陳 瑾 劉戰(zhàn)英
(河北理工大學(xué))
冷軋微碳鋼工藝參數(shù)對(duì)深沖性能的影響
陳 瑾 劉戰(zhàn)英
(河北理工大學(xué))
通過軋制試驗(yàn)和性能檢測(cè),得到了冷軋微碳鋼軋制工藝參數(shù)和退火溫度對(duì)深沖性能的影響關(guān)系。通過 X射線衍射儀測(cè)定了軋制織構(gòu),并且進(jìn)行了ODF定量分析,使檢測(cè)的塑性應(yīng)變比 r值 與織構(gòu)分析一致,為制定冷軋微碳鋼的軋制和退火工藝參數(shù)提供了依據(jù)。
微碳鋼 深沖性能 塑性應(yīng)變比織構(gòu)
微碳深沖鋼是目前使用的比較典型、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的深沖用鋼,它是在傳統(tǒng)的低碳鋁鎮(zhèn)靜深沖鋼基礎(chǔ)上通過進(jìn)一步降碳和純凈鋼質(zhì)發(fā)展而來的。這類鋼通常的化學(xué)成分為低碳、低硫,碳和硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)可分別小于0.04%和0.015%,廣泛用于汽車制造中的沖壓件[1]。目前,對(duì)超低碳 IF鋼的研究比較多而對(duì)微碳鋼的研究則較少。筆者針對(duì)某鋼鐵公司生產(chǎn)的微碳鋼,研究了冷軋工藝參數(shù)與退火制度對(duì)深沖性能的影響。以熱軋后的帶鋼為實(shí)驗(yàn)材料,進(jìn)行冷軋及退火工藝試驗(yàn)。通過不同的冷軋壓下率和退火溫度,對(duì)性能進(jìn)行檢測(cè)和織構(gòu)分析,得到了冷軋微碳鋼軋制工藝參數(shù)和退火溫度對(duì)深沖性能的影響關(guān)系。這對(duì)微碳鋼用于沖壓件制做具有重要的意義。
1.1 實(shí)驗(yàn)材料
冷軋?jiān)囼?yàn)所用的原料為熱軋帶鋼,其化學(xué)成分見表1。
表1 微碳鋼的化學(xué)成分 w/%
熱軋帶鋼采用厚度為 85mm的連鑄薄板坯,經(jīng)過2架粗軋機(jī)和5架精軋機(jī)的連續(xù)軋制,軋制成厚度3.6 mm的帶鋼。開軋溫度為1100℃,在粗軋和精軋之間通過水冷裝置冷卻軋件,使入精軋溫度在860℃左右,實(shí)現(xiàn)鐵素體區(qū)軋制,終軋溫度為800℃。由熱軋帶鋼上取樣,試樣寬180mm、長230mm,做為冷軋?jiān)囼?yàn)的原料。
1.2 實(shí)驗(yàn)方法
實(shí)驗(yàn)在實(shí)驗(yàn)室的二輥冷軋機(jī)上進(jìn)行,軋輥直徑為170mm,軋制速度為0.39 m/s,在軋制試驗(yàn)過程采用潤滑軋制,潤滑劑采用國產(chǎn)奎克潤滑油。冷軋?jiān)囼?yàn)的軋制規(guī)程和退火制度見表2。
表2 冷軋?jiān)囼?yàn)的軋制規(guī)程和退火制度
軋制試驗(yàn)過程由于軋件受咬入條件的限制,在50%的壓下率軋制3道次、在 75%的壓下率軋制4道次、在90%的壓下率軋制5道次。
軋后按照國家標(biāo)準(zhǔn)制作拉伸試樣,試樣分別由軋制試樣上用線切割機(jī)切割得到。試樣分別按照與軋制方向成0°、45°和90°切割取得,尺寸為12mm ×250mm。退火用的退火爐型號(hào)為 SX2-4-10,為防止氧化,采用氫氣氣體保護(hù)退火。
2.1 性能檢測(cè)
對(duì)試樣進(jìn)行拉伸檢測(cè)。拉伸在 SCHENCK-10KN型伺服拉伸實(shí)驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行。當(dāng)拉伸延伸率達(dá)10%時(shí)停止拉伸,取標(biāo)距里的三個(gè)不同的寬度,求得平均值。按照國家標(biāo)準(zhǔn)求 r0、r45、r90值。在對(duì)于不同方向上的試樣用下式計(jì)算加權(quán)平均值
