李 宏
(西北地勘局711總隊,陜西 略陽 724308)
選廠尾礦輸送系統(tǒng)是選廠安全生產(chǎn)的重要組成部分,因生產(chǎn)工藝的要求,選廠一般都是流水線連續(xù)作業(yè),尾礦泵需連續(xù)不斷地把生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的尾礦輸送到尾礦壩內(nèi)。在選礦設備中,尾礦系統(tǒng)耗電量較大,對設備本身性能要求較高。在實際運行過程中,如何提高運行效率、降低成本是對尾礦泵的基本要求,對尾礦泵的運行控制則是要實現(xiàn)自動化,即根據(jù)所產(chǎn)尾礦量的多少自動調(diào)節(jié)泵的流量壓力,通常的控制一般采用變頻器加傳感器配合PLC控制器來完成,但是有的選廠在工藝設計及設備選型安裝方面忽視了這一點,從而使尾礦系統(tǒng)自動控制有一定難度。
1.提出問題
陜西某150t黃金選廠以重選工藝生產(chǎn)黃金,礦石里金以顆粒金的成分出現(xiàn)。含金礦石經(jīng)破碎、磨礦、跳汰、搖床,金被回收后,尾礦通過旋流器進入礦漿池內(nèi),由渣漿泵輸送至尾礦庫內(nèi),尾礦濃度20%。選廠采用了兩臺50LZ-355型渣漿泵(Q=54.7m3/h,H=75.5m,P=45kW),一臺工作一臺備用,啟動方式為自耦降壓工頻控制。該選廠自2009年3月投運以來,尾礦輸送系統(tǒng)一直不能正常工作。由于受給礦粒度和給礦量的影響,通過旋流器進入礦漿池內(nèi)的尾礦量不是很均勻,再加上礦漿池容量較小,操作人員稍有不慎,泵抽送不及時礦漿就溢出礦漿池,或泵排量過大造成抽空礦漿池,抽空礦漿池后會使大量空氣吸入泵內(nèi)并產(chǎn)生汽蝕現(xiàn)象,使泵加快磨損,降低使用壽命。為解決此問題,在泵出口管路上加裝了閘閥,企圖通過手動調(diào)節(jié)閘閥的開啟度來調(diào)節(jié)泵的出口壓力和排量,即礦漿量多了就全開閘閥,反之關(guān)小閘閥。經(jīng)實際運行,一是調(diào)節(jié)麻煩,需要人來回觀察,勞動強度大;二是節(jié)能效果差,不適合長期運行。為此決定對尾礦輸送系統(tǒng)進行變頻改造。
2.技術(shù)措施
初步選用國產(chǎn)森蘭牌SB40全數(shù)字通用變頻器,功率45kW,想通過變頻器的調(diào)速功能來改變渣漿泵的轉(zhuǎn)速,從而實現(xiàn)流量自動控制。變頻器外部端子調(diào)速可分為模擬量調(diào)速和多段速調(diào)速。模擬量調(diào)速可用電壓DC0~10V或電流DC4~20mA進行無級調(diào)速,變頻器外控模擬信號的取樣一般來源于管網(wǎng)上壓力或流量變送器,取樣信號經(jīng)變頻器的內(nèi)置PID調(diào)節(jié)器運算后,調(diào)節(jié)輸出頻率,實現(xiàn)無級調(diào)速,控制多為閉環(huán)調(diào)速,在恒壓供水系統(tǒng)中應用十分廣泛。所選變頻器多段速采用外部輸入端子X1~X5進行五段速調(diào)速,CM是公共端,用戶可根據(jù)所需轉(zhuǎn)速在變頻器上設定相應的頻率值進行有級調(diào)速。簡單講,多段調(diào)速就是利用開關(guān)量進行控制的,控制多為開閉環(huán)調(diào)速,森蘭變頻器的多段速調(diào)速比模擬量調(diào)速有較高優(yōu)先級。
3.方案確定
由于選廠生產(chǎn)工藝導致的尾礦由旋流器進入尾礦池的尾礦量將會長期不穩(wěn)定,這是不能改變的。旋流器和尾礦池間有一定的高差,尾礦是靠重力方式通過一個溜槽進入池內(nèi)的,尾礦池僅有2m3容積,以上因素造成變頻器外控模擬信號的取樣不易實現(xiàn),因為流量或壓力傳感器沒有合適的安裝位置。因此決定采用變頻器的多段調(diào)速功能進行控制,外控信號源采用液位繼電器獲得。選廠尾礦漿由于是重選工藝,基本上沒有腐蝕藥劑,電極式液位繼電器具有結(jié)構(gòu)簡單、安全可靠的特點,故選擇兩個UDX-121液位繼電器。為延長電極使用壽命,電極采用不銹鋼制作。變頻器外接輸入端子X1~X5,分別設定30Hz、35Hz、40Hz、45Hz、50Hz五段頻率,在礦漿池內(nèi)安裝五個不銹鋼電極,池內(nèi)最底部電極作為公共端和變頻器公共端CM相連,其他五個電極由低到高分別和變頻器X1~X5四段頻率相連,具體配線工藝連接圖如圖1所示。
4.應用效果
變頻改造工作從2009年4月2日開始,安裝調(diào)試共用5天完成,改造后的尾礦輸送系統(tǒng)實現(xiàn)了平穩(wěn)可靠的自動控制,大大降低了人員的勞動強度,同時由于采用了變頻器對泵的啟動和停止控制,啟動時啟動力矩大、電流小,且減少了對電網(wǎng)的沖擊,在停泵過程中緩沖力較小,消除了水錘效應,有利于設備的安全。通過對渣漿泵的實測,運行頻率大部分時段為40~45Hz,運行電流為60~70A,節(jié)電效果明顯,變頻改造總計投資9 600元,變頻改造后精減了操作人員,月節(jié)省人工工資3 300元,月節(jié)電25%,運行不到3個月即可收回全部投資。