張欣禹
(沈陽(yáng)市市政工程設(shè)計(jì)研究院,遼寧沈陽(yáng)110015)
北海高架橋建于1991年,是沈陽(yáng)市一環(huán)路(東段)上的重要橋梁,交通流量大,車(chē)輛過(guò)往頻繁。橋梁全長(zhǎng)1077.6 m,共54孔,分為四聯(lián),設(shè)五道伸縮縫;橋梁全寬11.5 m,雙向3車(chē)道,無(wú)人行道。設(shè)計(jì)荷載等級(jí)為汽車(chē)-20級(jí),驗(yàn)算荷載為掛車(chē)-100。
上部結(jié)構(gòu)為鋼筋混凝土(30號(hào))單箱雙室現(xiàn)澆連續(xù)梁。梁高1.1 m,底板寬6.5 m,兩翼緣懸臂各2.5 m,頂板全寬11.5 m。
橋面鋪裝層為4-6 cm厚的C30防水混凝土(內(nèi)設(shè)φ8@10x10 cm鋼筋網(wǎng)),上鋪4 cm中粒式瀝青混凝土。橋面最小縱坡坡度0.3%;通過(guò)橋面鋪裝形成雙向橫坡,坡度0.38%。
橋面鋪裝大面積破損,坑槽、波浪、車(chē)轍及翻漿現(xiàn)象普遍,破損嚴(yán)重的位置,下層的水泥混凝土鋪裝已經(jīng)碎裂,鋼筋網(wǎng)外露(見(jiàn)圖1)。
清理破損的鋪裝層后,發(fā)現(xiàn)箱梁頂板混凝土也已大面積腐蝕、脫落,橫向鋼筋外露、銹蝕(見(jiàn)圖 2)。
該橋的橋面病害已極為嚴(yán)重,不僅橋面鋪裝層破損,橋梁結(jié)構(gòu)也嚴(yán)重受損,需要采取措施予以修補(bǔ)加固。
該橋建于1991年,橋面鋪裝層結(jié)構(gòu)如前文所述。該橋的鋪裝層厚度較薄、鋪裝層混凝土標(biāo)號(hào)較低,在頻繁的車(chē)輛荷載作用下,易松散開(kāi)裂。
沈陽(yáng)市冬季降雪量較大,為保證雪后快速恢復(fù)道路交通暢通,普遍使用除冰鹽,加速了鋼筋和混凝土的腐蝕。有資料顯示,使用10~20 a的橋梁,除冰鹽對(duì)橋梁結(jié)構(gòu)的混凝土和鋼筋產(chǎn)生嚴(yán)重的腐蝕,使用不到10 a的橋梁,在氯離子影響范圍,鋼筋也處于銹蝕狀態(tài)。
該橋縱、橫坡坡度較小,排水較慢,在冬季氣溫較低時(shí),水冰凍融循環(huán),易在兩層鋪裝層之間及鋪裝層與橋面板之間形成夾層,在車(chē)輛荷載作用下,臨界面會(huì)產(chǎn)生較大拉應(yīng)力并率先破壞,形成網(wǎng)裂、坑槽。
中支點(diǎn)負(fù)彎矩區(qū)及懸臂翼緣根部負(fù)彎矩區(qū)的拉應(yīng)力較大,在車(chē)輛荷載反復(fù)作用下,混凝土易開(kāi)裂破損;同時(shí),負(fù)彎矩區(qū)的箱梁頂板與鋪裝層間存在較大剪應(yīng)力,導(dǎo)致臨界面分離。
鋪裝層施工時(shí),臨界面處理不充分,如沒(méi)有鑿毛、不干凈(有油污、塵土等)、沒(méi)有使用界面劑等,在使用階段,臨界面分離,導(dǎo)致橋面鋪裝破損。
在分析病害情況及其成因的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)研究了增加橋面鋪裝層厚度的可能性和實(shí)際交通壓力對(duì)施工工期的要求。
在清理破損鋪裝層并對(duì)箱梁頂面混凝土和鋼筋作相應(yīng)處理后,重做鋪裝層,縱、橫坡坡度基本不變,仍通過(guò)鋪裝層厚度變化形成橫坡,重點(diǎn)考慮以下兩個(gè)方案。
4.1.1 方案一
7 cm瀝青混凝土
防水層(卷材或滲透結(jié)晶材料)
8~10 cm水泥混凝土(內(nèi)設(shè)鋼筋網(wǎng))
4.1.2 方案二
5~7 cm瀝青混凝土
粘層(乳化瀝青)
4 cm澆注式瀝青混凝土
二階反應(yīng)型防水粘結(jié)層
滲透反應(yīng)型固結(jié)防水劑
4.2.1 考慮鋪裝層厚度影響
