朱少春,尚瑩
(吉林石化公司丙烯腈廠,吉林132021)
AOGC廢氣焚燒爐在丙烯腈裝置上的工業(yè)化應(yīng)用
朱少春,尚瑩
(吉林石化公司丙烯腈廠,吉林132021)
丙烯腈裝置吸收塔放空尾氣中非甲烷總烴和丙烯腈含量超標(biāo),為了保證排放合格,需要用焚燒的方法進(jìn)行處理。而催化氧化處理法是一種節(jié)能、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的廢氣處理工藝,處理效果好,適合于丙烯腈裝置的工業(yè)化生產(chǎn)需要。
丙烯腈;催化氧化焚燒;非甲烷總烴;AOGC
吉化丙烯腈廠目前有兩套丙烯腈裝置,分別為第一丙烯腈裝置和第二丙烯腈裝置(簡(jiǎn)稱一丙、二丙裝置),產(chǎn)能都為10.6萬(wàn)t/年。與二丙裝置配套建設(shè)有一套吸收塔尾氣處理裝置(AOGC),該裝置采用上海東化環(huán)境工程公司的催化氧化技術(shù),該技術(shù)節(jié)能環(huán)保,技術(shù)水平先進(jìn)。但由于該裝置在丙烯腈裝置應(yīng)用屬于首次,工程設(shè)計(jì)中存在一些問(wèn)題,工廠經(jīng)過(guò)了多年的摸索和試車(chē),并根據(jù)試車(chē)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)過(guò)了多次改造,目前裝置已經(jīng)能夠穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了達(dá)標(biāo)排放。
丙烯腈裝置的生產(chǎn)工藝技術(shù)采用丙烯氨氧化技術(shù),以丙烯和氨為主要原料,在催化劑的作用下,反應(yīng)生成丙烯腈及其它副產(chǎn)品,之后經(jīng)過(guò)急冷、回收、精制等工藝流程,得到丙烯腈產(chǎn)品。在回收過(guò)程中設(shè)置有丙烯腈吸收塔,該塔為常壓操作。在該塔塔頂排出一股氣體,稱之為吸收塔尾氣(AOG)。該尾氣的主要成分為氮?dú)狻⑺魵饧岸趸?,同時(shí)含有一定量的一氧化碳、丙烯腈、丙烯及丙烷等,其中對(duì)環(huán)境的危害成分主要為非甲烷總烴。本系統(tǒng)采用催化氧化技術(shù)處理丙烯腈尾氣中的有機(jī)物。吸收塔頂部排出的丙烯腈尾氣進(jìn)入本系統(tǒng)后首先經(jīng)分離罐分離游離水,然后經(jīng)尾氣換熱器加熱后進(jìn)入反應(yīng)器,在反應(yīng)器中進(jìn)行催化氧化反應(yīng),將揮發(fā)性有機(jī)物轉(zhuǎn)化為二氧化碳和水。從反應(yīng)器出來(lái)的凈化氣體經(jīng)過(guò)尾氣加熱器回收熱量后排入煙囪。
吉化丙烯腈廠第二丙烯腈裝置于2003年11月份投料開(kāi)車(chē),與其配套建設(shè)的吸收塔尾氣處理裝置AOGC也同期建設(shè)完成,并于2004年完成了開(kāi)車(chē)方案、事故預(yù)案、操作法等技術(shù)資料的編制工作,同時(shí)組織進(jìn)行了系統(tǒng)吹掃、開(kāi)工預(yù)熱器和閥門(mén)儀表等的調(diào)試等開(kāi)車(chē)準(zhǔn)備工作。
2004年5月份AOGC裝置組織進(jìn)行了首次試車(chē),當(dāng)時(shí)裝置的運(yùn)行參數(shù)如下:
空氣溫度TI-8905:105℃(指標(biāo)80~130℃);空氣流量FI-8902:4000 Nm3/h(指標(biāo)2170~7752 Nm3/h);尾氣流量FRC-8901:10000 Nm3/h;蒸汽壓力PI-8901:3.7 MPa(指標(biāo)3.6~4.0);蒸汽流量FI-8904:800 kg/h(指標(biāo)400~1 000 kg/h);蒸汽溫度TI-8904:280℃(指標(biāo)380~400℃)。