總壓下率/% 退火溫度/℃ 退火時(shí)間/m in r 值28 700 30 0.5628 750 30 0.8750 700 30 0.8650 750 30 0.93 75 700 10 0.96 75 750 10 1.0390 700 10 1.1290 750 10 1.46
圖1 700℃退火隨壓下率的變化趨勢(shì)
圖2 750℃退火隨壓下率的變化趨勢(shì)
在退火過程發(fā)生回復(fù)、初次再結(jié)晶和晶粒長大,同時(shí)對(duì)深沖性能至關(guān)重要的γ纖維織構(gòu)也是在此階段形成。根據(jù)定向形核和定向生長理論,隨著退火溫度的提高,再結(jié)晶的驅(qū)動(dòng)力增加,會(huì)使得{111}取向晶粒在再結(jié)晶過程中的形核和長大的幾率增加,所以退火溫度提高值 也提高[2]。
2.2 金相組織
在熱軋、冷軋及退火的材料上截取20mm×20mm的試樣,圖3為不同壓下率和退火溫度下微碳鋼的顯微組織。
圖3 金相組織
由圖3可見,微碳鋼的軋制和退火組織由鐵素體構(gòu)成。隨著冷軋壓下率的增加,晶粒的畸變?cè)絿?yán)重,即晶粒沿著軋制方向被拉長。變形金屬經(jīng)再結(jié)晶退火后,機(jī)械性能發(fā)生了重大變化,強(qiáng)度、硬度下降,塑性、韌性上升。由以上金相組織可以看出,變形程度對(duì)再結(jié)晶晶粒大小有很大影響,當(dāng)變形程度較小時(shí),再結(jié)晶畸變能小,晶粒相對(duì)粗大;當(dāng)超過臨界變形量后,晶粒逐漸細(xì)化,變形度越大,晶粒越細(xì)小。這是由于變形度增加,使畸變能增加,再結(jié)晶晶粒變細(xì)[3],退火溫度越高發(fā)生再結(jié)晶后晶粒越細(xì)小。
2.3 織構(gòu)分析
在熱軋、冷軋及退火的材料上截取20mm×20mm的試樣,用 R INT2500/PC型 X射線衍射儀測(cè)定了織構(gòu),得到了 ODF圖(取向分布函數(shù)圖)。根據(jù)ODF圖繪制了γ和α取向線,對(duì)各種試驗(yàn)條件下的織構(gòu)進(jìn)行了分析。
2.3.1 冷軋織構(gòu)分析
微碳鋼為體心立方金屬,圖為冷軋后的不同的壓下量試樣的ODF圖。按照?qǐng)D4所示的ODF圖繪制了φ2=45°的α和γ取向線(如圖5所示)。而α和γ取向線能充分展示冷軋變形中織構(gòu)變化。
圖4 冷軋?jiān)嚇拥腛DF圖
圖5 不同冷軋壓下率下φ2=45°的α和γ取向線
從圖中可以看出,隨著冷軋壓下率的增加,α線上的取向密度不斷增強(qiáng),壓下率為50%的織構(gòu)比較弱,并且主要形成了{(lán)001}<110>和{112}<110>織構(gòu);γ線上的{111}<110>織構(gòu)也有所增強(qiáng),但是壓下率為50%時(shí)相對(duì)較弱,而{111}<112>織構(gòu)比{111}<110>織構(gòu)相對(duì)要強(qiáng)一些。
2.3.2 再結(jié)晶織構(gòu)分析
對(duì)壓下率為90%的冷軋樣分別進(jìn)行了 700℃,750℃不同溫度退火處理,圖6為不同退火溫度的再結(jié)晶ODF圖。按照?qǐng)D6所示的ODF圖繪制了φ2=45°的α和γ取向線密度分布圖(如圖7所示)。
圖6 冷軋退火試樣的ODF圖
圖7 不同退火溫度的φ2=45°的α和γ取向線
