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        竹漿黑液管式降膜蒸發(fā)器結(jié)垢解析

        2010-11-22 01:56:16牟靜冬
        中國(guó)造紙 2010年10期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        牟靜冬 康 健

        (赤天化集團(tuán)紙業(yè)股份有限公司,貴州赤水,564707)

        竹漿黑液管式降膜蒸發(fā)器結(jié)垢解析

        牟靜冬 康 健

        (赤天化集團(tuán)紙業(yè)股份有限公司,貴州赤水,564707)

        介紹了竹漿黑液蒸發(fā)器傳熱面結(jié)垢的現(xiàn)象和產(chǎn)生的危害,分析了結(jié)垢的主要原因、處理方法和預(yù)防措施。

        竹漿;黑液;結(jié)垢;蒸發(fā)器

        蒸發(fā)器傳熱面結(jié)垢會(huì)使蒸發(fā)站喪失蒸發(fā)能力,特別是管式降膜蒸發(fā)器一旦管內(nèi)側(cè)結(jié)垢,其傳熱系數(shù)會(huì)明顯降低,加熱管內(nèi)外溫差逐步上升,生產(chǎn)能力降低,如果不及時(shí)停機(jī)除垢,在很短的時(shí)間里就會(huì)導(dǎo)致蒸發(fā)系統(tǒng)運(yùn)行崩潰。貴州省赤天化集團(tuán)紙業(yè)股份有限公司 (簡(jiǎn)稱赤天化紙業(yè))在投產(chǎn)初期 (竹漿)多次出現(xiàn)上述情況,致使蒸發(fā)站不能正常投入運(yùn)行,全廠停產(chǎn)數(shù)日,造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)過一系列技術(shù)攻關(guān),找到了原因,解決了蒸發(fā)器結(jié)垢及堵管的問題,基本能保證蒸發(fā)系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定地運(yùn)行,下面對(duì)其做一詳細(xì)介紹。

        1 工藝簡(jiǎn)介

        赤天化紙業(yè)以竹子為原料生產(chǎn)白度 82%以上的成品漿板,采用當(dāng)今世界最先進(jìn)的工藝技術(shù),蒸煮流程采用的緊湊蒸煮第二代技術(shù);漂白系統(tǒng)選擇TCF(全無氯漂白)兼 ECF(無元素氯漂白)工藝,代表了世界紙漿漂白工藝的發(fā)展和流行方向,設(shè)計(jì)日產(chǎn)漂白漿板 750 t,年產(chǎn)漂白漿板 25萬 t;紙漿耗水量將低于國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的 50%;設(shè)計(jì)的產(chǎn)品白度可達(dá) 88%,比目前市場(chǎng)上漂白化學(xué)竹漿高 3~4個(gè)百分點(diǎn)。

        竹子在備料車間經(jīng)過切片、篩選、洗滌后形成規(guī)格基本一致的竹片經(jīng)棧橋傳送到制漿車間。經(jīng)過連續(xù)蒸煮后的粗漿又經(jīng)過熱水 (來自蒸發(fā)系統(tǒng))洗滌、篩選、脫水工序變成了細(xì)漿,細(xì)漿在漂白工段化學(xué)藥劑 (螯合劑和 H2O2)的作用下達(dá)到 85%的白度最后送到漿板車間形成產(chǎn)品。堿回收蒸發(fā)系統(tǒng)的黑液提取于制漿的漂白工段。

        送蒸發(fā)工段稀黑液質(zhì)量指標(biāo):溫度 90℃,濃度16.5%,殘堿 6~12 g/L。

        2 堿回收概況

        蒸發(fā)站:從 HPD公司引進(jìn)的九體六效管式降膜蒸發(fā)站 (帶鈍化系統(tǒng)及壓力貯存裝置);總加熱面積23000 m2;蒸發(fā)水量 370 t/h;出站黑液濃度 70%(不含堿灰和補(bǔ)充芒硝)。