在此條件下經(jīng)過(guò)將近30 h的升溫,空氣加熱器出口溫度TI-8907最高只達(dá)到180℃(指標(biāo)220~ 250℃),本次開(kāi)車(chē)由于空氣預(yù)熱器能力不足沒(méi)有成功。
后來(lái)在2004年12月31日~2005年1月1日期間又組織了三次試車(chē),同時(shí)加入了丙烯進(jìn)行助燃。但在試車(chē)過(guò)程中將尾氣加熱器入口管線燒紅了,系統(tǒng)停車(chē)。隨后對(duì)裝置進(jìn)行了相應(yīng)的改造:
(1)將丙烯加入點(diǎn)從尾氣預(yù)熱器前移至尾氣預(yù)熱器出口和反應(yīng)器之間,即使丙烯發(fā)生自燃也不會(huì)對(duì)廢氣預(yù)熱器熱管構(gòu)成威脅。同時(shí)為了使丙烯加入均勻,將丙烯管線改為8點(diǎn)(均布)加入。
(2)在空氣管線通入尾氣管線之前安裝一個(gè)DN400的排水管線,將吸收塔尾氣中的夾帶水從該排水口排出,以解決空氣管線的積水。
(3)在加入助燃丙烯的管線上安裝限流孔板,保證丙烯的加入量在任何情況下均不會(huì)過(guò)量。
通過(guò)總結(jié)第一階段的試車(chē)經(jīng)驗(yàn),以及對(duì)裝置進(jìn)行了必要的改造,于2005年4月4日~4月12日期間,再次組織了試車(chē)工作,具體試車(chē)數(shù)據(jù)如下:
空氣流量FI-8902:5 000 Nm3/h;丙烯量FI-8903:49.94 Nm3/h;尾氣流量FRC-8901:51 000 Nm3/h;廢氣預(yù)熱器前溫度TI-8907:46.7℃;廢氣預(yù)熱器后溫度TI-8902:309.7℃;反應(yīng)器R-8901出口溫度:602.7℃。
此次試車(chē)將吸收塔尾氣全部引入了AOGC裝置,實(shí)現(xiàn)了滿負(fù)荷運(yùn)行。通過(guò)這次試車(chē)表明,此套吸收塔尾氣催化焚燒系統(tǒng)在丙烯助燃的情況下可以滿足各項(xiàng)工藝指標(biāo),實(shí)現(xiàn)了AOGC裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。
2005年4月9~10日,受中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站的委托,吉林省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站對(duì)吉化丙烯腈廠AOGC裝置進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)采樣監(jiān)測(cè)驗(yàn)收,監(jiān)測(cè)結(jié)果完全滿足環(huán)保控制要求,具體監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和控制指標(biāo)如表1所示。
表1
但是由于開(kāi)車(chē)運(yùn)行需要消耗價(jià)格昂貴的丙烯,工廠沒(méi)有對(duì)東化公司出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,AOGC試車(chē)工作處于擱置狀態(tài)。
2006年5月23日~2007年8月16日期間由于三丙建設(shè)的需要,再次對(duì)AOGC組織進(jìn)行了試車(chē)。在此階段共試車(chē)8次,但由于設(shè)備原因,一直未能穩(wěn)定運(yùn)行,主要存在的問(wèn)題有以下幾個(gè)方面:
(1)丙烯腈裝置吸收塔尾氣放空閥門(mén)PV-1203經(jīng)常出現(xiàn)故障,無(wú)法進(jìn)行精確調(diào)節(jié),從而造成進(jìn)入AOGC反應(yīng)器的尾氣量無(wú)法精確控制。
(2)由于熱損失過(guò)大,系統(tǒng)無(wú)法依靠氧化反應(yīng)放出的熱量以維持本身的熱量平衡,造成系統(tǒng)不加助燃燃料的情況下無(wú)法運(yùn)行。
