萬洪文 林漢東
(方大特鋼科技股份有限公司制氧廠,南昌 330012)
2010年2月15日5:39,方大特鋼10000N·m3/h制氧機組1#分子篩電加熱器加溫 120min時,突然出現(xiàn)1#電加熱器停止加熱、工藝氬泵停機故障,經(jīng)檢查,1#配電變壓器失電、停止工作,其高壓側(cè)微機綜合保護裝置動作、跳閘。實際上,制氧機組配套氮透A/B油泵、氧透A/B油泵、UPS供電電源均進行了自動切換,氧透油站、空壓機油站的排煙機亦停止了工作,只是由于供電系統(tǒng)雖為雙電源供電、控制電路不具備備自投功能,但生產(chǎn)設(shè)備在DCS上卻具備自動切投功能,這些回路的失電未對整個制氧機運行造成大的影響。
10000N·m3/h制氧機配置了兩臺 S9-1600/6型(1600kVA 6kV/0.4kV)配電變壓器,為制氧機組各回路(含照明系統(tǒng))提供低壓電,圖1為10000N·m3/h制氧機1#配電變壓器供電框圖,2#配電變壓器供電與 1#配電變壓器類似(2#6kV電源來自動力 114K路),整套機組的高、低壓電源均設(shè)有母聯(lián)柜,母聯(lián)柜正常運行時是斷開的、分列運行;異常、檢修時,高壓或低壓電源可以在線并倒,任何一路高壓或低壓電源都可以承擔(dān)全部的運行負荷。
圖1中,QF1為1#配電變壓器高壓側(cè)斷路器,該斷路器配微機綜保裝置;QF2為1#配電變壓器低壓側(cè)斷路器,QF3為1#電加熱器低壓斷路器,QF2、QF3均為ABB低壓斷路器。從框圖中可以看到,每一回路都配置了斷路器,1#電加熱器發(fā)生短路故障時越過2級低壓斷路器、引起1#配電變壓器高壓側(cè)斷路器跳閘,這是很不正常的。由于越級跳閘,1#配電變壓器的高、低側(cè)同時經(jīng)歷了大短路電流的沖擊,影響到1#配電變壓器的安全,本例中,1#配電變壓器低壓側(cè)的直流電阻就由于這次沖擊后檢測到直阻已超標(5個月前已周檢過合格),1#配電變壓器被迫抽芯檢修。為了避免這一現(xiàn)象的再次出現(xiàn),組織相關(guān)了技術(shù)人員對其進行了認真分析、整改。
圖11 #變壓器供電框圖
(1)QF1高壓斷路器狀態(tài)分析
QF1配微機綜合保護裝置為長沙華能 DMP-310B2型,過流整定值為 6.7A/5s,速斷整定值為30A/0s,電流互感器的變比為150/5。調(diào)出跳閘時綜保上的記錄,顯示為速斷跳閘,速斷電流值為32A,微機綜合保護裝置動作是正確的。此時,變壓器高壓側(cè)相當承受了32×150/5=960A的短路電流、低壓側(cè)相當承受了960×2309/154≈14394A短路電流(1#配電變壓器的額定電流為154A/2309A)。
(2)QF2、QF3低壓斷路器狀態(tài)分析
QF2為ABB-F2B-2500A/690V低壓斷路器,QF3為ABB-F1S-1600A/690V低壓斷路器,兩個斷路器均采用了SACE AR1模擬固態(tài)可調(diào)電流脫扣器,該脫扣器由電流互感器供電,其主要功能有:
1)操作時不需要輔助外部電源。
2)中性線保護自動設(shè)定到相線上電流值的50%。
3)保護功能可組成兩個方式,即:反時限長延時的過載保護方式(LS)、反時限短延時保護方式(LI),表1為SACE AR1模擬固態(tài)可調(diào)電流脫扣器保護功能與設(shè)定值表。
4)可單一及同時調(diào)節(jié)三根相線和在中線上的定值。
5)有很寬的脫開電流和時間設(shè)定值。
6)脫扣特性不受環(huán)境影響。
表1 SACE AR1模擬固態(tài)可調(diào)電流脫扣器保護功能與設(shè)定值表
