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        135mW機組EH油系統(tǒng)故障現(xiàn)象及維護

        2010-08-15 00:52:53呂應(yīng)智胡海濱賀曉燕
        科技傳播 2010年15期
        關(guān)鍵詞:油質(zhì)油溫油壓

        呂應(yīng)智,胡海濱,賀曉燕

        洛陽陽光熱電有限公司,河南洛陽 471023

        135mW機組EH油系統(tǒng)故障現(xiàn)象及維護

        呂應(yīng)智,胡海濱,賀曉燕

        洛陽陽光熱電有限公司,河南洛陽 471023

        本文分析了某公司135MW機組在EH油系統(tǒng)發(fā)生的故障,提出了日常維護和防范措施。

        EH油系統(tǒng);故障;伺服閥;日常維護

        某公司2*135mW機組是由哈爾濱汽輪機廠生產(chǎn)的型號為CC110/N135-13.24/0.98/0.34/535/535型汽輪機,汽輪機的EH控制系統(tǒng)主要由液壓伺服系統(tǒng)、液壓遮斷系統(tǒng)和抗燃油供油系統(tǒng)組成。EH油系統(tǒng)作為汽輪機控制系統(tǒng)的執(zhí)行機構(gòu),在汽輪機控制中具有很重要的作用,它發(fā)生故障將直接威脅機組的正常運行。

        1 EH油系統(tǒng)故障

        機組自投入運行以來,低壓蝶閥運行中突然關(guān)閉、高調(diào)門油動機漏油、GV4出現(xiàn)大幅擺動、油泵故障等故障時有發(fā)生,有的甚至導(dǎo)致停機事故,給電廠造成了不應(yīng)有的損失。因此,對EH油系統(tǒng)常見故障發(fā)生的原因進(jìn)行分析提出相關(guān)的日常維護措施,有效的降低EH油系統(tǒng)故障率,提高EH油系統(tǒng)運行安全穩(wěn)定性。EH油系統(tǒng)故障綜合起來主要表現(xiàn)為:

        1)EH油系統(tǒng)油壓下降,導(dǎo)致個別調(diào)門無法開啟,甚至造成汽機跳閘;

        2)油動機卡澀,調(diào)門動作遲緩,有時泄油后不回座;

        3)在開關(guān)調(diào)門過程中發(fā)生某個調(diào)門不規(guī)則頻繁大幅度擺動,同時伴隨著EH油系統(tǒng)油壓的下降;

        4) EH油系統(tǒng)管道開裂、接頭松脫、密封件損壞等導(dǎo)致系統(tǒng)漏油。

        2 EH油系統(tǒng)故障原因分析

        2.1 油壓降低

        EH油壓是EH系統(tǒng)中的重要參數(shù)之一。如果EH油壓下降并低于7.8MPa,執(zhí)行機構(gòu)就會因為提升力變小而不能快速、正確地開啟汽門,汽輪機就要跳閘。油壓降低主要原因有:

        1)油箱控制塊上溢流閥整定值偏低;

        2)油中雜質(zhì)將濾網(wǎng)的濾芯堵塞;

        3)系統(tǒng)中存在非正常內(nèi)部泄露;

        4)系統(tǒng)出現(xiàn)外部泄露;

        5)EH油泵工作失常。

        2.2 伺服閥工作異常

        伺服閥又稱電液轉(zhuǎn)換器,它將控制輸出信號轉(zhuǎn)換成液壓信號,是EH油系統(tǒng)的核心部件之一。它的正常與否直接關(guān)系著調(diào)速系統(tǒng)能否正常運轉(zhuǎn)。伺服閥主要故障為卡澀和電化學(xué)腐蝕,表現(xiàn)為油動機始終處于全開或全關(guān)位置,其主要原因及現(xiàn)象主要是:

        1)伺服閥不工作

        原因:馬達(dá)線圈斷線、脫焊;前置級堵塞,使得閥芯正好卡在中間死區(qū)位置。

        2)閥有一固定輸出但已失控

        原因:前置級噴嘴堵死,閥芯被臟物卡住及閥體變形引起閥芯卡死等,或內(nèi)部保護濾器被臟物堵死。

        3)閥反映遲鈍,響應(yīng)變慢

        原因:油系統(tǒng)供油壓力降低,保護濾器局部堵塞,某些閥調(diào)零機構(gòu)松動;系統(tǒng)中執(zhí)行動力元件內(nèi)漏過大,又是一個原因。此外油液太臟,閥分辨率變差,滯環(huán)增寬也是原因之一。