由圖6可以看出,冷軋經(jīng)過退火后,由于發(fā)生了再結(jié)晶α取向線密度較退火前的密度小,而退火前{001}<110>織構(gòu)的密度要比{111}<110>織構(gòu)密度要大得多,而退火后α線上的{001}<110>和{112}<110>不利織構(gòu)明顯大量減少,γ線上的{111}<110>有利織構(gòu)也有所減少,但是{111}<112>織構(gòu)增強(qiáng)較為明顯。這是由于再結(jié)晶退火時(shí)保持了一定原來的冷軋織構(gòu),一部分變形織構(gòu)被其他組分的織構(gòu)所代替。
由圖7可以看出,發(fā)生再結(jié)晶退火后{111}<110>有利織構(gòu)的密度強(qiáng)度較{001}<110>不利織構(gòu)密度強(qiáng)度減小的要小得多,也就是說相比之下在帶鋼中{111}<110>織構(gòu)是增加了。{111}/{110}織構(gòu)組分較退火之前增加約50%,因此使深沖性能提高。退火溫度越高
book=26,ebook=24條,其壓力為0.4~0.6 M Pa,按流速 8.5m/s計(jì)算,則其流量為30 m3/h,故其在試驗(yàn)階段內(nèi)消耗的壓縮空氣量為2160 m3。
50μm,電熔鎂砂細(xì)粉中的CaO與 Fe2O3在低溫下生成的液相填充于M gO晶粒間;而在M gO細(xì)粉包裹含添加劑 CaO砂的交界層處有明顯裂紋出現(xiàn)不利于提高 CaO砂的抗水化性。
圖3 mgO薄膜和CaO接觸層處顯微結(jié)構(gòu)
M gO薄膜和 CaO接觸層處線分析如圖4所示。由圖4可以看出,在距邊界約0mm~0.25mm處以M gO為主晶相,只含有少量的 CaO;在0.25mm~1.00mm處,是以M gO為主晶相,CaO為次晶相,類似為M gO-CaO材料;而在約1.00mm以外,M gO含量陡然下降,CaO成為主晶相的 CaO材料。
圖4 mgO薄膜和CaO接觸層處線分析
1)電熔M gO細(xì)粉包裹無添加劑 CaO砂抗水化性優(yōu)于包裹含添加劑 CaO砂,使其交界處成為類似M gO-CaO質(zhì)材料,不出現(xiàn)層裂。
2)在電熔M gO細(xì)粉中引入1.0%的 Fe2O3包裹無添加劑 CaO砂經(jīng)1600℃×3 h燒后,能在 CaO砂表面制備厚度約為0.25mm的M gO薄膜,可提高其的抗水化性,將 CaO砂水化增重率由20.69%降至8.10%。
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旋轉(zhuǎn)密封閥處壓縮空氣管道為DN50的管道兩條,其壓力為9 kPa,按流速14m/s計(jì)算,則其流量為197.8 m3/h,故其在試驗(yàn)階段內(nèi)消耗的壓縮空氣量為14241.6 m3。
雜用壓縮空氣量按實(shí)際消耗的5%計(jì)算,則在試驗(yàn)階段內(nèi)消耗的壓縮空氣總量為17221.68 m3,噸焦耗壓縮空氣量為2.23 m3/t焦。
2.4 氮?dú)獾南?/p>
在正常生產(chǎn)時(shí),氮?dú)庀闹饕腥缦聨讉€(gè)部位:風(fēng)機(jī)軸封及儀表用氮?dú)?(除塵用氮?dú)鉃橹苯訌膬x表氮?dú)馍戏种Ф鴣?,其余部位的氮?dú)庠谡Ia(chǎn)時(shí)雖然可以使用,但用增加空氣導(dǎo)入量來控制循環(huán)氣體的成分,不消耗氮?dú)狻?/p>
風(fēng)機(jī)軸封與儀表用氮?dú)饩鶠?DN50的管道,壓力為0.4~0.6 M Pa,按流速20 m/s計(jì)算,則其流量為141.3 m3/h,故風(fēng)機(jī)軸封與儀表用氮?dú)庠谠囼?yàn)階段內(nèi)消耗的氮?dú)饬繛?0173.6 m3,則噸焦耗氮?dú)饬繛?.31 m3/t焦。
3.1 與濕法熄焦用水消耗的比較