(3)雖然對(duì)反應(yīng)器、尾氣換熱器及反應(yīng)器至尾氣換熱器之間的管線進(jìn)行了保溫,但由于廢氣預(yù)熱器在工廠制造時(shí)分為獨(dú)立的8個(gè)部件(7個(gè)部件有隔熱封閉夾套,夾套無(wú)排氣孔),在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)內(nèi)部焊縫有焊接缺陷,造成廢水進(jìn)入獨(dú)立部件的夾層中,系統(tǒng)升溫時(shí)夾套內(nèi)水汽無(wú)膨脹空間,造成廢氣預(yù)熱器側(cè)板鼓裂。
(4)由于尾氣調(diào)節(jié)閥不能正常工作,導(dǎo)致進(jìn)入系統(tǒng)尾氣流量過(guò)大,超過(guò)60 000 Nm3/h,最高時(shí)達(dá)到80 000 Nm3/h。超出系統(tǒng)設(shè)計(jì)的處理能力。后來(lái)通過(guò)改造系統(tǒng)尾氣旁路,增加了尾氣直接到煙囪的跨線。
(5)試車(chē)過(guò)程中系統(tǒng)起燃后到達(dá)300℃左右時(shí),溫度不再增加,反而下降,最后導(dǎo)致反應(yīng)停止。經(jīng)過(guò)分析認(rèn)為催化劑失活,決定打開(kāi)反應(yīng)器,并清洗催化劑。催化劑經(jīng)過(guò)清洗后開(kāi)車(chē),發(fā)現(xiàn)溫度還是上不去,推斷是保溫效果失效,溫?fù)p很大,導(dǎo)致開(kāi)車(chē)不成功。再次進(jìn)行重新保溫。經(jīng)過(guò)重新保溫后再次開(kāi)車(chē),發(fā)現(xiàn)反應(yīng)后溫度仍然沒(méi)有根本性的改善。后決定采用加入開(kāi)車(chē)丙烯的方式開(kāi)車(chē)。但是,開(kāi)車(chē)后不僅尾氣處理量小,而且溫度控制困難。
(6)試車(chē)過(guò)程中AOGC系統(tǒng)在低負(fù)荷下能夠穩(wěn)定運(yùn)行,但在試車(chē)過(guò)程中換熱器中溫?zé)峁苋菀壮霈F(xiàn)問(wèn)題。
由于原AOGC系統(tǒng)是丙烯純度按99%設(shè)計(jì)的,但從2005年底開(kāi)始吉化丙烯腈裝置原料丙烯的純度降至97%左右,尾氣中的非甲烷總烴含量明顯增加,原AOGC裝置的處理能力不足。鑒于以上原因,吉化丙烯腈廠與上海東化公司一起經(jīng)研究決定對(duì)裝置進(jìn)行徹底工藝改造,具體改造內(nèi)容如下:
(1)新增36塊貴金屬蜂窩催化劑;
(2)更換1臺(tái)反應(yīng)器,將原有的90塊催化劑和新增36塊催化劑一起安裝在新的放大的反應(yīng)器中;
(3)增加1套可向系統(tǒng)補(bǔ)充56 000 Nm3/h的空氣補(bǔ)給系統(tǒng),包括1臺(tái)空氣過(guò)濾器、1臺(tái)300 kW空氣鼓風(fēng)機(jī)、兩臺(tái)調(diào)節(jié)閥、流量表和管道系統(tǒng);
(4)新增1臺(tái)高效的400 kW的開(kāi)工電加熱器,取消原有的蒸汽預(yù)熱系統(tǒng),以保證冬季開(kāi)車(chē)的要求;
(5)更換一臺(tái)比原換熱器換熱面積大1.87倍的尾氣換熱器,以滿足系統(tǒng)最低熱負(fù)荷和最高熱負(fù)荷的換熱要求;
(6)新增一條從氣液分離罐出口到反應(yīng)器入口的調(diào)節(jié)旁路;
(7)更換系統(tǒng)內(nèi)的主要尾氣管線,以滿足尾氣系統(tǒng)的流通能力。