原鋪裝層總平均厚度9 cm,方案一總平均厚度16 cm,方案二總平均厚度10 cm??紤]恒載增加因素,對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)算,如采用方案一,厚度共增加7 cm,部分中支點(diǎn)負(fù)彎矩區(qū)荷載效應(yīng)超過(guò)結(jié)構(gòu)承載能力,不滿(mǎn)足要求,且部分跨中正彎矩區(qū)荷載效應(yīng)接近結(jié)構(gòu)承載能力,無(wú)安全儲(chǔ)備。如采用方案二,厚度僅增加1 cm,無(wú)論是負(fù)彎矩區(qū)還是正彎矩區(qū),結(jié)構(gòu)受力均能滿(mǎn)足要求,且仍有一定安全儲(chǔ)備。
4.2.2 考慮工期要求
兩個(gè)方案的基層處理、防水粘結(jié)層及上面層瀝青混凝土的施工時(shí)間基本一致,區(qū)別在于下層的水泥混凝土與澆注式瀝青混凝土的施工時(shí)間。如采用方案一,鋪設(shè)鋼筋網(wǎng)、澆注8~10 cm水泥混凝土及養(yǎng)生,約需10 d左右。如采用方案二,施工4 cm澆注式瀝青混凝土僅需2~3 d,且不需要單獨(dú)的養(yǎng)生時(shí)間,比方案一工期縮短一周左右。
綜合比選兩個(gè)方案,方案二基本不增加恒載,結(jié)構(gòu)受力安全可靠。同時(shí),該橋作為沈陽(yáng)市一環(huán)路上的重要橋梁,交通流量大,縮短一周工期,社會(huì)效益明顯。因此,最終確定采用澆注式瀝青混凝土方案。
清除破損鋪裝層,對(duì)橋面板進(jìn)行噴砂處理,清除已經(jīng)松散的混凝土保護(hù)層。
滲透反應(yīng)型固結(jié)防水劑由反應(yīng)性固結(jié)防水劑、固化劑及改型劑組分等組成的低粘度、雙組分混凝土滲透增強(qiáng)防水保護(hù)劑,具有強(qiáng)烈的憎水性和獨(dú)特的單向透氣防水性,使外部水份無(wú)法滲入基層,同時(shí)又能使基層內(nèi)的潮氣排出。
在箱梁頂板噴涂滲透反應(yīng)型固結(jié)防水劑,用量為0.3~0.4 kg/m2。防水劑可滲透至混凝土內(nèi)部2~5 mm,在細(xì)微的孔隙形成均勻的薄膜,起到封閉微裂縫和孔隙、增強(qiáng)混凝土表面強(qiáng)度的作用,防止混凝土受氯離子(除冰鹽)、凍融等腐蝕,其技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表1所列。
二階反應(yīng)型防水粘結(jié)層主要成分為天然瀝青與石油瀝青混合物中加入石油基活性反應(yīng)物質(zhì),通過(guò)自身以及與空氣中的O2和CO2等相互反應(yīng)形成獨(dú)特的二階反應(yīng)過(guò)程,使其具有優(yōu)異的防水與粘結(jié)性能。一階反應(yīng)后生成了一定強(qiáng)度的彈性膠質(zhì)材料,防止橋面鋪裝施工機(jī)械設(shè)備破壞防水粘結(jié)層;二階反應(yīng)固化后的涂膜形成高彈塑性的防水粘結(jié)層。
表1 滲透反應(yīng)型固結(jié)防水劑的技術(shù)指標(biāo)匯總表
滾涂二階反應(yīng)型防水粘結(jié)層,用量為0.3~0.6kg/m2。固化后與水泥混凝土橋面板,與瀝青混凝土之間的粘結(jié)力和剪切力均可達(dá)1.0 MPa以上,完全可以抵抗一般情況下車(chē)輛荷載產(chǎn)生的剪應(yīng)力(一般最大剪應(yīng)力為0.4 MPa左右),同時(shí),亦能滿(mǎn)足長(zhǎng)下坡、彎道地區(qū)的粘結(jié)力要求(一般最大剪應(yīng)力為1.0 MPa),其技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表2所列。
表2 二階反應(yīng)型防水粘結(jié)層的技術(shù)指標(biāo)匯總表
5.4.1 材料特性