濕法熄焦的水的消耗量為0.4 m3/t焦[2]。在上述計(jì)算中,循環(huán)水雖然有0.216 m3/t焦的使用量,但因?yàn)檠h(huán)水可循環(huán)使用,基本在本系統(tǒng)中沒用實(shí)際的消耗。地表水的使用量為0.23 m3/t焦,該水量大部分排到外排水溝中,可再制成中水進(jìn)行二次使用,僅有一小部分蒸發(fā),按10%的蒸發(fā)量才為0.023 m3/t焦,僅為濕法熄焦水消耗量的5%。
3.2 與濕法熄焦用電消耗的比較
濕法熄焦較干熄焦相比,除熄焦車本身用電外,僅有兩臺(tái)配90 k W的消火泵。在相同條件下,濕法熄焦耗電為1.1(k W·h)/t焦,干熄焦耗電為5.36(kW ·h)/t焦,干熄焦的噸焦耗電為濕熄焦的4.87倍。
3.3 與濕法熄焦用壓縮空氣、氮?dú)庀牡谋容^
濕法熄焦的水控制閥門為氣動(dòng)閥門,一般情況下使用壓縮空氣,氮?dú)鉃閭溆脷庠?。使用的壓縮空氣管道為DN25的管道,其壓力為0.4~0.6 M Pa,每次熄焦時(shí)使用時(shí)間約150 s,則耗壓縮空氣為435 m3(耗氮?dú)鉃榱?。濕法熄焦噸焦耗壓縮空氣量則為0.056 m3/t焦,干熄焦噸焦耗壓縮空氣量為2.23 m3/t焦,干熄焦的噸焦耗壓縮空氣是濕熄焦的39.8倍。
1)通過上述計(jì)算與比較,可得出干熄焦系統(tǒng)在四干一濕正常生產(chǎn)時(shí)能源介質(zhì)消耗的量 (見表4):
表4 能源介質(zhì)消耗量
干熄焦系統(tǒng)相比于傳統(tǒng)濕法熄焦,節(jié)約了大量的水與水處理的工作量,同時(shí)也消耗了較多的電力、壓縮空氣與氮?dú)狻?/p>
2)根據(jù)計(jì)算過程,可以推論:在干熄率提高后,干熄焦的噸焦耗水、電、壓縮空氣、氮?dú)鈱⒂幸欢ǖ南陆怠?/p>
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EFFECT OF COLD-ROLLED PROCESS PARAM ETERS ON DEEP-DRAW ING PERFORmANCE OFM I CRO-CARBON STEEL
Chen Jin L iu Zhanying (Hebei Polytechnic University)
Through the rolling and performance test,W e has been effect of co ld-ro lledmicro-carbon steel rolling param eters and annealing temperature on deep-draw ing p roperties,ro lling texture was detected by X-ray diffraction and analyzed a quantitative ofODF,valuewas consistentw ith texture analysis,whichwasp rovided for the developm entofm icro-cold -ro lled carbon steel rolling and annealing p rocess param eters.
micro-carbon steel deep-draw ing p roperties-p lastic strain ratio texture
**本課題得到國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(東北大學(xué))開放課題資助,編號(hào)2009004
聯(lián)系人:劉戰(zhàn)英,博士,教授,碩士生導(dǎo)師,河北.唐山(063009),河北理工大學(xué)冶金與能源學(xué)院;
2009—10—23