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        6000kW抽凝式汽輪機(jī)改背壓式機(jī)的實(shí)施

        2010-07-16 09:53:54薛啟春
        設(shè)備管理與維修 2010年4期
        關(guān)鍵詞:汽量凝汽器隔板

        薛啟春

        2008年下半年,國際國內(nèi)石油、煤炭等能源價格大幅飚升,帶動其他物資價格也大幅上揚(yáng)。尤其是煤炭,標(biāo)煤到廠價一度漲至每噸1400元左右。很多小熱電企業(yè)不堪重負(fù),尤其一些抽凝式供熱機(jī)組,由于能耗太大,熱電成本過高,虧損嚴(yán)重,不得不停運(yùn)。為了減虧,不得已暫時以減溫減壓器來供熱。雖然各地方及時調(diào)整了供熱價格,但仍然彌補(bǔ)不了煤炭漲價帶來的成本負(fù)擔(dān)。針對此種情況,有些企業(yè)適時地將抽凝機(jī)組改造為背壓機(jī)組,以提高機(jī)組的供熱量,提高整個熱電廠的熱電比和提高能源利用率。江蘇省井神鹽業(yè)有限公司第二分公司成功地將6000kW抽凝式汽輪機(jī)(以下簡稱為抽凝機(jī))改造為背壓式機(jī),取得了良好的效益。

        1.改造背景

        井神鹽業(yè)二分公司為具有設(shè)計(jì)能力80萬t/a、實(shí)際生產(chǎn)能力達(dá)65萬t/a規(guī)模的真空制鹽企業(yè)。公司自備電站為3×35t/h中溫中壓鏈條鍋爐配套1×B3-3.43/0.49(1#機(jī))和1×C6-3.43/0.49(2#機(jī))供熱機(jī)組,3臺鍋爐蒸發(fā)量達(dá)110t/h才能滿足制鹽三條生產(chǎn)線的用熱需要。經(jīng)過對制鹽生產(chǎn)線用熱狀況分析,供汽缺口約10t/h左右,公司為此曾設(shè)想增加一臺20t/h的快裝鍋爐,但是投資需要200萬元以上。而2#機(jī)組的凝汽量達(dá)到12t/h左右,被冷卻水帶走的熱量達(dá)到驚人的30GJ/h,如果能將2#機(jī)組的凝汽利用起來,轉(zhuǎn)化為制鹽的蒸發(fā)用汽,不僅解決了供汽缺口問題,也減少了大量的熱損失,因此公司進(jìn)行了C6-3.43/0.49機(jī)組技改的論證。

        2.改造方案選擇

        2#機(jī)組由青島捷能公司2002年生產(chǎn),2003年2月份投運(yùn),額定負(fù)荷6000kW,額定進(jìn)汽量57t/h,額定抽汽量45t/h,額定工況保證汽耗率9.58kg(/kW·h)。經(jīng)長期的跟蹤計(jì)量,排入凝汽器的汽量平均達(dá)12t/h,能源損失非常大。

        通過調(diào)研論證,為了消除或減少2#機(jī)的能源損失,可以通過對機(jī)組改造來達(dá)到目的。在發(fā)電機(jī)系統(tǒng)保持不變的情況下,一般有兩種方案。其一,將機(jī)組整體更換,代之以一臺同功率的背壓機(jī)。這種方法僅需對機(jī)組的基礎(chǔ)進(jìn)行小范圍的處理,改變汽輪機(jī)導(dǎo)汽管的長度和彎曲弧度即可,但方案的實(shí)施受定購機(jī)組周期的影響較大,一般需要5個月左右,總體費(fèi)用約250萬元以上,實(shí)施起來風(fēng)險較小。其二,在抽凝機(jī)本體上進(jìn)行改造,將抽凝機(jī)改造為背壓機(jī),取消凝汽器。將原凝汽部分改造為背壓排汽。在進(jìn)汽量不變的情況下,增加了供汽量,但發(fā)電功率減少一些。這個方案費(fèi)用較低,工期僅需1個月,但有可能帶來3個風(fēng)險:①改造不當(dāng)將使電負(fù)荷下降較大,效率降低。據(jù)調(diào)研有的機(jī)組改造后就出現(xiàn)了這種情況,電負(fù)荷下降約45%。②改造后軸系變化使得轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速改變接近工作轉(zhuǎn)速,安全性較差。③由于抽凝機(jī)后缸是鑄鐵件,耐高溫性差,而改造措施不當(dāng)將導(dǎo)致后缸的冷卻效果變差,使后缸的溫度上升超過允許值。這3個風(fēng)險尤其是第三個風(fēng)險,更不容易把握。然而第二種方案的投資小,工期短,對生產(chǎn)影響不大,如果相關(guān)風(fēng)險處理得好,可以很快收回投資,經(jīng)濟(jì)效益顯著。經(jīng)過認(rèn)真的分析研究,對方案再三權(quán)衡利弊,最終選擇了第二方案,并于2008年12月17日開始實(shí)施改造。

