杜學(xué)武
陜西陜煤集團(tuán)神木檸條塔礦業(yè)有限公司,陜西榆林 719300
優(yōu)化井下運(yùn)輸系統(tǒng)對礦井效益改進(jìn)研究
杜學(xué)武
陜西陜煤集團(tuán)神木檸條塔礦業(yè)有限公司,陜西榆林 719300
通過切實(shí)可行的方法對井下運(yùn)輸系統(tǒng)加以優(yōu)化,既可實(shí)現(xiàn)礦井的生產(chǎn)的平衡和設(shè)備節(jié)能,又可以對礦井檢修、煤矸分運(yùn)和煤質(zhì)的提高等提供保障。因此,在確保井下安全生產(chǎn)的前提下,如何有效地優(yōu)化井下運(yùn)輸系統(tǒng)以期實(shí)現(xiàn)礦井經(jīng)濟(jì)效益不斷提高的目標(biāo),顯得尤為重要。
井下運(yùn)輸系統(tǒng);礦井效益;優(yōu)化
隨著礦井生產(chǎn)的開展和深化,井下具備兩條主運(yùn)輸系統(tǒng)已司空見慣。不過,由于存在運(yùn)輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)不規(guī)范,生產(chǎn)管理方法落后,后期產(chǎn)能提升等因素的影響,礦井在日常生產(chǎn)中往往出現(xiàn)一邊的系統(tǒng)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),使得該線路開停不斷,事故頻繁,而另一條系統(tǒng)卻長期閑置,難以發(fā)揮應(yīng)有的作用。一旦此臺膠帶輸送機(jī)發(fā)生故障,運(yùn)轉(zhuǎn)不靈,容易導(dǎo)致礦井停產(chǎn),而另一條運(yùn)輸系統(tǒng)卻于事無補(bǔ)。還有,當(dāng)采面遇過斷層或掘進(jìn)頭施工于半煤巖巷時(shí)沒有相應(yīng)的措施保障,煤矸混運(yùn)造成煤質(zhì)下降,嚴(yán)重影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,有可能形成煤炭積壓銷售不暢。因此,運(yùn)輸系統(tǒng)存在的問題可能阻礙煤炭生產(chǎn)的順利開展。因此對原有井下主運(yùn)輸系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),提高礦井的經(jīng)濟(jì)效益勢在必行。下面以陜西陜煤集團(tuán)神木檸條塔礦業(yè)有限公司的A礦井為例,就如何優(yōu)化井下運(yùn)輸系統(tǒng)以及礦井效益的改進(jìn)作討論。
A礦井生產(chǎn)高峰時(shí),由于各采面都爭著出煤,膠帶機(jī)難免出現(xiàn)超載,這樣運(yùn)輸過程中撒煤現(xiàn)象也就隨處可見。由于井下的兩條運(yùn)輸系統(tǒng)沒有對接,根本無法實(shí)現(xiàn)相互之間的運(yùn)量調(diào)節(jié),以至經(jīng)常出現(xiàn)主運(yùn)系統(tǒng)超載運(yùn)行而主斜井系統(tǒng)空置的反?,F(xiàn)象。所以,根據(jù)生產(chǎn)形勢的不斷變化,A礦井針對生產(chǎn)運(yùn)輸中的種種難題,為了緩解主運(yùn)系統(tǒng)的運(yùn)輸壓力,較少主斜井欠載的現(xiàn)象,該單位通過加裝一臺機(jī)長78m,帶寬1.4m的膠帶機(jī)作為調(diào)煤膠帶機(jī),在兩運(yùn)輸系統(tǒng)之間互動(dòng)調(diào)節(jié)。
同時(shí),在東側(cè)的膠帶機(jī)與調(diào)煤膠帶機(jī)的交岔處,通過加裝兩套分煤裝置,立刻實(shí)現(xiàn)將部分東側(cè)的煤調(diào)到西側(cè)的運(yùn)輸系統(tǒng)的目的。而針對可能出現(xiàn)的西側(cè)煤量大而東側(cè)小的問題,采取在西側(cè)集中巷往東開一條巷道,再添加一條長145m的膠帶機(jī),把西側(cè)開采區(qū)的煤調(diào)往主運(yùn)系統(tǒng)。該單位對運(yùn)輸系統(tǒng)于2009年2月完成優(yōu)化,時(shí)至今日運(yùn)轉(zhuǎn)效果非常理想。優(yōu)化之后,A礦調(diào)度室根據(jù)運(yùn)輸系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)情況,指示井下膠帶司機(jī)操作調(diào)煤裝置,將煤東調(diào)或西調(diào),從而避免運(yùn)輸系統(tǒng)各自為政而影響生產(chǎn)的問題,單單這項(xiàng)改進(jìn),年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益超過千萬元,并且降低了膠帶機(jī)開停次數(shù),避免了灑煤現(xiàn)象,減少了機(jī)電事故的發(fā)生。
