□□楊金波
熟料燒失量指標是衡量熟料煅燒質(zhì)量的重要依據(jù),在正常情況下此指標相對穩(wěn)定,大多數(shù)水泥企業(yè)關(guān)注度不高,一般用熒光分析儀根據(jù)成分數(shù)據(jù)自動計算而來。高燒失量對熟料的性能有直接影響,主要影響值有水泥標準稠度、強度、凝結(jié)時間。我公司在日常工作中發(fā)現(xiàn)水泥標準稠度異常時,在原因查找過程中,發(fā)現(xiàn)近期內(nèi)熟料升重和游離鈣均正常,分別在1150g/l左右和1.3%以下,但燒失量高出指標值2倍,在0.8%~1.7%之間徘徊,因此,將燒失量列為本次影響水泥標準稠度的主要原因。針對此項工作,專業(yè)技術(shù)人員進行工藝調(diào)節(jié),現(xiàn)將原因分析、措施、效果予以闡述,供同行參考。
眾所周知,熟料化學全分析對燒失量指標方法提要是:試樣在950~1000℃的氧化氣氛下,除去水分和二氧化碳,低價硫、鐵等元素氧化成高價,燒失量是試樣揮發(fā)損失與吸氧增重的代數(shù)和。
因此根據(jù)定義進行理論分析,可初步認定熟料燒失量過高的原因有以下五點:a分解率過低;b煤質(zhì)轉(zhuǎn)差,有害成分過高;c煤粉質(zhì)量控制指標合格率不高;d噴煤管位置過低;e噴煤管性能下降。
結(jié)合實際生產(chǎn)情況,在保證正常生產(chǎn)的情況下,從加強相關(guān)工藝監(jiān)督和有針對性地采取必要措施兩方面入手,避免煤粉不完全燃燒,加強堵漏,強化通風,提高燒成溫度和快速冷卻,進行實踐驗證,具體調(diào)整細節(jié)見表1。
表1 工藝調(diào)整前后參數(shù)對比
通過上述調(diào)整,燒成溫度進一步提高,產(chǎn)質(zhì)量得以改善,熟料燒失量回歸正??刂浦笜?,調(diào)整前后熟料相關(guān)指標對比見表2。
表2 調(diào)整前后熟料相關(guān)指標對比
熟料燒失量回歸正常值,標準稠度、強度和凝結(jié)時間等指標影響因素較多,熟料燒失量僅是其中一方面,從表2中可看出,隨著熟料燒失量下降,其他質(zhì)量指標相應好轉(zhuǎn),得到改善。
大多數(shù)熟料燒失量隨fCaO升高而增加,我公司出現(xiàn)的此種特例現(xiàn)象,同時讓我們進一步認識到在日常生產(chǎn)中,燒失量作為一項控制指標,雖然此值在生產(chǎn)過程中相對比較穩(wěn)定,但仍需進行檢測,可以第一時間指導生產(chǎn),促進熟料質(zhì)量的穩(wěn)定和改善。
本次熟料燒失量較高解決的主要思路是調(diào)整噴煤管和穩(wěn)定煤質(zhì),從而提高熟料煅燒溫度和快速冷卻,從工藝調(diào)整所取得的效果綜合來評價,較高地控制煅燒溫度,是提高熟料產(chǎn)質(zhì)量的有效途徑,在生產(chǎn)控制過程中是可行的。