        堿爐:日處理黑液固形物 1500(絕干)(不含堿灰和補(bǔ)充芒硝);額定蒸發(fā)能力 220 t/h;額定蒸汽壓力 6.8 MPa;額定蒸汽溫度 480℃。

        苛化工段:普通石灰窯Φ3.6 m×106 m,石灰產(chǎn)量230 t/d。

        圖1 蒸發(fā)工段工藝流程簡(jiǎn)圖

        表1 蒸發(fā)系統(tǒng)各效體運(yùn)行參數(shù)

        3 蒸發(fā)工段流程簡(jiǎn)圖

        圖1為蒸發(fā)工段流程簡(jiǎn)圖。從圖1可看出,16.5%的稀黑液經(jīng)過兩段閃蒸罐 (1#、2#),釋放出的蒸汽進(jìn)入Ⅴ效和Ⅵ效用于加熱黑液。從 2#閃蒸罐出來的黑液進(jìn)入Ⅵ效提濃。黑液再依次通過Ⅴ效、Ⅳ效、Ⅲ效提濃后,進(jìn)入鈍化處理系統(tǒng),再經(jīng)過Ⅱ效、Ⅰ效提濃后,合格的濃黑液送入壓力儲(chǔ)槽。

        其中Ⅰ效由 4個(gè)效體組成,正常生產(chǎn)中三用一備。Ⅰ效的 3個(gè)效體中黑液濃度最低的效體中部分黑液送堿爐混合槽混合堿灰后再回到Ⅰ效低濃體。

        4 管式降膜蒸發(fā)器

        黑液從蒸發(fā)器底部低點(diǎn)抽出,用循環(huán)泵通過效體中心上升管泵至蒸發(fā)器頂部分配元件,黑液經(jīng)分配元件均勻分配后,通過加熱下降管流至蒸發(fā)器底部蒸發(fā)室中進(jìn)行汽液分離,蒸汽通過霧沫分離器進(jìn)入下一蒸發(fā)器作為加熱蒸汽使用,液體通過循環(huán)泵或出效泵泵入下一循環(huán),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖見圖2。

        蒸發(fā)系統(tǒng)各效體運(yùn)行參數(shù)見表1。管式降膜蒸發(fā)器有以下特點(diǎn):

        (1)循環(huán)泵及分配元件的設(shè)計(jì)經(jīng)過充分考慮,其循環(huán)泵打量恒定,以利于蒸發(fā)器下降管中黑液連續(xù)穩(wěn)定,從而避免黑液結(jié)晶堵管。

        (2)效體頂部分配元件設(shè)計(jì)有助于液體通過頂部管層分布盤均勻地分布到降膜截面的管中,避免效體下降管因黑液分配不均勻堵管。

        5 鈍化處理系統(tǒng)

        鈍化處理系統(tǒng)是 HPD公司專為制漿原料中含有較多鈣硅元素設(shè)計(jì)的裝置,可有效地避免蒸發(fā)器結(jié)垢。

        5.1 鈍化裝置作用

        (1)降低黑液黏度;

        (2)鈍化黑液中的鈣離子、硅離子,將該成分引起的結(jié)垢潛在性減至最小;

        5.2 鈍化裝置工作原理

        圖3為鈍化處理系統(tǒng)簡(jiǎn)圖。黑液鈍化工藝是基于鈣鹽、鎂鹽和硅酸鹽的溶解度隨溫度升高而降低的特性而定。在進(jìn)入臨界蒸發(fā)器 (結(jié)垢常在此產(chǎn)生)之前,黑液被加熱并沉淀出這些鈣鹽、鎂鹽和硅酸鹽。鈍化后的高溫黑液經(jīng)過閃蒸降溫,回收了加熱黑液的熱量。加熱過程中黑液中鈣、鎂及硅鹽類會(huì)在加熱管上已經(jīng)形成晶體附著,從而降低換熱器的換熱效率。而鈍化系統(tǒng)原理類似于在制鹽行業(yè)中廣泛應(yīng)用的播種結(jié)晶技術(shù),在鈍化槽中,通過加入中壓蒸汽提高黑液溫度至 160℃左右,至少保持 60 min,使鈣的復(fù)雜有機(jī)化合物降解,鈣離子與黑液中的碳酸混合,沉淀出碳酸鈣、硅酸鈣。

