文|安恒公司 吳建新 王東亮
2009年底的寒意并未影響綜合布線市場在這一年中的強勁發(fā)展。國家為應(yīng)對金融危機在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上的巨大投入,使得各綜合布線廠家在中國的市場銷售平均增長了28%左右,遠高于由AMI預(yù)測的13.6%的年復(fù)合增長率。受益于此大環(huán)境,作為綜合布線測試領(lǐng)域的公司,有著頗多的感觸,借此歲末之際,我們共同來回顧一下這一年測試過程中出現(xiàn)的問題。
2009年6類布線系統(tǒng)已經(jīng)取代超5類布線成為主流趨勢,在政府辦公、銀行、醫(yī)療、海關(guān)、教育等大的行業(yè)用戶中體現(xiàn)得尤其明顯。高速率的網(wǎng)絡(luò)需求與高帶寬的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用成就了6類布線系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用與技術(shù)晉級。因此6類布線系統(tǒng)的測試已經(jīng)成為布線驗收測試的重點。
與以往的超5類布線系統(tǒng)測試不同,6類布線系統(tǒng)測試更為關(guān)注完整鏈路的6類性能要求。這里的“完整鏈路”是指由模塊、配線架、跳線和線纜等組成的端到端通道模型。而國內(nèi)的工程驗收主要是對永久鏈路進行測試,保證了從墻上信息點到配線間內(nèi)配線架模塊間“墻內(nèi)”鏈路的性能,并非完整鏈路。出于對驗收時間和成本的考慮,很少有用戶會在安裝好跳線和設(shè)備跳線之后按照通道模型再次進行驗收測試,于是跳線的性能就被忽略了。跳線故障雖小但影響很大,輕則導致網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸時丟包、時延增加,重則造成斷網(wǎng)、服務(wù)中斷。
2009年5月,筆者在對某廣電單位數(shù)據(jù)中心機房的6類雙絞線進行測試時就遇到了此類問題。這次我們正好采用通道鏈路模型對其完整的端到端鏈路進行了測試,結(jié)果200多條鏈路全未通過測試,不合格參數(shù)均為近端串擾。故障分析定位在鏈路兩端的跳線位置,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)全部6類跳線均為手工壓接,并非購買的成品6類跳線。測試工程師使用專用測試儀依據(jù)TIA PATCH CORD跳線標準對手工制作的跳線進行檢驗,證實跳線性能無法達到6類標準,并導致整條鏈路的測試失敗。該單位工程師立即用成品跳線更換全部手工制作的跳線,隨后要求我們再次測試,然而這次仍有上百條鏈路測試失敗,測試儀分析顯示仍是跳線問題。購買的成品跳線都通過了TIA Cat.6 Channel標準的測試,難道還不合格?是的,因為用這種方法測試跳線本身就是錯誤。如圖1所示,所有測試標準中,對電纜的參數(shù)檢測要求最高,其次是插座和跳線,再次是永久鏈路,要求最低的是通道。由于跳線的檢測標準遠高于通道的檢測標準,所以即便跳線質(zhì)量很差,也容易“通過”通道(Channel)測試。
圖1 電纜鏈路及元器件的參數(shù)限(曲線)
而鑒于驗收的永久鏈路測試和用戶要求完整鏈路(通道)性能測試間的矛盾,有一個可行的方法可以避免二次認證測試。即在配線架端沒有二次跳接的前提下,一個經(jīng)過測試符合標準的永久鏈路加上2條經(jīng)過測試符合標準的跳線所構(gòu)成的鏈路可以認為是符合標準的通道鏈路,而無需再測試。這一方法雖然解決了上述矛盾,但需要增加跳線的認證測試,才能保證完整鏈路的性能。跳線的質(zhì)量檢測可以使用專用電纜測試儀配合跳線測試適配器,并選擇跳線測試標準來完成。這種測試方法既適合現(xiàn)場進貨、選型檢測,也適合生產(chǎn)線進行大批量檢測,可以最大限度地保障所用跳線的質(zhì)量。
近兩年,隨著光纖成本下降,以及1000Base和10G以太網(wǎng)的廣泛應(yīng)用和升級,光纖通信已經(jīng)逐漸成為網(wǎng)絡(luò)布線以及FTTx網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重要組成部分。隨著公司光纖測試項目的增加,一些新的測試問題也隨之出現(xiàn),溫度對測試的影響就是其中之一。
2009年底,公司測試服務(wù)中心受某單位的委托對其光纖布線進行驗收測試。同往常一樣,測試工程師嚴格按照測試流程進行操作,即開機預(yù)熱測試儀5分鐘,同時清潔測試用光纖跳線的端接面,接著使用光纖跳線連接測試儀進行光損耗測試的基準設(shè)置,多次反復(fù)直至光功率輸出穩(wěn)定后斷開跳線連接,而后一名工程師持測試儀主機留在中心機房,另一名工程師拿著測試儀遠端去往幾百米外另一棟樓的配線間,將測試儀接入被測光纖鏈路進行測試。然而,得到的損耗值竟然為負值,也就是說,光能量經(jīng)過幾百米的傳輸非但沒有損失減少,反而增加。經(jīng)過初步分析,我們判斷可能是由于設(shè)置的基準值出現(xiàn)漂移,才導致出現(xiàn)這種測試結(jié)果。于是遠端的人員迅速返回中心機房,再次連接測試儀重新進行基準值的設(shè)定。為了保險起見,我們將機器的預(yù)熱時間延長到20分鐘,且每隔1分鐘觀察一次輸出功率值的變化,充分保證光源功率輸出的穩(wěn)定,然而出乎我們的意料,隨后的測試結(jié)果仍未負值。
究竟是什么導致基準值的漂移?只有一種可能,就是光源的輸出功率發(fā)生變化,而產(chǎn)生這種變化最直接的原因就是溫度的改變。我們開始仔細回憶測試過程中的哪些環(huán)節(jié)有可能會出現(xiàn)溫度的改變。是路上,是在從中心機房去往辦公樓配線間的路上,測試儀的環(huán)境溫度從20度變到零上幾度,然后又再次變回20度,這么劇烈的溫度變化肯定會造成光功率輸出的變化,最終影響測試結(jié)果。于是,我們使用儀器保暖套并動用交通工具縮短路上的時間,解決了這一難題,確保了項目按時、保質(zhì)保量的完成。
從這個案例中我們看到,光纖已作為網(wǎng)絡(luò)的主干鏈路被廣泛地應(yīng)用,但也為測試帶來了新的困難。特別是單模光纖布線系統(tǒng),一般擔負著樓間,甚至是園區(qū)主干的重任,而目前的光纖測試儀器多為室內(nèi)應(yīng)用,并未考慮到儀器有可能經(jīng)歷環(huán)境溫度變化而對其產(chǎn)生影響。因此在進行光纖損耗測試時,如果不注意環(huán)境溫度的改變和距離因素,損耗負值的情況會經(jīng)常發(fā)生,特別是在寒冷冬季進行測試的工程。