郝明松,劉慶芳
(江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司,江蘇揚(yáng)州225000)
電解槽單槽的操作管理及優(yōu)化
郝明松,劉慶芳
(江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司,江蘇揚(yáng)州225000)
鑒于在伍迪公司BM-2.7復(fù)極式電解槽的項(xiàng)目設(shè)計(jì)中考慮了單槽的開(kāi)、停車(chē),在生產(chǎn)過(guò)程中改進(jìn)了開(kāi)、停車(chē)的操作方法,對(duì)連鎖單槽停車(chē)的控制進(jìn)行了優(yōu)化,保證了單槽的平穩(wěn)操作。
伍迪電解槽;單槽;操作優(yōu)化
揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)的離子膜燒堿電解裝置產(chǎn)能6萬(wàn)t/a。一期于2003年9月投產(chǎn),產(chǎn)量為3萬(wàn)t/a,A、B兩組電槽;二期于2004年11月投產(chǎn),產(chǎn)量為3萬(wàn)t/a,C、D兩組電槽。采用伍迪公司BM-2.7復(fù)極式電解槽,每只電解槽有112個(gè)單元。電解槽的直流電由單臺(tái)整流器提供,設(shè)置極化整流器,4臺(tái)單槽形成6萬(wàn)t/a的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目設(shè)計(jì)過(guò)程中確定了在日后的生產(chǎn)中要能夠?qū)崿F(xiàn)單槽的開(kāi)、停車(chē),所以在設(shè)計(jì)配管時(shí),考慮了單槽的進(jìn)出、循環(huán)管線、單槽鹽水換熱器及單槽陰極液換熱器等環(huán)節(jié)。
在正常生產(chǎn)過(guò)程中,因?yàn)閱卧坌孤┗蛳鄳?yīng)單槽的配管泄漏需要檢修時(shí),要進(jìn)行單槽的停車(chē)、檢修和再開(kāi)車(chē)。為了保證安全生產(chǎn),在控制方案中設(shè)置了單槽停車(chē)的連鎖控制。在伍迪電解工藝中,單槽連鎖停車(chē)主要有以下幾種情況。
(1)電槽的陰極液流量低于正常操作量20%,在2min內(nèi)整流負(fù)荷以每秒1%的速率降低,且最后不低于4 kA,超過(guò)2min停車(chē)。
(2)電槽進(jìn)槽鹽水流量低于正常操作量20%,在2min內(nèi)整流負(fù)荷以每秒1%的速率降低,且最后不低于4 kA,超過(guò)2min停車(chē)。
(3)電槽的陰極液溫度最高設(shè)置為92℃,在2 min內(nèi)整流負(fù)荷以每秒1%的速率降低,且最后不低于4 kA,超過(guò)2min停車(chē)。
(4)電槽中心點(diǎn)電壓差最高設(shè)置為1.6 V,延時(shí)3 s,電槽連鎖停車(chē)。
(5)電解槽的陰、陽(yáng)極出口閥門(mén)沒(méi)有完全打開(kāi),電槽停車(chē)。
在原操作手冊(cè)中,單槽開(kāi)、停車(chē)的操作比較簡(jiǎn)單,尤其是單槽并網(wǎng)和脫網(wǎng)的內(nèi)容描述,可操作性較差,在單槽并網(wǎng)的過(guò)程中沒(méi)有考慮到氯氣和氫氣的壓力,容易導(dǎo)致裝置因氯氣、氫氣失壓致使氫氯壓差波動(dòng)而連鎖停車(chē),并且在國(guó)內(nèi)采用的伍迪工藝中,沒(méi)有成功進(jìn)行單槽開(kāi)停車(chē)的操作經(jīng)驗(yàn)。
經(jīng)過(guò)實(shí)踐操作,該公司首先細(xì)化了各步驟的操作法,提高了單槽開(kāi)停車(chē)的可操作性。將單槽開(kāi)停車(chē)的操作納入到崗位正常操作中,能根據(jù)操作規(guī)程進(jìn)行規(guī)范作業(yè),同時(shí)保證其余電槽的穩(wěn)定運(yùn)行。為保證操作的安全性,使用氮?dú)庾鳛殡姴凵龎旱妮d體,既保證了電槽陰陽(yáng)極室的壓差,也對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行起到至關(guān)重要的作用。
3.1 單槽開(kāi)車(chē)操作
