楊學(xué)良,周廣瑞,李新生,丁巖峰
(1.陡河發(fā)電廠,河北 唐山 063068;2.冀東電力檢修公司,河北 唐山 063068;3.中國電力科學(xué)研究院,北京 100192)
某電廠5-8號鍋爐原設(shè)計每臺鍋爐配1臺雙室四電場電除塵器,每個電場4個灰斗,每臺鍋爐共設(shè)有16個灰斗,每個灰斗下設(shè)箱式?jīng)_灰器,經(jīng)加水?dāng)嚢韬笥苫覝吓胖粱以鼭{泵房,然后經(jīng)灰渣泵送至灰場貯存。為節(jié)約水資源,2004年電廠對5-8號鍋爐進(jìn)行了氣力輸灰系統(tǒng)改造,電除塵器每個灰斗下各設(shè)置1臺輸送器,每臺鍋爐共有16個輸送器。5-8號鍋爐干除灰系統(tǒng)采用雙套管氣力輸送系統(tǒng),系統(tǒng)共配置4臺40 m3螺桿式空壓機。一電場4個輸送器組成一個輸送單元,用一條DN200/DN250管道輸送至原灰?guī)旎虼只規(guī)欤?、三、四電場共用一條DN150/DN200管道將灰輸送至細(xì)灰?guī)旎蛟規(guī)靃1]。
氣力輸灰系統(tǒng)采用雙套管輸灰系統(tǒng),該系統(tǒng)具有灰氣比高、系統(tǒng)耗氣量相對較小、不易發(fā)生堵管等優(yōu)點。投運以來運行效果良好,但隨著閥門等部件的磨損,在電除塵器大、小修過程中發(fā)現(xiàn),灰斗積灰嚴(yán)重,特別是8號鍋爐電除塵器最為嚴(yán)重。運行中存在同一輸送單元上各輸送罐輸灰不均勻現(xiàn)象,每個輸灰單元的1號輸送罐對應(yīng)的灰斗積灰比其它灰斗要多,具體見圖1。
圖1 各輸送罐輸送不平衡下料示意
同時,輸灰過程中壓縮空氣量消耗較大,壓縮空氣母管壓力下降快,經(jīng)常因壓縮空氣母管壓力不足造成輸灰困難。以8號鍋爐一單元運行參數(shù)為例,4臺輸送罐輸灰時間見表1。
表1 4臺輸送罐輸灰時間 min
從表1可以看到,輸送過程中,4號輸送罐輸送時間較短。一個輸送循環(huán)過程結(jié)束后,1號輸送罐內(nèi)仍有剩余灰,長時間積累導(dǎo)致電除塵器灰斗積灰。
壓縮空氣母管內(nèi)的壓縮空氣流向4臺輸送罐,4臺輸送罐加壓管道和噴嘴流化氣管道為并聯(lián),4臺輸送罐全部裝滿灰時,各輸送罐的加壓和流化氣流向輸送罐的阻力是相同的。但是,由于4號輸送罐距離單元出口最近,所以4號輸送罐最先輸送完畢,當(dāng)4號輸送罐內(nèi)的灰輸送完畢后,壓縮空氣母管內(nèi)的壓縮空氣流向4臺輸送罐的壓縮空氣阻力減小,4號輸送罐內(nèi)沒有灰,大量空氣通過4號輸送罐沿輸送管道流向灰?guī)?。同時,造成空氣母管壓力下降,影響其他輸送罐輸灰。
為達(dá)到單元內(nèi)各輸送罐同時輸灰,控制加壓、噴嘴管路形成大氣流的目的,提出以下解決方案:通過試驗,首先在各輸送罐加壓管、流化氣管加裝合適的節(jié)流孔板,實現(xiàn)單元內(nèi)各輸送罐同時輸灰的狀態(tài),初步降低耗氣量;待輸灰狀態(tài)調(diào)整后,在主進(jìn)氣門位置加合適的節(jié)流孔板,進(jìn)一步降低耗氣量。
壓縮空氣母管內(nèi)的壓縮空氣流向4臺輸送罐,4臺輸送罐加壓管道和噴嘴流化氣管道為并聯(lián),4臺輸送罐全部裝滿灰時,各輸送罐內(nèi)空氣加壓和流化效果是相同的,各輸送罐的加壓和流化氣流向輸送罐的阻力是相同的。通過增加節(jié)流孔板,人為增加4號輸送罐空氣流通阻力,使通過加壓管和流化氣管進(jìn)入各輸送罐的空氣流量盡量保持平衡。從2008年6月開始對8號鍋爐一、二單元增壓前逆止門處和流化氣管逆止門前所加的節(jié)流孔板(φ3 mm)規(guī)格進(jìn)行試驗,試驗數(shù)據(jù)見表2。
表2 改造后一、二單元輸灰時間
試驗項目1號輸送罐2號輸送罐3號輸送罐4號輸送罐第1組孔個數(shù)/個5432輸送時間/min8.587.57第2組孔個數(shù)/個6543輸送時間/min4.543.53第3組孔個數(shù)/個7654輸送時間/min753.52.5第4組孔個數(shù)/個8765輸送時間/min107.542.5
分析可知,開孔面積太小,會使加壓和流化氣不足,輸送罐出灰速度慢進(jìn)而影響到輸灰時間。反之,開孔面積過大影響各輸送罐出料均勻,進(jìn)入各輸送罐內(nèi)壓縮空氣管路阻力不同導(dǎo)致空氣流量分配不均,最終導(dǎo)致輸灰時間延長。從輸送時間上看,第2組孔板尺寸效果較好。最終確定一、二單元按照第2組數(shù)據(jù)改造,改造后每個單元輸灰時間不超過5 min,效果非常明顯。