        為優(yōu)化裝置的蒸汽效率,鈍化裝置安裝在Ⅲ效和Ⅱ效之間。如圖3所示,從鈍化系統(tǒng)送出的黑液通過4段閃蒸降溫,使送出黑液基本與Ⅲ效來黑液溫度基本相同,而Ⅲ效來黑液通過 4個(gè)換熱器加熱,可有效地節(jié)約熱量,降低鈍化系統(tǒng)蒸汽消耗。

        圖2 管式降膜蒸發(fā)器簡(jiǎn)圖

        圖3 鈍化系統(tǒng)示意圖

        6 蒸發(fā)器傳熱面結(jié)垢垢類介紹

        表2為堿回收各工段非過程元素表。

        表2 堿回收各工段非過程元素表(NPES)

        (1)黑液垢

        黑液垢是黑液在管壁發(fā)生局部沉淀,一般是由于溫度過高、濃度過高、以及某些成分的汽化引起 pH值發(fā)生變化而產(chǎn)生的。

        (2)硫酸鈉垢、氯化鈉垢

        硫酸鈉垢多在高溫高濃效加熱管內(nèi)形成。靠近管壁的呆滯膜溫度最高,而硫酸鈉的溶解度最小,所以容易形成硫酸鈉垢。但是,黑液中硫酸鈉含量高時(shí),由于超過飽和溶解度極限,在其他效體同樣會(huì)產(chǎn)生硫酸鈉垢。黑液中的硫酸鈉主要來自于制漿蒸煮的白液,主要由于堿爐芒硝還原率低而補(bǔ)充較多芒硝所致。商品液堿中氯化鈉含量超標(biāo)產(chǎn)生了氯化鈉垢。

        (3)碳酸鈣垢

        碳酸鈣垢是當(dāng)溫度超過 120℃時(shí),碳酸鈣沉析出來,沉淀較嚴(yán)重的部位也是高溫、高濃的效體。碳酸鈣垢是蒸發(fā)器的主要污垢。由于黑液中含有有機(jī)物,使可溶性和不溶性污垢變得復(fù)雜。有機(jī)物中如木素和羥基酸都含有羥基,能與鈣離子螯合,大大增加了鈣在黑液中的溶解度。按照對(duì)碳酸鈣污垢的影響,有機(jī)物可分為兩類。第一類是能與鈣離子結(jié)合生成復(fù)雜的鹽類,它決定于黑液正常 pH值。它的溶解度常隨著溫度的升高而降低。這一類有機(jī)物在溫度升高時(shí)釋放出鈣離子,形成了碳酸鈣污垢。第二類有機(jī)物也能與鈣離子結(jié)合,但 pH值沒有明顯變化,它的溶解度不受溫度的影響。因此第二類物質(zhì)不產(chǎn)生污垢。

        因此如黑液中含有第一類有機(jī)物和足夠的鈣,就會(huì)形成碳酸鈣污垢。

        (4)硅酸鈣垢、鈣鎂垢

        硅酸鹽垢是一種由不同比例的鈣-鋁-硅酸鹽組成的管垢,呈半透明玻璃狀,硬度較大。硅的主要來源是原料、石灰和芒硝等,主要來自于竹原料中的結(jié)合硅 (灰分 3%~5%、硅 1.5%~2.5%)和竹子夾帶的泥沙。鈣鎂垢主要源于高硬度的河水,以及因苛化工藝控制不良,石灰質(zhì)量差 (MgO含量高)所引起的苛化白液澄清度較低。

        (5)焦化垢

        黑液在高溫高濃下容易發(fā)生焦化或有機(jī)物聚合,蒸汽過熱時(shí)更為突出。

        (6)有機(jī)垢 (纖維垢)