單槽開(kāi)車(chē)時(shí),關(guān)鍵操作是對(duì)電槽的升壓及并網(wǎng),操作過(guò)程中要確保氫氣、氯氣的總管壓力不會(huì)有大的波動(dòng)、壓差平穩(wěn)、保證裝置的正常運(yùn)行。單槽升溫結(jié)束后,將電槽的鹽水、陰極液循環(huán)停止,關(guān)閉單槽的循環(huán)管線閥門(mén),利用電槽充氮管線,通過(guò)氮?dú)鈱?duì)電槽進(jìn)行升壓,待開(kāi)車(chē)單槽的陽(yáng)、陰極側(cè)的壓力與總管壓力一致后,再打開(kāi)單槽的氯氣、氫氣隔斷閥,將單槽并入大系統(tǒng)后,開(kāi)始鹽水、陰極液循環(huán),此時(shí),單槽具備了送電開(kāi)車(chē)的條件。
3.2 單槽停車(chē)操作
單槽停車(chē)的操作比較簡(jiǎn)單,重點(diǎn)是在脫網(wǎng)時(shí),保證氫氣、氯氣的壓力穩(wěn)定,防止氯氣、氫氣進(jìn)入單槽管線而引發(fā)總管的壓力波動(dòng)。在負(fù)荷降為1 kA時(shí),關(guān)閉充氮?dú)馇暗母綦x閥,將氯氣總管單槽停車(chē)的連鎖屏蔽。待電流降到零后,極化整流器電流降為零,停止電槽陰、陽(yáng)極液循環(huán),慢慢關(guān)閉陰、陽(yáng)極液管道上的出口隔離閥,打開(kāi)陰、陽(yáng)極液出口旁通閥,通過(guò)單槽進(jìn)料管線進(jìn)行電解液循環(huán),單槽加水2m3、并進(jìn)行電槽氮?dú)獾臎_洗、投極化。單槽脫網(wǎng)結(jié)束,可以進(jìn)行降溫、排液等操作。電槽周邊的相關(guān)閥門(mén)見(jiàn)圖1。
在離子膜裝置一期時(shí),裝置只有2臺(tái)單槽,裝置發(fā)生異常而導(dǎo)致單槽停車(chē)時(shí),由于瞬間氯氣、氫氣量都下降為原有氣量的50%,在正常生產(chǎn)過(guò)程中的控制值波動(dòng)后,自動(dòng)調(diào)節(jié)恢復(fù)的可能性非常小,所以會(huì)引起整個(gè)裝置的停車(chē)。
2004年下半年,離子膜項(xiàng)目二期工程投運(yùn),整個(gè)裝置的電槽數(shù)增加為4臺(tái),一臺(tái)單槽的氣量占比只有25%,為單槽連鎖停車(chē)后整個(gè)裝置不停車(chē)提供了可能。但在離子膜正常生產(chǎn)過(guò)程中,氯氣、氫氣總管上的調(diào)節(jié)閥都處于自動(dòng)控制狀態(tài),單槽連鎖停車(chē)后,會(huì)因?yàn)轭l繁調(diào)節(jié)導(dǎo)致氯氣、氫氣總管壓力及氫氯壓差大幅度波動(dòng),引發(fā)氯氫壓差達(dá)到最低,連鎖停車(chē)。并且在此情況下,無(wú)法進(jìn)行人為干預(yù),避免在操作過(guò)程中調(diào)節(jié)不及時(shí),引起氯氫壓差過(guò)大,對(duì)電槽及膜產(chǎn)生損傷,進(jìn)而再發(fā)生安全風(fēng)險(xiǎn)。在發(fā)生單槽突然停車(chē)后,實(shí)行監(jiān)控,無(wú)法進(jìn)行手動(dòng)調(diào)節(jié),只能自動(dòng)控制。從二期工程投運(yùn)后的情況來(lái)看,能夠恢復(fù)的比例約為25%,多數(shù)情況下仍會(huì)因?yàn)閱尾鄣耐\?chē),系統(tǒng)氯氫壓差調(diào)節(jié)滯后而引發(fā)整個(gè)裝置停車(chē),給裝置本身以及后續(xù)精細(xì)化工生產(chǎn)的安全性與穩(wěn)定性帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)單槽停車(chē)后引發(fā)整個(gè)裝置停車(chē)的DCS過(guò)程報(bào)告進(jìn)行分析,同時(shí)在總管上的2個(gè)主調(diào)節(jié)閥的PID參數(shù)不同,氯氫壓差控制主要區(qū)別在于比例積分(PI)控制規(guī)律。比例控制的作用是普遍常用的調(diào)節(jié)控制,能夠迅速克服干擾的影響,使系統(tǒng)恢復(fù)穩(wěn)定,但是由于輸入信號(hào)與輸出信號(hào)比例固定,系統(tǒng)達(dá)到穩(wěn)定后還存在殘值;積分控制的作用滯后于偏差的存在,不能及時(shí)克服干擾的影響,使得調(diào)節(jié)過(guò)程緩慢、不易穩(wěn)定;微分調(diào)節(jié)的好處在于,偏差盡管不大,但在偏差開(kāi)始劇烈變化的時(shí)刻能自動(dòng)產(chǎn)生一個(gè)強(qiáng)大的調(diào)節(jié)作用,但微分調(diào)節(jié)與偏差的變化速度有關(guān),所以不單獨(dú)使用[1]。主調(diào)節(jié)閥的PID參數(shù)見(jiàn)表1。氯、氫調(diào)節(jié)閥的參數(shù)不同,主要是為了適應(yīng)壓力波動(dòng)時(shí)的穩(wěn)定性與調(diào)節(jié)過(guò)程中的靈敏性。
