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        半干法脫硫灰生產(chǎn)蒸壓磚技術(shù)研究

        2010-09-12 10:27:52蔣軍成楊艷芬王濤李志剛
        電力科技與環(huán)保 2010年6期
        關(guān)鍵詞:半干法蒸壓焦作

        蔣軍成,楊艷芬,王濤,李志剛

        (焦作電廠,河南焦作 454001)

        半干法脫硫灰生產(chǎn)蒸壓磚技術(shù)研究

        Research on technology of autoclaved brick produced by semi-dry calcium-based FGD by-products

        蔣軍成,楊艷芬,王濤,李志剛

        (焦作電廠,河南焦作 454001)

        國網(wǎng)能源開發(fā)有限公司焦作電廠針對半干法脫硫灰難以利用的現(xiàn)狀,提出了用脫硫灰生產(chǎn)蒸壓磚技術(shù)方案,該方案可完全利用脫硫灰中的CaO、CaCO3、Ca(OH)2、CaSO3和CaSO4。介紹了脫硫灰的理化特性及脫硫灰蒸養(yǎng)磚的工業(yè)化試驗,實(shí)現(xiàn)了半干法脫硫灰制蒸壓磚工業(yè)化生產(chǎn)的綜合利用。

        半干法脫硫;脫硫灰;蒸壓磚;綜合利用

        0 引言

        半干法脫硫技術(shù)具有結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小、一次投資、電耗和水耗低、維護(hù)簡便等優(yōu)點(diǎn),在中低硫煤地區(qū)、缺水地區(qū)以及老機(jī)組改造等方面應(yīng)用廣泛。其副產(chǎn)品脫硫灰中有脫硫產(chǎn)物及少量未反應(yīng)的脫硫劑,尤其脫硫灰中含有大量的亞硫酸鈣[1-2],使其利用方式、范圍和途徑受到了較大限制和約束,很難被用于水泥、混凝土、制磚等傳統(tǒng)建材行業(yè),目前大多作拋棄處理,不僅需要投入大量資金、占用土地修建儲灰場,并按堆存數(shù)量交納高額的固體廢物排污費(fèi),且脫硫灰長期堆存過程中對周邊大氣及地下水等存在較大的環(huán)境隱患,不符合國家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求[3-6]。因此,如何實(shí)現(xiàn)脫硫灰綜合利用,變廢為寶,這在國內(nèi)將具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益,也是本項目的研究目的和主要內(nèi)容。

        1 試驗材料

        1.1 粉煤灰和脫硫灰

        粉煤灰要求符合《硅酸鹽建筑制品用粉煤灰》(JC/T 409-2001)標(biāo)準(zhǔn),其中:S iO2≥40%,Al2O3為15%~35%,SO3≤2%,燒失量<12%,顆粒細(xì)度為0.045mm,方孔篩篩余量<45%;粉煤灰放射性符合GB 6763-2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

        試驗采用焦作電廠粉煤灰,細(xì)度為80μm,方孔篩余13%,SiO2為51.15%,Al2O3為27.46%,CaO為3.95%,燒失量8.02%,SiO2/Al2O3為1.86。粉煤灰化學(xué)成分分析見表1。

        表1 焦作電廠粉煤灰的主要化學(xué)成分%

        試驗用半干法脫硫灰取自焦作電廠,SiO2為34.07%,Al2O3為17.35%,CaO為18.32%,燒失量為12.28%。為了推廣脫硫灰制取蒸壓磚技術(shù),同時選取邯鄲馬頭電廠半干法脫硫灰進(jìn)行脫硫灰蒸壓磚生產(chǎn)。馬頭電廠和焦作電廠脫硫灰化學(xué)成分分析見表2。

        表2 脫硫灰的主要化學(xué)成分%

        1.2 生石灰和爐渣

        試驗用生石灰由焦作市場購得,生石灰中CaO的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為42.95%,MgO的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.29%, SO3為0.50%。爐渣是原煤經(jīng)高溫燃燒后排出的殘渣,其產(chǎn)生量一般為原煤的25%~30%。爐渣的主要礦物成分有鈣長石、莫來石、石英、磁鐵礦、黃鐵礦、玻璃體和未燃盡的碳等。玻璃體中含有活性SiO2和活性Al2O3,這兩類物質(zhì)是爐渣的主要活性成分,其含量越高,爐渣活性越好。試驗所用爐渣取自焦作電廠。

