李永良,李國(guó)星,劉德華,黃申永
預(yù)分解窯黃心料產(chǎn)生的原因及解決措施
Reasons and Solutions for the Appearance of Clinker with Brown Core in the Precalciner Kiln
李永良,李國(guó)星,劉德華,黃申永
我公司3號(hào)線2500t/d熟料預(yù)分解窯燒成采用?4.0m×60m回轉(zhuǎn)窯帶五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器高原型NDSP52分解爐。從2010年4月份以來(lái),熟料曾多次出現(xiàn)“黃心料”,同時(shí)伴隨fCaO含量偏高,熟料28d抗壓強(qiáng)度偏低,嚴(yán)重影響熟料質(zhì)量的提高。為此,工藝組采取相應(yīng)技術(shù)措施進(jìn)行攻關(guān),結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況找出產(chǎn)生黃心料的原因,并對(duì)“黃心料”形成機(jī)理加以分析,成功地解決了“黃心料”的問(wèn)題,取得了良好的效果。
在水泥生產(chǎn)中正常熟料是在窯內(nèi)空氣略有過(guò)剩的情況下燒成的,如窯內(nèi)氧氣不足,燃料燃燒不完全,就會(huì)形成CO還原氣氛,其反應(yīng)式為:C+O2→CO2+Q,C+1/2O2→CO+Q。預(yù)分解窯產(chǎn)生的黃心料,就是在窯內(nèi)缺氧的還原氣氛下生產(chǎn)出來(lái)的熟料。預(yù)分解窯產(chǎn)生的黃心料可分為疏松性黃心料和致密性黃心料。疏松黃心料結(jié)構(gòu)疏松、熟料燒失量高、fCaO高、后期強(qiáng)度明顯降低,它是在窯頭溫度低、窯尾存在還原氣氛的條件下產(chǎn)生的;而致密性黃心料外殼的顏色與正常熟料相似,結(jié)粒較大,升重較高,砸開(kāi)熟料后核心呈大小不等的黃心,它是在還原氣氛較強(qiáng)或煤粉直接還原作用下,F(xiàn)2O3被還原成FeO,因此熟料顏色發(fā)黃,當(dāng)冷卻時(shí),表層熟料因再氧化而呈黑色。黃心料的黃心程度隨FeO含量而增加,而總的鐵含量卻沒(méi)有明顯變化;而有些黃心料中SiO2和Al2O3的含量較高,這主要是煤灰摻入過(guò)多造成的。
還原熟料的危害很多,影響窯的產(chǎn)量、質(zhì)量、煤耗、熱工制度的穩(wěn)定,影響熟料、水泥的質(zhì)量外觀顏色等,且熟料強(qiáng)度低,易磨性差,因此必須采取措施解決。
生料采用石灰石、砂巖、粘土和硫酸渣四組分配料,原材料月平均數(shù)據(jù)化學(xué)成分見(jiàn)表1,煤的工業(yè)分析月平均數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
從表3可看出,熟料28d強(qiáng)度只有54MPa,在某種程度上影響了水泥質(zhì)量的穩(wěn)定性,為穩(wěn)定出廠水泥強(qiáng)度,在水泥生產(chǎn)控制過(guò)程中,只好采取提高出磨水泥比表面積、降低混合材摻加量等措施,在一定程度上增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本。
(1)風(fēng)、煤、料、窯速配合不好
