張朝綱,徐洪強
(鴨溪發(fā)電廠,貴州 遵義 563108)
貴州鴨溪發(fā)電廠3,4號鍋爐采用東方鍋爐廠引進美國福斯特·惠勒公司技術(shù)制造的亞臨界壓力、中間一次再熱自然循環(huán)汽包爐。鍋爐型號:DG1025/18.2-Ⅱ17,鍋爐為雙拱形單爐膛,燃燒器布置在前后拱上,呈“W”型火焰。鍋爐為倒“U”型布置,尾部雙煙道結(jié)構(gòu),再熱汽溫采用煙氣擋板調(diào)節(jié),過熱蒸汽溫度采用兩級噴水減溫調(diào)節(jié),固態(tài)排渣,全鋼構(gòu)架全懸吊結(jié)構(gòu),平衡通風,露天布置。鍋爐配有4臺D-11D雙進雙出球磨機,2臺AN30e6(V19-1)靜葉可調(diào)引風機,2臺ASN-2070/900送風機,2臺G6-45-12No19F一次風機。采用正壓直吹制粉系統(tǒng),前后拱共有24只雙旋風分離式燃燒器,每只雙旋風分離式煤粉燃燒器有2個消旋葉片和2個乏氣擋板,燃燒所需的二次風來自風箱,兩側(cè)風道送入前后墻風箱,從拱上和拱下的風口進入爐膛。每只燃燒器的二次風各為一個單元,可實現(xiàn)單獨調(diào)節(jié)。每一單元內(nèi)布置6個二次風道及擋板,其中A,B,C 擋板控制拱上二次風量,D,E,F(xiàn) 擋板控制拱下部分的二次風量。拱上的二次風占二次風總量的30%~40%。擋板A(手動)控制燃燒乏氣噴嘴及主火檢孔的冷卻風,擋板B(手動)調(diào)節(jié)燃燒器煤粉噴口的周界風量,用于調(diào)節(jié)煤粉氣流的穿透能力及冷卻噴口,擋板C(電動)控制點火油槍及油火檢的風量。大量的二次風(約65 %~70 %) 從拱下垂直墻上的風口進入爐膛,共分3層,風量分別由擋板D,E,F(xiàn)控制,其中以F擋板控制的風量為最大,擋板D,E為手動,擋板F為電動。此外,在冷灰斗四角交接處及出灰口設(shè)有吹掃風,以減少焦渣在該處的堆積。燃燒器配風方式如圖1所示。
鍋爐設(shè)計煤種、校核煤種均為仁懷、遵義地區(qū)無煙煤,煤質(zhì)資料如表1所示。
3,4號鍋爐自2005年投產(chǎn)以來存在以下問題:在高負荷時爐膛火焰在下爐膛燃燒停留時間短暫,二次風量對燃燒影響大,二次風量偏小,氧量偏低,火焰中心上移,導致拱下部側(cè)墻結(jié)焦嚴重,爐膛出口煙溫高,減溫水投用量大,鍋爐效率低和排渣口附近容易堵焦等。
表1 煤質(zhì)資料
針對采用FW技術(shù)的3,4號鍋爐投產(chǎn)運行中存在的火焰下沖能力不足,煤粉在下爐膛的行程和停留時間不夠,燃燒后期擾動和混合、結(jié)焦等幾個方面的問題,于2009年年初對3號爐配風方式進行了改造:
(1) 采用傾角可調(diào)的拱下配風裝置、即在F風口增設(shè)傾角可調(diào)的導向裝置。F擋板適當下傾后,火焰下沖行程和煤粉停留時間明顯增加,下爐膛火焰充滿度和均勻性明顯改善,從而能有效改善煤粉的燃盡程度,而且有效地消除了冷灰斗的反向渦流,降低了冷灰斗壁面附近和排渣口處溫度,有利于降低排渣口處堵焦傾向。同時,F(xiàn)擋板適當下傾后能有效地減少減溫水用量,提高循環(huán)效率。
(2) 對乏氣噴口及配風進行改造。取消乏氣噴口并在原乏氣及其周界風噴口處增設(shè)燃盡二次風噴口。通過現(xiàn)場調(diào)整燃燒發(fā)現(xiàn),乏氣的存在對鍋爐的穩(wěn)燃和燃盡都是不利的,并且也沒有起到明顯的降低NOX排放的作用。取消乏氣后,不但能進一步增強火焰下沖力,而且在原乏氣噴口處送入二次風能從火焰內(nèi)部進行補風、強化后期混合,進一步保證煤粉的燃盡,同時還能起到分級風的作用,減少NOX排放。
(3) 增設(shè)冷灰斗四角吹掃風。此舉可降低側(cè)墻結(jié)焦的幾率,避免冷灰斗結(jié)焦堵塞排渣口。
改造方案如圖2所示。
配風方式改造后,對各個風門擋板進行調(diào)整試驗后的比較如下:
(1) 燃燒穩(wěn)定性提高,二次風量和氧量大幅度增加。改造前,在300 MW負荷下,送風機電流最多只有70 A左右,氧量在3 %左右,如果加大送風機出力,爐膛負壓波動大,燃燒不穩(wěn),容易發(fā)生熄火。改造后,在300 MW負荷下,送風機電流可以達到90
A以上,氧量可以維持在4.5%~5.5%,爐膛負壓波動較小。改造前后空預器入口左、右側(cè)氧量分布如表2所示,各個負荷工況下參數(shù)對比見表3。