        2 生產(chǎn)工藝

        半干法脫硫灰蒸壓磚的生產(chǎn)工藝主要包括混料配比、原料消化、輪碾、成型、養(yǎng)護(hù)和成品堆放等工序。脫硫灰蒸壓磚生產(chǎn)在焦作市華晟新型建材有限公司進(jìn)行。脫硫灰蒸壓磚工藝流程圖如圖1所示。與普通粉煤灰蒸壓磚生產(chǎn)相比,脫硫灰蒸壓磚生產(chǎn)工藝具有以下特點(diǎn):

        (1)強(qiáng)度高。由于脫硫灰中含有大量的CaSO4、CaSO3、Ca(OH)2,可以激發(fā)爐渣和粉煤灰的活性。在相同生石灰和爐渣摻量的條件下,脫硫灰蒸壓磚抗壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度均高于粉煤灰蒸壓磚。

        (2)成本低、廢渣利用率高。脫硫灰蒸壓磚比粉煤灰蒸壓磚生產(chǎn)成本低,脫硫灰蒸壓磚生產(chǎn)原材料除少量的生石灰以外全部是工業(yè)廢渣,因此,從原材料的角度分析脫硫灰磚可有效降低環(huán)境負(fù)荷。

        (3)操作方便。普通粉煤灰蒸壓磚生產(chǎn)過程中經(jīng)常發(fā)生消化倉結(jié)倉現(xiàn)象,由于脫硫灰中含有石膏,可抑制生石灰的消解,因此,生產(chǎn)脫硫灰蒸壓磚可以有效防止消化倉結(jié)倉現(xiàn)象的發(fā)生或者減輕消化倉結(jié)倉的程度,從而大大降低工人的勞動強(qiáng)度。

        (4)生產(chǎn)工藝簡單。脫硫灰蒸壓磚生產(chǎn)工藝與普通粉煤灰蒸壓磚生產(chǎn)工藝相同,所以,普通粉煤灰蒸壓磚生產(chǎn)線不需要進(jìn)行改造就可直接生產(chǎn)脫硫灰蒸壓磚。

        圖1 脫硫灰蒸壓磚工藝流程

        3 性能比較

        脫硫灰蒸壓磚與粉煤灰蒸壓磚抗壓、抗折強(qiáng)度對比分析見圖2、3。從圖中可以看出,在相同生石灰和爐渣摻量的條件下,脫硫灰蒸壓磚抗壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度均高于粉煤灰蒸壓磚。脫硫灰(粉煤灰)摻量及其他條件一定時,生石灰摻量增加,抗壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度均明顯提高,這是因為生石灰在此體系中不僅作為膠凝材料還可起到一定的激發(fā)作用,生石灰水化生成的Ca(OH)2可激發(fā)爐渣和脫硫灰(粉煤灰)的活性。由脫硫灰和粉煤灰化學(xué)成分分析數(shù)據(jù)可知,脫硫灰中含有大量的CaSO4、CaSO3和Ca(OH)2,可以激發(fā)爐渣和脫硫灰(粉煤灰)的活性。因此,與粉煤灰蒸壓磚相比,脫硫灰蒸壓磚只需摻加少量的生石灰就可以達(dá)到粉煤灰蒸壓磚的強(qiáng)度,從而可以大大降低生產(chǎn)成本。

        圖2 脫硫灰蒸壓磚與粉煤灰蒸壓磚抗壓強(qiáng)度對比

        圖3 脫硫灰蒸壓磚與粉煤灰蒸壓磚抗折強(qiáng)度對比

        4 性能檢測

        將焦作市華晟新型建材有限公司利用焦作電廠脫硫灰生產(chǎn)的兩個批次樣品送至河南省建材工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)督檢驗站檢測,各項性能指標(biāo)均超過了《粉煤灰磚》(JC 239-2001)MU20強(qiáng)度等級指標(biāo),性能檢測結(jié)果見表3。