風(fēng)、煤、料配合不好,是產(chǎn)生黃心料的根本原因。多數(shù)情況是窯系統(tǒng)排風(fēng)不夠或喂料太多。窯頭喂煤過(guò)多,在一、二次風(fēng)量不變的情況下,窯內(nèi)氧含量明顯不足,導(dǎo)致煤粉燃燒不完全,而產(chǎn)生還原氣氛,易出現(xiàn)黃心料;窯尾分解爐喂煤過(guò)多,將導(dǎo)致預(yù)熱器框架內(nèi)溫度升高,因而易在縮口、斜坡等部位產(chǎn)生結(jié)皮,影響窯內(nèi)通風(fēng),同樣易使窯內(nèi)氧含量不足,產(chǎn)生還原氣氛,導(dǎo)致出現(xiàn)黃心料;窯系統(tǒng)出現(xiàn)工藝故障,如窯內(nèi)結(jié)大球、結(jié)圈或長(zhǎng)厚窯皮、窯尾下料斜坡積灰等均可影響窯內(nèi)通風(fēng),造成煤粉不完全燃燒。這些因素的產(chǎn)生,是形成還原料的主要原因,因此在實(shí)際生產(chǎn)中要注意風(fēng)、煤、料三者的合理匹配。
窯速過(guò)低,由于大小齒磨損較大,導(dǎo)致大小齒頂尖間隙嚙合不好,震動(dòng)較大,窯速一直在3.0r/min,使得窯內(nèi)物料的填充率增加,窯內(nèi)阻力增大,通風(fēng)面積受限,供氧不足,以至產(chǎn)生黃心料。
我公司所使用的煤粉灰分高、揮發(fā)分低,煤粉燃燒速度慢,燃盡率較低且火焰溫度不集中,使火焰的長(zhǎng)度拉長(zhǎng),窯內(nèi)高溫點(diǎn)后移,形成低溫長(zhǎng)焰,在慢窯速條件下,生料提前出現(xiàn)液相,加上未完全燃燒的煤粉沉積在生料中及火焰缺氧現(xiàn)象,所以產(chǎn)生了較疏松的黃心料。
表1 原材料月平均化學(xué)成分,%
窯頭用煤量太大,二次風(fēng)溫偏低,當(dāng)熟料fCaO偏高時(shí),中控操作員會(huì)誤以為是窯頭用煤量偏少所致,于是便增加窯頭用煤量,以提高燒成帶溫度。有時(shí)甚至出現(xiàn)窯頭用煤量與分解爐用煤量倒置的現(xiàn)象,大量煤粉燃燒不完全,窯內(nèi)還原氣氛加重,進(jìn)一步降低窯頭溫度,同時(shí)大量煤粉被風(fēng)拉到窯尾燃燒,造成系統(tǒng)溫度偏高,液相提前出現(xiàn),形成長(zhǎng)厚結(jié)皮等工藝事故,進(jìn)一步加劇還原氣氛的產(chǎn)生,導(dǎo)致“黃心料”的出現(xiàn)。
(2)系統(tǒng)溫度控制不合理
近段時(shí)間,分解爐出口溫度控制相對(duì)偏高,在920℃左右,窯尾溫度控制在1050℃,致使分解爐縮口、窯尾煙室結(jié)皮嚴(yán)重,分解爐出口負(fù)壓高到1100Pa,窯內(nèi)通風(fēng)不暢,產(chǎn)生了致密的“黃心料”。
二次風(fēng)溫一直偏低,在940℃左右,由于二次風(fēng)溫低,煤粉燃燒不好,出現(xiàn)部分不完全燃燒現(xiàn)象,使煤粉后燃,高溫帶后移,使窯內(nèi)形成還原氣氛,熟料出現(xiàn)“黃心料”。
(3)三次風(fēng)閘板開(kāi)度不合理
三次風(fēng)閘板受熱變形及磨損,使閘板實(shí)際開(kāi)度比設(shè)定開(kāi)度大(設(shè)定閘板開(kāi)度為35%,實(shí)際上達(dá)到50%),導(dǎo)致窯內(nèi)風(fēng)量減少,從而降低煤粉燃燒速度,使煤粉后燃,產(chǎn)生不完全燃燒,在還原氣氛下F2O3被還原成低價(jià)的FeO,產(chǎn)生“黃心料”。
表2 煙煤工業(yè)分析月平均數(shù)據(jù)
表3 月平均熟料化學(xué)分析(%)、率值及強(qiáng)度(MPa)