2008年6月13日AOGC裝置改造后重新開(kāi)車(chē),2008年6月20日試車(chē)成功,裝置實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí)吉化公司環(huán)保監(jiān)測(cè)中心進(jìn)行了取樣分析,完全達(dá)到設(shè)計(jì)要求,具體數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 AOGC相關(guān)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),廢氣排放指標(biāo)為SO2≤550mg/m3,NOx≤240mg/m3,總烴≤120mg/m3,丙烯腈≤22mg/m3。根據(jù)以上分析數(shù)據(jù),除氮氧化物由于沒(méi)有處理能力超標(biāo)外,其他分析指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。
吉化丙烯腈裝置自2004年5月份開(kāi)始試車(chē)以來(lái),經(jīng)過(guò)了十幾次試車(chē)過(guò)程,并進(jìn)行了相應(yīng)的改造,目前已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行。在試車(chē)過(guò)程中需要考慮的因素主要有以下幾個(gè)方面:
(1)由于AOGC裝置處理的是丙烯腈裝置的吸收塔放空尾氣,而根據(jù)丙烯腈裝置的工藝特點(diǎn),整個(gè)反應(yīng)系統(tǒng)的壓力主要由吸收塔放空閥的開(kāi)度來(lái)控制。因此在對(duì)AOGC系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整的時(shí)候也會(huì)造成丙烯腈主裝置的生產(chǎn)波動(dòng),在進(jìn)行AOGC進(jìn)氣量調(diào)整時(shí)要注意與丙烯腈主裝置的聯(lián)系。同時(shí)AOGC裝置在設(shè)計(jì)過(guò)程中需要增加一些聯(lián)鎖系統(tǒng),確保在非正常狀態(tài)下,既要保證AOGC裝置的運(yùn)行安全,同時(shí)也要保證丙烯腈主裝置的運(yùn)行穩(wěn)定。
(2)AOGC裝置的熱能主要由丙烯腈裝置反應(yīng)過(guò)程中未反應(yīng)的丙烯、丙烷等有機(jī)物的催化氧化放熱來(lái)提供,因此丙烯腈裝置原料丙烯的純度、反應(yīng)器的反應(yīng)狀況以及進(jìn)入AOGC反應(yīng)器的尾氣量的變化對(duì)AOGC反應(yīng)狀況的影響較大,在生產(chǎn)過(guò)程中要根據(jù)以上因素的變化情況及時(shí)對(duì)裝置進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)調(diào)整AOGC裝置的補(bǔ)充空氣量,以確保裝置的運(yùn)行穩(wěn)定。
吉化丙烯腈裝置配套建設(shè)的AOGC裝置自2004年投產(chǎn)以來(lái)一直處于試車(chē)過(guò)程,雖然試車(chē)過(guò)程較長(zhǎng),原設(shè)計(jì)有一些不符合丙烯腈裝置工藝特點(diǎn)的地方,但經(jīng)過(guò)這幾年工廠技術(shù)人員與上海東化有限公司研究人員的摸索和研究,并對(duì)裝置進(jìn)行逐步的改造和完善,目前裝置已經(jīng)能夠穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí)通過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,也表現(xiàn)出了較好的系統(tǒng)穩(wěn)定性,和節(jié)能方面的優(yōu)勢(shì)。因此AOGC裝置是一種節(jié)能、環(huán)保、安全的廢氣處理系統(tǒng),能夠在丙烯腈裝置上工業(yè)化應(yīng)用,并達(dá)到處理吸收塔放空尾氣,并確保合格排放的要求,是一種成熟的工藝技術(shù)。
10.3969/j.issn.1008-1267.2011.03.015
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B
1008-1267(2011)03-0044-03
2010-11-22