胡勝豐
(中國水電建設(shè)集團(tuán)國際工程有限公司 北京市 100048)
李衛(wèi)超 袁云剛
(中國水電建設(shè)集團(tuán)第八工程局有限公司 長沙市 410007)
金安橋水電站位于云南省麗江市境內(nèi)的金沙江中游河段上,是金沙江中游河段規(guī)劃的第五級電站。其人工砂石加工系統(tǒng)位于電站左岸下游1.8 km,主要承擔(dān)上游碾壓混凝土圍堰、大壩、引水發(fā)電系統(tǒng)等主體工程約528萬m3混凝土所需砂石料的生產(chǎn)任務(wù)。該系統(tǒng)共需制備砂石骨料約1 180萬t,其中碎石730萬t,碾壓混凝土用砂230萬t,常態(tài)混凝土用砂220萬t。該系統(tǒng)于2005年6月1日開工建設(shè),2006年8月8日達(dá)標(biāo)投產(chǎn),生產(chǎn)運(yùn)行至2011年結(jié)束。
根據(jù)招標(biāo)文件要求,電站主體工程混凝土澆筑高峰月平均強(qiáng)度為22.7萬m3,則砂石系統(tǒng)毛料處理能力達(dá)2 000 t/h,屬于國內(nèi)外大型砂石料加工系統(tǒng)。料場石料為灰色玄武巖、杏仁狀玄武巖夾七層連續(xù)性相對較好的凝灰?guī)r及數(shù)層火山角礫熔巖玄武巖料源。
(1)該系統(tǒng)所加工的玄武巖原料具有硬度高、內(nèi)部晶胞結(jié)構(gòu)復(fù)雜的特性,為此,需要充分掌握玄武巖 “硬、脆、碎”和“易碎難磨”的特點(diǎn),需要著重解決人工制砂過程中出現(xiàn)的產(chǎn)量及質(zhì)量控制問題。
(2)該玄武巖料源中夾雜具有吸水性高、保水性好等特性的火山角礫熔巖和凝灰?guī)r的斷層和夾層,為此,需要編制合理的爆破設(shè)計(jì),掌握爆破參數(shù),控制毛料的粒徑和級配組成,盡最大可能剔除廢料,以提供合格的毛料。
(3)針對碾壓混凝他澆筑高強(qiáng)度、大方量的特點(diǎn),需要充分考慮成品砂的含水率能否滿足要求。為此,系統(tǒng)采用干法生產(chǎn)、濕法生產(chǎn)還是干、濕兩用的工藝,起到了決定成敗的作用。
(4)硬巖的“硬、脆、碎”特點(diǎn),直接影響了成品粗骨料的粒型,碎石整形也是不容忽視的重要問題。
(5)玄武巖制砂工藝一直是水電行業(yè)無法徹底解決的問題,尤其是碾壓砂石粉含量能否達(dá)標(biāo),其石粉回收工藝必不可少。
粗碎車間設(shè)置了2臺旋回破碎機(jī)(42-65MK-Ⅱ),每臺破碎機(jī)的銘牌處理量不小于1 600 t/h。采石場粒徑小于700 mm的毛料經(jīng)自卸汽車運(yùn)到粗碎車間受料口,破碎后的半成品料進(jìn)入半成品料堆。該破碎機(jī)所生產(chǎn)的半成品料粒型較好,最大粒徑不大于250 mm,可進(jìn)行初級控制大石和特大石成品料質(zhì)量。
(1)第一篩分車間。
第一篩分車間采用干式篩分,上下并排布置2組3YKRH2460型重型圓振動篩和2組2YKR2460型圓振動篩,上下分層布置,重型篩共設(shè)3層篩網(wǎng),篩孔尺寸分別為Φ125 mm、85 mm×85 mm及 43 mm×43 mm,下層圓振動篩設(shè)兩層篩網(wǎng),篩孔尺寸分別為22 mm×22 mm和4.5 mm×15 mm。其特大石和大石經(jīng)第四篩分車間沖洗后直接進(jìn)入成品料倉,多余的大石、特大石分別進(jìn)入細(xì)碎和中碎車間;小于40 mm骨料進(jìn)入下層振動篩,經(jīng)篩分后小于5 mm骨料由膠帶機(jī)直接進(jìn)入成品料倉。此工藝不僅減化流程過程,使部分成品以最短的時(shí)間進(jìn)入成品倉,有利于提高產(chǎn)量、便于管理,而且節(jié)省空間、減少土建,大大降低了運(yùn)行成本。
(2)中細(xì)碎及第二篩分車間。
中碎車間布置了2臺HP500-ST-C型圓錐破碎機(jī),(80~250)mm的石料破碎進(jìn)入二次篩分車間。細(xì)碎車間布置了 3臺 HP500-ST-F型圓錐破碎機(jī),(40~120)mm的石料破碎后進(jìn)入二次篩分車間進(jìn)行二次循環(huán)。