(4)噴煤管的位置和內(nèi)外風(fēng)的比例失調(diào)
噴煤管在窯口截面位置不合理,導(dǎo)致二次風(fēng)不足,內(nèi)風(fēng)和外風(fēng)的風(fēng)量、風(fēng)速比例不合理,風(fēng)煤混合不好。生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)噴煤管的位置較低,火焰逼近料面,火焰不順,噴煤管噴嘴愈接近料層,黃心料生成愈多,以水平方向靠近料層尤甚。噴嘴靠近料層,火焰鋪在物料表面上,火焰中的炭粒緊貼物料向前運(yùn)行,由于火焰與物料表面間隙變小,氧氣含量不足,因而在物料表面產(chǎn)生嚴(yán)重的還原氣氛。未燃盡或正在燃燒的炭粒容易落入熟料中,減少了與氧氣接觸的機(jī)會(huì),產(chǎn)生還原氣氛,煤粉不完全燃燒嚴(yán)重,導(dǎo)致急燒和不完全燃燒,產(chǎn)生黃心料,并伴隨fCaO高(煤管位置如圖1B點(diǎn))。
煤管內(nèi)外風(fēng)比例的大小直接影響燒成帶的長(zhǎng)度及火焰形狀。過(guò)小的外風(fēng)噴出速度將影響直流風(fēng)的穿透能力,減弱對(duì)入窯二次風(fēng)的卷吸,導(dǎo)致煤粉與二次風(fēng)不能很好地混合,煤粉燃燒不完全,產(chǎn)生還原氣氛;過(guò)大的外風(fēng)噴出速度將會(huì)引起過(guò)大的回流,強(qiáng)化煤粉的后期混合
與燃燒,使火焰高溫區(qū)拉長(zhǎng),同樣會(huì)導(dǎo)致煤粉燃燒不完全,使窯尾溫度過(guò)高,而內(nèi)風(fēng)旋流強(qiáng)度僅控制著火焰形狀。通過(guò)觀察,發(fā)現(xiàn)燃燒器內(nèi)外風(fēng)比例分別為30%和90%,火焰細(xì)長(zhǎng),窯內(nèi)長(zhǎng)厚窯皮,煙室結(jié)皮較厚,影響窯內(nèi)通風(fēng),形成還原氣氛。
根據(jù)中控系統(tǒng)工藝參數(shù)操作,及時(shí)正確調(diào)整用煤量和系統(tǒng)通風(fēng)量,窯頭喂煤量和窯尾分解爐喂煤量比例嚴(yán)格按4:6控制,確保爐中及出口氣體溫度的穩(wěn)定。操作中嚴(yán)格掌握系統(tǒng)內(nèi)溫度和壓力的變化,保持系統(tǒng)內(nèi)通風(fēng)良好,防止溫度過(guò)高或過(guò)低,堅(jiān)持前后兼顧,把預(yù)分解系統(tǒng)情況與窯頭燒成帶情況結(jié)合起來(lái)考慮。在操作上,嚴(yán)防大起大落、頂火逼燒,嚴(yán)禁跑生料或停窯燒,做到穩(wěn)定操作、穩(wěn)定熱工制度、穩(wěn)定下料量,確保分解爐安全穩(wěn)定運(yùn)行。
如發(fā)現(xiàn)燒成帶溫度偏低,窯電流曲線下降和fCaO呈上升趨勢(shì),必須認(rèn)真分析問(wèn)題的真正原因所在,不能盲目地加大頭煤用量,要以加尾煤為基礎(chǔ)合理調(diào)整頭煤的用量。
實(shí)行“薄料快轉(zhuǎn)”的煅燒操作方法,適當(dāng)提高窯速,由原來(lái)的3.0r/min提高到3.80r/min,降低窯內(nèi)物料填充率,增加物料在窯內(nèi)的翻滾次數(shù),降低物料在高溫帶的停留時(shí)間,強(qiáng)化物料的煅燒。
圖1 噴煤管在窯口截面的位置
表4 調(diào)整后窯系統(tǒng)情況及熟料質(zhì)量
