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        5萬t/a二合一熔鹽法離子膜固堿生產(chǎn)工藝

        2010-08-15 00:46:51李凡祿
        中國(guó)氯堿 2010年3期
        關(guān)鍵詞:降膜燒堿重油

        李凡祿

        (寧夏英力特化工股份有限公司氯堿分公司,寧夏石嘴山753202)

        5萬t/a二合一熔鹽法離子膜固堿生產(chǎn)工藝

        李凡祿

        (寧夏英力特化工股份有限公司氯堿分公司,寧夏石嘴山753202)

        介紹了二合一熔鹽法離子膜生產(chǎn)固堿工藝流程、關(guān)鍵設(shè)備選型及性能考核。分析了生產(chǎn)中的存在問題,提出了解決措施。

        固堿;重油燃燒工藝;降膜蒸發(fā)器

        寧夏英力特化工股份有限公司5萬t/a固堿項(xiàng)目于2007年進(jìn)行論證,通過多方考察,最終確定采用降膜蒸發(fā)工藝。由于寧夏天然氣不足,重油、煤氣供應(yīng)比較困難,該公司擬用煤作為加熱能源。用煤作為熔鹽的加熱介質(zhì)在氧化鋁行業(yè)比較盛行,用在固堿生產(chǎn)的廠家比較少。通過國(guó)內(nèi)考察及與提供固堿工藝包的國(guó)外廠家的技術(shù)交流,認(rèn)為煤熔鹽法固堿完全可行,但前提是熔鹽溫度必須控制在(435±3)℃才能保證最終濃縮器使用壽命。經(jīng)過論證,熔鹽單元的熱能由2個(gè)不同的系統(tǒng)提供,才能滿足國(guó)外固堿工藝包的條件。85%~90%的熱能由以煤為燃料的熔鹽加熱系統(tǒng)提供,將熔鹽從40℃加熱到約430℃,其他10%~15%的熱能由以重油為燃料的加熱系統(tǒng)提供,此系統(tǒng)用來控制到達(dá)最終濃縮器的熔鹽的溫度,以滿足高濃度單元的工藝要求。此項(xiàng)目2008年10月一次開車成功,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

        1 煤·重油二合一熔鹽法離子膜固堿生產(chǎn)工藝

        1.1 工藝說明

        48%堿液通過進(jìn)料泵一次流過降膜蒸發(fā)器,堿液濃度被提升至61%。61%堿液通過堿泵從蒸發(fā)器的底部泄出,并被送至最終濃縮器。堿液一次流過特殊設(shè)計(jì)的最終濃縮器,濃度被提升至98.7%,產(chǎn)生的蒸汽用于加熱降膜蒸發(fā)器。產(chǎn)品的最終濃度99%是在閃蒸器中達(dá)到的。通過閃蒸,壓力被減至常壓。

        將堿液從61%濃縮至98.7%所需的熱量是由熔鹽提供的。(385±3)℃熔鹽通過燃煤熔鹽爐底部打入爐內(nèi),熔鹽被加熱到(430±3)℃時(shí),從熔鹽爐上部出來,再?gòu)闹赜腿埯}爐底部進(jìn)入爐內(nèi),通過重油燃燒加熱熔鹽,將熔鹽溫度穩(wěn)定在435℃,熔鹽從重油熔鹽爐上部出來進(jìn)入最終濃縮器做為61%液堿的加熱介質(zhì)。經(jīng)過換熱后的熔鹽從最終濃縮器上部出來,通過自流進(jìn)入熔鹽儲(chǔ)槽循環(huán)使用。部分熔鹽通過熔鹽泵輸送到閃蒸罐、堿液分配罐和99%熔融堿下堿管道做為其伴熱使用后自流回到熔鹽儲(chǔ)槽。

        1.2 控制系統(tǒng)

        5萬t/a固堿控制系統(tǒng)有3部分組成:熔鹽爐系統(tǒng)用PLC控制;堿濃縮系統(tǒng)用DCS控制;制片、包裝、庫(kù)存系統(tǒng)是現(xiàn)場(chǎng)半自動(dòng)控制。最終將熔鹽爐系統(tǒng)、堿濃縮系統(tǒng)、制片、包裝系統(tǒng)組合到一起,實(shí)現(xiàn)DCS集中控制。

        1.3 重油指標(biāo)