A礦井已有的膠帶機(jī)卸煤一般在其端部或在其機(jī)身長度范圍內(nèi)的某處,通過各式卸料裝置實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸系統(tǒng)的物流方向控制。在此,根據(jù)A礦井的實(shí)際情況,對其加以改進(jìn),完成了對卸煤量(全部或部分)的控制。其中手動(dòng)可調(diào)分煤器主要是分煤板、手動(dòng)繞放繩機(jī)構(gòu)、繩輪及鋼繩等部分組成。手動(dòng)可調(diào)分煤器的工作原理是:當(dāng)逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)繞放繩機(jī)構(gòu)時(shí),分煤板由左轉(zhuǎn)到右,煤流沿主運(yùn)輸上部膠帶進(jìn)入主運(yùn)運(yùn)輸系統(tǒng)。反之,煤流則通過轉(zhuǎn)載膠帶機(jī)進(jìn)入主斜井運(yùn)輸系統(tǒng)。若分煤板在左、右之間,則將煤流分成兩股,分別流入兩條運(yùn)輸系統(tǒng)。分煤量的大小由分煤板的位置來確定。為確保分煤安全流暢,此處加裝了膠帶機(jī)的堆煤保護(hù)及緊停按鈕。自制的電動(dòng)卸煤裝器主要是卸煤犁頭、電動(dòng)推桿、行程開關(guān)、機(jī)架、轉(zhuǎn)軸、防爆行程開關(guān)、操作按鈕等部分組成。當(dāng)司機(jī)按升起按鈕時(shí),電動(dòng)推桿帶動(dòng)犁頭升起,在5s內(nèi)收縮至上行程位,按下降按鈕時(shí),電動(dòng)推桿帶動(dòng)犁頭落下,實(shí)現(xiàn)煤炭調(diào)運(yùn)。
皮帶運(yùn)輸線容易發(fā)生許多事故,諸如煤塵爆炸、漏煤眼著火、皮帶著火、浮煤著火、液力耦合器爆炸、電纜著火等。而這些事故大多由于監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)生故障造成的,因此對A礦井的皮帶運(yùn)輸集中監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。首先,是井下運(yùn)輸系統(tǒng)的連鎖控制、延線急停、通訊、遠(yuǎn)程監(jiān)視。在局域網(wǎng)上監(jiān)視井下設(shè)備工作狀態(tài),通過工業(yè)控制計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)井下設(shè)備地面監(jiān)測、監(jiān)控,有詳細(xì)準(zhǔn)確的故障檢測及顯示;其次,是皮帶保護(hù)有《煤礦安全規(guī)程》《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)》要求的:欠壓保護(hù)、過流保護(hù)、堆煤保護(hù)、防滑保護(hù)、防跑偏保護(hù)、煙霧保護(hù)、輸送帶張緊力下降保護(hù)、防撕裂保護(hù)、制動(dòng)裝置、斷帶保護(hù);再次,是溫度保護(hù)、防火(超溫自動(dòng)灑水)、防塵灑水裝置。對環(huán)境溫度、電機(jī)軸承溫度、滾筒溫度、減速機(jī)溫度進(jìn)行監(jiān)控。在轉(zhuǎn)載點(diǎn)安裝降塵電磁閥,自動(dòng)控制開機(jī)開水、停機(jī)停水,做到不起塵。在機(jī)頭、機(jī)尾、拉緊裝置處設(shè)有煙霧、溫度控制的防火系統(tǒng),如溫度超過規(guī)定值或有煙霧.直接控制自動(dòng)灑水,起到防火作用;最后,是電流監(jiān)測,對電機(jī)進(jìn)行電流監(jiān)測,避免因過負(fù)荷造成事故。