二次篩分車間采用干式生產(chǎn),布置2臺3YKR2460圓振動篩,振動篩設(shè)三層篩網(wǎng),篩孔尺寸為41 mm×41 mm、21 mm×21 mm 及 4.5 mm×4.5 mm 鋼絲編織篩網(wǎng),分級篩分后,小于4.5 mm的粗砂進(jìn)入成品砂倉。小于20 mm的骨料通過膠帶機(jī)進(jìn)入超細(xì)碎車間;(20~40)mm的骨料進(jìn)入三篩調(diào)節(jié)料倉;大于40 mm的混合料返回細(xì)碎車間。二篩成品砂的產(chǎn)量為(80~130)t/h。
(3)第三篩分車間及制砂車間。
三次篩分車間采用干濕兩用生產(chǎn)工藝,共布置了8組3YKR2460型圓振動篩和2組3WZD2460型振動篩,匯集了中心篩分和檢查篩分的功能。分組篩設(shè)置了3層篩網(wǎng),篩孔尺寸分別為 21 mm×21 mm、7 mm×15 mm、3.5 mm×12 mm。三篩調(diào)節(jié)料倉40 mm以下的石料經(jīng)過B28~B37膠帶機(jī)進(jìn)入三篩。所生產(chǎn)的小于40 mm的石料經(jīng)沖洗篩分后,滿足成品需要的中石、小石、部分粗砂(3.5 mm~5 mm)和全部細(xì)砂通過膠帶機(jī)分別進(jìn)入成品中石倉、小石倉和砂倉,成品砂可有翻板進(jìn)行干、濕調(diào)節(jié),以控制成品砂入倉含水率。粗砂返回制砂原料倉;細(xì)砂通過10組ZKR1652型直線振動篩脫水后運(yùn)往成品砂倉。
超細(xì)碎車間布置了4臺B9100型立軸沖擊破碎機(jī),主要匯集一篩車間、二篩車間以及三篩車間返回的部分(5~40)mm粒徑骨料。石料經(jīng)破碎后進(jìn)入三篩進(jìn)行檢查篩分。超細(xì)碎車間每臺設(shè)備處理量需達(dá)到380 t/h,其成品砂產(chǎn)量達(dá)28%左右,而且粒型較好。
第四篩分車間采用濕式生產(chǎn),布置1組2YKR2460型圓振動篩,分組篩設(shè)置了兩層篩網(wǎng),篩孔尺寸分別為85 mm×85 mm、30 mm×30 mm,主要生產(chǎn)特大石和大石入成品料倉。
棒磨制砂車間布置7臺BMZ-2136型棒磨機(jī),制砂原料倉(3.5~20)mm的石料經(jīng)膠帶機(jī)進(jìn)入棒磨機(jī),棒磨機(jī)生產(chǎn)的砂進(jìn)入FC-12螺旋洗砂機(jī)分級洗去泥后,進(jìn)入ZKR1233型直線振動篩脫水后進(jìn)入成品砂倉。棒磨機(jī)所產(chǎn)成品砂細(xì)度模數(shù)控制在2.3以下。棒磨機(jī)車間附近布置4臺ZX-250B石粉回收裝置,以增加石粉含量。系統(tǒng)主要設(shè)備見表1。
通過長期對玄武巖料場毛料開采進(jìn)行爆破試驗(yàn),施工人員掌握了全面、真實(shí)的料場梯段爆破參數(shù),梯段爆破參數(shù)詳見表2。嚴(yán)格控制了毛料顆粒級配,為系統(tǒng)加工生產(chǎn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。另外,在施工過程中,設(shè)計(jì)人員嚴(yán)格遵循參照地質(zhì)勘探資料,掌握起爆方向,盡量避開夾層和斷層,以開采優(yōu)質(zhì)毛料。
表1 系統(tǒng)主要車間設(shè)備配置表
表2 玄武巖石料場梯段爆破參數(shù)
砂石系統(tǒng)經(jīng)過一年多運(yùn)行期,試驗(yàn)人員對系統(tǒng)做了工藝性試驗(yàn)、生產(chǎn)性試驗(yàn),掌握了大量實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),從中為系統(tǒng)優(yōu)化和增容提供了重要依據(jù)。其中,由于對玄武巖特性認(rèn)識不足,系統(tǒng)原設(shè)計(jì)工藝所生產(chǎn)砂石料出現(xiàn)了成品砂產(chǎn)量偏小、石粉含量偏低、粗骨料含泥量時(shí)有超標(biāo)等一系列現(xiàn)象(表3)。
表3 系統(tǒng)原工藝生產(chǎn)砂石料特性表
為此,技術(shù)人員通過細(xì)致分析實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),充分論證了系統(tǒng)增容的可行性和必要性。主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行完善系統(tǒng)工藝流程,滿足了碾壓混凝土用砂石料。