        4)系統(tǒng)出現(xiàn)頻率較高的振動和噪聲

        原因:油液中混入空氣量過大,油液過臟;系統(tǒng)增益調(diào)的過高。

        5)閥輸出忽正忽負(fù),不能連續(xù)控制,成“開關(guān)”控制

        原因:伺服閥內(nèi)反饋機構(gòu)失效或系統(tǒng)反饋斷開,不然出現(xiàn)某種正反饋現(xiàn)象。

        6)外部漏油

        原因:安裝座表面粗糙度過大;安裝座表面有污物;底面密封圈未裝妥或漏裝;底面密封圈破裂或老化;彈簧管破裂。

        伺服閥是一個比較精密的元件,故障排除有的自己可以排除,但許多故障要送到生產(chǎn)廠家進(jìn)行檢修。

        3 故障的消除

        影響電廠EH油系統(tǒng)正常運行的主要因素既有設(shè)備設(shè)計、安裝不合理,又有EH油系統(tǒng)運行中日常維護及防范措施不當(dāng),以及運行人員EH油運行經(jīng)驗不足不能正確處理故障。因此,我們首先對設(shè)備系統(tǒng)進(jìn)行了以下整改,并加強了日常管理和維護。

        3.1 設(shè)備系統(tǒng)改造

        3.1.1 油管路的改造

        抗燃油管路的安裝工藝要求比透平油管路嚴(yán)格,在管道安裝過程中,應(yīng)盡量遠(yuǎn)離熱蒸汽管道或其它熱體,防止傳熱給EH油管路,導(dǎo)致油溫升高,增加抗燃油老化的危險。本設(shè)備系統(tǒng)EH油管布置在高調(diào)門、中調(diào)門的兩側(cè),在打保溫時就將油管道部分的和門體保溫包在了一起,EH油管路的周圍環(huán)境溫度較高,使油溫高于正常溫度,用紅外線測溫儀測得左、右側(cè)中壓門保溫表面溫度為135℃,上方油管外表面溫度為90℃,EH油箱油溫為48℃。當(dāng)發(fā)現(xiàn)這一情況后,采用具有較好抗燃及隔熱效果的硅酸鋁作為保溫介質(zhì),對油管及油動機進(jìn)行隔熱。將EH油管及油動機門座等由原來保溫材料內(nèi)包改為外露于空氣中。

        3.1.2 冷卻水系統(tǒng)改造

        本供油系統(tǒng)除設(shè)置有一套有壓回油冷卻-濾油系統(tǒng)外,又增設(shè)了一套獨立的自循環(huán)冷卻-濾油系統(tǒng),以確保在非正常情況下,油箱油溫能控制在正常工作范圍內(nèi),并保證EH抗燃油的質(zhì)量。但其設(shè)計冷卻水投入時,自循環(huán)冷卻/濾油回路和EH系統(tǒng)有壓回油回路的冷卻器是一起投入的,不能單獨隔離,設(shè)計用冷卻水為循環(huán)水,由于水質(zhì)不良,冷卻器換熱面積聚粘泥、垢類,影響換熱效果,且由于兩冷卻器不能單獨隔離,夏季經(jīng)常出現(xiàn)油溫超溫現(xiàn)象,這也是造成油質(zhì)老化的一個原因。針對這一現(xiàn)象,將兩冷油器的冷卻水管路增設(shè)二次閥門,成為相互獨立的冷卻水系統(tǒng),切換更方便,也能在運行中在線清洗。增設(shè)一路工業(yè)水作為調(diào)溫水在該管路上,在夏季既增加了冷卻水流量,又可減少不銹鋼管表面積存的銹垢;同時拆裝檢查、排污、清洗都很方便。

        3.1.3 EH油系統(tǒng)的溫度控制

        EH調(diào)速系統(tǒng)使用的工質(zhì)為磷酸脂抗燃油,正常工作溫度為20~60℃。油溫太低,影響油的黏度;油溫太高,易導(dǎo)致油質(zhì)老化。本系統(tǒng)溫度控制回路控制范圍為37~57℃。油溫37℃時,冷卻水停運;油溫57℃時,冷卻水投運。由于抗燃油在管道中流動時摩擦產(chǎn)生熱量和環(huán)境溫度的影響,建議抗燃油運行溫度應(yīng)控制在低點,即37~50℃,低于37℃不利于再生裝置的投運。但本機組控制水電磁閥帶電開啟后調(diào)整得并不及時,且電磁閥頻繁故障,使冷卻水得不到及時調(diào)整,油溫一度居高不下,酸值增高,維護費用也較大且頻繁,后將電磁閥閥芯拆除,采用人工手動調(diào)整,使油溫得到控制。