總之,煤礦皮帶機(jī)集中監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠與否直接影響礦井的經(jīng)濟(jì)效益。為提高系統(tǒng)的安全性和可靠性,優(yōu)化系統(tǒng)的綜合保護(hù)和集中監(jiān)控是非常必要的。
對A礦井的運(yùn)輸系統(tǒng)進(jìn)行改造之后,井下運(yùn)輸系統(tǒng)從工作面到地面形成了一條龍連續(xù)運(yùn)輸,其實(shí)際的運(yùn)輸能力達(dá)到4 500t/h。在提高礦井綜采工作面高產(chǎn)、高效的基礎(chǔ)上,運(yùn)輸能力達(dá)到了2 000萬t/年。這一模式提高了礦井抗風(fēng)險(xiǎn)能力和對市場的適應(yīng)能力,礦井高產(chǎn)高效建設(shè)的目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。與此同時(shí),由于完成與后續(xù)運(yùn)輸系統(tǒng)的合理對接,避免運(yùn)輸中轉(zhuǎn)系統(tǒng)的停頓導(dǎo)致的運(yùn)輸設(shè)備頻繁開停,減少生產(chǎn)設(shè)備損壞,保護(hù)礦井供電網(wǎng)絡(luò)安全,進(jìn)一步提高了運(yùn)輸系統(tǒng)發(fā)展的可持續(xù)性,其中機(jī)電事故率從原先的1.5%下降低到如今的0.3%左右,而且設(shè)備維修費(fèi)由下降到現(xiàn)在的21.3萬元,至于全員效率大大提升,礦井輔助運(yùn)輸費(fèi)用在噸煤成本中所占比例明顯降低,僅為2~2.5元,是其他輔助運(yùn)輸方式費(fèi)用的1/5。另外,無軌膠輪車的使用,使公司各主要礦井綜采工作面搬家倒面速度由傳統(tǒng)的30d左右縮短到10d左右,基本達(dá)到了國外搬家倒面少減產(chǎn)和不減產(chǎn)的水平。同時(shí),無軌膠輪車的使用,促進(jìn)了礦井的大工作面開采,各項(xiàng)指標(biāo)都有大幅度的提升。
A礦井運(yùn)輸系統(tǒng)的成功改造,為該礦高產(chǎn)高效礦井建設(shè)提供了可靠的保障,體現(xiàn)了礦井井下運(yùn)輸系統(tǒng)改造的重要性。具體表現(xiàn)在:
1)進(jìn)一步縮短運(yùn)輸路線,精簡運(yùn)輸流程,使得盤區(qū)生產(chǎn)系統(tǒng)的綜合能力顯著加強(qiáng);
2)規(guī)避上下斜井運(yùn)輸過程中的安全風(fēng)險(xiǎn),使得礦井運(yùn)輸安全系數(shù)明顯改善,確保運(yùn)輸安全的實(shí)現(xiàn);
3)降低對絞車、鋼絲繩、鋼軌等輔助運(yùn)輸設(shè)備、設(shè)施的投入資本,節(jié)約輔助運(yùn)輸設(shè)備的大量維修費(fèi)用,優(yōu)化后經(jīng)濟(jì)效益得以體現(xiàn);
4)化解因盤區(qū)生產(chǎn)線路過長、軌道運(yùn)輸超載而產(chǎn)生的運(yùn)輸矛盾,使得盤區(qū)運(yùn)輸效率大幅提升;
5)縮短了避災(zāi)路線,在應(yīng)急情況下,有利于員工的安全撤離;
6)拓寬軌道石門之后,促使運(yùn)輸過程成為近水平運(yùn)輸,這樣通過在盤曲投入、引進(jìn)新型窄軌畜電池電機(jī)車,可以更加便于作業(yè)人員出入工作現(xiàn)場,降低作業(yè)人員不必要的體能消耗。
井下運(yùn)輸系統(tǒng)的能力是反映礦井經(jīng)濟(jì)效益的重要指標(biāo)之一。其運(yùn)輸系統(tǒng)相對落后,因而可以因地制宜,加以優(yōu)化和改造,提升礦井的綜合生產(chǎn)能力。通過優(yōu)化井下運(yùn)輸系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備的合理配置,可以很大程度上降低運(yùn)輸成本,為建設(shè)高產(chǎn)高效礦井奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
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TD8
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1674-6708(2010)24-0091-02
杜學(xué)武,機(jī)電工程師,研究方向:機(jī)電