湯云海 宦冬櫻
該基坑支護工程位于某市區(qū)中心位置,原址為該市酒廠。工程為高檔住宅小區(qū),總建筑面積114 778.8 m2,占地面積為30 994.1 m2,框架結(jié)構(gòu),設1層地下室,基坑深度5.45 m。
支護設計涉及土層的物理力學性質(zhì)指標見表1。
表1 支護設計涉及土層的物理力學性質(zhì)指標一覽表
場地地下水類型為潛水,潛水主要賦存于①層雜填土、②層粉質(zhì)黏土、③層粉土及④層淤泥質(zhì)粉土中,水位深度位于自然地面下0.2 m~1.2 m左右。
基坑東側(cè):為民房(磚混結(jié)構(gòu)),最近處約4 m;基坑南側(cè):為住宅樓,距離基坑約17 m;基坑西側(cè):50 m以內(nèi)無建筑,西北局部距離道路約6 m;基坑北側(cè):為河道,距離約25 m。
±0.00相當于絕對標高(黃海高程)6.80 m,除東側(cè)消防水池區(qū)段開挖深度為6.85 m外,其余區(qū)段均為5.45 m?;訓|側(cè)局部基坑安全等級為一級,即 r0=1.1,基坑其余段安全等級為二級,即 r0=1.0。
1)基坑東段:采用雙排雙軸深層攪拌樁+輕型井點降水+土釘墻支護結(jié)構(gòu),坑底加設雙軸深層攪拌樁暗墩。2)基坑南段:采用1∶0.5放坡+雙排雙軸深層攪拌樁+輕型井點降水+土釘墻支護結(jié)構(gòu),坡腳采用木樁加固。3)基坑其余段:采用 1∶1放坡+雙排雙軸深層攪拌樁+輕型井點降水+掛網(wǎng)噴混凝土支護結(jié)構(gòu)。4)坑內(nèi)采用明排水+輕型井點降水。
基坑支護結(jié)構(gòu)位移預警值為15 mm,報警值為25 mm,坑周建筑物沉降預警值為12 mm,報警值為20 mm。
土方出土口設置在西北角,基坑從東南向西向北開始施工。
施工過程中東側(cè)位移超出警戒值,部分民房出現(xiàn)險情,其余段位移沉降未超警戒值。下面就針對出現(xiàn)險情的東段(DD1段)基坑進行詳細介紹:
1)基坑位移沉降監(jiān)測工作至關重要,施工前對位移沉降觀測點進行了布設,布置位置詳見圖1,并且施工過程中對位移沉降進行了跟蹤監(jiān)測,具體數(shù)值見圖2,因沉降未超警戒值,這里就不再列述。
2)基坑施工過程中出現(xiàn)的其他情況。a.該段圍墻上增設沉降觀測點,儀器監(jiān)測發(fā)現(xiàn)沒有明顯沉降,未出現(xiàn)裂縫。b.對地下水位進行了跟蹤監(jiān)測,每戶居民家設有水井,在不使用井水的前提下,對水位進行監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)地下水位沒有明顯變化。c.基坑內(nèi)井點降水出水量很少。d.Ⅰ區(qū)因拆遷滯后,留有少許樁基未施工完畢,距離 D1點100 m左右,基坑支護施工至D1點時,靜壓樁才開始施工,施工時間為第28天~第38天(見圖2)。e.靜壓樁施工前施工了應力釋放孔,孔徑600,孔深15 m,布設2排。
3)基坑位移沉降對周邊建筑的影響。
a.DD1段1號民房(見圖1),中間隔墻從上而下出現(xiàn)貫通縫,縫寬達12 mm,前后屋檐墻也出現(xiàn)裂縫,縫寬達8 mm,經(jīng)鑒定為危房。b.DD1段民房外地坪均出現(xiàn)不同程度輕微裂縫,經(jīng)檢測不影響房屋結(jié)構(gòu)安全。
如上所述基坑外地下水位沒有明顯變化,且基坑內(nèi)井點降水出水量很少,可以斷定深層攪拌樁止水效果良好,因此排除了深層攪拌樁漏水的原因。
根據(jù)工程地質(zhì)報告顯示基坑底部為④層淤泥質(zhì)粉土,該土層為:灰色,飽和,流塑,含有機質(zhì)。雖經(jīng)降水處理,但土質(zhì)難以在短時間內(nèi)得到改善,基坑開挖后,坑內(nèi)土應力釋放,導致基坑出現(xiàn)側(cè)向位移。
為減輕擠土效應,壓樁前施工了應力釋放孔,東側(cè)由于坑外位置狹窄,釋放孔布置在基坑內(nèi)側(cè)。土方開挖后受坑內(nèi)應力釋放孔的影響,基坑出現(xiàn)較大側(cè)向位移,出現(xiàn)在基坑開挖后10 d左右(見圖2),位移量達到第一階段峰值。在應力得到釋放后,基坑位移進入相對穩(wěn)定階段,除雨天對基坑位移有一定影響外,均沒有太大的變化,出現(xiàn)在基坑開挖后10 d~28 d左右。
第28天靜壓樁開始施工,第38天靜壓樁施工結(jié)束。相對應4號,5號,6號點位移量在第30天時明顯增大,而基坑在第40天后趨于穩(wěn)定(見圖2),說明樁基施工雖然布設了應力釋放孔,但擠土效應依然明顯,對基坑位移產(chǎn)生較大的影響,而1號,2號,3號點距離Ⅰ區(qū)較遠(150 m左右),位移量并不明顯。因此,樁基施工是第二階段基坑位移的主要原因。
綜上所述,基坑開挖應力釋放和坑內(nèi)應力釋放孔是導致第一階段位移的原因;樁基施工的擠土效應是第二階段位移的原因,也是基坑位移的主要原因。
為防止未施工的基坑出現(xiàn)險情,圖1中D1D2E段進行了加強處理:1)坑外加設高壓旋噴樁、坑內(nèi)加設預應力土釘。2)高壓旋噴樁:φ 600@500,樁長10.0 m,2排。3)高壓旋噴樁施工順序:采用跳躍間隔式方法施工。4)預應力土釘:布設在原第二層土釘標高處,與原土釘間隔布設;注漿采用二次灌漿工藝,第一次注漿壓力為 0.4 MPa~0.6 MPa,第二次注漿壓力為1.0 MPa~1.5 MPa;D1D2段長度為9.00 m,D2E段為12.00 m,D1D2段張拉值 N張=80 kN,鎖定值 N鎖=50 kN;D2E段N張=100 kN,N鎖=70 kN。5)其余要求同原方案。依據(jù)加強方案,基坑D1D2E段施工后,位移量沒有超出報警值,加強方案較為成功。
當前深基坑工程較為普遍,往往存在著像本文所述的樁基未施工完畢就開始基坑施工的情況,這給工程質(zhì)量控制帶來了困難,因此,合理安排進度計劃對于基坑工程質(zhì)量控制尤為重要。
[1] JGJ 120-99,建筑基坑支護技術規(guī)程[S].
[2] GBJ 50007-2002,建筑地基基礎設計規(guī)范[S].
[3] JGJ 94-2008,建筑樁基技術規(guī)范[S].
[4] CECS 22∶90,土層錨桿設計規(guī)范[S].
[5] GB 50330-2002,建筑邊坡工程技術規(guī)范[S].