        表3 兩批次樣品性能檢測結(jié)果

        5 經(jīng)濟(jì)效益分析

        蒸壓磚生產(chǎn)成本主要包括原材料、電費(fèi)、蒸汽費(fèi)、設(shè)備配件及耗材、工人及管理人員工資及保險金和管理費(fèi)。計算結(jié)果表明,粉煤灰蒸壓磚生產(chǎn)成本為0.1964元/塊;脫硫灰蒸壓磚生產(chǎn)成本如果按照脫硫灰拋棄處理,不計算交納的固體廢物排污費(fèi)為0.1762元/塊;如果計算交納的固體廢物排污費(fèi)為0.1432元/塊。

        以一個年產(chǎn)量6000萬塊標(biāo)準(zhǔn)磚的蒸壓磚生產(chǎn)企業(yè)為例,如果生產(chǎn)半干法脫硫灰蒸壓磚,每年可以實(shí)現(xiàn)新增產(chǎn)值121.2萬元;對于使用半干法脫硫工藝的發(fā)電廠,每年可利用半干法脫硫灰6.6萬t,為電廠節(jié)約固體廢物排污費(fèi)198萬元/a,同時可以減少儲灰場占地面積、降低脫硫灰長期堆存對周邊大氣環(huán)境及地下水等的污染,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益雙贏。

        6 結(jié)語

        據(jù)不完全統(tǒng)計,目前國內(nèi)采用半干法脫硫工藝的燃煤機(jī)組裝機(jī)容量達(dá)到0.14億kW,每年產(chǎn)生脫硫粉煤灰約300~500萬t。如果這些脫硫灰不能有效的綜合利用,勢必導(dǎo)致資源浪費(fèi)、固體廢棄物排放量增加,加重環(huán)境污染,影響企業(yè)快速可持續(xù)發(fā)展,同時也將制約半干法煙氣脫硫技術(shù)的推廣應(yīng)用。而利用脫硫灰生產(chǎn)新型脫硫灰蒸壓磚,可為企業(yè)帶來顯著的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會效益。

        [1]王文龍,崔琳,馬春元,等.干法半干法脫硫灰的特性與綜合利用研究[J].電站系統(tǒng)工程,2005,21(5):27-29.

        [2]包正宇.不同類型脫硫渣的主要特性及資源化利用研究[D].武漢:武漢理工大學(xué),2006.

        [3]傅伯和,葛介龍.干法脫硫灰用作水泥混合材及緩凝劑的可行性研究[J].電力環(huán)境保護(hù),2000,16(4):35-38.

        [4]任麗,王文龍,馬春元,等.干法半干法脫硫灰全新利用途徑探索研究[J].熱力發(fā)電,2009,38(8):14-18.

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        [6]張凡,王凡,劉 宇,等.半干半濕法煙氣脫硫灰綜合利用研究[C].房建材料與綠色建筑,天津:2009.

        X701.3

        B

        1674-8069(2010)06-033-03

        2010-08-24;

        2010-11-03

        蔣軍成(1972-),男,河南省焦作市人,高級工程師,主要從事熱能動力工程研究工作。E-mail:jzjjc06@sohu.com

        國家電網(wǎng)公司科技項目(20081306)

        Abstract:Because of the complex compositions w ith high contents of sulfur and calcium,the sem i-dry desulfurization by-products are all along hard to be utilized.A completely new utilization m ethod for the desulfurization by-p roducts is put forward to produce autoclaved brick by the State Grid EnergyDevelopm entCo.,Ltd J iaozuo Power Plant.The m inerals in the desulfurization by-products,such as free CaO,CaCO3,Ca(OH)2as well as sulfur-containing m inerals like CaSO3and CaSO4,can all be completely utilized and transformed into autoclaved brick.The physical and chem icalcharacteristics of sem i-dry desulfurizat ion by-products and the industrialized exper iments of autoclaved brick producing by desulfurization by-products were studied.The comp rehensive utilization of sem i-dry desulfurization by-products was successfully achieved.

        Key words:sem i-dry calcium-based FGD;FGD by-p roducts;autoclaved brick;comprehensive utilization

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