        3.2 EH油系統(tǒng)的日常維護及故障防范措施

        3.2.1 EH油系統(tǒng)日常維護

        1)提高巡檢質(zhì)量:提高運行人員EH油系統(tǒng)巡回檢查的質(zhì)量,特別是加強對EH油系統(tǒng)接頭、焊口及密封件的檢查,防止密封件損壞和接頭松脫等故障發(fā)生;嚴(yán)格控制EH油溫在正常范圍內(nèi);加強高低壓蓄能器的檢查,保證內(nèi)部氮氣壓力正常。EH油泵為恒壓變流量泵,油泵電流是反映出EH油系統(tǒng)流量的重要指標(biāo)。EH油系統(tǒng)流量的變化反映出EH油系統(tǒng)的泄漏量的大小,可以反映出電液轉(zhuǎn)換器工作是否正常。加強EH油泵電流的監(jiān)視也是保證EH油系統(tǒng)安全運行的重要條件之一。

        2)保持EH油系統(tǒng)的清潔:定期進(jìn)行清潔工作,掃除外表的灰塵油污。為了防止水分通過呼吸器侵入油箱使EH油中含水量增大,在EH油箱上呼吸器加裝了干燥器,有效的防止外部水分通過呼吸器進(jìn)入EH油箱;冬季及時關(guān)閉門窗,防止布置在吸風(fēng)口的供油裝置油溫陡降,天熱及時投入冷卻系統(tǒng)。定期進(jìn)行油質(zhì)化驗,加強化學(xué)監(jiān)督,隨時跟蹤掌握EH油質(zhì)情況,水份、酸質(zhì)和顆粒度偏離正常值時及時進(jìn)行濾油,不合格的油禁止進(jìn)入EH油箱,避免混用不同廠家的EH油。發(fā)現(xiàn)油質(zhì)有劣化傾向及時進(jìn)行分析,及時進(jìn)行EH油在線濾油工作,保證EH油的油質(zhì)。EH油系統(tǒng)的檢查和試驗

        (1)定期進(jìn)行EH油泵倒換試驗。定期進(jìn)行EH油壓低聯(lián)鎖試驗,定期活動高中壓主汽門、調(diào)門,以檢查油動機、伺服閥等工作情況;

        (2)定期檢查LVDT,防止LVDT問題造成控制系統(tǒng)異常;

        (3)定期更換油動機入口濾油器精密濾芯,壓差指示器動作時也應(yīng)更換濾芯;

        (4)定期對硅藻土及纖維素精濾器運行狀況進(jìn)行監(jiān)視。當(dāng)水份和酸性指標(biāo)超標(biāo)時馬上更換硅藻土濾芯;油質(zhì)酸值過高,投用專用EH濾油機,更換新的分子篩,去除酸值,降低EH油中雜質(zhì)的顆粒及酸性指標(biāo);

        (5)定期對EH油系統(tǒng)工作環(huán)境溫度進(jìn)行監(jiān)測,防止EH油局部過熱;

        (6)把好檢修質(zhì)量關(guān):在檢修過程中對管路和元件的清洗采用無水酒精,避免使用四氯化碳等含氯清洗劑,防止雜物進(jìn)入EH系統(tǒng)的管路和元件中。EH油中的O型圈必須采用氟化橡膠,不得采用其他橡膠材料代替,并且要求在安裝前對O型圈進(jìn)行認(rèn)真檢查,防止有缺陷的O型圈被安裝至系統(tǒng)中。伺服油缸發(fā)生故障后,不自行解體、檢修,以免拉傷缸體、損壞密封組件。檢修時,返回專業(yè)廠家或在專業(yè)人員的指導(dǎo)下進(jìn)行。

        3.3 提高運行人員的EH油運行經(jīng)驗

        組織運行人員開展EH油系統(tǒng)的知識講座,講解油動機、電液轉(zhuǎn)換器等的結(jié)構(gòu)、工作機理以及DEH的相關(guān)知識。采用講、考結(jié)合的方法探討EH系統(tǒng)事故案例,掌握運行特點和規(guī)律,通過事故預(yù)想、反事故演習(xí)提高處理EH油系統(tǒng)故障的準(zhǔn)確性和熟練性。

        4 結(jié)論

        通過以上措施后,EH油系統(tǒng)逐步保證了安全穩(wěn)定運行。從本公司EH油系統(tǒng)發(fā)生的故障來看,大部分是由于EH油油質(zhì)劣化引起的,只要加強日常維護,提高運行人員的主人翁責(zé)任感,防范措施得當(dāng),EH油系統(tǒng)完全可以保持長期正常運行,許多因EH油系統(tǒng)而引起的故障是完全可以避免的。

        TK26

        A

        1674-6708(2010)24-0102-02

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