查看QF2、QF3的電流脫扣保護功能與設(shè)定值情況,兩者均為出廠設(shè)定值,即LI:I=1×In,t1=INT;LS:I=10×In、t2=0.3s。QF3→QF2→QF1綜保,相當構(gòu)成了一套低壓電網(wǎng)的保護系統(tǒng),表 2為 QF3→QF2→QF1綜保-電流保護參數(shù)設(shè)定表。
表2 QF3→QF2→QF1綜保-電流保護參數(shù)設(shè)定表
從表2中可能看到,QF2、QF3的反時限短延時電流均大于 QF1的速斷電流,違背了QF1電流>QF2電流>QF3電流上下級匹配的原則,本次越級跳閘是必然的,QF1、QF2、QF3三級斷路器保護參數(shù)值整定是不匹配的。
(3)電加熱器系統(tǒng)分析
10000 N·m3/h制氧機組共配置了 2臺電加熱器用于分子篩的再生活化(一開一備),由 TG-3-320晶閘管交流調(diào)功柜控制,電加熱裝置由固定組及調(diào)功組組成,其中固定組由DCS程序控制;調(diào)功組在固定組工作后自動投用,根據(jù)電加熱器出口溫度自動控制。表3為電加熱器工藝參數(shù)表。
表3 電加熱器工藝參數(shù)表
從表3可以看到電熱管分成了3組。電熱管的供電為三相四線進加熱器,220VAC給電加熱管供電。電加熱器是制氧裝置中功率最大的低壓用電設(shè)備,本次越級跳閘就是由于加熱管運行中短路造成。拆開電加熱器檢查,發(fā)現(xiàn)固定組有7支加熱管的引線炸斷(單支電加熱管的功率為8kW,單支的短路電流不至于太大)。查看電加熱管的接線,發(fā)現(xiàn)較為混亂,在空間不大的地方,上百根引線交叉,部分引線的瓷套管脫落、不全、污垢較多,這樣,一旦單根加熱器引線短路,很可能引起電加熱器裝置供電系統(tǒng)的相—中、相—相、相—地短路,造成更大的短路故障。
(1)整定QF3參數(shù)
QF1微機綜合保護裝置的定值是主機廠設(shè)計提供的,因此將綜保的參數(shù)作為基準。由于電加熱器是主要的低壓用電設(shè)備,QF2參數(shù)暫不調(diào)整,僅對QF3參數(shù)進行調(diào)整。電加熱管為電阻性負載,電流與電壓相同,無沖擊電流。電加熱器固定組、調(diào)功組滿負荷工作的電流為940A,因此將QF3參數(shù)調(diào)整為:LI:I=0.6×In,t1=INT;LS:I=4×In、t2=0.15s,即反時限長延時電流設(shè)定為960A,反時限短延時電流設(shè)定為6400A。
(2)整理電加熱器的接線
三相四線電進入空間不大的電加熱器,電加熱管的數(shù)量達78支,引線156根,有序、安全是整理的基礎(chǔ)。為此,一是將電加熱管的中線走加熱管的下端,相線走加熱管的上端,不會出現(xiàn)相-相短路,也不會出現(xiàn)由于引線造成的相-中短路,同時,由于中線在下部,離電加熱器的外殼近,即使與外殼短路亦不會造成事故;二是將清潔引線的瓷保護套管,補充引線的瓷保護套管,使瓷保護套管在引線上均勻排布,增大空氣絕緣保護;三是引入一股干燥的氮氣,吹掃電加熱器上部引線,保持加熱器上部相對干燥避免氧化。
天氣潮溫,電加熱管引線混亂,單根電加熱管的引線短路引起的弧光,造成多根電加熱管引線同時短路,繼而引起較大電流,至使后面保護裝置動作;又由于各級保護參數(shù)設(shè)置不合理、不匹配,造成越級跳閘。通過本次事故,反映工程調(diào)試人員對綜合保護裝置的整定是比較重視的,但對斷路器的參數(shù)設(shè)置未引起關(guān)注,也反映維護人員工作存在缺陷。細小的不足,可能引起大的事故,為此特介紹本次事故,希望能給同行以借鑒。