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        鉆井四通開裂原因分析

        2010-08-09 08:03:18張川東付春艷
        中國測試 2010年4期
        關(guān)鍵詞:四通縮孔直角

        劉 輝,張川東,付春艷,候 鐸

        (1.川慶鉆探工程有限公司安全環(huán)保質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院,四川 廣漢 618300;2.川慶鉆探工程有限公司四川油建,四川 華陽 610213)

        1 引 言

        鉆井四通是構(gòu)成防噴器組合的重要元件。通過四通的側(cè)孔可安裝節(jié)流、壓井管匯,可進(jìn)行壓井、節(jié)流循環(huán)、擠注水泥及釋放井內(nèi)壓力[1]。某型號為FS28-35的鉆井四通在制造廠試壓合格后送到某油(氣)井使用115 d后,于回廠檢修試壓時,在與雙閘板防噴器相連接進(jìn)入夾緊裝置夾緊的過程中,當(dāng)試壓達(dá)到17 MPa時,該四通主通徑與法蘭過度處發(fā)生開裂,形成巨大裂縫。

        該四通破裂后,受使用單位委托對該鉆井四通進(jìn)行開裂原因分析,進(jìn)行了以下一系列工作。

        2 外觀檢查

        對該失效四通進(jìn)行外觀檢查發(fā)現(xiàn),其主通徑本體與法蘭的過渡處(截面尺寸急劇變化處)因機(jī)械加工至四通主體表面與法蘭面無圓角過渡而形成尖銳直角;裂縫在直角底部處產(chǎn)生并沿直角底部向四通主體及法蘭過渡處的周向和徑向擴(kuò)展,直至最終將主通徑內(nèi)壁裂穿,同時貫穿螺栓孔和整個法蘭厚度(見圖1)。裂縫周向長度接近圓周長度的1/2。同時,在該處有可見的鑄造圓角殘余。

        圖1 開裂處形貌

        按GB/T 9444-1988《鑄鋼件磁粉探傷及質(zhì)量評級方法》探傷,其他部位未見可記錄缺陷。

        3 理化性能檢驗(yàn)

        在鉆井四通主通徑本體上取樣進(jìn)行理化性能試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如下:

        按GB/T228-2002《金屬材料 室溫拉伸試驗(yàn)方法》對四通本體材質(zhì)進(jìn)行拉伸試驗(yàn),按GB/T229-2007《金屬材料 夏比擺錘沖擊試驗(yàn)方法》進(jìn)行低溫沖擊試驗(yàn),結(jié)果見表1。四通材質(zhì)的化學(xué)成分分析結(jié)果見表2。

        表1 四通材質(zhì)的力學(xué)性能試驗(yàn)結(jié)果

        表2 四通材質(zhì)的化學(xué)成分分析結(jié)果

        材料的理化性能試驗(yàn)結(jié)果表明,該四通的拉伸性能和沖擊韌性均未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)API 16A的要求。其強(qiáng)度稍低,伸長率和斷面收縮率及沖擊韌性遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值?;瘜W(xué)成分符合ZG25CrNiMo的要求。

        4 斷口形貌及金相分析

        在斷口上可以看到黃色箭頭所指的巨大鑄造縮孔,見圖2。

        圖2 裂源部位斷口形貌

        在主通徑本體上遠(yuǎn)離裂縫處取樣進(jìn)行低倍組織檢查,發(fā)現(xiàn)主通徑本體的壁厚中心部存在疏松;通徑主體的內(nèi)外表面到中心各1/3壁厚部分為柱狀結(jié)晶,見圖3。

        圖3 四通主通徑壁縱截面低倍組織

        裂縫擴(kuò)展部分,沿壁厚方向擴(kuò)展的形貌低倍照片見圖4。裂縫附近存在大量的缺陷,主要是粗大且密集的夾雜物和顯微疏松,見圖5。

        主通徑本體的顯微組織為上貝氏體+鐵素體+屈氏體,以上貝氏體為主。顯微組織照片見圖6。

        圖4 裂縫向壁厚方向深入的形貌

        圖5 裂紋附近夾雜物和疏松

        圖6 主通徑本體的顯微組織形貌(100X)

        圖7 裂縫附近的顯微組織形貌(100X)

        圖8 掃描電鏡分析試樣取樣部位

        裂縫附近的顯微組織為上貝氏體+鐵素體+屈氏體,鐵素體+屈氏體總量相當(dāng)于上貝氏體量。顯微組織見圖7。

        在斷口上的裂源部位取試樣Ⅰ和Ⅱ并進(jìn)行掃描電鏡分析。取樣部位見圖8。

        圖9 掃描電鏡觀察到的斷口上縮孔底部的微觀形貌(縮孔)

        在觀察面上發(fā)現(xiàn)大量的縮孔、氣孔和夾雜物,并且有部分縮孔已露出直角底部表面。圖9揭示了縮孔底部表面上結(jié)晶前沿的乳突狀形貌。圖10所示為斷口面上的氣孔。