        低熱值:40.2×103kJ/kg,溫度為 50~70 °C,壓力為 0.3~0.5 MPa,黏度為 500 mm2/s(50 ℃)、50 mm2/s(100℃),硫的最高質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3%。

        1.4 設(shè)備簡(jiǎn)介

        (1)降膜蒸發(fā)器

        降膜蒸發(fā)器設(shè)計(jì)成管束型。在降膜蒸發(fā)器頂部,堿液的分布方式如下:上管板的上方,即每個(gè)蒸發(fā)器頂部都安裝有立式插槽,堿液通過該插槽均勻地流入管內(nèi)并向下進(jìn)入管的內(nèi)表面,沿內(nèi)部管壁形成不間斷的膜。堿液離開管束進(jìn)入安裝在降膜蒸發(fā)器下管板下方的蒸汽分離器。

        (2)最終濃縮器

        降膜濃縮器由10個(gè)單獨(dú)的降膜組件和1個(gè)氣液分離器構(gòu)成。燒堿溶液在0.04 MPa的微小壓力下,在降膜濃縮組件的內(nèi)部脫水。濃縮需要的熱由熔鹽通過在每個(gè)濃縮組件雙層內(nèi)壁進(jìn)行對(duì)流來提供。

        用泵將燒堿溶液加入燒堿收集器的2個(gè)入口。在降膜濃縮組件的頂部,燒堿向下均勻地分布在內(nèi)壁表面,從頂部到底部形成不間斷的膜。在每個(gè)濃縮器組件的中心插裝分流器,防止燒堿膜由于快速蒸發(fā)而吹掉。蒸發(fā)產(chǎn)生的蒸汽以及每個(gè)濃縮器組件底部的燒堿,在分流器的作用下使燒堿膜粘結(jié)到濃縮器組件的內(nèi)表面。離開濃縮器組件的燒堿濃度約98.3%,并向下匯入分離器。

        在分離器中,蒸汽的流速降低,使蒸汽夾帶的堿霧因重力與蒸汽分離落到分離器的底部。然后蒸汽經(jīng)過細(xì)密鎳網(wǎng)制成的床墊型除霧器過濾后離開分離器。燒堿液滴因重力落回到分離器底部。除去堿霧的蒸汽用于加熱降膜蒸發(fā)器。

        每個(gè)濃縮器組件都配備有單獨(dú)的加熱夾套,在夾套中,熔鹽與燒堿逆向流動(dòng)。熔鹽進(jìn)入夾套并通過鹽收集器帶走。在每個(gè)加熱夾套的出口端配有的節(jié)流閥可以使熔鹽均勻地分布到所有的濃縮器組件中。每個(gè)組件都配備了預(yù)熱用的蒸汽伴熱。

        在停車期間,為了防止氧氣進(jìn)入最終濃縮器系統(tǒng),將低壓蒸汽經(jīng)燒堿進(jìn)料管線進(jìn)入降膜蒸發(fā)器。

        (3)閃蒸蒸發(fā)器

        高濃縮的燒堿熔融物以微小的壓力和質(zhì)量分?jǐn)?shù)約98.3%離開最終濃縮器。憑借安裝在最終濃縮器和閃蒸蒸發(fā)器管線之間的孔板在管線上產(chǎn)生壓力降,它帶來的閃蒸效果使燒堿熔融物質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到99%。

        (4)重油加熱系統(tǒng)

        重油加熱系統(tǒng)主要包括PLC控制系統(tǒng),熔鹽循環(huán)加熱器,安裝在加熱器頂部的重油燃燒爐、重油預(yù)熱系統(tǒng)、重油加壓泵、助燃空氣和廢氣管道、助燃空氣風(fēng)機(jī)及廢氣煙道。重油燃燒功率為860 kW。

        1.5 熔鹽

        熔鹽由53%的硝酸鉀,40%的亞硝酸鈉,7%的硝酸鈉組成。這種熔鹽介質(zhì)具有優(yōu)良的導(dǎo)熱性質(zhì),較低壓力下可達(dá)到400℃,不易燃,不腐蝕,可以使用多年。另一方面,這種熔鹽介質(zhì)存在結(jié)晶點(diǎn)高的缺點(diǎn),是這一缺點(diǎn)可通過確保有效伴熱來解決。在氧氣存在下,NaNO2氧化成NaNO3,使結(jié)晶點(diǎn)連續(xù)上升,可以用氮?dú)獗Wo(hù)鹽罐來避免氧化。盡管采取了上述預(yù)防措施,熔鹽運(yùn)轉(zhuǎn)使用幾年之后必須更換,用新的組分來更換部分熔鹽。

