游天明,劉 鵬
(中石化管道儲(chǔ)運(yùn)公司魯寧輸油處,山東 鄒城 273500)
輸油泵機(jī)組是長(zhǎng)輸管道系統(tǒng)的主要設(shè)備,在生產(chǎn)設(shè)備中占有極其重要的地位,其穩(wěn)定性和可靠性會(huì)影響到系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行。魯寧線共有各類大型輸油泵機(jī)組59臺(tái),其中美國(guó)某公司生產(chǎn)的型號(hào)為HSB輸油泵機(jī)組19臺(tái),德國(guó)某公司生產(chǎn)的型號(hào)為ZM輸油泵機(jī)組29臺(tái),湖南某公司生產(chǎn)的型號(hào)為KDY輸油泵機(jī)組7臺(tái),沈陽(yáng)某公司生產(chǎn)的型號(hào)為SHS輸油泵機(jī)組4臺(tái)。在線測(cè)點(diǎn)布置圖如圖1所示。
1.硬件系統(tǒng)
硬件系統(tǒng)由在線檢測(cè)傳感器、診斷儀主機(jī)、計(jì)算機(jī)組成。
圖1
圖2
2.軟件系統(tǒng)(圖2)
(1)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng):該系統(tǒng)的主要功能是驅(qū)動(dòng)診斷儀主機(jī)。對(duì)輸油泵機(jī)組的振動(dòng)、溫度、轉(zhuǎn)速等數(shù)據(jù)進(jìn)行在線采集,并存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)中。數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)含人工采集法和智能自動(dòng)采集法。人工采集法是指可選擇任意通道、采集頻率、采樣長(zhǎng)度對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,該方法要求操作者具有很高的專業(yè)知識(shí)。智能自動(dòng)采集法是指事先將輸油泵機(jī)組需采集的參數(shù)建一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù),操作者按數(shù)據(jù)庫(kù)的引導(dǎo)進(jìn)行采集即可,該方法簡(jiǎn)單、實(shí)用、智能性高,是本系統(tǒng)推薦使用的數(shù)據(jù)采集方法。
(2) 信號(hào)分析與處理系統(tǒng):該系統(tǒng)包含時(shí)域、頻域、倒頻域、包絡(luò)分析、小波分析、相關(guān)分析等數(shù)10種信號(hào)分析與處理方法,可以對(duì)輸油泵機(jī)組的振動(dòng)、溫度、轉(zhuǎn)速等數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和分析,并能取出相應(yīng)的故障特征。
(3)故障診斷庫(kù)管理系統(tǒng):故障庫(kù)包括了輸油泵機(jī)組常見的氣蝕、轉(zhuǎn)子不平衡、不對(duì)中、軸彎曲、松動(dòng)、軸承工作異常等故障及主要特征,并可進(jìn)行添加、刪除、修改、查詢等各項(xiàng)操作。
(4)自動(dòng)分析與處理系統(tǒng):該系統(tǒng)可對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)處理和分析,并自動(dòng)與輸油泵機(jī)組故障庫(kù)進(jìn)行比較,診斷出可能出現(xiàn)的故障。
1.齊河站10#輸油泵機(jī)組泵葉輪松動(dòng)故障
通過現(xiàn)場(chǎng)振動(dòng)數(shù)據(jù)采集,發(fā)現(xiàn)泵非驅(qū)動(dòng)端徑向垂直振值為8.70mm/s,超過一級(jí)報(bào)警。通過一倍頻、二倍頻、三倍頻的軸心軌跡疊加圖(圖3) 可以看出,一倍頻軸心軌跡明顯大于其他軌跡,判斷存在泵非驅(qū)動(dòng)端不平衡現(xiàn)象。
在泵非驅(qū)動(dòng)端徑向垂直方向頻譜圖(圖4)中,可看出主要峰值為五倍頻葉片通過頻率,判斷是由于泵出口壓力過大而引起鍵磨損,導(dǎo)致輸油泵葉片出現(xiàn)嚴(yán)重松動(dòng)故障。
解體大修后,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)主要問題有:葉輪松動(dòng)、鎖緊套與鍵槽錯(cuò)位、泵總竄量超差。修復(fù)后復(fù)檢結(jié)果顯示輸油泵機(jī)組總振值明顯減小,故障特征消失,運(yùn)行狀態(tài)良好。
圖3
圖4
2.寧陽(yáng)站8#輸油泵機(jī)組底座松動(dòng)故障
經(jīng)檢測(cè)分析,將寧陽(yáng)站8#輸油泵水平方向與垂直方向的時(shí)域波形圖疊加(圖5),可以看出水平方向的振幅明顯大于垂直方向,并且波形接近正弦波,可以判斷出泵機(jī)組與地基之間存在松動(dòng)現(xiàn)象。
解體大修后,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)存在泵地腳螺栓松動(dòng)現(xiàn)象。修復(fù)后復(fù)檢結(jié)果顯示輸油泵機(jī)組總振值明顯減小,故障特征消失,運(yùn)行狀態(tài)良好,并且底座松動(dòng)故障特征消失。
3.賈汪站8#輸油泵機(jī)組電機(jī)軸承故障驗(yàn)證
通過現(xiàn)場(chǎng)振動(dòng)數(shù)據(jù)采集,發(fā)現(xiàn)電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端軸承DEF值為5.83mm/s,判斷滾動(dòng)軸承存在故障。通過分析電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端水平方向頻譜圖——對(duì)數(shù)坐標(biāo)圖(圖6),可以看出電機(jī)軸承存在內(nèi)圈故障特征頻率,及其諧波和邊頻,由此判斷軸承滾珠磨損嚴(yán)重。
圖5
圖6
解體大修后,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn):泵軸及泄壓套損傷嚴(yán)重;電機(jī)軸承因加油管堵塞軸承內(nèi)部潤(rùn)滑脂變質(zhì);軸承內(nèi)圈存在劃痕及滾珠有傷痕。修復(fù)復(fù)檢結(jié)果顯示,輸油泵機(jī)組電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端軸承DEF值為1.28,電機(jī)內(nèi)圈故障特征消失,運(yùn)行狀態(tài)良好。
運(yùn)用輸油泵機(jī)組實(shí)時(shí)在線性能監(jiān)測(cè)和故障診斷技術(shù)能夠?qū)崟r(shí)檢測(cè)并掌握設(shè)備的技術(shù)狀況,準(zhǔn)確判斷設(shè)備故障,為及時(shí)維修提供科學(xué)依據(jù)。通過實(shí)時(shí)檢測(cè)、實(shí)時(shí)診斷和及時(shí)安排檢修,可大幅度提高設(shè)備完好率和故障停機(jī)率,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命,保證安全輸油生產(chǎn),減少跑冒滴漏現(xiàn)象和安全隱患。經(jīng)濟(jì)效益顯著,每年節(jié)約維修費(fèi)用約253萬(wàn)元,節(jié)約人工費(fèi)用約6萬(wàn)元。