在8號鍋爐一單元進(jìn)行加壓和流化氣改造1個月,運行基本穩(wěn)定后,進(jìn)行主進(jìn)氣門前加節(jié)流孔板改造試驗。主進(jìn)氣是輸灰的主動力源,每個電除塵器都有2條輸灰管道,各電場中4個輸送罐串聯(lián)形成4個輸送單元,一電場輸送單元單獨用一根粗灰管道,二、三、四電場輸送單元共用一根細(xì)灰管道,所以在每個電除塵都有可能存在一單元和后面的3個輸灰單元同時輸灰的現(xiàn)象。即5-8號鍋爐存在最高8條輸灰管道同時輸灰的可能性,而實際中最多為2~3條輸灰管道同時輸灰。由于5-8號鍋爐共用1個壓縮空氣母管,即便2~3條輸灰管道同時輸灰也會造成壓縮空氣壓力不足。為了解決這個問題,在現(xiàn)有的條件下,通過控制每一條輸灰管道用氣量,降低氣流速度,使每一條輸灰管道在輸灰時的用氣量只要達(dá)到可將干灰輸送到灰?guī)旒纯?,以此?jié)約耗氣量。而對于多余的壓縮空氣,通過在主進(jìn)氣門前增加節(jié)流孔板進(jìn)行控制,孔板通流面積通過試驗確定。在8號鍋爐一單元進(jìn)行的試驗數(shù)據(jù)見表3。
表3 一單元孔板通流面積試驗情況
孔板通流面積/mm2輸灰狀況備注試驗前不加節(jié)流孔板7~15 min輸完177(?3 mm孔)堵灰輸灰時需補氣282(?3 mm孔)堵灰輸灰時需補氣706(?30 mm孔)偶爾堵灰輸灰時需補氣1 256(?40 mm孔)4.5~5.5 min輸完
通過表3可以看出,一單元在主進(jìn)氣管上加裝通流面積1 200 mm2孔板時輸灰效果最佳,每次輸灰時間保持穩(wěn)定。同樣通過反復(fù)試驗最終確定二單元主進(jìn)氣管上加裝通流面積700 mm2孔板為最佳。
在8號鍋爐試驗成功的前提下,對其他鍋爐干除灰系統(tǒng)進(jìn)行改造,增加節(jié)流孔板,孔板數(shù)據(jù)見表4。
表4 最終確定節(jié)流孔板數(shù)據(jù)
名稱位置主進(jìn)氣前孔加壓管處孔噴嘴處孔一單元1號輸送罐2號輸送罐3號輸送罐4號輸送罐?40 mm?3 mm×5個?3 mm×4個?3 mm×3個?3 mm×2個?3 mm×6個?3 mm×5個?3 mm×4個?3 mm×3個二、三、四單元1號輸送罐2號輸送罐3號輸送罐4號輸送罐?30 mm?3 mm×5個?3 mm×4個?3 mm×3個?3 mm×2個?3 mm×6個?3 mm×5個?3 mm×4個?3 mm×3個
改造后運行過程中,發(fā)現(xiàn)部分輸灰單元管道由于對應(yīng)的壓縮空氣管道管路較長,壓縮空氣供應(yīng)不足導(dǎo)致對應(yīng)輸灰管輸灰不暢,將5號鍋爐四單元輸灰主進(jìn)氣節(jié)流孔板改為φ40 mm孔后,輸灰暢通正常。
4臺鍋爐共8個輸灰單元通過一系列改造后,每個輸灰單元輸送時間為4~5 min。改造后空氣母管壓力穩(wěn)定,運行2臺空壓機即可滿足運行要求,2個輸送單元同時輸送時壓縮空氣母管壓力保持在0.35 MPa以上,運行一段時間后檢查可知灰斗積灰現(xiàn)象也已消失。相比改造前運行3~4臺空壓機,壓縮空氣母管壓力也很難達(dá)到0.4 MPa,節(jié)能效果明顯,改造后運行2臺空壓機(功率均為250 MW)每年可節(jié)電(每年使用率按70%計算)306.6萬kWh,若電價按0.5元/kWh計,則每年可節(jié)省電費為153.30萬元, 機組運行經(jīng)濟(jì)性明顯。
氣力輸灰系統(tǒng)對輸送物料具有很強的適應(yīng)性,但各電廠實際情況不相同,灰的粒徑、比重、輸灰量都有一定的差別,在煤種變化不大的前提下,應(yīng)進(jìn)行局部改動,使輸送系統(tǒng)更加貼近各自電廠實際情況,從而實現(xiàn)更加理想的使用效果。
某電廠根據(jù)該電廠氣力輸灰系統(tǒng)運行中存在的問題,進(jìn)行加裝節(jié)流孔板的改造,不僅改變了輸送罐下料不平衡的問題,同時降低了耗氣量,改造后運行合理性和經(jīng)濟(jì)性大大提高。由于大幅度降低了耗氣量,當(dāng)煤種變化導(dǎo)致灰量及比重發(fā)生較大變化時,很可能會出現(xiàn)送氣量不夠而導(dǎo)致輸灰不暢的現(xiàn)象。如出現(xiàn)上述現(xiàn)象,應(yīng)及時調(diào)整,加大主進(jìn)氣門前節(jié)流孔板的尺寸。
參考文獻(xiàn):
[1] DL/T 5142-2002,火力發(fā)電廠設(shè)計技術(shù)規(guī)程[S].