(2) 過熱器減溫水用量明顯下降。改造前,300 MW負荷下,一級減溫水調(diào)門開度經(jīng)常在80%~100 %,二級減溫水調(diào)門開度在70%~90%,減溫水總流量在130 t/h以上;改造后一級減溫水調(diào)門開度在60 %~80 %,二級減溫水調(diào)門開度也在60 %~80%,減溫水總流量降到了80 t/h左右。
表2 改造前后空預器入口左、右側(cè)氧量分布 (%)
表3 各負荷工況下參數(shù)對比(括號內(nèi)為改造前參數(shù))
(3) 鍋爐結(jié)焦得到了有效的控制。改造前,為了防止3號爐結(jié)焦,采取了停運4個角上的燃燒器,開大4個角上的D,E,F(xiàn)擋板開度來降低爐膛溫度,防止結(jié)焦,在變工況運行時,甚至需要將停運的4個角上的粉管輔助風開出來。盡管如此,3號爐還是發(fā)生過被迫停運除焦的非停事故。改造后的3號爐為了降低結(jié)焦的可能性,仍然要求停運4個角的燃燒器,但角部C擋板和D,E擋板基本上可以不開,只要視燃燒情況適當開啟F擋板就可以對鍋爐結(jié)焦進行有效控制。
(4) 燃燒經(jīng)濟性得到提高。改造前、后鍋爐效率如表4所示。
表4 改造前后鍋爐效率對比 (%)
DG-1025/18-Ⅱ17型鍋爐經(jīng)改造,將燃燒器的乏氣風噴口取消,并在二次風箱F擋板處將原來水平送風方式改為可由手動擋板調(diào)節(jié)F風下傾角的送風方式,在四角前后墻上增設(shè)了吹向側(cè)墻的F風口后,經(jīng)過運行觀察,總結(jié)如下:
(1) 無論是經(jīng)數(shù)值模擬計算還是實際運行均可發(fā)現(xiàn),F(xiàn)風擋板適當下傾后,煤粉的下沖行程得到增強,火焰在下爐膛燃燒停留時間增加,下爐膛火焰充滿度和均勻性明顯改善,爐膛內(nèi)氣流結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性加強,改善了燃燒對稱性,爐內(nèi)燃燒工況穩(wěn)定,爐膛負壓波動小,所以在原來的基礎(chǔ)上加大了二次風量,使得燃燒風量和氧量大為增加,降低了飛灰及大渣含碳量。
(2) 取消乏氣噴口,并在原乏氣及其周界風噴口處增設(shè)燃盡二次風噴口,與一次風成較大夾角,水平噴入爐膛,同時利用原乏氣周界風擋板對燃盡二次風進行調(diào)節(jié),與F擋板下傾的改造配合,對推遲風粉混合、強化后期混合上起到了很大作用。不僅能進一步增強火焰下沖能力,并且對后期混合進行補風,保證煤粉的燃盡,同時起到了分級風的作用,從而減少了NOX排放。
(3) 過熱器減溫水用量大為減少,由原來130 t/h左右降到了80 t/h左右,機組經(jīng)濟性得到提高。并且為主汽溫度的控制提供了更有裕度的調(diào)節(jié)手段,在運行中減少了蒸汽超溫的幾率,提高了機組的安全可靠性。
(4) F風擋板適當下傾后有效地消除了冷灰斗的反向渦流,降低了冷灰斗壁面附近和排渣口處的溫度,使鍋爐冷灰斗排渣口堵焦得到了確實有效的控制,即使在高負荷時也很少發(fā)生流焦的情況。但從14 m側(cè)墻以上看火孔觀察,發(fā)現(xiàn)結(jié)有大焦,并且結(jié)焦速度較快,每班必須定時清除,以防止焦塊結(jié)大后直接垮落,造成垮焦熄火事故的發(fā)生,過去為防止側(cè)墻結(jié)焦而長期停運的4個角的燃燒器在改造后也未能投用。由此看來,本次改造后在側(cè)墻仍存在渦流區(qū),對造成側(cè)墻結(jié)焦的問題還需繼續(xù)摸索。鑒于本廠安裝有側(cè)墻吹掃風的1,2號鍋爐,從2004年投運至今在側(cè)墻沒有集結(jié)過大焦的情況,筆者建議在3,4號鍋爐今后的改造中可以借鑒,即在拱下側(cè)墻處增加風量可調(diào)的側(cè)墻吹掃風。這樣不僅可以破環(huán)側(cè)墻的渦流區(qū),減少側(cè)墻結(jié)焦的幾率,而且可以適當停運中部燃燒器,投入4個角的燃燒器,進一步改善燃燒工況,提高鍋爐效率。
1 石 踐. 安順電廠二期鍋爐的改進及與一期鍋爐的比較[J]. 貴州電力技術(shù), 2003(6):1-4
2 張玉斌. 二次風傾角對W火焰鍋爐爐內(nèi)流動的影響[J]. 發(fā)電設(shè)備, 2008(1):15-18