        纖維本身不能直接堵塞加熱管,但形成其他管垢時(shí),由于管壁不是非常光滑,黑液中纖維過多時(shí),能很快形成纖維垢,甚至堵死加熱管。

        7 蒸發(fā)裝置運(yùn)行過程中出現(xiàn)的非正?,F(xiàn)象

        7.1 Ⅰ效管殼側(cè)溫差上升

        蒸發(fā)系統(tǒng)間斷開車 6個(gè)月后,在負(fù)荷及主要工藝參數(shù)沒有大變化的情況下,發(fā)現(xiàn)出濃黑液的濃度在慢慢降低,出濃黑液的流量在慢慢上升,蒸汽壓力有升高跡象,Ⅰ效的 3體蒸發(fā)器溫差都在不同上升。嘗試加大蒸汽用量,同時(shí)反復(fù)切換程序,效體溫差仍在上升,出效濃黑液濃度下降。

        7.2 Ⅱ效管殼側(cè)溫差上升

        在蒸發(fā)裝置負(fù)荷及主要工藝參數(shù)沒有太大變化的情況下,Ⅱ效溫差由平時(shí)的 5℃左右逐步上升,兩三天內(nèi)就達(dá)到 15℃以上。同時(shí)Ⅱ效殼側(cè)壓力也逐步上升,Ⅰ效出濃黑液的濃度下降,Ⅱ效循環(huán)泵電流下降,Ⅱ效殼側(cè)的壓力和Ⅲ效的壓差達(dá) 80 kPa。Ⅰ效運(yùn)行體蒸發(fā)器黑液溫度比正常值高 15℃左右,黑液濃度降至 60%并有持續(xù)下降的趨勢(shì)。

        8 蒸發(fā)裝置效體溫差高的原因

        蒸發(fā)裝置停運(yùn)后對(duì)所有蒸發(fā)效體檢查發(fā)現(xiàn),Ⅰ效各體熱管有不同程度堵塞,換熱管管壁結(jié)垢明顯。Ⅱ效換熱管有 70%堵塞。Ⅲ效、Ⅳ效、Ⅴ效、Ⅵ效蒸發(fā)器未發(fā)現(xiàn)結(jié)垢及堵管現(xiàn)象。通過對(duì)Ⅰ效垢樣進(jìn)行分析,垢樣的主要成分見表3。Ⅱ效堵管基本由黑液、硫酸鹽垢及碳酸鹽垢組成。

        表3 垢樣的主要成分 %

        9 結(jié)垢處理

        對(duì)堵塞管道進(jìn)行機(jī)械清洗后,再進(jìn)行酸洗。重新投用蒸發(fā)裝置后系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。

        1 0 防止結(jié)垢措施

        10.1 改變蒸發(fā)Ⅰ效原有的切換程序

        技術(shù)人員對(duì)該裝置工藝及操作仔細(xì)分析后,決定將Ⅰ效原設(shè)計(jì)的 12個(gè)切換程序更改為 4個(gè)程序間的切換,以保證每次切效后將高濃效體切除清洗,將清洗干凈的效體作為低濃體使用。該操作縮短了Ⅰ效中的各效體運(yùn)行時(shí)間。每隔 4 h就將過高濃黑液的效體切除洗滌。

        10.2 優(yōu)化洗效操作

        (1)蒸發(fā)裝置運(yùn)行中嚴(yán)禁關(guān)停循環(huán)泵,洗效時(shí)可使用稀黑液對(duì)需洗效體進(jìn)行置換,可有效地避免固狀黑液附著在換熱管上,以減小換熱器結(jié)垢機(jī)率。

        (2)洗效時(shí)盡可能使用蒸發(fā)裝置將黑液中的中污或輕污冷凝液蒸出,因冷凝水中含的雜質(zhì)和鈣、鎂離子較少,對(duì)效體造成的結(jié)垢可能性就降低。