強(qiáng)化煅燒操作,穩(wěn)定窯內(nèi)熱工制度,篦冷機(jī)采用厚料層操作,并調(diào)整三次風(fēng)閥開(kāi)度,提高二、三次風(fēng)溫,減少還原氣氛,強(qiáng)化分解爐煤料的混合,穩(wěn)定入窯分解率,對(duì)防止黃心料有積極作用??刂迫敫G物料分解率在87%~92%,分解爐出口溫度在850~870℃之間,并適當(dāng)減少窯頭煤用量,將窯尾溫度由原來(lái)的1050℃左右降到950℃左右,防止因溫度過(guò)高,引起系統(tǒng)結(jié)皮、結(jié)圈等問(wèn)題的出現(xiàn)。二次風(fēng)溫提高到1050℃以上,避免窯內(nèi)由于煤粉燃燒不充分而產(chǎn)生還原氣氛,提高煤粉的燃燒速度和燒成帶溫度,減少窯內(nèi)產(chǎn)生黃心料的幾率。
優(yōu)化調(diào)整燃燒器內(nèi)外風(fēng)比例。根據(jù)窯筒體溫度曲線和窯皮長(zhǎng)度,優(yōu)化調(diào)整三風(fēng)道燃燒器內(nèi)外風(fēng)比例,將其調(diào)整為:內(nèi)風(fēng)70%,外風(fēng)80%,保證煤粉的充分燃燒。同時(shí)要求現(xiàn)場(chǎng)人員加強(qiáng)巡檢,及時(shí)清理燃燒器端部的積料,防止端部變形,火焰形狀發(fā)生改變,影響煤粉的燃燒。
適當(dāng)?shù)幕鹧骈L(zhǎng)度、形狀和位置對(duì)保護(hù)窯皮、防止產(chǎn)生黃心料是非常重要的。生產(chǎn)實(shí)踐告訴我們,四風(fēng)道煤管噴嘴的位置和火焰高低對(duì)窯皮的厚薄和長(zhǎng)短影響很大?;鹧骐x料近,窯皮厚,影響窯內(nèi)通風(fēng),窯皮厚度一般以20~25cm為好;火焰離料遠(yuǎn),窯皮薄,影響耐火磚的使用壽命;火焰溫度高,窯皮短,火焰溫度低,窯皮長(zhǎng),增加窯內(nèi)填充系數(shù)。因此噴煤管必須有一個(gè)適當(dāng)?shù)奈恢?。?shí)踐證明,煤管位置定位在窯口截面第四象限為宜(如圖1A點(diǎn))。
內(nèi)外風(fēng)的調(diào)整,一般加大內(nèi)風(fēng)時(shí)火焰短而粗,加大外風(fēng)時(shí)火焰細(xì)而長(zhǎng)。內(nèi)風(fēng)過(guò)大易造成短粗發(fā)散,不僅容易燒壞窯皮,還會(huì)導(dǎo)致結(jié)粒粗大,產(chǎn)生黃心料。外風(fēng)過(guò)大,火焰核心區(qū)拉長(zhǎng),易使未燃盡的焦碳粒子沉落在窯后段繼續(xù)燃燒,使物料過(guò)早出現(xiàn)液相,產(chǎn)生過(guò)長(zhǎng)的浮窯皮,引起結(jié)圈。調(diào)整燃燒器內(nèi)外風(fēng)比例分別為50%和70%,強(qiáng)化煤粉的完全燃燒。
通過(guò)采取上述措施,改善了煤粉燃燒條件,減輕了窯內(nèi)還原氣氛,預(yù)分解窯出現(xiàn)黃心料的情況大大減少,提高了熟料產(chǎn)質(zhì)量,并取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。采取優(yōu)化調(diào)整措施后“黃心料”出現(xiàn)頻次及熟料的物理性能見(jiàn)表4。
TQ172.622.29
B
1001-6171(2011)06-0046-03
通訊地址:云南遠(yuǎn)東水泥有限責(zé)任公司技術(shù)中心,云南 陸良 655600;
2011-03-19;
呂 光