(1)通過以上分析,成品砂產(chǎn)量必須首先解決,技術(shù)人員結(jié)合成品碾壓砂出現(xiàn)的質(zhì)量問題,采取增設(shè)2臺同規(guī)格的棒磨機(jī),加大成品砂產(chǎn)量;另配置1臺PL8500立軸式破碎機(jī),對一、二篩的干砂進(jìn)行破碎整形,以減小干砂細(xì)度模數(shù),干砂與濕砂分倉堆存、摻和銷售,避免凝灰?guī)r影響濕砂脫水。整形后,干砂細(xì)度模數(shù)為2.92,較之以前的3.3大為改觀;干砂摻和銷售時(shí)綜合含水率也控制在5.5%以下,解決了碾壓砂的質(zhì)量問題。
(2)技術(shù)人員對三篩車間進(jìn)行了一系列改造,將部分廢水通過渣漿泵輸送至三篩車間,這有兩個(gè)作用,其一是減少系統(tǒng)廢水排放量,其二可以重復(fù)利用廢水中寶貴的石粉,起到了一舉兩得的良好效果。在三篩車間下方沉砂斗上,技術(shù)人員通過反復(fù)試驗(yàn)、反復(fù)論證,終于解決了水砂混合的遺留問題。技術(shù)人員利用沉淀原理,采用沉砂箱取代普通料斗,利用閘閥調(diào)節(jié)裝置,讓砂水進(jìn)入沉砂箱先沉淀,泥水由溢流管排出,沉淀后的砂水通過開啟閘閥進(jìn)入脫水篩,讓脫水篩真正起到既脫水又給料的作用,砂的產(chǎn)量和質(zhì)量得到提高。砂的細(xì)度模數(shù)為2.89,石粉含量達(dá)到9.3%,可以達(dá)到調(diào)配、穩(wěn)定成品砂整體質(zhì)量的功效。
(3)在三篩車間成功利用廢水取砂后,卻間接影響了小石和中石質(zhì)量,造成粗骨料裹粉、含泥量加大。為此,分別在中、小石入倉膠帶機(jī)上各布置了1臺YKR1445型沖洗篩,使入倉成品料的裹粉和含泥超標(biāo)問題得以徹底解決。
通過對金安橋電站砂石加工系統(tǒng)的工藝設(shè)計(jì)和技術(shù)改進(jìn),可以總結(jié)出具有代表性的成功經(jīng)驗(yàn),以便于在全國甚至國際上進(jìn)行推廣應(yīng)用。
(1)對于硬巖制砂,可以采用立軸式?jīng)_擊破碎機(jī)和棒磨機(jī)相結(jié)合生產(chǎn)細(xì)砂、PL8500立軸式破碎機(jī)整形粗砂的工藝方式,能夠提高成品砂的石粉含量、降低細(xì)度模數(shù),并且能夠優(yōu)化生產(chǎn)工藝,減少鋼棒耗量,節(jié)約運(yùn)行成本。
(2)利用一、二篩干砂與棒磨機(jī)濕砂進(jìn)行分倉堆存,然后按比例將干濕砂進(jìn)行摻配銷售,可大大減小硬巖中保水性較好的凝灰?guī)r對濕砂脫水速度的影響,加快濕砂的脫水周期,降低成品砂的綜合含水率。
(3)本系統(tǒng)采用了湖北宜昌黑旋風(fēng)公司生產(chǎn)ZX-250泥漿凈化器代替昂貴的進(jìn)口設(shè)備德瑞克,進(jìn)行石粉回收。該設(shè)備能自動調(diào)節(jié)進(jìn)料流量,而且有隔離篩網(wǎng)和脫水篩網(wǎng),料源不受限制,石粉回收的效果較好,單臺設(shè)備價(jià)格低,為解決硬巖制砂中石粉含量偏低的普遍問題,提供成熟的工藝保證。
(4)采用干濕兩用工藝。在粗、中、細(xì)車間的破碎過程中,其小于5 mm的成品砂經(jīng)干篩后直接進(jìn)成品料倉,減少石粉流失,保證碾壓混凝土石粉含量達(dá)標(biāo)。三篩車間采取雙向控制模式:干法生產(chǎn)時(shí),成品料直接進(jìn)入皮帶運(yùn)至砂倉;濕法生產(chǎn)時(shí),物料在接料斗中沉淀濃縮后再經(jīng)脫水篩脫水。三篩車間采取的粗骨料沖洗工藝,可以解決粗骨料裹粉和含泥超標(biāo)問題。
以上成功經(jīng)驗(yàn),足以證明在一個(gè)砂石系統(tǒng)中既可以滿足常態(tài)混凝土和碾壓混凝土用骨料的質(zhì)量要求,又為石粉“零流失”探索了一條新路子;既保證了玄武巖砂石料的有力供應(yīng),又為硬巖制造砂石料提供了大量經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn),具有顯著的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)推廣應(yīng)用價(jià)值。
1 夏仲平.水利水電工程施工手冊[M].北京:中國電力出版社,2005.