        5 失效原因分析

        (1)該鉆井四通額定工作壓力為35 MPa,試驗(yàn)壓力為17MPa,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)的額定壓力。查看該鉆井四通的設(shè)計(jì)圖紙并結(jié)合產(chǎn)品實(shí)物可見,主通徑本體與法蘭過渡處為直角,無圓角過渡,由此必然引起應(yīng)力集中。當(dāng)應(yīng)力集中區(qū)的最大應(yīng)力大于材料的抗拉強(qiáng)度時,就會導(dǎo)致機(jī)械構(gòu)件首先在應(yīng)力集中部位或附近發(fā)生斷裂失效。在平均應(yīng)力遠(yuǎn)低于材料的抗拉強(qiáng)度時發(fā)生的斷裂,便往往與應(yīng)力集中有關(guān)[2-4]。

        (2)在四通主通徑本體與法蘭過渡處的裂源部位存在大量鑄造縮孔、氣孔和夾雜,并且部分縮孔已露出直角底部表面。這些縮孔、氣孔和夾雜不僅破壞了鑄件材料內(nèi)部的連續(xù)性,而且,由于大量縮孔的存在,顯著減少了受力面積,從而顯著增大受力面上的作用應(yīng)力,因而顯著降低鑄件抵御外力作用的能力。那些縮孔接近直角底部的區(qū)域,由于應(yīng)力集中,在外力作用下,必將首先斷裂,成為裂紋源。

        (3)熱處理淬火時冷卻速度不夠,未形成淬火馬氏體組織,而形成了上貝氏體組織+鐵素體+屈氏體的混合組織。具有這種組織的材料,其塑性、韌性和強(qiáng)度都較低。該鉆井四通的強(qiáng)度、塑性和沖擊韌性指標(biāo)都低于技術(shù)要求,與金相分析結(jié)果一致。強(qiáng)度、塑性、韌性皆低的材料有利于裂紋形成和快速擴(kuò)展,從而導(dǎo)致四通的快速破裂失效。

        綜上所述,該四通主通徑本體與法蘭過渡處(截面尺寸劇烈變化處)存在大量縮孔等缺陷,并且很多縮孔已露出直角底部表面;此外,該處呈直角造成應(yīng)力集中,在外界應(yīng)力作用下,由于該鉆井四通的塑性低下,不能有效地通過塑性變形來緩減應(yīng)力集中,同時,材料的韌性很差非常利于裂紋的形成和擴(kuò)展,因而該處一旦形成裂紋,該裂紋勢必快速擴(kuò)展,從而發(fā)生快速脆性斷裂,最終導(dǎo)致該鉆井四通失效。

        圖10 斷口面上掃描電鏡觀察發(fā)現(xiàn)的氣孔和縮孔

        6 結(jié)束語

        (1)通過系列試驗(yàn)和對設(shè)計(jì)圖樣等的研究,可得出該鉆井四通開裂的原因是:裂處存在大量縮孔等鑄造缺陷,大幅度減小了該處的受力面積;開裂處呈直角而造成應(yīng)力集中;材料的塑、韌性極低助長裂紋快速擴(kuò)展。以上三者是該四通在較小試驗(yàn)壓力下,首先在鑄造缺陷處形成裂紋,然后發(fā)生快速脆性斷裂,最終導(dǎo)致該鉆井四通失效。

        (2)為了避免再次出現(xiàn)類似事故,需要注意以下事項(xiàng):

        須加強(qiáng)鑄件的內(nèi)部質(zhì)量控制,對關(guān)鍵零件須進(jìn)行超聲波探傷檢驗(yàn),以避免鑄件的關(guān)鍵部位出現(xiàn)大面積的縮孔、氣孔和疏松。

        改進(jìn)設(shè)計(jì)和機(jī)械加工,避免重要零件的關(guān)鍵部位的應(yīng)力集中。這對于那些塑性和韌性不佳的材料尤其重要。

        改善熱處理工藝,提高淬火冷速,避免對材料強(qiáng)度、塑性和韌性不利的組織出現(xiàn)。

        改進(jìn)鑄造工藝,根據(jù)四通的尺寸和形狀,仔細(xì)計(jì)算熱節(jié),合理布置冒口和冷鐵并確定其尺寸,使鑄件順序凝固[5],避免大量縮孔等鑄造缺陷出現(xiàn)于四通本體與法蘭的過渡區(qū)。

        [1] 杜曉瑞,王桂文,王德良,等.鉆井工具手冊[M].北京:石油工業(yè)出版社,2000.

        [2]孫 智,江 利,應(yīng)鵬展.失效分析-基礎(chǔ)與應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2005.

        [3] 余青華,劉英吉,邵景芳.鑄造工藝CAE在大通徑環(huán)形防噴器外殼生產(chǎn)中的應(yīng)用[J].大型鑄鍛件,2009(4):33-35.

        [4]聶小武.鑄鋼件縮孔及縮松缺陷的消除[J].機(jī)械工人,2007(1):57-59.

        [5] 孫仁昌,崔紅偉,陳秀娟.機(jī)架鑄件常見缺陷的預(yù)防措施及處理方法[J].大型鑄鍛件,2007(1):28-29.

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