孫長(zhǎng)春
作者通聯(lián):神華國(guó)華國(guó)際電力股份有限公司北京熱電分公司 北京市 100025
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神華國(guó)華國(guó)際電力股份有限公司北京熱電分公司兩臺(tái)200MW的發(fā)電供熱機(jī)組,各配備兩臺(tái)410t/h鍋爐,由哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn),型號(hào)HG-410/9.8-YM115。鍋爐原設(shè)計(jì)煤種為大同混煤。因燃煤結(jié)構(gòu)的調(diào)整,改燒神華煤。神華煤的特點(diǎn)是發(fā)熱量高、揮發(fā)分高、灰分低,是優(yōu)質(zhì)的動(dòng)力煤,但神華煤的含鈣量高,易沾污受熱面。由于煤種的改變?cè)斐闪隋仩t省煤器和空氣預(yù)熱器積灰堵灰加劇,原有的蒸汽吹灰效果不佳,影響了鍋爐的安全運(yùn)行。
神華煤含鈣高與濕度較大的煙氣結(jié)合后形成積灰較堅(jiān)硬,鍋爐省煤器、空氣預(yù)熱器采用蒸汽吹灰,鍋爐在高負(fù)荷時(shí)(350~410t/h)每班吹灰兩次,低負(fù)荷時(shí),每班吹灰一次,每次吹灰約用時(shí)110min,大約耗用7t多蒸汽。吹灰時(shí)造成煙氣濕度增大,加劇了灰對(duì)受熱面的沾污。吹灰次數(shù)過(guò)多使煙氣中水蒸汽含量高,造成了鍋爐省煤器管積灰和空氣預(yù)熱器堵灰嚴(yán)重。
吹灰蒸汽系統(tǒng)疏水閥在暖管時(shí)全開(kāi),暖管結(jié)束后全關(guān),兩個(gè)疏水閥前后布置,前一疏水閥對(duì)水冷壁和過(guò)熱器吹灰器疏水,后一疏水閥對(duì)省煤器吹灰器疏水。吹灰順序是先水冷壁,再過(guò)熱器,最后省煤器。省煤器的吹灰蒸汽經(jīng)過(guò)1h的等待冷卻,管道內(nèi)已有凝結(jié)水存在,吹省煤器時(shí)部分吹灰器帶水,形成濕泥灰狀態(tài),這也是尾部受熱面堵灰的重要原因。
由于省煤器和空氣預(yù)熱器積灰堵灰加劇,致使鍋爐排煙溫度升高,4臺(tái)鍋爐排煙溫度在146℃左右(100%額定負(fù)荷時(shí),鍋爐排煙溫度設(shè)計(jì)值為135℃),比設(shè)計(jì)值高出10℃左右。對(duì)于燃用灰沾污傾向大的煤種時(shí),蒸汽吹灰造成瞬時(shí)部分煙氣的濕度增大,更增加了在鍋爐尾部受熱面上粘結(jié)灰的機(jī)率。
經(jīng)過(guò)對(duì)電廠鍋爐吹灰方式進(jìn)行調(diào)研發(fā)現(xiàn),弱爆炸波吹灰方式是目前解決鍋爐尾部積灰的最佳措施。
弱爆炸波吹灰器的工作原理是按一定比例預(yù)混的可燃?xì)怏w在特別設(shè)計(jì)的燃燒室中快速燃燒,形成一定的壓力脈沖,并產(chǎn)生高速射流和沖擊波,由于沖擊波能量比較集中,并且伴隨著高速氣流的沖刷和強(qiáng)烈的頻帶較寬的氣流激振作用使換熱表面上的積灰脫落。
弱爆炸波吹灰器主要包括動(dòng)力氣源、流量系統(tǒng)、混合點(diǎn)火系統(tǒng)、分配聯(lián)箱、爆炸腔、球面波發(fā)生器和控制保護(hù)系統(tǒng)等部分,該系統(tǒng)構(gòu)成如圖1所示。
圖1 弱爆炸波吹灰器系統(tǒng)構(gòu)成
動(dòng)力氣源包括燃?xì)夂涂諝?,燃?xì)獬S靡胰病A髁肯到y(tǒng)分別測(cè)量燃?xì)夂涂諝獾牧髁渴顾鼈儼匆欢ɑ旌媳然旌?。混合點(diǎn)火系統(tǒng)均勻混合燃?xì)夂涂諝庖员WC它們?cè)谔厥庠O(shè)計(jì)的燃燒室里快速燃燒。通過(guò)分配聯(lián)箱的合理分流使弱爆炸波吹灰器可以達(dá)到一機(jī)多口,以滿足多部位清灰要求。爆炸腔使燃燒發(fā)展為弱爆炸波加速,球面波發(fā)生器引導(dǎo)沖擊波向清灰面做功,使沖擊波產(chǎn)生最佳效果,由爆炸腔和球面波發(fā)生器的合理配合可以達(dá)到更好的清灰效果。
控制保護(hù)系統(tǒng)采用工業(yè)控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng),操作界面簡(jiǎn)潔、操作方便。采用PLC控制方式進(jìn)行程序控制,并在控制柜配備觸摸屏與PLC進(jìn)行通信以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)控制,在控制室配備工業(yè)控制計(jì)算機(jī)與PLC進(jìn)行通信實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)方控制。