表1 主調(diào)節(jié)閥的PID參數(shù)
從PID數(shù)據(jù)來(lái)看,氯氣的調(diào)節(jié)閥更加強(qiáng)調(diào)的是調(diào)節(jié)的穩(wěn)定性,不會(huì)過(guò)多、過(guò)快地進(jìn)行調(diào)節(jié);而氫氣總管的調(diào)節(jié)閥主要調(diào)節(jié)的參數(shù)是氫氯壓差,是保證裝置穩(wěn)定及電槽與膜安全的重要參數(shù)。
分析結(jié)論是,在單槽連鎖停車(chē)后,氯氣壓力、氫氣壓力都下降,氯氣壓力下降幅度大于氫氣壓力下降的幅度,氫氯壓差加大,同時(shí)由于氯氣調(diào)節(jié)閥所設(shè)置的SV正常為20 kPa,氫氯壓差的SV為4 kPa,所以,氯氣調(diào)節(jié)閥與氫氣調(diào)節(jié)閥同時(shí)作用,分別對(duì)氯氣總管壓力和氫氯壓差進(jìn)行調(diào)節(jié)。如果在調(diào)節(jié)過(guò)程中,使調(diào)節(jié)幅度一致或接近,能夠?qū)?shù)調(diào)節(jié)正常,保證裝置不會(huì)連鎖停車(chē),否則,裝置會(huì)因?yàn)閴翰畹倪B鎖而停車(chē)。
針對(duì)這一分析,提出在DCS的控制邏輯中增加一個(gè)控制。單槽連鎖停車(chē)后,由DCS直接控制將氯氣總管的壓力控制值SV設(shè)置為16 kPa,這一指標(biāo)的確定也是根據(jù)多次停車(chē)過(guò)程中的DCS記錄報(bào)告總結(jié)出來(lái)的,而氫氯壓差的控制不變。當(dāng)單槽停車(chē)穩(wěn)定后,再緩慢地將氯氣總管壓力提升到20 kPa,并在此過(guò)程中保證氫氯壓差的穩(wěn)定。
經(jīng)過(guò)優(yōu)化,在單槽停車(chē)后,氯氣總管與氫氣總管的調(diào)節(jié)閥能夠基本保持原有的閥門(mén)開(kāi)度,不會(huì)發(fā)生調(diào)節(jié)無(wú)效的情況。當(dāng)4臺(tái)電槽同時(shí)運(yùn)行發(fā)生單槽連鎖停車(chē)時(shí),再也沒(méi)有發(fā)生過(guò)整個(gè)裝置因調(diào)節(jié)不佳連鎖停車(chē)的現(xiàn)象。如果是計(jì)劃性停單槽,則可將這一內(nèi)部邏輯控制進(jìn)行屏蔽,避免對(duì)系統(tǒng)的干擾。
(1)節(jié)約了裝置開(kāi)車(chē)恢復(fù)的時(shí)間。
(2)減少了運(yùn)行成本,避免了整個(gè)裝置停車(chē)。
(3)單槽連鎖停車(chē)后,穩(wěn)定壓力控制,減少氫氯壓差的波動(dòng),減少膜與極網(wǎng)之間的摩擦,保證了電槽與膜的安全。
(4)伍迪電槽換膜時(shí)間較長(zhǎng),控制優(yōu)化后,在電槽換膜時(shí)可以一臺(tái)電槽停車(chē)換膜,其余電槽開(kāi)車(chē),大大減少了停車(chē)時(shí)間。
[1]張毅,等.自動(dòng)檢測(cè)技術(shù)及儀表控制系統(tǒng).北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004.
Operaionmanagementand optim ization of single cellUhde ionic membraneelectrolyzer
HAOMing-song,LIUQing-fang
(Jiangsu Yangnong ChemicalGroup Co.,Ltd.,Yangzhou 225000,China)
According to running and stop of single cell of BM-2.7 Uhde bipolar type ionic membrane electrolyzer,the operation method of running and stop was innovated.The single cell interlock stopping controlwasoptimized for stable operation ofsingle cell.
Uhde ionicmembraneelectrolyzer;single cell;optimization operation
book=6,ebook=127
TQ151.1+5
B
1009-1785(2010)08-0006-02
2010-02-01