澆注式瀝青混凝土屬于密級(jí)配瀝青混凝土。在施工溫度條件下,瀝青混合料呈流淌狀態(tài),不需要用壓路機(jī),只需攤鋪整平即可完成施工,并能達(dá)到規(guī)定的密實(shí)度和平整度?;旌狭媳旧砭哂屑?xì)集料含量高、礦粉含量高、瀝青含量高等“三高”特點(diǎn),較多的瀝青及細(xì)集料含量使粗骨料處于懸浮狀態(tài),空隙率很小。因?yàn)闈沧⑹綖r青混凝土在結(jié)構(gòu)上的這些特點(diǎn),決定了其具有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)空隙率小于1%,無(wú)需壓實(shí)便能達(dá)到其最終強(qiáng)度,不會(huì)出現(xiàn)因壓實(shí)不足而表現(xiàn)出的缺陷病害;
(2)不透水,也不吸水,對(duì)氯離子(除冰鹽)和凍融變換不敏感,不會(huì)出現(xiàn)水損害問(wèn)題;
(3)是一種粘彈性材料,能適應(yīng)結(jié)構(gòu)構(gòu)件在應(yīng)力消減情況下的緩沖運(yùn)動(dòng)而不會(huì)發(fā)生損壞及對(duì)沖擊和顛簸不敏感;
(4)整體性非常好,變形能力強(qiáng),能適應(yīng)橋面板的變形;
(5)在氣候因素影響下幾乎不會(huì)老化,耐久性好,使用壽命長(zhǎng)(20 a以上);
(6)瀝青含量較高,具有較好的抗低溫開(kāi)裂能力;
(7)維修成本低,澆注式瀝青混凝土下面層通常不會(huì)破壞,在多年使用條件下一般都是上面層出現(xiàn)破損,維修時(shí)僅需將上面層銑刨并重鋪即可,維修成本低、工期短、對(duì)交通影響小。
5.4.2 施工工藝
在高溫下經(jīng)特殊攪拌工藝拌制后,混合料呈現(xiàn)流動(dòng)狀態(tài),使用高溫瀝青混凝土鋪筑設(shè)備攤鋪,厚度4 cm。經(jīng)整平后,在其表面撒布粒徑5~10 mm的碎石,撒布量為5~8 kg/m2,人工滾壓碎石,使其嵌入混合料表面。
5.4.3 改性瀝青技術(shù)指標(biāo)
澆注式瀝青混合料所用的結(jié)合料為改性瀝青,其技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表3所列。
表3 澆注式瀝青混合料用改性瀝青的技術(shù)指標(biāo)匯總表
5.4.4 澆注式瀝青混合料級(jí)配
澆注式瀝青混合料設(shè)計(jì)級(jí)配見(jiàn)表4所列。
表4 澆注式瀝青混合料設(shè)計(jì)級(jí)配表
5.4.5 澆注式瀝青混凝土技術(shù)指標(biāo)
澆注式瀝青混合混凝土技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表5所列。
表5 澆注式瀝青混凝土技術(shù)指標(biāo)匯總表
5.4.6 澆注式瀝青混合料與其它混合料的比較
澆注式瀝青混合料與其它混合料的比較見(jiàn)表6所列。
從表6的比較來(lái)看,澆注式瀝青混合料具有耐疲勞、耐低溫、耐久性、抗水害、抗老化等良好的綜合性能。
略。
該橋于2009年10月完成橋面鋪裝改造施工,并投入運(yùn)營(yíng)。2009年冬季,沈陽(yáng)市降雪頻繁,該橋?yàn)樯蜿?yáng)市一環(huán)路上的重要橋梁,交通流量大,為了保證快速恢復(fù)交通,每次雪后均拋灑除雪劑,且用量較大。2010年年初,氣溫溫差較大,凍融循環(huán)頻繁,同時(shí),2010年春季,沈陽(yáng)市降雨量也較大。該橋改造完成后,在以上各種不利條件下,已經(jīng)運(yùn)營(yíng)半年多時(shí)間,橋面鋪裝未出現(xiàn)明顯裂縫及其它病害,使用情況良好。
表6 澆注式瀝青混合料與其它混合料的比較匯總表
通過(guò)該橋的實(shí)踐,為采用澆注式瀝青混凝土技術(shù)處理和改造北方寒冷地區(qū)混凝土橋面鋪裝病害積累了一定經(jīng)驗(yàn),特此成文以供同行參考指正。
[1]JTG D50-2006.公路瀝青路面設(shè)計(jì)規(guī)范[S]
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[3]沈金安.瀝青及瀝青混合料路用性能.[M].北京:人民交通出版社,2001.