        2 性能考核

        72 h共生產(chǎn)片堿497.7 t,平均每天165.9 t,達(dá)到了5萬t/a固堿的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。固體質(zhì)量分?jǐn)?shù)為99.1%(設(shè)計(jì)為99.0%),含NaOH≥98.7%,片堿溫度低于60℃,片堿產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

        消耗指標(biāo)為煙煤0.4 t/t,每天消耗為66 t;消耗重油0.015 t/t,平均每天消耗2.475 t;原料48%液堿單耗1.015 t/t;保護(hù)設(shè)備用氮?dú)?0瓶;糖單耗為0.3 kg/t。

        3 固堿生產(chǎn)運(yùn)行中存在的問題及解決方法

        (1)降膜濃縮器液位在DCS系統(tǒng)上顯示不穩(wěn)定,有時(shí)存在假液位現(xiàn)象,給操作人員帶來控制上的不方便,只能采取手動(dòng)控制,無法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)。解決辦法是由儀表校對(duì)液位變送器,適當(dāng)做零點(diǎn)遷移,使輸送數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,信息反饋靈敏。

        (2)連接閃蒸罐與堿分配器的管道焊接孔板的孔徑為17 mm,滿足不了閃蒸罐液體的順利輸送,造成閃蒸罐液位過高,易使閃蒸罐吹掃蒸汽管道和密封墊損壞及結(jié)晶。解決辦法是將孔板的孔直徑擴(kuò)大到23 mm。

        (3)目前無法保證氮?dú)膺B續(xù)供給鎳制設(shè)備使用,瓶裝氮?dú)庠谳^高流量使用時(shí), 氮?dú)馄繒?huì)迅速結(jié)霜,甚至堵塞氮?dú)獬隹?。公用工程車間提高氮?dú)饧兌燃茉O(shè)管道輸送到固堿,可保證固堿工序氮?dú)獾恼J褂谩?/p>

        片堿機(jī)結(jié)片面積大,堵塞片堿機(jī)下料溜槽。處理措施為調(diào)節(jié)片堿機(jī)冷卻水量,控制好冷卻水回水溫度在50℃,在4m3/h進(jìn)料量的時(shí)候調(diào)節(jié)片堿機(jī)轉(zhuǎn)速為3.0 r/min。

        (4)熔鹽管道閥門設(shè)計(jì)選型有誤,密封墊時(shí)常泄漏。處理措施為密封墊選型嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行,安裝時(shí)嚴(yán)格按規(guī)程進(jìn)行,打壓試漏合格后投入使用,投入后,嚴(yán)格按高溫管道規(guī)范進(jìn)行升溫控制;大修時(shí)更換閥門。

        4 環(huán)保情況

        來自重油爐燃燒器煙道氣中的成分為:CO214.006%,H2O 11.654%,N272.364%,O21.975%。密度為1.6 kg/m3。

        5 結(jié)語

        傳統(tǒng)的固堿生產(chǎn)大都采用大鍋熬制生產(chǎn)工藝,缺點(diǎn)是間斷生產(chǎn)、工藝落后、生產(chǎn)環(huán)境差、勞動(dòng)強(qiáng)度高、裝置占地面積大、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、堿損耗高、污染環(huán)境、生產(chǎn)成本高。煤重油二合一熔鹽法離子膜固堿生產(chǎn)技術(shù)克服了鍋法生產(chǎn)中的所有缺點(diǎn),也滿足了進(jìn)口熔鹽降膜法生產(chǎn)工藝對(duì)燃料的嚴(yán)格要求,同時(shí)利用了該地區(qū)豐富的煤炭資源,能耗比鍋法低一半以上。

        Method on 50 kt/a two-in-one solid ionic membrane caustic soda production with molten salt

        LI Fan-lu
        (Chlor-alkali Branch of Ningxia Younglight Chemical Co.,Ltd.,Shizuishan 753202,China)

        The process flow path,type selection of main equipments and property test of two-in-one solid ionic membrane caustic soda production were introduced.The existing problems in production were analysed,and the solutions were put forward.

        solid caustic soda;burning method of process;falling-film evaporator

        TQ114.26+8

        B

        1009-1785(2010)03-0010-02

        2009-06-22

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