        3.改造措施

        (1)通流部分。高壓噴嘴組經(jīng)計(jì)算后適當(dāng)增加汽道,擴(kuò)大通流面積增加進(jìn)汽量;適當(dāng)調(diào)整調(diào)節(jié)汽閥重疊度;增加隔板汽道數(shù);以原抽汽口作為背壓排汽口,中間隔板處增加汽封,改造成后汽封,其汽封漏汽進(jìn)行適當(dāng)處理,有效利用。

        (2)后缸方面。去掉原后汽封以便通風(fēng),在此處增加冷卻裝置用來冷卻后缸聚集的熱量,熱風(fēng)通過管道導(dǎo)引出缸體外。

        (3)轉(zhuǎn)子方面。拆掉低壓調(diào)節(jié)級及以后的葉輪,以減少鼓風(fēng)損失,同時適當(dāng)配重以保持臨界轉(zhuǎn)速無大的變化。改造后轉(zhuǎn)子整體做了動平衡試驗(yàn)。

        4.改造后機(jī)組開車情況

        2009年1月22日2#機(jī)改造完成,按照背壓式啟停,比抽凝式啟停更為方便快捷了。機(jī)組啟動后,按照正常程序操作,充分暖機(jī),約2000r/min時達(dá)到臨界轉(zhuǎn)速,過臨界轉(zhuǎn)速時機(jī)組最大振動值36μm,定速后機(jī)組最大振動值17μm,電負(fù)荷逐漸加到5500kW,后缸溫度30℃,順利通過72h試運(yùn)行,經(jīng)測算,平均汽耗達(dá)13.8kg/kW。

        機(jī)組運(yùn)行約1個月后,后缸的溫度逐漸上升,至2009年3月1日,溫度達(dá)到了120℃,期間對機(jī)組各方面情況進(jìn)行檢查分析,并采取了一些措施未見效。經(jīng)過綜合分析,確認(rèn)是隔板的漏汽量太大導(dǎo)致后缸的溫度居高不下。經(jīng)開缸后檢查,發(fā)現(xiàn)涂抹在隔板中封面上的密封膠有1/3被蒸汽沖刷掉了,從而形成了較大的間隙,造成漏汽量加大。將隔板重新處理,中封面上加工密封槽,不再涂密封膠。3月10日處理后再次開機(jī)經(jīng)連續(xù)近4個月的運(yùn)行測試,當(dāng)外界氣溫達(dá)34℃時,后缸溫度保持在45℃以下,照此趨勢,迎峰渡夏沒有任何問題。

        5.抽改背的效益

        根據(jù)2#機(jī)組改造后5個月的運(yùn)行情況分析,節(jié)能非常明顯。對機(jī)組改造前后的相同指標(biāo)進(jìn)行比較(所選擇的月份生產(chǎn)情況大致相當(dāng)),由表1可看出節(jié)能效果良好。

        表1 改造前后運(yùn)行效果對比

        節(jié)能量計(jì)算如下:

        (1)節(jié)煤量。鍋爐噸煤產(chǎn)汽量為5.05t,機(jī)組改造后節(jié)約汽量為 12t/h。節(jié)約煤 12÷5.05≈2.37t/h,年節(jié)煤 2.37×7800=18486t。

        (2)節(jié)電量。節(jié)電主要來自三個方面:①改造后取消了凝汽器,凝結(jié)水泵停運(yùn)(15kW,一用一備);②循環(huán)水量大幅減小,循環(huán)水泵改型后電機(jī)由75kW降為30kW;③給水泵少開一臺,電機(jī)為132kW。全年總節(jié)電量超過150萬kW·h。

        (3)節(jié)水效益。取消凝汽器后,可節(jié)約冷卻用水18t/h,年節(jié)水 18×7500=13500t。

        (4)社會效益。經(jīng)測算,改造后全廠熱效率達(dá)73.6%,熱電比達(dá)到900以上。因節(jié)煤可減少SO2排放量 73.6t,減少煙塵排放476t,改善了周邊生態(tài)環(huán)境,獲得了良好的社會效益。

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