        10.3 穩(wěn)定進(jìn)效濃度

        進(jìn)效黑液的濃度不穩(wěn)定或者偏低就導(dǎo)致黑液在效體中起泡和跑黑水很嚴(yán)重,黑液在蒸發(fā)室中起泡,經(jīng)過真空負(fù)壓的抽吸進(jìn)入蒸發(fā)器的霧沫分離器,大量的泡沫增加了霧沫分離器的負(fù)荷,運(yùn)行久了就造成霧沫分離器的堵塞。有了堵塞現(xiàn)象蒸發(fā)室里的二次蒸汽就不能順利通過,從而影響蒸發(fā)效率,還會(huì)造成了各效

        10.7 避免蒸發(fā)器低液位操作及定期對(duì)蒸發(fā)效體液位計(jì)進(jìn)行檢查,保其運(yùn)行穩(wěn)定可靠

        體殼側(cè)的壓差逐漸增大。

        10.4 盡可能保證鈍化系統(tǒng)的正常運(yùn)行

        實(shí)踐證明鈍化系統(tǒng)在本裝置運(yùn)行過程中起了巨大的作用,操作時(shí)應(yīng)盡量保證鈍化系統(tǒng)和蒸發(fā)裝置同時(shí)投用。

        10.5 控制好進(jìn)蒸發(fā)裝置的低壓蒸汽溫度,避免蒸汽超溫

        10.6 避免堿灰的大量累積

        (1)現(xiàn)代化漿廠為保證出蒸發(fā)黑液濃度,已普遍使用結(jié)晶蒸發(fā)。操作過程中應(yīng)盡量避免蒸發(fā)至堿爐混合堿灰黑液量的大幅度波動(dòng)。

        (2)蒸發(fā)與堿爐負(fù)荷應(yīng)盡量保持基本相同,以保證堿灰與黑液比例不出現(xiàn)大幅度失衡,避免造成蒸發(fā)裝置結(jié)垢。

        (3)蒸發(fā)裝置生產(chǎn)高濃度黑液時(shí),應(yīng)盡量在堿爐穩(wěn)定運(yùn)行下進(jìn)行,實(shí)踐證明可有效避免效體溫差上升。

        (4)蒸發(fā)停運(yùn),堿爐單獨(dú)運(yùn)行時(shí)應(yīng)考慮堿灰的規(guī)避,以防止蒸發(fā)器堵管。

        10.8 增加制漿車間來黑液中纖維的過濾

        10.9 優(yōu)化堿爐操作,提高堿爐芒硝還原率

        1 1 結(jié) 語(yǔ)

        蒸發(fā)器結(jié)垢現(xiàn)象產(chǎn)生的危害性較大,造成結(jié)垢的原因很多,處理不當(dāng)將會(huì)導(dǎo)致制漿廠停產(chǎn)。必須在纖維原料、凈化、制漿系統(tǒng)、稀黑液質(zhì)量及生產(chǎn)流程調(diào)整和操作上嚴(yán)格控制才能使蒸發(fā)系統(tǒng)高效平穩(wěn)地運(yùn)行。赤天化紙業(yè)在優(yōu)化蒸發(fā)運(yùn)行上調(diào)整得當(dāng),蒸發(fā)裝置連續(xù)運(yùn)行最長(zhǎng)記錄已達(dá) 100天。

        Scaling Solutions for Bamboo Pulping Black L iquor Evaporators

        MOU Jing-dong*KANG Jian
        (Chitianhua Group Paper Industry Co.,Ltd.,Chishui,Guizhou Province,564707)

        The harm of scaling appeared in evaporators of bamboo pulping black liquorwas introduced.The main reasons and solutionswere discussed.

        bamboo pulp;black liquor;scaling;evaporator

        X793

        A

        0254-508X(2010)10-0046-04

        牟靜冬先生,技術(shù)員;主要從事技術(shù)開發(fā)和管理工作。

        (*E-mail:mjd_11@163.com)

        2010-07-05(修改稿)

        (責(zé)任編輯:常 青)

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