降到6.0g/L以下,為裝置長時間運(yùn)行提供了保障。
表8 油漿性質(zhì)
ARGG、MIP和MIP-P時的產(chǎn)品分布和能耗見表9。從表9可以看出:應(yīng)用MIP技術(shù)后干氣產(chǎn)率有所降低,焦炭產(chǎn)率有所增加;液化氣產(chǎn)率增加較為明顯,從ARGG時的23.40%增加到MIP-P時的27.15%、MIP時的26.90%,分別增加了3.75和3.50百分點(diǎn);丙烯產(chǎn)率從ARGG時的8.38%增加到MIP-P時的9.51%、MIP時的8.62%,分別增加了1.13和0.24百分點(diǎn),增加幅度最高達(dá)13.48%;總液體收率從ARGG時的83.33%增加到MIP-P時的83.51%、MIP時的83.36%,分別增加了0.18和0.03百分點(diǎn);裝置能耗從ARGG時的2 771.34MJ/t降低到MIP時的2 550.22MJ/t,降低了221.12MJ/t,降低幅度達(dá)7.98%。
表9 產(chǎn)品分布及能耗
(1)煉油生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量升級過程中,一般均伴隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變差、能耗升高等代價。應(yīng)用MIP技術(shù)后,裝置綜合能耗為2 550.22MJ/t,較ARGG時下降了221.12MJ/t,降低幅度達(dá)到7.98%;從裝置一年多的實(shí)際運(yùn)行效果來看,達(dá)到了預(yù)期改造目的,盈利能力得到提高;2010年97號高標(biāo)汽油比例達(dá)到了62.7%的較好水平。
(2)應(yīng)用MIP技術(shù)后,處理量超過設(shè)計(jì)值16.80%;在摻渣率增加、原料性質(zhì)變差的情況下,裝置產(chǎn)品分布較改造前仍得到改善,丙烯產(chǎn)率增加幅度最高達(dá)到13.48%,液體收率較改造前增加了0.18百分點(diǎn)。
(3)應(yīng)用MIP技術(shù)后汽油烯烴體積分?jǐn)?shù)在降低幅度超過22%的情況下,汽油辛烷值與改造前大致相當(dāng),因此MIP技術(shù)在降低汽油烯烴含量并同時維持汽油辛烷值方面表現(xiàn)較好。
[1] 許友好,張久順,徐惠,等.多產(chǎn)異構(gòu)烷烴的催化裂化工藝的工業(yè)應(yīng)用[J].石油煉制與化工,2003,34(11):1-6
[2] 許友好,龔劍洪,劉憲龍,等.第二反應(yīng)區(qū)在MIP工藝過程中所起作用的研究[J].石油煉制與化工,2006,37(12):30-33
[3] 許友好,張久順,馬建國,等.生產(chǎn)清潔汽油組分并增產(chǎn)丙烯的催化裂化工藝[J].石油煉制與化工,2004,35(9):1-4