操作畫(huà)面除具備操作功能外,還具備報(bào)警提示功能。在操作畫(huà)面中的“警情信息”顯示為系統(tǒng)運(yùn)行出現(xiàn)故障時(shí)的故障信息,比如“溫度過(guò)高”、“主燃料正在運(yùn)行”等等,一旦故障解除,警情信息會(huì)自動(dòng)消失。
在操作畫(huà)面中可以實(shí)時(shí)監(jiān)視弱爆炸波吹灰系統(tǒng)中的溫度、壓力和流量等運(yùn)行參數(shù),調(diào)試時(shí)可以根據(jù)顯示信息進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)參數(shù)的設(shè)置,這些參數(shù)都設(shè)置有峰值,一旦超過(guò)峰值,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)出報(bào)警信息。
弱爆炸波吹灰系統(tǒng)正常運(yùn)行中紅白相間顏色閃爍表示的是氣體的流通管路,在系統(tǒng)某段管路有氣體通過(guò)時(shí),這段管路會(huì)閃爍以示氣體正在通過(guò)。
在操作畫(huà)面中設(shè)置有調(diào)試界面和設(shè)置參數(shù)界面,調(diào)試界面功能可在系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試時(shí)對(duì)比現(xiàn)場(chǎng)情況查看閥門(mén)狀態(tài),參數(shù)設(shè)置界面功能中可以根據(jù)實(shí)際需要設(shè)定吹灰次數(shù)和吹灰強(qiáng)度。
4臺(tái)鍋爐采用弱爆炸波吹灰后,有效清除了鍋爐尾部積灰,降低了鍋爐的排煙溫度5~12℃,煙氣阻力降低了100~300Pa。從檢修期對(duì)鍋爐尾部清理來(lái)看,積灰量也比以前減少了約75%。
以公司1臺(tái)哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的HG-410/9.8-15單汽包高壓自然循環(huán)鍋爐的低溫過(guò)熱器、省煤器和回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器等尾部受熱面為例,蒸汽吹灰設(shè)備初投資共48萬(wàn)元,按每年運(yùn)行5500h、高壓蒸汽0.109元/kg、每天吹灰3次計(jì)算,每天耗汽量約為71t,運(yùn)行費(fèi)用約為177.4萬(wàn)元。弱爆炸波吹灰設(shè)備初投資共120萬(wàn)元,按每年運(yùn)行5500h、24個(gè)噴口每天消耗乙炔1瓶、每瓶按120元計(jì)算,運(yùn)行費(fèi)用2.7萬(wàn)元。弱爆炸波吹灰比蒸汽吹灰每年可節(jié)約費(fèi)用170多萬(wàn)元。
(1)鍋爐如果是露天布置,冬季弱爆炸波吹灰吹灰運(yùn)行時(shí)常出現(xiàn)空氣管路凍冰問(wèn)題,這主要是空氣管路布置平緩,無(wú)法正常疏水,解決辦法可將管路傾斜布置,使管中積水排出。
(2)整個(gè)尾部吹灰部分由上至下分為5部分,吹灰順序也是由上至下依次吹灰,每次吹灰鍋爐負(fù)壓都要反正,影響鍋爐正常運(yùn)行。分析原因?yàn)殄仩t運(yùn)行一段時(shí)間后,受熱面存在一些積灰,弱爆炸波吹灰使這些積灰落下,堵塞通流面,另一個(gè)因素是在爆炸時(shí),流動(dòng)的煙氣會(huì)出現(xiàn)滯留現(xiàn)象,兩者疊加,使鍋爐出現(xiàn)反正現(xiàn)象,解決辦法可將吹灰順序改為由下至上進(jìn)行,在保證吹灰效果的前提下適當(dāng)降低吹灰壓力。
經(jīng)過(guò)實(shí)踐證明,改用弱爆炸波吹灰后鍋爐尾部受熱面的清潔效果明顯好于蒸汽吹灰,是解決鍋爐尾部積灰的一個(gè)好方法,有效降低了鍋爐排煙溫度和煙道阻力,提高了效率和保證了鍋爐安全運(yùn)行。
1 樊未軍,孫文超,吳承康.電站鍋爐燃?xì)饷}沖吹灰過(guò)程研究[J].熱能動(dòng)力工程,2001,16(3)